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正文內(nèi)容

液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥節(jié)能工程改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)

2025-02-17 17:54 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 保護(hù)基本國策的需要。我國是一個(gè)化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國,隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長和社會(huì)發(fā)展,黨和國家對(duì)“三農(nóng)”問題更加重視,化肥的需求量持續(xù)增加,復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)已成為支撐我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要條件。因此國家制定出臺(tái)了一系列相關(guān)政策,把化肥列為優(yōu)先發(fā)展主題。但是進(jìn)入二十一世紀(jì),國際能源趨于緊張,石油價(jià)格一路飆升,生物能源應(yīng)運(yùn)而生,大量糧食被加工成燃料乙醇,造成了世界糧食緊張,導(dǎo)致化肥使用量猛增,價(jià)格上漲。我國雖然高度重視“三農(nóng)”問題,糧食儲(chǔ)備足,價(jià)格穩(wěn)定,但受國際基礎(chǔ)化肥原料價(jià)格影響,化肥生產(chǎn)成本居高不下,市場(chǎng)銷售價(jià)格迅速增長,增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,一定程度上挫傷了農(nóng)民種糧積極性。因此,國內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境,滿足市場(chǎng)需求,降低化肥生產(chǎn)成本勢(shì)在必行。 目前,受國際金融危機(jī)的沖擊,復(fù)合肥產(chǎn)品市場(chǎng)和原料價(jià)格極液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥節(jié)能工程改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告淄博市工程咨詢?cè)? 12不穩(wěn)定,生產(chǎn)復(fù)混(合)肥所用原料氮肥和磷肥的價(jià)格在短短的 2個(gè)月內(nèi)就完成了從歷史上的巔峰期跌落到 6 年來的谷低,尤其是生產(chǎn)磷肥的原料硫酸所用硫磺,近期國際交易價(jià)格每噸從 800 美元驟跌到 60 美元,國內(nèi)工業(yè)硫酸也從每噸 1200 元(人民幣)跌落到目前的每噸 280 元(人民幣) 。因此采用硫酸、液氨生產(chǎn)復(fù)混(合)肥成本低,利潤空間大,經(jīng)濟(jì)效益好,能夠較好的抗御金融危機(jī)的沖擊。 國內(nèi)復(fù)合肥生產(chǎn)現(xiàn)狀目前國內(nèi)外復(fù)合肥的生產(chǎn)方法主要有:料漿法、團(tuán)粒法、擠壓法、摻混法和熔體法等,且以上幾種方法都比較成熟,均建有不同規(guī)模的生產(chǎn)裝置。熔體法造粒工藝,我國從 1997 年起開展熔體造粒法制備高濃度尿基復(fù)合肥技術(shù)的研究,科研人員先從尿基復(fù)合肥料的理化性質(zhì),混合反應(yīng)機(jī)理,熔體料漿性質(zhì)等多方面進(jìn)行研究,取得了突破性的進(jìn)展,獲得了一系列工藝和技術(shù)參數(shù)。在此基礎(chǔ)上,史丹利化肥股份有限公司在國內(nèi)率先建設(shè)了 2 套累計(jì)年產(chǎn) 100 萬噸的單塔和雙塔熔體造粒工藝的復(fù)合肥生產(chǎn)裝置。并在該裝置上研究開發(fā)高氮基質(zhì)復(fù)合肥與生物抑制劑緩釋控釋復(fù)合肥料,經(jīng)山東省科技廳組織的專家鑒定達(dá)到國際先進(jìn)水平。