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正文內(nèi)容

鋁電解槽的發(fā)展進(jìn)程(編輯修改稿)

2025-06-17 15:16 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 2021kwh降低至15000kwh;電流效率由 70%~ 80%逐步提高到 85%,~ 90%。 ? 1980年開始,電解槽技術(shù)突破了 175kA的壁壘,采用了磁場補(bǔ)償技術(shù),配合點(diǎn)式下料及電阻跟蹤的過程控制技術(shù),使電解槽能在氧化鋁濃度變化范圍很窄的條件下工作,為此逐漸改進(jìn)了電解質(zhì),降低了溫度,為最終獲得高電流效率和低電耗創(chuàng)造了條件。在以后的年份中,噸鋁最低電耗曾降低到 12900~ 13200kwh,陽極效應(yīng)頻率比以前降低了一個(gè)數(shù)量級(jí)。 ? 80年代中葉,電解槽更加大型化,點(diǎn)式下料量降低到每次 2kg氧化鋁,采用了單個(gè)或多個(gè)廢氣的捕集系統(tǒng),采用了微機(jī)過程控制系統(tǒng),對(duì)電解槽能量參數(shù)每 5s進(jìn)行采樣,還采用了自動(dòng)供料系統(tǒng),減少了灰塵對(duì)環(huán)境的影響。進(jìn)入 90年代,進(jìn)一步增大電解槽容量,噸鋁投資較以前更節(jié)省,然而大型槽 (特別是超過 300kA的電解槽 )能耗并不低于 80年代初期較小的電解槽, ? 這是由于大型槽采取較高的陽極電流密度,槽內(nèi)由于混合效率不高而存在氧化鋁的濃度梯度;槽壽命也有所降低,因?yàn)闋t幫狀況不理想,并且隨著電流密度增大,增加了陰極的腐蝕,以及槽底沉淀增多,后者是下料的頻率比較高,而電解質(zhì)的混合程度不足造成的。盡管如此,總的經(jīng)濟(jì)狀況還是良好的。 ? 90年代以來,電解槽的技術(shù)發(fā)展有如下特點(diǎn): ? (1)電流效率達(dá)到 96% 。 ? (2)電解過程的能量效率接近 50%,其余的能量成為電解槽的熱損失而耗散; ? (3)陽極的消耗方面,炭陽極凈耗降低到/ kg(A1); ? (4)盡管設(shè)計(jì)和材料方面都有很大的進(jìn)步,然而電解槽側(cè)部仍需要保護(hù)性的爐幫存在,否則金屬質(zhì)量和槽壽命都會(huì)受負(fù)面影響; ? (5)維護(hù)電解槽的熱平衡 (和能量平衡 )更顯出重要性,既需要確保極距以產(chǎn)生足夠的熱能保持生產(chǎn)的穩(wěn)定,又需要適當(dāng)增大熱損失以形成完好的爐幫,提高槽壽命。 ? 我國的電解鋁工業(yè) 1954年第一家鋁電解廠(撫順鋁廠 )投產(chǎn), 50多年來鋁電解生產(chǎn)技術(shù)已取得巨大成就。 2021年開始我國原鋁產(chǎn)量一直居世界第一位。 2021年原鋁產(chǎn)量已達(dá)到 1255萬 t。截至 2021年底,我國有鋁電解廠 120余家,現(xiàn)已能設(shè)計(jì)、制造、裝備180kA、 200kA、 280kA、 320kA、 350kA及 400kA等容量的預(yù)
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