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正文內(nèi)容

221536孔大容積焦?fàn)t配套粗苯工段的(doc畢設(shè)論文)(編輯修改稿)

2025-07-16 08:15 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ,各組分的餾出率相應(yīng)增加,尤其是對甲苯和二甲苯等影響較大。直接蒸汽量:蒸汽耗量增加,增大了蒸汽分壓,相應(yīng)增加各組分的餾出率,但蒸汽耗量過分增加:一是給油水分離帶來負(fù)擔(dān),二是冷卻水量增加,三是蒸汽耗量大了不經(jīng)濟(jì)。因此,直接蒸汽的多少應(yīng)以即能保證脫苯順利進(jìn)行,又保證經(jīng)濟(jì)合理為標(biāo)準(zhǔn)。橫管終冷洗萘工藝工藝流程圖見圖28圖28 輕質(zhì)焦油終冷洗萘工藝流程1終冷塔 2新焦油槽 3溢流槽 4焦油泵 5循環(huán)泵進(jìn)入煤氣粗苯回收工段的煤氣,溫度為55℃左右,從終冷塔頂進(jìn)入,在被橫管內(nèi)冷卻水冷卻到25℃左右的同時,煤氣中的萘也被從輕質(zhì)焦油循環(huán)槽來的連續(xù)噴灑的輕焦油溶解吸收。,然后從塔底排出,經(jīng)旋風(fēng)捕霧器除去大部分夾帶的焦油,凝結(jié)水霧,在進(jìn)入煤氣總管,去洗苯塔。吸收萘后的輕焦油,經(jīng)U型管自流入塔底循環(huán)油槽,再用輕質(zhì)焦油泵從塔底抽出,到塔頂和塔中段分兩段噴灑,循環(huán)至一定含萘量后,用焦油泵從槽底抽出送到焦油工段處理,同時補(bǔ)充新焦油。18℃的低溫水自下而上經(jīng)過串聯(lián)的各管箱中橫管,與煤氣逆流間接接觸,與煤氣塔內(nèi)循環(huán)油間接換熱升溫后,從塔上部排出,各橫管均有一定的斜度(縱向錯開半個管箱高度)便于含萘焦油 下流,避免粘附于管壁上形成熱阻。洗苯工藝熱水冷水煤氣煤氣去分縮器1 2345圖29 塑料花環(huán)填料塔回收粗苯的工藝流程圖1富油泵 2塑料花環(huán)洗苯塔 3貧油槽 4 –貧油冷卻器5—貧油槽從終冷器來的均為25℃左右的煤氣,含苯族烴為25~40g/Nm3從洗苯塔進(jìn)去出塔煤氣含苯低于2g/Nm3。從脫苯工序來的30℃左右,~%的貧油由貧油泵送至洗苯塔頂噴灑,%左右,從塔底經(jīng)U型管導(dǎo)入塔下油槽,再用富油泵抽到脫苯工序去脫苯,脫苯后的貧油循環(huán)使用。當(dāng)油槽液位降低時,從流油槽內(nèi)用貧油泵抽取新洗油槽新洗油補(bǔ)充,以確保塔下油槽內(nèi)一定的液位。3 脫苯工藝:圖210生產(chǎn)一種苯的工藝流程(管式爐加熱富油脫苯)1脫水塔 2管式爐 3再生器 4脫苯塔 5脫苯塔油水分離器6油氣換熱器 7冷凝冷卻器 8富油泵 9貧富有換熱器10貧油泵 11貧油冷卻器 12粗苯分離器 13回流槽14控制分離器 15會流泵 16粗苯槽 17萘油槽 18殘油槽19粗苯產(chǎn)品回收泵 20萘油泵 21殘油泵從洗滌工序來的富油經(jīng)分縮器,在分縮器下面三格中與從脫苯塔頂來的油氣混合物換熱升溫至70~80℃進(jìn)入貧富油換熱器,被從脫苯塔底來的熱貧油加熱至130~140℃然后到管式爐加熱升溫至180~190℃從第14塊塔板進(jìn)入脫苯塔,在過熱蒸汽的蒸吹作用下脫苯。與富油換熱后的貧油入脫苯塔下熱貧油槽,再用貧油泵抽至貧油冷卻器冷卻后到洗苯塔去洗苯。從脫苯塔頂出來的油氣混合氣進(jìn)去分縮器,冷凝出輕重分縮油后進(jìn)入冷凝冷卻器,粗苯蒸汽冷凝冷卻為粗苯液體,粗苯進(jìn)入粗苯油水分離器,與水分離后進(jìn)入粗苯貯槽。輕重分縮油分別進(jìn)入輕、重分縮油水分離器,與水分離后送入地下槽,與富油混合后送去脫苯。將分離出的水送入控制分離器進(jìn)一步分離,油進(jìn)地下槽,水送去酚水架。