為節(jié)能降耗,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展,該公司將在原 220 萬噸轉(zhuǎn)鼓蒸汽造粒復(fù)混肥生產(chǎn)裝置進(jìn)行改造生產(chǎn)氯基復(fù)合肥新產(chǎn)品,已通過省級(jí)鑒定,其工藝技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。史丹利化肥股份有限公司液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥節(jié)能工程改造項(xiàng)目,充分利用工業(yè)硫酸、氣氨經(jīng)管式反應(yīng)器中和反應(yīng)所產(chǎn)生液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥節(jié)能工程改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告淄博市工程咨詢?cè)? 13的熱能,對(duì)原 220 萬噸轉(zhuǎn)鼓蒸汽造粒復(fù)混肥生產(chǎn)裝置進(jìn)行改造,節(jié)約能源消耗,提高產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)含量,能夠使企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能、高效運(yùn)轉(zhuǎn),降低生產(chǎn)成本,使企業(yè)產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目改造后,能夠節(jié)省大量煤炭資源,實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn), “三廢”排放達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。綜上所述,該項(xiàng)目的建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三方面協(xié)調(diào)持續(xù),具有很強(qiáng)的推廣意義。液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥節(jié)能工程改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告淄博市工程咨詢?cè)? 14第三章 項(xiàng)目改造內(nèi)容及及前期工作情況 裝置改造前情況 原生產(chǎn)工藝流程 蒸汽 返料 項(xiàng)目實(shí)施前年產(chǎn) 20 萬噸蒸汽造粒復(fù)合肥工藝流程圖工藝流程說明:工藝采用滾筒蒸汽物理團(tuán)粒法造粒,來自蒸汽總管的蒸汽,來自上料工段的尿素、氯化銨、磷酸一銨、氯化鉀、中量及微量元素、添加料經(jīng)計(jì)量后與系統(tǒng)返料一起在造粒機(jī)內(nèi)團(tuán)聚造粒,經(jīng)皮帶機(jī)及斗提機(jī)輸送、進(jìn)入一級(jí)烘干機(jī)烘干及一級(jí)冷卻機(jī)冷卻;冷卻后去粗級(jí)篩分篩分下大顆粒,再經(jīng)細(xì)級(jí)篩分篩分下小顆粒及粉子后去二級(jí)烘干機(jī)烘干及二級(jí)冷卻機(jī)冷卻。經(jīng)二級(jí)冷卻機(jī)冷卻后的中顆粒進(jìn)入精品篩篩分,篩面上的物料作為成品經(jīng)包膜機(jī)包膜進(jìn)行防結(jié)塊處理,處理后去自動(dòng)包裝機(jī)包裝,一級(jí)冷卻機(jī)一級(jí)烘干機(jī)造粒機(jī)氯化鉀尿素磷一銨氯化銨上料包裝入庫 篩分機(jī)二級(jí)烘干機(jī)二級(jí)冷卻機(jī)篩分機(jī) 除塵室風(fēng)機(jī)除塵室煙筒液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥節(jié)能工程改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告淄博市工程咨詢?cè)? 15包裝后去成品庫作為成品出售。粗級(jí)篩分篩分下的大顆粒返料經(jīng)粉碎機(jī)粉碎后,同細(xì)級(jí)篩分篩分下的小顆粒、粉子及精品篩篩分下的粉子一起返回造粒機(jī)頭部,作為系統(tǒng)返料在造粒機(jī)內(nèi)團(tuán)粒。