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正文內(nèi)容

小麥淀粉生產(chǎn)低聚糖能量系統(tǒng)優(yōu)化工程項目可行性研究報告資金申請報告(編輯修改稿)

2025-06-10 00:52 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 冷凍水供空調(diào)末端空氣調(diào)節(jié)。特點:采用全封閉的制冷壓縮機。 葉片高速旋轉(zhuǎn),速度變化產(chǎn)生壓力。為速度式壓縮機。 運動部件少,故障率低,可靠性高。性能系數(shù)值高。30%負(fù)荷運行可實現(xiàn)無極調(diào)節(jié),節(jié)能效果更加明顯。離心式冷水機組冷量衰減主要由水質(zhì)引起:機組的冷凝器和蒸發(fā)器皆為換熱器,如傳熱管壁結(jié)垢,則機組制冷量下降,但是冷凝器和蒸發(fā)器在廠家設(shè)計過程中,已考慮方便清洗,其冷量隨著使用時間的長久,冷量衰減很少,幾乎沒有。 電制冷已經(jīng)有一百多年的歷史,技術(shù)和制造工藝成熟,使用和維修方便,已經(jīng)成為許多用戶深受歡迎的產(chǎn)品。離心壓縮機平均壽命75000小時,機組氟利昂和油已加好,用戶現(xiàn)場接上水電即可使用。 機組無需大修,只需水系統(tǒng)的清洗,維修費用低。名稱型號數(shù)量備注離心式冷水機組YTK6c7F25CTJS2購買節(jié)約蒸汽:改前:使用4臺溴化鋰制冷機:消耗蒸汽:4臺2噸24小時270天=,折標(biāo)煤4903tce。(每年冬季3個月氣溫較低,溴化鋰機組不再開啟,年運轉(zhuǎn)按270天計算)改后:使用2臺離心式冷水機組,不再使用蒸汽。消耗電能改前:裝機容量:30KW。30 24小時330天85%=,折標(biāo)煤71tce.改后:裝機容量:400KW。400 24小時330天85%=,折標(biāo)煤943 tce.節(jié)能情況:4903+71―943=4031 tce葡萄糖車間現(xiàn)采用真空轉(zhuǎn)鼓過濾機過濾料液,真空轉(zhuǎn)鼓過濾機附帶電器設(shè)備較多,且運轉(zhuǎn)率較高,造成電能消耗較大。采用隔膜壓濾機后,隔膜壓濾機電器設(shè)備較少,使用率較低,大大降低了電能的消耗。將現(xiàn)有采用的4臺真空轉(zhuǎn)鼓過濾機更換為6臺型號為XZG500/160U隔膜壓濾機,配套電機功率為11KW。隔膜壓濾機僅需配套一臺11KW的電機,附帶設(shè)備,對于間斷制糖生產(chǎn),比較適應(yīng),大大節(jié)約了電力消耗。改造前:過濾工序裝機總?cè)萘浚?。年耗電量?433075%=。(年運轉(zhuǎn)按330天,每日24小時,需要系數(shù)按75%計算)改造后:過濾工序裝機總?cè)萘浚?32KW。年耗電量:66243302%+662433075%=。(因隔膜壓濾機板框電機使用率偏低,按2%計算,配套電機運轉(zhuǎn)率按75%計算)改造后每年節(jié)約電能:292萬KWh,折標(biāo)煤1022tce.公司現(xiàn)使用2臺25T/ h的鏈條爐自產(chǎn)蒸汽為公司生產(chǎn)車間提供熱能。這兩臺鍋爐在96年建廠時安裝,因公司投產(chǎn)較早,鍋爐選型落后,在十幾年的運行中,鍋爐本體主要部件磨損嚴(yán)重,高、低過熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器等更換多次,經(jīng)過幾次大修改造,效果并不理想,熱效率下降,能耗較高,鍋爐效率僅有63%。