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正文內(nèi)容

地面天然氣泄漏壓制(編輯修改稿)

2025-03-20 15:01 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 液氣分離器正循環(huán),出口微氣,點(diǎn)火燃,漏速 。關(guān)井 9h后,套壓由0↗ 。由于封堵效果不理想,迅速啟動(dòng)了二級(jí)應(yīng)急預(yù)案。研究制定了切斷羅家 2井飛仙關(guān)組氣源的封堵壓井方案。 羅注 1井基本情況 ● 羅注 1井鉆井基本情況 羅注 1井是為解決羅家寨氣田投產(chǎn)后產(chǎn)生的氣田水及凈化廠排放的污水回注問(wèn)題而鉆探的。該井于 2022年 9月 2日開(kāi)鉆, 2022年 11月 11日完鉆,完鉆層位嘉五,完鉆井深 。 2022年 12月 16日試油完井,在層位:嘉五 2,井段: 2169m~ 2179m進(jìn)行電纜射孔、酸化施工。完井井口 KQ6570型采氣樹(shù)。 ● 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 井身結(jié)構(gòu) 壁厚 鋼級(jí) TP80S 井內(nèi)油管結(jié)構(gòu) 壁厚 長(zhǎng)度 。 ● 固井情況 由于該井用 ,這也正是該注水井的目的層。油層套管固井時(shí),采用“穿鞋戴帽”的固井方法,由于考慮是注水井,為了達(dá)到更好的回注效果,實(shí)際并未正打,反注也未認(rèn)真進(jìn)行,固井完后也未進(jìn)行測(cè)井檢查固井質(zhì)量。 羅家 2叢式井組嘉五 2頂井眼三維立體圖 羅家 17H 羅家 161H 羅家 2 羅家注 1 N E 1 羅家 2井基本情況 2 羅家 2井地下井噴地面天然氣泄露發(fā)生經(jīng)過(guò) 3 羅家 2井地下井噴地面天然氣泄露搶險(xiǎn)壓井 4 羅注 1井封堵封井 5 羅家 2井后續(xù)處理與封井 6 體會(huì)與認(rèn)識(shí) 采用兩凝水泥封堵壓井 3月 27日先同時(shí)正、反注 ,再正注第一級(jí) G級(jí)快凝水泥 121t,平均密度 ;第二級(jí) G級(jí)快凝水泥 65t,平均密度 。施工完壓力為 0,關(guān)井候凝。 0↗ 。 3 羅家 2井地下井噴地面天然氣泄露搶險(xiǎn)壓井 壓井起出井內(nèi)部分鉆桿 3月 28日由于關(guān)井井口起壓,為防止硫化氫腐蝕鉆具,決定先壓井,再起出井內(nèi)鉆桿,下油管入井。 3月 29日正反注高粘泥漿,將立、套壓降為 0,開(kāi)井起出井內(nèi)鉆桿 56柱 ,發(fā)現(xiàn)第 18柱下單根公扣滑扣,井下落魚(yú)長(zhǎng) ,魚(yú)頂井深 。 下 。對(duì)扣打撈未成功,關(guān)井。換油管未成,持續(xù)向井內(nèi)正、反注清水。 第一次特種凝膠+快凝水泥封堵壓井 由于鉆具氫脆折斷無(wú)法實(shí)施原來(lái)的壓井方案,封堵工作再次陷入困境。現(xiàn)場(chǎng)連夜制定新的技術(shù)方案。羅平亞院士提出了利用自己最新研究成果 ——特種凝膠堵漏的建議。經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析和討論,現(xiàn)場(chǎng)決定采用“特種凝膠 +快凝水泥”封堵壓井施工方案。即在注水泥之前,采用前置特種凝膠封堵液,減緩流體(氣體)上竄速度,降低漏失速度,增加堵漏劑的流動(dòng)阻力。同時(shí),在保證施工安全、水眼暢通的前提下,控制水泥漿稠化時(shí)間,快速稠化,達(dá)到快速封堵的目的,進(jìn)而建立井內(nèi)壓力平衡壓穩(wěn)地層流體,封隔井底高壓氣層。 