一級(jí)烘干機(jī)、一級(jí)冷卻機(jī)、二級(jí)烘干機(jī)、二級(jí)冷卻機(jī)的尾氣通過除塵室,風(fēng)機(jī)加壓, ,經(jīng) 30 米煙囪放空。系統(tǒng)所需添加劑由磨粉工段提供,石塊經(jīng)鄂式破碎機(jī)破碎后,經(jīng)雷蒙磨磨碎,磨碎后去二級(jí)旋風(fēng)除塵收集細(xì)粉,供生產(chǎn)車間使用。 原工藝需要解決的問題原工藝的返料比為 ~:1,造粒機(jī)出口水分 8%,用黏性添加劑造粒,與國內(nèi)同行業(yè)相比,居于上游水平;國內(nèi)同行業(yè)返料比為 2~3:1。黏性添加劑的加入只是增加造粒過程的黏性,提高成品率,對(duì)肥效無幫助。返料比的降低,可減少噸成品需要烘干的物料總量,相應(yīng)增大產(chǎn)量,降低消耗。造粒機(jī)出口水分的降低,可減少噸成品烘干需要的燃煤量。在同一配比情況下,造粒機(jī)出口水分的降低,靠造粒溫度的升高來實(shí)現(xiàn)。在同一造粒溫度情況下,造粒機(jī)出口水分的降低,靠合理配比來實(shí)現(xiàn)。工藝上的節(jié)能,靠降低返料比,降低造粒機(jī)出口水分,不用或液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥節(jié)能工程改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告淄博市工程咨詢?cè)? 16少用添加劑來實(shí)現(xiàn)。通過蒸汽冷凝水余熱回收利用,二次蒸汽等壓回收節(jié)能措施來節(jié)煤。調(diào)整鍋爐及熱風(fēng)爐燃燒狀況,使一次燃燒室及二次燃燒室燃燒充分,采用爐渣分揀混燒,合理控制原煤顆粒度,煤層厚度,合理控制原煤的低位發(fā)熱值,實(shí)行摻燒工藝,煙道尾氣余熱回收,用熱風(fēng)設(shè)備全部保溫等節(jié)能措施來節(jié)煤。原工藝需要解決的問題,可通過以上節(jié)能措施途徑來實(shí)現(xiàn)。 項(xiàng)目實(shí)施前設(shè)備節(jié)能需要完善的問題項(xiàng)目實(shí)施前風(fēng)機(jī)為 473 型普通風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)效率只有 6070%,提高風(fēng)機(jī)效率成為風(fēng)機(jī)節(jié)能的重點(diǎn)。主要耗電設(shè)備應(yīng)用變頻調(diào)速器,節(jié)能電機(jī),超過 37KW 的電機(jī)實(shí)行降壓?jiǎn)?dòng)成為節(jié)電的重點(diǎn)。加強(qiáng)熱風(fēng)爐及鍋爐爐體保溫措施。 項(xiàng)目實(shí)施前公用工程概況給排水該公司目前用水主要為生產(chǎn)和生活用水,生產(chǎn)用水為蒸汽冷卻水,日用量約 90 噸,日最大用水量約 150 噸。生產(chǎn)用水由市政自來水單路供水系統(tǒng)接入,并根據(jù)生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行相應(yīng)的處理。直接冷卻水和間接冷卻水系統(tǒng)設(shè)有循環(huán)水池,通過水泵房供給各車間使用。廠區(qū)給水為生產(chǎn)、生活與消防合用一套給水管網(wǎng)。廠區(qū)排水采用雨污分流系統(tǒng)。所排生活用水經(jīng)過化糞池進(jìn)行初級(jí)預(yù)處理后,通過廠內(nèi)污水管道與車間所排生產(chǎn)廢水一道排入自建污水處理廠進(jìn)液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥節(jié)能工程改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告淄博市工程咨詢?cè)? 17行處理,然后達(dá)標(biāo)排放。供電負(fù)荷等級(jí):本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備用電負(fù)荷按三級(jí);辦公、生活用電均屬三級(jí)負(fù)荷;消防用電負(fù)荷屬二級(jí)負(fù)荷,采用充放電式電源箱作為備用電源。