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正文內(nèi)容

江油發(fā)電廠2215330mw機(jī)組脫硝技改工程可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)

2024-10-02 09:08 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ,孔板前壓力為40bar,孔板后壓力 。冷卻空氣為雜用空氣,壓力 10bar。 20 電廠 2 330MW 機(jī)組鍋爐實(shí)際運(yùn)行概況 鍋爐目前燃用煤質(zhì)資料 江油發(fā)電廠目前實(shí)際燃用煤質(zhì)特性及實(shí)驗(yàn)煤種分析表見(jiàn) 表 - 和(配煤后)表 - 2: 江油發(fā)電廠目前實(shí)際燃用煤質(zhì)特性 表 - 1 月 份 總水分 固有水 灰 份 揮發(fā)份 固定碳 低位發(fā)熱量 符 號(hào) Mt Mad Aar Var Fc, ar 單 位 % % % % % kJ/kg 1 月 /2020 18227 2 月 18351 3 月 17198 4 月 17088 5 月 18785 6 月 17891 7 月 17822 9 月 18183 10 月 17358 12 月 16616 2 月 /2020 17295 3 月 16730 4 月 16204 5 月 17061 6 月 18563 7 月 17654 8 月 17413 21 月 份 總水分 固有水 灰 份 揮發(fā)份 固定碳 低位發(fā)熱量 9 月 17897 11 月 15012 12 月 14250 1 月 /2020 14672 2 月 15139 3 月 13602 4 月 11836 5 月 13713 6 月 16750 7 月 17935 9 月 17492 10 月 18151 11 月 18212 12 月 16603 1 月 /2020 16390 2 月 15082 3 月 15239 22 配煤后煤種數(shù)據(jù) 表 - 2 序 號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 330MW 機(jī)組 1 全水分 Mt % 10 2 水分 Mad % 3 收到基灰分 Aar % 4 干燥無(wú)灰基揮發(fā)份 Vdaf % 5 全硫 St,ar % 2 6 收到基低位發(fā)熱量 Q,v,ar j/g 17120 7 收到基高位發(fā)熱量 Qgr,v,ar j/g 17817 8 收到基碳 Car % 9 收到基氫 Har % 10 收到基氧 Oar % 11 收到 基氮 Nar % 12 煤中氟 Far ug/g 55 13 煤中氯 Clar % 14 煤中砷 Asar ug/g 3 15 煤中鉛 Pbar ug/g 12 16 煤中汞 Hgar ug/g 17 煤灰中二氧化硅 SiO2 % 18 煤灰中三氧化二鋁 Al2O3 % 19 煤灰中三氧化二鐵 Fe2O3 % 20 煤灰中氧化鈣 CaO % 21 煤灰中氧化鎂 MgO % 22 煤灰中氧化鈉 Na2O % 23 煤灰中氧化鉀 K2O % 23 序 號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 330MW 機(jī)組 24 煤灰中二氧化鈦 TiO2 % 25 煤灰中三氧化硫 SO3 % 26 煤灰中二氧化錳 MnO2 % 27 哈氏可磨性系數(shù) HGI 待定 28 灰的熔融特性 變形溫度 待定 軟化溫度 待定 溶化溫度 待定 (備注:以上配煤煤質(zhì)為本次脫硝改造可研報(bào)告設(shè)計(jì)煤質(zhì) 。 ) 鍋爐原設(shè)計(jì)燃用 60% 謂北煤 + 40% 廣旺煤,采用天然氣點(diǎn)火、助燃。目前,鍋爐現(xiàn)燃用煤質(zhì)略有變化,煤中灰含量變大,發(fā)熱量降低。根據(jù) 2020 年和 2020 年的入爐煤統(tǒng)計(jì)( 表 - 1):煤中灰含量較設(shè)計(jì)煤種偏高,收到基灰含量最高約 % ;入爐煤收到基揮發(fā)份較設(shè)計(jì)值略高,平均約 % ( Vdaf= % );提高了著火穩(wěn)定性;低位發(fā)熱量較設(shè)計(jì)值偏低。 鍋爐實(shí)際運(yùn)行額定負(fù)荷下 NOx 排放濃度為 ~ 910mg/Nm3。省煤器出口溫度在 316- 352℃ ,濕煙氣量為 ~ 1063550Nm3/h。 鍋爐運(yùn)行現(xiàn)狀:(摸底試驗(yàn)) 西安熱工研究院分別對(duì)機(jī)組高、中、低三個(gè)負(fù)荷點(diǎn)、常用煤種 條件 下,對(duì) # 32 號(hào)鍋爐進(jìn)行了制粉系統(tǒng)診斷試驗(yàn)、變分離器擋板試驗(yàn)、一次風(fēng)速試驗(yàn)、 NOx 排 放測(cè)試、空預(yù)器漏風(fēng)率試驗(yàn)、煙氣系統(tǒng)沿程阻力測(cè)試及鍋爐爐效 等 測(cè)試。 