再生器底部溫度應(yīng)保持在190~200℃,脫苯用蒸汽應(yīng)過熱到400℃以保證再生器出口氣體溫度高于脫苯塔底部溫度,再生器的油渣定期排入殘?jiān)邸=K冷洗苯部分:(一)、開、停工操作:開工:⑴、檢查所有閥門是否符合開工要求,聯(lián)系水電煤氣,水蒸氣做好煤氣進(jìn)工段準(zhǔn)備。⑵、終冷塔油封加滿油,洗苯塔油封加滿油;⑶用蒸汽清掃終冷塔,洗苯塔旁通的空氣,到放散管冒氣泡為止,然后同煤氣干蒸汽,直至做爆發(fā)試驗(yàn)合格為止在關(guān)放散管通煤氣;⑷、開終冷塔放散管,驅(qū)趕空氣,到放散管冒氣泡為止,然后用煤氣趕蒸汽,直至做爆發(fā)試驗(yàn)合格為止,慢慢關(guān)閉放散管同時打開終冷塔出口閥門,然后關(guān)閉旁通閥門,注意煤氣壓力變化,使之全部通過終冷塔。⑸、洗苯塔用同樣方法趕空氣,同煤氣。⑹待洗苯塔溫度降至40℃以下,啟動貧油泵,使塔底具有一定油位。停工:⑴、先停富油泵再停貧油泵,若油槽需清掃,先將油放入地下槽,再開人孔;若塔體檢修,則先開煤氣旁通閥,再關(guān)煤氣進(jìn)入閥,再開塔放散管,用蒸汽趕盡塔內(nèi)煤氣。⑵、設(shè)備用蒸汽清掃后,不應(yīng)關(guān)死放散管,以保證空氣可進(jìn)入設(shè)備,否則設(shè)備內(nèi)的水蒸汽冷凝后,會造成塔內(nèi)負(fù)壓,吸入設(shè)備。(二)、技術(shù)指標(biāo)⑴、煤氣出終冷塔溫度25℃左右;⑵、冷卻水出口溫度不大于37℃;⑶、終冷塔和洗苯塔阻力400mmH2O。⑷、洗油入洗苯塔溫度20~35℃,應(yīng)較煤氣溫度高2~7℃;⑸、貧油含苯%,含水1%。富油含苯2%,含水1%。蒸餾脫苯部分:(一)開、停工:開工⑴、檢查蒸餾系統(tǒng)閥門是否符合要求,所以的油水分離器加水至輕、重餾分進(jìn)口管一下。⑵、脫苯塔通入蒸汽,清掃蒸餾系統(tǒng)的管道,檢查了解情況,掃完后直接蒸汽;⑶、一切正常后,待洗苯塔底一定油位時,開富油泵,富油經(jīng)分縮器,貧富油交換器,脫苯塔,貧油冷卻器進(jìn)行循環(huán);⑷、開再生器進(jìn)油閥,再生器進(jìn)油1/3時,開通預(yù)熱器間接蒸汽加熱待再生器底部油溫達(dá)115℃時,慢慢開再生器直接蒸汽,維持一定液位,開貧油冷卻器的冷卻水,分縮器苯蒸汽出口溫度達(dá)90℃,開冷卻水加以調(diào)節(jié),然后檢查各處情況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。停工⑴、關(guān)閉再生器進(jìn)油閥,關(guān)貧油冷卻器水閥;⑵、先關(guān)再生器直接蒸汽,在關(guān)間接蒸汽。⑶、分縮器出口溫度降至80℃,以下,停富油;⑷、慢慢關(guān)分縮器冷卻水,慢慢關(guān)小冷凝冷卻器冷卻水,待無物粗苯流出時,關(guān)閉冷卻水閥。⑸、將各設(shè)備和管道的液體放凈,并開蒸汽清掃,開放散管,取塔內(nèi)氣體分析合格后,方可動工檢修。(二)技術(shù)指標(biāo):~, kgf/cm2,底部溫度150~170℃。分縮器出口溫度90177。2℃。管式爐出口富油溫度180~200℃,阻力 kgf/cm2。冷凝冷卻器苯出口溫度25~30℃。洗油消耗量每噸粗苯不大于110kg。檢查各處的溫度,壓力,及時調(diào)整符合要求,各設(shè)備定期清掃。經(jīng)常檢查各油泵,馬達(dá)等是否穩(wěn)定正常,及時發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整,逢早班對運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備加一次油。每班取貧油樣,逢夜班加取富油油樣。補(bǔ)充新洗油時,開新油槽出口閥,再關(guān)貧油槽出口閥,補(bǔ)充完后,閥門恢復(fù)原狀,一般在放出再生器殘?jiān)筮M(jìn)行。經(jīng)常檢查油水分離器的情況,做到油不帶水,水不帶油。按班記錄上班的粗苯的產(chǎn)量。按時取粗苯試樣進(jìn)行分析,并根據(jù)質(zhì)量分析結(jié)果,及時調(diào)整再生器液位或分縮器水量。