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魯地拉1號機組a級檢修總結報告(編輯修改稿)

2025-02-15 00:04 本頁面
 

【文章內容簡介】 檢查,未發(fā)現松動,鐵芯拉緊螺栓發(fā)現47根松動,用風管進行吹掃干凈后打緊,處理合格;定位筋止動塊檢查合格。擋風板和固定螺栓等部位緊固情況及防松措施檢查;擋風板全部解體清掃、回裝,其組合縫螺栓絲扣涂抹緊固劑,把合牢固,驗收合格。定子通風溝清掃、檢查,定子整體清掃、噴絕緣漆;用帶電清洗液對定子整體清掃干凈后,噴定子絕緣漆,漆膜均勻,外表光亮,無滴淌、流掛現象,驗收合格。滅火裝置檢查;對滅火裝置管路上、下進水口各加裝一對DN80法蘭,檢查各噴嘴、管卡無松動,驗收合格。定子鐵芯測溫元件檢查處理。定子鐵芯測溫元件工作正常,信號準確,驗收合格。上、下端軸聯(lián)接螺栓清掃檢查、探傷;對上、下端軸聯(lián)接螺栓進行探傷檢查,強度、疲勞度檢查,均滿足要求,主軸軸領未發(fā)現刮傷、高點、毛刺等現象。下端軸與轉子連接螺栓拉伸值見表4,預緊力3907KN;上端軸連接螺栓拉伸值見表5, 預緊力3907KN。驗收合格。表4 下端軸與轉子連接螺栓拉伸值螺栓編號拉伸值(mm)螺栓編號拉伸值(mm)19210311412513614715816表5 上端軸連接螺栓拉伸值螺栓編號拉伸值(mm)螺栓編號拉伸值(mm)19210311412513614715816轉子中心體、支架、支臂,焊縫及磁軛螺栓檢查;轉子支臂、支架焊縫無裂紋、開焊現象,用液壓拉伸器壓力1150bar檢查磁軛螺栓無松動現象,驗收合格。集電環(huán)、刷架裝置整體檢查清掃,碳刷檢查更換,碳粉吸收裝置清掃、檢查處理;轉子磁軛鍵、磁極鍵、磁極接頭、阻尼環(huán)、轉子引線、極間引線連接情況檢查;轉子磁極鍵有4處傾斜現象,已較直,回裝打緊,磁極鍵頂絲無松動現象;磁極接頭、阻尼環(huán)、轉子引線、極間引線連接固定良好,無過熱、電暈現象,絕緣良好,驗收合格。轉子各部螺栓鎖錠情況檢查,制動環(huán)檢查,磨損量及水平測量;用專用工具檢查,轉子磁軛螺栓未發(fā)現松動;阻尼環(huán)連接螺栓檢查發(fā)現有十余處松動,已把緊,鎖錠鎖好;轉子制動環(huán)用水準儀測量,符合要求,轉子制動環(huán)磨損量滿足要求,驗收合格。轉子整體清掃檢查(包括通風溝)、整體噴絕緣漆;轉子整體用風管、帶電清洗液清掃干凈,整體噴漆后轉子表面漆膜均勻,外表光亮,無滴淌、流掛現象,驗收合格。發(fā)電機空氣間隙測量、機組軸線及中心調整。轉子空氣間隙見表機組軸線調整見表7,機組中心調整見表8,驗收合格。表6 轉子空氣間隙(1號測點為+Y方向,順時針測量,單位:mm)測點上部下部測點上部下部19210311412513614715816表7 機組軸線調整(單位:)檢查項目測點1(+Y)23(x)45(y)67(+x)8百分表讀數上導aX105411605Y050048+4+9下導bX33333+0Y0+111110上法蘭cX3+1+4+++203Y0+5+7+8+6+5+2鏡板跳動fX1232311458560+54Y0103640+5相對點15263748全擺度上導+X+1+1+1上導+Y+4+449下導+X03下導+Y+1+01上法蘭+X1+4+上法蘭+Y60+5+凈擺度+X上導下導+1++++Y上導下導+3+48+X上法蘭下導++7+9+Y上法蘭下導7+5+上導+,上導+,下導+X相對擺度,下導+。