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正文內(nèi)容

煤礦建設(shè)項目工程總結(jié)報告(編輯修改稿)

2024-08-29 21:03 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 m,垂高40m。 采煤工作面采煤方式首采工作面采用走向長壁采煤法,煤電鉆打眼,手稿落煤,人工運至工作面下煤口裝入1噸U型礦車,工作面選用木支柱(φ14cm的落葉松)支護。設(shè)計“二、三”排控頂,排距1m,,最小控頂距1m。采煤工作面采用自采自準勞動組織方式,每天三班作業(yè),實行“三、八”工作制,自采自準,,正規(guī)循環(huán)率按75%考慮,年推進度約為668m。采區(qū)煤炭運輸1311工作面采出原煤由人工運輸經(jīng)運輸順槽至+960m大巷,運輸大巷和主平硐由機車運輸出地面。試生產(chǎn)水平本次試生產(chǎn)水平為一采區(qū),首采工作面K3煤層1311工作面,位于一采區(qū)+960m水平的+960m~+1000m區(qū)段;礦井生產(chǎn)能力:礦井達產(chǎn)時,131掘進煤按工作面生產(chǎn)能力的5%,滿足礦井設(shè)計生產(chǎn)能力的要求。采區(qū)供電根據(jù)礦井現(xiàn)供電實際情況,一采區(qū)采用低壓380V入井,在地面配電所安裝1臺100kVA變壓器專供一采區(qū)除局部通風機外所有動力設(shè)備用電。局部通風機供電變壓器供一采區(qū)1個掘進工作面的局部通風機用電。因此安裝1臺KS950/10/。采區(qū)排水系統(tǒng) 礦井平硐開拓,平硐+960m上山水平采用平硐自流排水。采煤工作面防塵灑水、消防、供水施救系統(tǒng)采煤工作面使用由地面防塵水池經(jīng)敷設(shè)在+960m運輸平巷內(nèi)的管路輸送的水源作為防塵灑水、消防、供水施救系統(tǒng)用水。采煤工作面通訊系統(tǒng)工作面及回風巷均安設(shè)直通調(diào)度室的本質(zhì)安全型電話機,可直接同調(diào)度室進行聯(lián)系。頂板管理:采煤工作面采用走向長壁采煤法,工作面選用木支柱(φ14cm的落葉松)支護。設(shè)計“二、三”排控頂,排距1m,,最小控頂距1m。上下區(qū)段平巷(順槽)超前支護為加密支護,支護距離為20m。局部充填法處理采空區(qū)。1采區(qū)通風投產(chǎn)期一采區(qū)K3煤層采煤工作面新鮮風流經(jīng)主平硐、+960m水平運輸大巷、經(jīng)1311工作面運輸順槽、至回采工作面,風流清洗工作面后,經(jīng)1311工作面回風順槽至+1000m回風石門,最后從+1000m回風巷經(jīng)引風道排出地面。1工作面循環(huán)作業(yè)采煤工作面為走向長壁采煤法,實行區(qū)內(nèi)后退式開采,每天三班作業(yè),實行“三、八”工作制,自采自準,,正規(guī)循環(huán)率按75%考慮,年推進度約為668m,回采率97%。(二)、掘進工作面 掘進工作面概況礦井聯(lián)合試運轉(zhuǎn)期間掘進工作面為+960m1312工作面運輸順槽。掘進工作面掘進方式掘進工作面采用鑿巖機打眼,放炮破巖,人工裝巖入1噸U型礦車,人工運輸至中部車場,工作面臨時支護采用直徑不小于14cm的松木以點柱方式支護,柱排距1m1柱,永久支護大巷采用9#礦用工字鋼架料支護,布置間排距均為1m。掘進工作面兩班循環(huán)勞動組織方式,兩班各完成一次循環(huán),,月進度90m。掘進工作面通風系統(tǒng)工作面采用局部通風機壓入式通風,使用FBDNo5/2,掘進工作面靠近磧頭的風筒使用防炮轟風筒。工作面實測風量為107m3/min,符合《煤礦安全規(guī)程》及設(shè)計要求。掘進工作面運輸系統(tǒng)掘進工作面的煤、矸經(jīng)所掘平巷運至+960m運輸大巷至工作面。掘進工作面供電系統(tǒng)掘進工作面的用電設(shè)備包括煤電鉆、空壓機、綜保、局扇等,主平硐交匯處設(shè)計采區(qū)配電所經(jīng)變壓后直接供給,電壓等級380V,掘進工作面全部實現(xiàn)“風電、瓦斯電”閉鎖。掘進工作面防塵灑水、消防、供水施救系統(tǒng)掘進工作面使用由地面防塵水池經(jīng)敷設(shè)在所掘平巷內(nèi)的管路輸送的水源作為防塵灑水、消防、供水施救系統(tǒng)用水,隨著掘進工作面的推進,掘進隊負責將管路接至磧頭。