電壓等級(jí)選擇:外部供電電壓為 10 千伏,車間用電負(fù)荷為380/220 電壓的設(shè)備,配電室降壓后用 380/220 伏三相四線系統(tǒng)向生產(chǎn)車間供電。車間配電系統(tǒng):變壓器的低壓側(cè)耳母線分段運(yùn)行并設(shè)有聯(lián)絡(luò)開關(guān),保安電源接于低壓母線,其開關(guān)與正常供電的變壓器低壓側(cè)總開關(guān)設(shè)有聯(lián)鎖,生產(chǎn)車間動(dòng)力照明各用一線,配電室設(shè)置單獨(dú)照明配電盤供生活用電。動(dòng)力及照明:電氣車間和公用設(shè)施配電、動(dòng)力、照明共用一個(gè)電源,三相四線制,動(dòng)力干線 380 伏,三相三線制供電,采用銅芯全塑電纜穿管暗敷,支線用電纜或絕緣導(dǎo)線穿管暗敷,局部地方選用電纜橋架敷設(shè)。車間使用雙管防爆日光燈,廠區(qū)及生活等其它照明為白熾燈。供汽生產(chǎn)用汽使用公司根據(jù)產(chǎn)量選型 10t 自備鍋爐,能夠滿足生產(chǎn)需要。 主要能耗設(shè)備史丹利化肥股份有限公司主要耗能設(shè)備見下表表 主要能耗設(shè)備序 分段工程 設(shè)備清單 設(shè)備規(guī)格 數(shù)量 設(shè)備功率液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥節(jié)能工程改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告淄博市工程咨詢?cè)? 18號(hào) 名稱 (臺(tái)) (KW)造粒機(jī) ∮28008000 2 552一級(jí)烘干機(jī) ∮280028000 2 902一級(jí)冷卻機(jī) ∮240024000 2 552二級(jí)干燥機(jī) ∮220022022 2 452二級(jí)冷卻機(jī) ∮180018000 2 372包膜機(jī) ∮18006000 2 222滾筒篩 ∮24007000 4 902精品振動(dòng)篩 22005000 2 32臥式破碎機(jī) PCH8065 2 1002立式破碎機(jī) XLP1000 6 552皮帶秤 B1000 2 2包裝機(jī) DCS50/B2 4 2空壓機(jī) 2 152包膜泵 2 2包膜槽 ∮10001000 2 2螺旋喂料機(jī) ∮1333000 2 2攪拌機(jī) ∮3200800 4 902一烘熱風(fēng)爐 560萬大卡/小時(shí) 2 2二烘熱風(fēng)爐 320萬大卡/小時(shí) 2 2斗提機(jī) TH800TH1000 8 1182一烘風(fēng)機(jī) 14D 2 902一冷 風(fēng)機(jī) 12D 2 552二烘二冷風(fēng)機(jī) 10D 4 7421 造粒烘干 工段造粒風(fēng)機(jī) 6D 1 1522 電器系統(tǒng) 變壓器 總 1800 2控制柜 2 臺(tái)上料自控調(diào)節(jié)系統(tǒng) 13 儀表系統(tǒng) 自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)2 臺(tái)套 蒸汽自控調(diào)節(jié)系統(tǒng) 1測(cè)溫測(cè)壓表 4控制柜 2 臺(tái)4 鍋爐崗位 10噸鍋爐 1 2總計(jì) 主要耗能分析從主要耗能設(shè)備表可以看出,耗電的主能耗設(shè)備為烘干機(jī)、冷卻機(jī)、風(fēng)機(jī)、粉碎機(jī);耗煤的主能耗設(shè)備為一烘熱風(fēng)爐、二烘熱風(fēng)爐、10 噸鍋爐;耗蒸汽的主能耗設(shè)備為造粒機(jī)。原工藝采用滾筒蒸汽物理團(tuán)粒法造粒,噸耗電 40 度,噸耗原液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥節(jié)能工程改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告淄博市工程咨詢?cè)? 19煤 71 公斤,噸耗蒸汽 130 公斤,噸耗一次水 ,本公司原工藝噸消耗與國內(nèi)同行業(yè)噸消耗相比居于中游,國內(nèi)同行業(yè)噸耗電 3856 度,噸耗原煤 6896 公斤,噸耗蒸汽 130160公斤,噸耗一次水 。 