且維修費用較高,增加了公司生產(chǎn)成本?,F(xiàn)有鍋爐主要技術(shù)參數(shù):型號:L25/1W蒸發(fā)量:25t/h額定溫度:190℃額定蒸汽壓力:1Mpa燃煤煤質(zhì)分析報告分析項目百分?jǐn)?shù)分析項目水份Wq%工業(yè)分析實測高位發(fā)熱量QabMJ/kgWa%揮發(fā)份Va%工業(yè)分析高位發(fā)熱量QabMJ/kgVp%灰粉Aa%工作質(zhì)高位發(fā)熱量QphMJ/kgAp%固定碳C%工作質(zhì)低位發(fā)熱量QpbMJ/kg針對以上情況,公司通過設(shè)備改造,對蒸汽余熱的回收利用,大大節(jié)約了蒸汽的使用量,擬新購一臺25T/h循環(huán)流化床鍋爐SHXF25/),替代原來的兩臺鏈條鍋爐。其主要經(jīng)濟技術(shù)參數(shù)為: 型號 SHXF25/蒸發(fā)量 25t/h額定蒸汽溫度 300℃額定蒸汽壓力 1MPa設(shè)計效率 88%改造前蒸汽平衡圖:液化工序:7萬噸蒸發(fā)工序:溴化鋰機組:烘干工序:7萬噸總蒸汽量:改造后蒸汽平衡圖:液化工序:7萬噸蒸發(fā)工序:4萬噸溴化鋰機組:0萬噸烘干工序:7萬噸總蒸汽量:18萬噸燃燒系統(tǒng)根據(jù)本工程設(shè)計煤種,選用循環(huán)流化床鍋爐。循環(huán)流化床鍋爐是一種普遍采用的燃煤動力設(shè)備,其具有高效率和低污染的特點。燃燒系統(tǒng)主要流程如下:(1)鍋爐要求煤的粒度為0~10mm,其中粒度為0~3mm的占30%以下。燃煤從貯煤倉下落至爐前給煤機,經(jīng)過給煤管,在給煤管上播煤風(fēng)的作用下進(jìn)入燃燒室內(nèi)。給煤量通過調(diào)節(jié)給煤機的運行速度來控制。(2)鍋爐燃燒所需空氣分為一次風(fēng)和二次風(fēng),其中一次風(fēng)占總風(fēng)量的60%。一次風(fēng)機送出加壓冷風(fēng),其絕大部分經(jīng)下級空氣預(yù)熱器加熱后由爐床底部風(fēng)室經(jīng)布風(fēng)板進(jìn)入爐膛,少量冷風(fēng)經(jīng)回灰系統(tǒng)的J型閥進(jìn)入爐膛。二次風(fēng)機送出加壓冷風(fēng),經(jīng)上級空氣預(yù)熱器加熱后由二次風(fēng)口分段進(jìn)入爐膛。(3)煙氣由爐膛出口經(jīng)過旋風(fēng)分離器分離出大顆粒送回爐膛燃燒,煙氣再經(jīng)過省煤器、上級空氣預(yù)熱器、下級空氣預(yù)熱器、電除塵器、脫硫裝置、干燥塔,由引風(fēng)機吸出經(jīng)煙囪排出。(4)鍋爐的灰、渣分別由靜電除塵器灰斗、爐床底部的排渣管排出進(jìn)入灰渣處理系統(tǒng)?;?、渣產(chǎn)量比大約為1:1。點火油系統(tǒng)鍋爐采用輕柴油床下點火,為此需設(shè)置點火油泵房一座。,油泵房外設(shè)置WGⅡ50型地下臥式油罐一個。點火油系統(tǒng)主要設(shè)備選型見下表:點火油系統(tǒng)主要設(shè)備選型序號設(shè)備名稱型 號 及 規(guī) 格單位數(shù)量備 注1油罐50 m3臺12高效多級油水分離器LYSJ2,Q=2 t/h kW臺1內(nèi)含污水泵、排油泵3粗濾油器DN651Mpa 25 孔/Cm2臺14細(xì)濾油器DN401Mpa 100 目/寸臺25卸油泵流量 30 m3/h,揚程 MPa臺2功率11 kW6供油泵流量 m3/h,揚程 MPa臺2功率20 kW燃料來源及運輸根據(jù)熱電廠與燃料供應(yīng)部門簽訂的協(xié)議,熱力公司采用燃料為kwuey州、kwuey山煙煤,該礦資源豐富,煤源有保證。通過汽運直接運到熱電廠的煤場。煤卸入煤場后,經(jīng)推煤機堆成矩形煤堆。用推煤機將原煤送入地下煤斗,經(jīng)煤斗下振動給煤機送入1帶式輸送機,混煤經(jīng)1皮帶輸送機送至篩分破碎車間,經(jīng)篩分破碎至合格粒度后,經(jīng)2帶式輸送機送至主廠房,由皮帶輸送機分配到各個爐前煤倉,經(jīng)螺旋給煤機送入鍋爐爐膛內(nèi)燃燒。輸煤設(shè)施輸煤采用B=500mm,v=,q=40t/h帶式輸送機。采用三班運煤制,每班運行為4小時。在2帶式輸送機上,設(shè)有電磁除鐵器、電子皮帶秤,實現(xiàn)三班運煤制,每班運行為4小時。破碎篩分設(shè)施:根據(jù)鍋爐燃燒對入爐煤的要求,破碎機采用三級對輪式破碎機和兩臺高效振動篩,一臺運行一臺備用。