(一)突然停電迅速切斷電源,關(guān)閉各設(shè)備直、間接蒸汽,查明停電原因,及時處理,檢查貧油槽液位和地下防空槽以防跑油。(二)突然停汽先停管式爐煤氣,采用冷料運(yùn)轉(zhuǎn),停再生器,關(guān)閉總蒸汽閥門,再關(guān)閉直接、間接蒸汽閥門;減少冷卻水,待無產(chǎn)品時再停水,檢查各油槽液位,準(zhǔn)備停富油泵,將各油水分離出口閥關(guān)閉。(三)突然停水先停管式爐,關(guān)煤氣,短時間停水冷料運(yùn)轉(zhuǎn),關(guān)閉再生器蒸汽和進(jìn)油閥門,分縮器,冷凝冷卻器用循環(huán)水。(四)液位關(guān)小直接蒸汽,關(guān)小管式爐煤氣量,分析原因,采取處理措施;原 因處 理 方 法直接蒸汽突然增大減少直接蒸汽量富油帶水檢查富油質(zhì)量富油循環(huán)量過大減少循環(huán)量貧油系統(tǒng)不暢通檢查貧油系統(tǒng)(五)洗油煤氣管道一般為熱貧油溫度高造成,應(yīng)迅速調(diào)節(jié)冷卻水。3 主要設(shè)備的論證和選型一般為多段噴灑,每段下部均設(shè)有煤氣分布器,相鄰兩斷設(shè)有煤氣通過錐形的傘罩,底部設(shè)有很多噴嘴組成的洗油噴灑裝置,其上設(shè)有備用的中央噴嘴,從頂端噴灑下來的洗油經(jīng)降液管引到下段,洗油從第二段起采用循環(huán)噴灑。用空噴塔洗苯具有以下優(yōu)點(diǎn):投資省、處理能力強(qiáng),阻力小,不堵塞;缺點(diǎn):洗苯效率低,塔后煤氣含苯高,洗油循環(huán)兩大動力消耗大。偶爾可見到穿流式的篩板塔,氣液兩相同時經(jīng)由塔板上的一些孔道穿流通過。結(jié)構(gòu)上可以省掉降液管,處理能力一般較大,壓降較小,但效率及操作彈性受到一定限制。這種塔的洗滌效果也很好,但其阻力大,風(fēng)機(jī)要求高。這種塔是一種新型塔,洗滌的效果好,與前兩種塔相比較,具有操作穩(wěn)定、效率高、投資低的特點(diǎn)。填料的形式較多,包括木格填料、鋼板網(wǎng)填料和新型的塑料花填料等。在洗苯設(shè)備選型問題上,普遍是采用木格填料塔。這種塔具有阻力小、耐用、適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn)。但是它和鋼板網(wǎng)填料塔一樣體積龐大笨重、占地大、投資高,而且生產(chǎn)中往往需要三個洗苯塔。近二十年來,我國木材供不應(yīng)求,尤其作木格填料用的紅松更不易得。而且價格大浮上漲,影響投資、占地和建設(shè)速度。在舊廠改造和新建廠中必須考慮新型塑料花環(huán)填料?,F(xiàn)將國內(nèi)使用過的較成熟的洗苯塔和由國外引進(jìn)的新塔型進(jìn)行比較, 各種形式洗苯塔比較塔形使用廠家規(guī)模萬噸/年塔徑m塔高m臺數(shù)每臺重量t泵數(shù)閥門個數(shù)總?cè)莘e比總占地總投資出總重量比總阻力pa木格填料邯鋼6027383397382000浮動噴射板濟(jì)鋼602313513717000鋼板網(wǎng)填料新余603525426721000日本空噴塔寶鋼10844321012977371500西德鋼板閥宣鋼9051119813711200日本花環(huán)填料戶煙60272____26___72____1100國產(chǎn)花環(huán)填料濟(jì)鋼601311___11116000采用花環(huán)填料代替木格填料時,對于年產(chǎn)焦炭60萬噸的的焦化廠,可節(jié)省投資80余萬元,約9萬元。若以每年改造或新建200~300萬噸的焦炭規(guī)模計(jì)算,采用花環(huán)填料塔后,每年可節(jié)省投資360~540萬元,節(jié)電288~433萬kwh,價值32~47萬元。并可獲得節(jié)省占地、縮減基建周期等社會效益。所以本設(shè)計(jì)采用塑料填料塔進(jìn)行。