檢查項目測點1(+Y)23(x)45(y)67(+x)8百分表讀數下導bX11233201Y0011下法蘭cX+4+6+7+4+3200Y0+++30655水導dX++9++00+Y0+5+415654鏡板跳動f滑環(huán)跳動gX00201+32+4705202+41Y0+11+11+3+35+24+10+1+3+相對點15263748全擺度下導+X+2+122下導+Y++10水導+X+++0水導+Y5+11+9+3下法蘭+X+1+8+7+4下法蘭+Y0+++2凈擺度+X水導下導++++2+Y水導下導+10+9++X下法蘭下導1+7+9+6+Y下法蘭下導+++水導+,水導+,下導+,下導+。表8 機組中心調整(單位:mm)測點1(+Y)23(+X)45(Y)67(X)8下間隙上間隙推力、上導及下導軸承油槽解體、清洗、組裝、滲漏試驗,油位計檢查,油水系統(tǒng)滲漏檢查處理;推力、上導及下導軸承油槽解體、清洗干凈、組裝,回裝時,全部更換密封,且油槽內部清掃干凈,無油污,無纖維附著物殘留,進行8h煤油滲漏試驗,無滲漏,注油后,濾油合格,各密封面無滲漏情況,驗收合格。推力軸承支承結構、鏡板、推力頭結合面清掃檢查,鏡板水平及推力瓦受力檢查、測量、調整(鏡板視情況研磨);鏡板無劃痕,粗糙度合格,無銹蝕現象,鏡板平面度與平行度良好;推力瓦14發(fā)現裂紋,已更換;推力瓦磨損量檢查合格;彈性油箱與推力瓦底部固定部件之間間隙導致推力瓦略微下沉,不影響運行,驗收合格。鏡板高程檢查,彈性油箱保護罩與瓦架間隙測量,拉瓦螺絲與擋瓦螺絲間隙測量調整;鏡板高程符合設計要求,彈性油箱保護罩與瓦加間隙符合安裝標準,拉瓦螺栓之間間隙符合標準,驗收合格。推力外循環(huán)冷卻器解體清洗、水壓試驗;對冷卻器銅管進行沖洗,管路通暢,無堵塞,對冷卻器進行耐壓試驗,1MPa保壓1h,發(fā)現3油冷卻器閥門閥芯漏水,更換密封后,耐壓合格。推力瓦表面檢查,磨損量測量記錄;14推力瓦表面檢查發(fā)現裂紋,已全部更換,其余瓦面檢查無硬質點、無龜裂、瓦面與瓦坯無開殼脫落;在鏡板安裝前,瓦面涂抹透平油,用塑料布覆蓋油槽,保證無灰塵進入。各軸承測溫元件及線路檢查;全部更換新測溫元件,對測溫元件檢查,均能發(fā)出正確信號,線路無短路、斷路現象。上導、下導冷卻器解體檢查、耐壓試驗;1MPa壓力,保壓1h,無滲漏,驗收合格。上導、下導軸頸清洗、研磨,上導、下導軸瓦檢查、修刮,上導軸承絕緣檢查、處理;經檢查,軸領無劃痕及銹蝕現象,安裝時,清洗干凈,對高點、毛刺進行研磨處理并與酒精清洗干凈;導瓦瓦面無硬點、無龜裂、瓦坯及瓦皮接觸正常,用5000V兆歐表檢查上導絕緣電阻,均大于2兆歐,驗收合格。上導、下導導瓦間隙測量調整;上導、下導瓦間隙見表表10,驗收合格。表9 上導瓦間隙調整瓦編號間隙(mm)瓦編號間隙(mm)1829310411512613714表10 下導瓦間隙調整瓦編號間隙(mm)瓦編號間隙(mm)172839410511612各軸承接觸式密封蓋板密封條檢查處理;各軸承接觸式密封接觸面清掃干凈,無異物、高點,密封條完整,收放彈性良好,無卡澀,驗收合格。1油霧吸收裝置清掃檢查;油霧吸收裝置濾網清洗干凈,無油污殘留,外表干凈無污物,投運后工作狀態(tài)正常,驗收合格。1各軸承油槽透平油處理,油位檢查;按照要求對各部導軸承透平油進行過濾,化驗合格,油位正常,符合要求,驗收合格。1各自動化元件拆裝。對所有自動化元件進行拆除及重新安裝,安裝后,能正常工作,線路無短路、斷路,且無漏水、滲水現象,驗收合格。、下機架上、下機架水平測量與調整;上、下機架水平見表1表12,驗收合格。表11 上機架水平調整(水平順時針高為正)檢查項目允許偏差(mm/m)實測值(mm/m)1(+Y)2(+X)3400/01800/平均值表12 下機架水平調整(水平順時針高為正)檢查項目允許偏差(mm/m)實測值(mm/m)1(+Y)2(+X)3400/1800/0平均值上機架切向鍵調整;調整滿足上機架安裝技術要求,驗收合格。