第一次特種凝膠+快凝水泥封堵壓井 3月 31日同時(shí)正、反注 ~ ,然后正注特種凝膠液濃度 % 235m3,再反注 G級(jí)快凝水泥 84t,關(guān)井候凝。 經(jīng)過(guò)這次堵漏壓井后,羅注 1井放噴管線火焰持續(xù)減小直到不具噴勢(shì),地面 6個(gè)冒氣點(diǎn)的火焰也逐步減小,說(shuō)明來(lái)自羅家 2井的氣源基本被切斷,或者是通向羅注 1井的氣流通道受到堵塞,表明封堵壓井獲得明顯效果。 第二次特種凝膠+快凝水泥封堵壓井 4月 2日采用反壓井,第一步反注特種凝膠液濃度 % 63m3,接著反注 G級(jí)快凝水泥 90t,平均密度 ,關(guān)井候凝,立壓↗ 4MPa,套壓 ~ 。說(shuō)明下部氣源通道還沒(méi)有完全被封死。 第三次特種凝膠+快凝水泥封堵壓井 4月 3日采用反壓井,先反注特種凝膠液濃度 % 183m3,接著反注 G級(jí)快凝水泥 110t,平均密度 ,關(guān)井候凝。 至 4月 6日連續(xù)觀察壓力,井口壓力為零。使用電測(cè)車連續(xù)監(jiān)測(cè)套管內(nèi)液面穩(wěn)定在 850m左右,使用回聲儀連續(xù)測(cè)得管外環(huán)間液面穩(wěn)定在 820m左右。外圍泄露點(diǎn)減少,點(diǎn)火處火焰明顯減小。說(shuō)明壓井已獲得成功。 第四次特種凝膠+快凝水泥封堵壓井 雖然地表仍然還有出氣點(diǎn),但這些氣有可能是先前進(jìn)入地層的殘存氣,氣源可能已經(jīng)被完全切斷。由于儲(chǔ)層比較遼闊,又沒(méi)有壓力驅(qū)動(dòng),自然釋放肯定會(huì)延續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。 為穩(wěn)妥起見(jiàn),進(jìn)一步鞏固壓井效果, 4月 6日再次進(jìn)行壓井。采用反壓井,先反注特種凝膠液濃度 % 58m3,接著反注 G級(jí)快凝水泥 68t,平均密度 ,關(guān)井候凝。探環(huán)空液面在井口,羅家 2井和羅家注 1井井口壓力一直為 0。 1 羅家 2井基本情況 2 羅家 2井地下井噴地面天然氣泄露發(fā)生經(jīng)過(guò) 3 羅家 2井地下井噴地面天然氣泄露搶險(xiǎn)壓井 4 羅注 1井封堵封井 5 羅家 2井后續(xù)處理與封井 6 體會(huì)與認(rèn)識(shí) 處理概況 按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)所提出的“綜合治理、徹底治理、科學(xué)治理、不留隱患、不留后患”的治理原則,對(duì)羅家注 1井、羅家 2井分別進(jìn)行了徹底治理。 4月 6日羅家 2井封堵成功后, 4月 10日將該井鉆機(jī)拆卸、安裝至羅注 1井,轉(zhuǎn)為對(duì)羅注 1井的治理。自 4月 10至 4月 28日,用連續(xù)油管對(duì)羅注 1井的油管通井、洗井和對(duì) 51/2〞 套管分段射孔、對(duì)環(huán)空擠注水泥、電測(cè)封固質(zhì)量、試壓,再在 51/2 〞 套管內(nèi)注水泥塞,從而達(dá)到了對(duì)羅注 1井套管內(nèi)外徹底封固的目的。 4 羅注 1井封堵封井 治理過(guò)程 ● 對(duì)油管進(jìn)行檢測(cè) 將 F320鉆機(jī)由羅家 2井移至羅注 1井安裝,換裝井口。 由于在羅家 2井進(jìn)行了幾次壓井注水泥作業(yè),并通過(guò)羅注 1井的通道,在 ,羅注 1井的管外很可能已有水泥塊。