花環(huán)填料洗苯塔與其他填料洗苯塔的經(jīng)濟(jì)比較如下:各種填料塔與濟(jì)鋼花環(huán)調(diào)料塔相比木格子調(diào)料塔鋼板網(wǎng)填料塔日本花環(huán)塔西德鋼板網(wǎng)塔日本空噴塔泵用多用電萬kwh30151530275多用塔數(shù) 臺2111/32多占地2/31/21/21/2多用煤氣閥門個6336多用泵 臺21111增加投資2/32/51/23/52/2增大阻力 pa1300400200~600600900以上兩表可以看出,幾乎在所有比較項(xiàng)目中,花環(huán)填料塔都優(yōu)于其他塔型(填料塔),它是當(dāng)前國內(nèi)最先進(jìn)的洗苯塔。國內(nèi)生產(chǎn)的三種型號的花環(huán)調(diào)料規(guī)格如下:型號外徑cm內(nèi)厚環(huán)數(shù)高cm容量kg/m3空隙率%比表面積填充數(shù)10m3使用溫度℃Hx1473391911188185120HZ1733412102891278120HD195361237889094120我國焦化廠采用的脫苯塔有圓形泡罩塔,條形泡罩塔以及浮閥塔等,以條形泡罩塔應(yīng)用最廣。泡罩塔是工業(yè)應(yīng)用最久的一種塔板形式,該種塔型的優(yōu)點(diǎn)是:不易發(fā)生漏液現(xiàn)象,有較好的操作彈性,即當(dāng)氣,液負(fù)荷有較大波動時,仍能維持幾乎恒定的板效率,塔板不易堵塞,對各種物料的適應(yīng)性強(qiáng),操作經(jīng)驗(yàn)豐富,缺點(diǎn)是:塔板結(jié)構(gòu)復(fù)雜,金屬耗量大,造價高,板上液層厚、氣體流徑曲折,塔板壓降大,兼因霧沫夾帶現(xiàn)象較為嚴(yán)重,限制了氣速提高,故生產(chǎn)能力不大,而且,板上液流遇到阻力大,致使液面落差大,氣體分布不均也影響了塔板效率的提高,近年來泡罩已很少建造。浮閥塔是在泡罩板與篩板兩種形式的基礎(chǔ)上揚(yáng)長避短而衍生出來的一種新型塔,該種塔型目前已成為國內(nèi)許多工廠進(jìn)行蒸餾操作時最樂于采用的一種塔型,浮閥塔具有以下優(yōu)點(diǎn):生產(chǎn)能力大,由于浮閥安排比較緊湊,塔板的開孔面積大于泡罩塔板,故其生產(chǎn)能力比泡罩塔板約大20~40%。操作彈性大,由于閥片可以自由升降以適應(yīng)氣量的變化,故其所持正常操作所容許多負(fù)荷波動范圍比泡罩塔及篩板塔底寬。塔底造價低,浮閥塔的造價約為具有同等生產(chǎn)能力的泡罩塔的6080%。氣體壓強(qiáng)降及液面落差較小。塔板效率高。本設(shè)計(jì)所選用的脫苯塔即為泡罩塔。通常終冷塔有金屬板式直接冷卻塔,帶焦油洗萘器的煤氣終冷塔及橫管終冷塔。根據(jù)本設(shè)計(jì)在第二章所確定的終冷除萘工藝流程,可確定選用與該終冷工藝流程相配套的終冷塔一橫管終冷塔,該塔型具有以下優(yōu)點(diǎn):系統(tǒng)阻力小,終冷效果好、無含酚污水處理、操作維修方便,消耗費(fèi)用低等。我國焦化廠應(yīng)用的貧油冷卻器主要有:空氣——水噴淋式冷卻器、浮頭式冷卻器和螺旋板冷卻器三種,國內(nèi)應(yīng)用較多的是浮頭管殼式貧油冷卻器,今年來,螺旋板換熱器在我國焦化廠得到的廣泛采用,除可作為貧油冷卻器使用外,還可以作為貧富有換熱器、蒸氨廢水換熱器等。螺旋板換熱器與普通換熱器相比較,具有以下優(yōu)點(diǎn):傳熱效率高,其總傳熱系數(shù)均為列管式換熱器的3倍左右,尤其是對低溫?zé)嵩催M(jìn)行交換,效果更好。結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,所需面積為列管換熱器的1/2~1/4。鋼材耗量少,成本低。它能自行消除污垢,因?yàn)槁菪ǖ绬瓮ǖ?,如通道?nèi)某處沉積了污垢,此外的通道截面積就會減少,流速就相應(yīng)增高,污垢易被沖刷掉,因此幾乎不用人工清掃,可延長清掃周期。本設(shè)計(jì)即選用螺旋板式換熱器作為貧
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