掘進工作面通訊系統(tǒng)掘進工作面均安設(shè)直通調(diào)度室的本質(zhì)安全型電話機,可直接同調(diào)度室進行聯(lián)系,隨著掘進工作面的推進,機電隊負責將電話向前移動至磧頭。二、采掘系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)情況(一)、采煤情況本次試運轉(zhuǎn)一采區(qū)1311工作面于2013年7月29日開始進行試生產(chǎn)工作面;目前掘進完畢,正在進行準備。試生產(chǎn)期間工作面各設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,各項生產(chǎn)指標達到聯(lián)合試運轉(zhuǎn)方案要求。2013年7月29日~9月30日對工作面生產(chǎn)連續(xù)測試,系統(tǒng)運行正常,月度煤炭產(chǎn)量達到1700噸。由1311采煤組人員對采煤運輸系統(tǒng)完成調(diào)試參與調(diào)試,系統(tǒng)運行各保護裝置齊全有效,動作靈敏可靠,達到設(shè)計要求;試運轉(zhuǎn)期間,系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常,滿足礦井生產(chǎn)的需要。(二)、掘進情況+960m1312工作運輸順槽掘進工作面于2013年7月29日開試生產(chǎn),試生產(chǎn)期間各設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,各項生產(chǎn)指標能達到聯(lián)合試運轉(zhuǎn)方案的要求,2013年7月29日至9月30日對掘進工作面生產(chǎn)連續(xù)測試,系統(tǒng)運行正常,月度掘進進尺達91m,超過預期掘進進尺。目前本礦已按變便后的設(shè)計方案完成了采掘系統(tǒng);通風系統(tǒng);運輸系統(tǒng);機電系統(tǒng)建設(shè)達到了要求,采煤工作面已形成,并進行了聯(lián)合試生產(chǎn)運作;試運轉(zhuǎn)期間嚴格按照采掘作業(yè)規(guī)程作業(yè),分別執(zhí)行了探放水、瓦斯檢查、安全檢查等安全措施。三、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)效果采掘系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)在產(chǎn)量、進尺、安全各方面達到預定效果。第二節(jié) 礦井通風系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)情況及效果一、通風系統(tǒng)建設(shè)情況通風方式、方法:礦井通風方式為中央抽出式,通風方法為抽出式。掘進工作面采用局部通風機接風筒壓入式通風,硐室采用礦井全負壓通風。配備FBD№5/2;采煤工作面采用上行式U形通風方式。風井及通風系統(tǒng)進回風井數(shù)目共9個井筒,首采2個井筒:(1)進風井1個井筒:+960m主平硐(2)回風井1個井筒:+1000m回風平硐1311工作面:投產(chǎn)期一采區(qū)K3煤層首采工作面通風線路:地面新鮮風流由+960m主平硐經(jīng)+960m水平運輸大巷→1311工作面運輸順槽→回采工作面→1311工作面回風順槽→工作面回風巷→回風石門→總回風巷→引風道→地面。掘進工作面配備FBD№,風機實現(xiàn)了“三專兩閉鎖”;各掘進工作面均設(shè)有專用回風上山,將乏風直接導入回風巷,實現(xiàn)獨立通風。通風機設(shè)置情況礦井安裝主扇風機2臺;+1000m回風平硐2臺,為FBCZ-6-№18B礦用防爆軸流式通風機,一臺工作、一臺備用。風機風量為:15~30m3/s,風壓為400~1750pa,功率為222kw。風機房內(nèi)安設(shè)有消防設(shè)施、水柱計、電流表、電壓表、并配有直通礦調(diào)度室的電話、崗位責任制、操作規(guī)程;礦井通風系統(tǒng)已建設(shè)完善,實現(xiàn)了雙風機電源,能滿足通風安要求。