項(xiàng)目改造內(nèi)容本項(xiàng)目采用工業(yè)硫酸、氣氨經(jīng)管式反應(yīng)器中和反應(yīng)、轉(zhuǎn)鼓造粒工藝對(duì)原有 220 萬噸轉(zhuǎn)鼓蒸汽造粒復(fù)混肥生產(chǎn)裝置進(jìn)行技術(shù)改造。主要改造內(nèi)容如下:(1)采用“液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥工藝”對(duì)裝置主要生產(chǎn)工序進(jìn)行改造,需要改造造粒尾氣吸收系統(tǒng)、供氨系統(tǒng)、供酸系統(tǒng)、造粒反應(yīng)系統(tǒng),需增強(qiáng)篩分系統(tǒng)、儀表控制系統(tǒng)、配電節(jié)能系統(tǒng),同時(shí)改造一些輔助生產(chǎn)系統(tǒng)。(2)采用變頻調(diào)速器節(jié)能電機(jī),對(duì)超過 37KW 的電機(jī)實(shí)行降壓?jiǎn)?dòng)。(3)對(duì)熱風(fēng)爐及鍋爐爐體保溫、一次燃燒室及二次燃燒室進(jìn)行改造,實(shí)行摻燒工藝,采用爐渣分揀混燒,控制原煤顆粒度,對(duì)煙道尾氣余熱回收,同時(shí)對(duì)熱風(fēng)設(shè)備全部保溫。(4)對(duì)蒸汽冷凝水余熱回收利用,蒸汽管道及蒸汽加熱設(shè)備保溫,余壓利用,二次蒸汽等壓回收等節(jié)能改造。(5)通過直接節(jié)能措施的實(shí)施,本生產(chǎn)裝置消耗已經(jīng)降低,但降低幅度不太大,只降低了 20%左右。 前期工作準(zhǔn)備通過直接節(jié)能措施對(duì)原裝置實(shí)施改造,能量消耗降低幅度不太液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥節(jié)能工程改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告淄博市工程咨詢?cè)? 20大,只降低了 20%左右。要想獲得大的節(jié)能空間,只有通過工藝的改進(jìn),為此該項(xiàng)目承辦單位成立了科技攻關(guān)組,以降低返料比,提高產(chǎn)出率,降低電耗,降低蒸汽消耗,減少原料中填充料的使用為研究課題,攻克了“無水分引入液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥工藝”這一新課題?!盁o水分引入液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥工藝”的研制成功可利用液氨與硫酸的反應(yīng)熱加熱成蒸汽進(jìn)行造粒,不用蒸汽或少用蒸汽造粒,節(jié)約蒸汽,減少煤耗;可減少了造粒機(jī)出口水分,降低了烘干能耗;可利用液態(tài)硫酸銨的黏性來提高成品率,省去原工藝中的黏性添加劑,省去加工黏性添加劑所需耗電;可提高造粒成品率,降低烘干負(fù)荷,提高產(chǎn)量,降低電耗,煤耗。經(jīng)過對(duì)“液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥工藝”這一節(jié)能工藝的效果分析,史丹利化肥股份有限公司決定實(shí)施本項(xiàng)目的建設(shè)。液態(tài)硫酸銨轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥節(jié)能工程改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告淄博市工程咨詢?cè)? 21第四章 工藝技術(shù)方案 改造工藝原理、設(shè)備、工藝數(shù)據(jù)分析和研究 液態(tài)氨酸轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥生產(chǎn)原理分析和研究液氨與硫酸中和反應(yīng)。濃硫酸經(jīng)稀釋后與定量的液氨在管式反應(yīng)器中進(jìn)行中和反應(yīng),生成硫酸銨料漿并放出熱量,其化學(xué)反應(yīng)式如下:H2SO4(稀) +2NH3= (NH4)2SO4+Q氯化鉀、磷酸一銨、硫酸氨間的復(fù)分解反應(yīng)及復(fù)鹽生成。
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