給煤設(shè)施 在地下煤斗出口處設(shè)有電動振動給煤機,將地下煤斗的煤給入1皮帶,進(jìn)入輸煤系統(tǒng)。除鐵、除雜設(shè)施:系統(tǒng)設(shè)有兩級除鐵、一級除雜設(shè)施,以保護(hù)系統(tǒng)的安全運行。燃料煤煤質(zhì)分析原煤煤質(zhì)分析Car=% Har=% Oar=% Nar=%=% Aar=% Mar=% Mad=%Vaf=%=混煤煤質(zhì)分析Car=% Har=% Oar=% Nar=%=% Aar=% Mar=% Mad=%Var=%=、除渣系統(tǒng)除灰系統(tǒng)方案為滿足環(huán)保要求,鍋爐除塵選用LCM I 3200型離線清灰低壓脈沖袋式除塵器,其主要技術(shù)參數(shù)如下:處理煙氣量:18000m3/h總過濾面積:3200m2袋數(shù):760個除塵效率:≥%除塵器阻力: 1200~1500pa鍋爐配一臺袋式除塵器,袋式除塵器有4個灰斗。袋式除塵器原理及輸灰系統(tǒng)離線清灰低壓脈沖袋式除塵器的氣體凈化方式為外濾式,含塵氣體由導(dǎo)流管進(jìn)入各單元過濾室并通過設(shè)置在灰斗中的煙氣導(dǎo)流裝置:由于設(shè)計中袋底離進(jìn)風(fēng)口上口垂直距離有足夠、合理的凈空,氣流通過適當(dāng)導(dǎo)流和自然流向分布,達(dá)到整個過濾室內(nèi)氣流分布均勻;含塵氣體中的顆粒粉塵通過自然沉降分離后直接落入灰斗、其余粉塵在導(dǎo)流系統(tǒng)的引導(dǎo)下,隨氣流進(jìn)入中箱體過濾區(qū),吸附在濾袋外表面。過濾后的潔凈氣體透過濾袋經(jīng)上箱體、排風(fēng)管排出。濾袋采用壓縮空氣進(jìn)行噴吹清灰,清灰機構(gòu)由氣包、噴吹管和電磁脈沖控制閥等組成。過濾室內(nèi)每排濾袋出口頂部裝配有一根噴吹管,噴吹管下側(cè)正對濾袋中心設(shè)有噴泉吹口,每根噴吹管上均設(shè)有一個脈沖閥并與壓縮空氣氣包相通。清灰時,電磁閥打開脈沖閥,壓縮空氣經(jīng)噴口噴向濾袋,與其引射的周圍氣體一起射入濾袋內(nèi)部,引發(fā)濾袋全面抖動并形成由里向外的反吹氣流作用,清除附著在濾袋外表面的粉塵,達(dá)到清灰的目的。隨著過濾工況的進(jìn)行,當(dāng)濾袋表面積塵達(dá)到一定量時,由清灰控制裝置(差壓或定時、手動控制)按設(shè)定程序打開電磁脈沖閥噴吹,壓縮氣體以極短促的時間順序通過各個脈沖閥經(jīng)噴吹管上的噴咀誘導(dǎo)數(shù)倍于噴射氣量的空氣進(jìn)入濾袋,形成空氣波,使濾袋由袋口至底部產(chǎn)生急劇的膨脹和沖擊振動,造成很強的清灰作用,抖落濾袋上的粉塵。落入灰斗中的粉塵經(jīng)由卸灰閥排出后,經(jīng)輸出埋刮板機、集合埋刮板機,由斗式提升機送到灰?guī)?,再?jīng)電動給料機送入雙軸加濕攪拌機加濕后,用汽車外運綜合利用。除塵器具有在線、離線二狀態(tài)清灰功能和離線檢修功能。除塵器設(shè)置有溫度、差壓、料位等在線監(jiān)測裝置。為保證袋式除塵器供氣,專門設(shè)置兩臺空壓機,從而保證系統(tǒng)的正常運行??諝飧晒苤性O(shè)有過濾器、干燥機裝置,以保證空氣的品質(zhì)?;摇⒃C合利用鍋爐產(chǎn)灰渣全部綜合利用,為防止飛灰二次污染,本工程不設(shè)灰場,建有兩座灰?guī)臁;規(guī)彀村仩t燃燒混煤進(jìn)行設(shè)計,貯灰量按48小時考慮,設(shè)兩座灰?guī)?,每座灰?guī)煊行莘e200m3,已完全滿足灰渣的回收。脫鹽水量經(jīng)過蒸汽和脫鹽水平衡計算,需脫鹽水總量平均為218t/h,所以脫鹽水站出力平均為103t/h。脫鹽水處理公司現(xiàn)有脫鹽水站一座,其水源來自深井水,系統(tǒng)出水能力120m3/h,工藝流程為:深井泵→無閥濾池→清水箱→多介質(zhì)過濾器→一級
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