一采區(qū)首采1個進風井+960m主平硐、1個回風井井筒+1000m回風平硐,+960m水平運輸大巷都設(shè)直了測風站,相關(guān)地點設(shè)直了柵欄、密閉等通風構(gòu)筑物。實際通風風量試生產(chǎn)期間,測得+960m主平硐進風量為720 m3/min; +1000m回風井總回風量為855 m3/min,;礦井有效風量率為85%。二、通風系統(tǒng)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)情況(一)、試運轉(zhuǎn)期間,主要通風機風量保持在1530m3/s,與設(shè)計風量一致。(二)、主要通風機全天候運轉(zhuǎn),期間未出現(xiàn)機械故障和管理事故,運轉(zhuǎn)正常。詳見檢測報告。(三)、井下通風設(shè)施安全可靠。(四)、各機電硐室均采用獨立通風。局部通風機及其備用風機運轉(zhuǎn)正常,其自動切換裝置可靠。(五)、局部通風機風量滿足要求;通風構(gòu)筑物在試生產(chǎn)期間,均引導、分配、調(diào)節(jié)、控制風量起到了很好的保障作用。(六)、試生產(chǎn)期間,2013年8月30日進行了反風效果檢驗,反風時間為6小時,反風量大于正常供風量的40%,符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定。(七)、井下根據(jù)設(shè)計構(gòu)筑了通風設(shè)施。主要進、回風大巷之間設(shè)置了兩組正反向風門并設(shè)置了風門開閉傳感器,能夠保證通風系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠。(八)、工程技術(shù)人員、測風員、瓦檢員各司其職,共同保證了礦井通風可靠。三、通風系統(tǒng)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)效果試運轉(zhuǎn)期間,礦井通風系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,能夠滿足礦井建設(shè)和生產(chǎn)的需求。通過聯(lián)合試運轉(zhuǎn),檢驗了主要通風機、局部通風機的安全性能,均與預期效果相符,通風設(shè)施的管理和使用安全可靠。主通風系統(tǒng)運行正常,滿足礦井生產(chǎn)需要。第三節(jié) 礦井提升、運輸系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)情況及效果一、提升、運輸系統(tǒng)建設(shè)情況(一)、主平硐運輸設(shè)備選型情況礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為40kt/a。采煤工作面采用搪瓷溜槽自溜至區(qū)段運輸順槽裝車; U型礦車人力運輸。(二)、運輸大巷軌道型號的選擇運輸大巷鋪設(shè)15kg/m鋼軌、600mm軌距,人工運輸,運輸系統(tǒng)建設(shè)選型及建設(shè)均與設(shè)計一致;二、運輸系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)情況首采工作面搪瓷溜槽自溜能力滿足要求,日運輸量可達60噸。三、運輸系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)效果試運轉(zhuǎn)期間由機電、運輸組負責運輸系統(tǒng)和機車性能測試,性能符合規(guī)定;運輸設(shè)備設(shè)施在聯(lián)合試運轉(zhuǎn)期間功能完善、運輸良好,在安全保障情況下基本能完成煤矸、材料、設(shè)備、人員運輸?shù)热蝿?;設(shè)計能力和管理制度得到有效檢驗,符合設(shè)計要求;試運轉(zhuǎn)期間運輸系統(tǒng)運行正常,穩(wěn)定可靠,滿足礦井生產(chǎn)需要。第四節(jié) 礦井壓風系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)情況及效果一、礦井壓風系統(tǒng)建設(shè)情況我礦在地面設(shè)置集中壓風站,選用高效節(jié)能的LA558G螺桿式空壓機,配套電動機功率55kW,能夠滿足礦井生產(chǎn)需要
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