為此采用連續(xù)油管車下 Ф38mm連續(xù)油管,通井作業(yè)至 1950m,接著又用 Ф45mm擴(kuò)眼器通井作業(yè)至 2022m,然后用變密度對(duì)油管測(cè)井,了解油管與套管的環(huán)間狀況。 經(jīng)檢測(cè),井口至 1699m油管與套管之間無(wú)明顯水泥膠結(jié), 1699~2022m油管與套管之間有少量的水泥膠結(jié)或填塞物。 ● 切割井內(nèi)油管 試提井內(nèi)管柱,油管被卡,下切割彈至 1997m引爆進(jìn)行切割,起出井內(nèi)被切割油管,井內(nèi)剩余油管 1997~。 ● 變密度對(duì)套管測(cè)井 油管取出后,用變密度對(duì) 51/2”套管外固井質(zhì)量進(jìn)行檢查。經(jīng)檢測(cè),全井固井質(zhì)量很差,全井無(wú)固井好的井段,膠結(jié)質(zhì)量差的有1540m,占已測(cè)井段 1990m的 77%,僅在上部井口至 500m左右水泥膠結(jié)尚好。 第一次射孔補(bǔ)注水泥 下 3SB油管至 ,過(guò)油管射孔。射孔井段: ~,射厚 。注水泥漿4m3,候凝后清水試壓 20MPa, 30分鐘未降。下 Ф117mm鉆頭鉆塞~ 。套管內(nèi)聲幅電測(cè),膠結(jié)質(zhì)量總體評(píng)價(jià)差。 ● 分段射孔對(duì)套管補(bǔ)注水泥 Φ Φ Φ Φ 射孔 ~ ,注水泥漿 4m3。 第二次射孔補(bǔ)注水泥 井段: ~ 、~ ,射厚:。下光鉆桿至井深 ,注水泥漿 4m3。鉆塞至井深 1965m后對(duì)井段 0~ ,膠結(jié)好的井段較多,最長(zhǎng)一段達(dá)107m。 Φ Φ Φ Φ 射孔 ~ , 注水泥漿 4m3。 ~ 、~ ,注水泥漿 4m3。 下封隔器對(duì)中部井段補(bǔ)注水泥 為對(duì)套管中間部位的環(huán)間補(bǔ)注水泥,在環(huán)間可能有循環(huán)通道的下段分別射孔,然后在中間部位的套管內(nèi),下入封隔器,用插管通過(guò)封隔器注水泥,水泥漿從下部射孔井段進(jìn)入環(huán)間,從上部射孔井段返出,從而達(dá)到封固環(huán)間的效果。 刮管后,在正式注水泥之前,先下 RTTS封隔器在井深~ ,說(shuō)明具備注水泥條件。 起出 RTTS封隔器后,下EZSVB永久封隔器,在井深~ 。下插管注水泥漿 38m3。 關(guān)井候凝后,下 Ф117mm鉆頭鉆塞 ~ 1958m,經(jīng)套管內(nèi)對(duì) 555~1954m電測(cè),下部膠結(jié)質(zhì)量較好的井段較多, 1263m以上井段差。 Φ Φ Φ Φ 射孔 ~ , 注水泥漿 4m3。 ~ 、~ ,注水泥漿 4m3。 下永久封隔器,在井深 ~。注水泥漿 38m3。 第四次補(bǔ)注水泥 由于上部井段管外環(huán)間水泥膠結(jié)質(zhì)量較差,擬在 1200m左右射孔,擠水泥,讓水泥從環(huán)間進(jìn)入上部易漏井段。 在井段 ~ 孔,射厚: ??站仍嚁D清水 30m3,接著擠水泥漿 18m3。鉆塞后套管內(nèi)電測(cè),膠結(jié)較好的占%,最長(zhǎng)段 580~1207m,長(zhǎng)627m。井口 96~206m,長(zhǎng) 110m。說(shuō)明已達(dá)到完全封堵效果。 Φ Φ Φ Φ 射孔 ~ , 注水泥漿 4m3。 ~ 、~ ,注水泥漿 4m3。 下永久封隔器,在井深 ~。注水泥漿 38m3。 ~ ,擠水泥漿 18m3。 ● 套管內(nèi)注水泥塞封井 為便于觀察井下情況,在處理完管外補(bǔ)注水泥工作后,決定在管內(nèi)打一水泥塞封井。下光鉆桿至井深 ,套管內(nèi)注水泥漿 4m3,起至井深 1700m循環(huán)后起鉆。
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