上、下機架和擋風板檢查、清掃;上、下機架和擋風板檢查、清掃,各連接螺栓涂抹緊固劑,加裝彈簧墊,驗收合格。上、下機架基礎螺栓、焊縫檢查,下機架支臂螺栓間隙調整。上、下機架基礎螺栓經檢查無松動現象,焊縫無裂紋,擋塊將螺栓鎖死,驗收合格。定子空冷系統(tǒng)管路及閥門檢查,冷卻器清洗、水壓試驗;充水后,定子空冷管路、冷卻器無滲漏,各管路閥門工作正常,無滲漏現象,閥門開關動作靈活正確,冷卻器密封良好;空冷系統(tǒng)表面清掃干凈、無灰塵,且按規(guī)定刷漆,管卡緊固;整個空冷系統(tǒng)充水建壓,均無漏水現象,驗收合格。上機架蓋板密封檢查處理;全部更換上機架蓋板密封條,驗收合格。風洞衛(wèi)生清掃及洞壁刷漆;風洞內各設備外觀良好,無灰塵、雜物遺留;已按要求對洞壁進行刷漆,驗收合格。空氣冷卻系統(tǒng)自動化元件拆裝??绽涔苈飞系膲毫Ρ?、流量計、鉑熱電阻全部拆除進行試驗,試驗合格,回裝后無滲漏,各表計指示正確,驗收合格。制動器閘板與制動環(huán)間隙測量調整;制動器閘板與制動環(huán)間隙在制動情況下,無間隙,制動器基礎板與制動環(huán)之間的距離滿足設計要求,驗收合格。制動閘板更換。(視情況);經檢查,閘板表面無裂紋,棱邊無破損,用板尺測量各閘板厚度均在正常范圍內,驗收合格。制動器分解檢查、耐壓試驗;分解后,風閘內缸壁和活塞無高點,無銹跡和軸向劃痕,密封圈光滑無變形、無損壞,活塞和缸內清掃干凈無殘留物,裝復后進行整體耐壓試驗,保壓30min,充氣檢查各處無漏氣現象;風閘頂起,動作靈活,風閘管路接頭無漏氣,排氣后,風閘能復位,驗收合格。制動系統(tǒng)油、氣管路閥門吹掃檢查、耐壓試驗;安裝前,管路清洗干凈,制動、復歸管路耐壓,保壓30min,頂起管路20MPa壓力,保壓30min,無滲漏;利用制動柜對制動系統(tǒng)進行耐壓,各管路、閥門無滲漏,驗收合格。制動系統(tǒng)電氣回路檢查及模擬試驗;制動系統(tǒng)電氣回路準確,模擬實驗完成,驗收合格。制動粉塵吸收裝置檢查。吸收裝置管路、濾網、集塵盤清洗干凈,且吸塵管路無破損,投入吸塵裝置電源,運行正常;回裝時,安裝相關順序回裝,驗收合格。調速器及管路閥門滲漏檢查處理(需要解體接力器、主配壓閥、事故配壓閥、分段關閉裝置);接力器至漏油箱管路局部焊縫有滲漏,現已處理,無滲漏,充油后整個系統(tǒng)無滲漏,各閥門密封墊全部更換;接力器、主配、事故配壓閥已解體檢查并清掃干凈,內部密封墊全部更換,裝復后耐壓試驗,10MPa,30min無滲漏,驗收合格。接力器行程、導葉開度關系曲線測量及調整;接力器行程、導葉開度調整合格,關系曲線滿足設計要求。調速系統(tǒng)壓緊行程測量、調整;開、驗收合格。機械過速裝置摸擬動作試驗;機械過速保護裝置模擬試驗正常,動作準確、靈活,與主軸間隙合格,驗收合格。壓力油罐清掃檢查及密封性能試驗,自動補氣裝置檢查試驗;壓力油罐內部清掃干凈,密封性能試驗無滲漏,自動補氣裝置解體檢查,清掃干凈,試驗正常,驗收合格。緊停閥、比例閥、換向閥動作性能試驗及滲漏檢查處理;調速系統(tǒng)緊停閥、比例閥、換向閥動作性能試驗,動作正常,進行耐壓,檢查無滲漏,驗收合格。導葉、主配位移傳感器檢查調整;水輪機導葉無毛刺、高點,端面部分無雜物,清掃干凈,導葉及主配位移傳感器動作正常,驗收合格。設備衛(wèi)生清掃,二次線端子螺絲緊固;設備清掃干凈,無污物及浮灰,二次線端子螺絲緊固牢靠,無松動,驗收合格。接力器開度傳感器檢查調整,導葉開度指示調整;經螺旋千分尺檢查測量,導葉開度符合設計要求,指示
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