制粉系統(tǒng) 變鋼球裝載量試驗(yàn) 24 江油發(fā)電廠 # 32 號(hào)鍋爐磨煤機(jī)在日常運(yùn)行過(guò)程中,采用一周加兩次鋼球,分別為周一和周五,每次加 1 噸,試驗(yàn)時(shí)間選在周五進(jìn)行。 試驗(yàn)開(kāi)始前,將 A、 B 兩套制粉系統(tǒng)調(diào)到設(shè)計(jì)狀態(tài),并穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間。試驗(yàn)期間,在加鋼球之前,首先記錄 A、 B 制粉系統(tǒng)各運(yùn)行參數(shù),并進(jìn)行煤粉取樣和細(xì)度分析;然后往 A、 B 磨煤機(jī)內(nèi)各加 1噸鋼球,穩(wěn)定運(yùn)行 1 小時(shí)后記錄制粉系統(tǒng)各運(yùn)行參數(shù)并進(jìn)行煤粉取樣和細(xì)度分析;再次往 A、 B 磨 煤機(jī)內(nèi)各加 1 噸鋼球,穩(wěn)定運(yùn)行 1 小時(shí)后記錄制粉系統(tǒng)各運(yùn)行參數(shù)并進(jìn)行煤粉取樣和細(xì)度分析,這三次試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表 .- 1。 A、 B 制粉系統(tǒng)變鋼球裝載量試驗(yàn) 表 .- 1 項(xiàng) 目 單 位 A 制粉系統(tǒng) B 制粉系統(tǒng) 加前 第一次 第二次 加前 第一次 第二次 給煤量 rpm % 熱風(fēng)擋板開(kāi)度 % 0 磨煤機(jī)進(jìn)口溫度 ℃ 磨煤機(jī)出口溫度 ℃ 磨煤機(jī)電流 A 磨煤機(jī)功率 kW 排粉機(jī)電流 A 乏氣風(fēng)機(jī)開(kāi)度 % 30. 0 乏氣流量 Nm3/h 乏氣風(fēng)機(jī)電流 A 煤粉 細(xì)度 R90 % R200 % 25 A 制粉系統(tǒng)試驗(yàn)期間, A 給煤機(jī)給煤量加到 時(shí),由于磨煤機(jī)出口溫度低于 80℃ ,導(dǎo)致 A 給煤機(jī)自動(dòng)停機(jī)。 A 給煤機(jī)回復(fù)后,只能將給煤量加到 進(jìn)行試驗(yàn)。建議 大修期間對(duì) A 制粉系統(tǒng)中給煤量和磨煤機(jī)出口溫度進(jìn)行校核,嘗試提高 A 制粉系統(tǒng)出力。 分析上表數(shù)據(jù)可知, A、 B 制粉系統(tǒng)隨著鋼球裝載量的增加,磨煤機(jī)電流和功率逐步變大,煤粉細(xì)度略為有所降低。 變分離器擋板試驗(yàn) 在變磨煤機(jī)鋼球裝載量試驗(yàn)后,對(duì) A 制粉系統(tǒng)進(jìn)行了變分離器擋板試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表 .- 2 所示。 A 制粉系統(tǒng)變分離器擋板試驗(yàn) 表 .- 2 項(xiàng) 目 單 位 A制粉系統(tǒng) 調(diào) 前 調(diào) 后 分離器開(kāi)度 格 5 3 給煤量 rpm % 熱風(fēng)擋板開(kāi)度 % 磨煤機(jī)進(jìn)口溫度 ℃ 磨煤機(jī)出口溫度 ℃ 磨煤機(jī)電流 A 磨煤機(jī)功率 kW 排粉機(jī)電流 A 乏氣風(fēng)機(jī)開(kāi)度 % 乏氣流量 Nm3/h 乏氣風(fēng)機(jī)電流 A 煤粉細(xì)度 R90 % R200 % 26 分析上表數(shù)據(jù)可知, A 磨煤機(jī)分離器擋 板從 5 格調(diào)到 3 格,煤粉細(xì)度得到有效降低, R90 從 % 降到 % (實(shí)際燃煤要求的經(jīng)濟(jì)細(xì)度為 R90= 17% 左右)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行觀察, A 制粉系統(tǒng)出力無(wú)明顯變化,能日常滿足帶負(fù)荷的需求,所以認(rèn)為分離器擋板調(diào)后的煤粉細(xì)度較為合適。由于 B 磨煤機(jī)出口分離器擋板位置目前也為 5格,所以建議大修前,將 B 磨煤機(jī)出口分離器擋板位置也調(diào)到 3 格,機(jī)組啟動(dòng)運(yùn)行后注意監(jiān)視制粉系統(tǒng)出力狀況。 一次風(fēng)速和粉量偏差測(cè)試 一次風(fēng)速測(cè)量和煤粉取樣位置設(shè)在風(fēng)粉混合后、燃燒器口附近的一次粉管上,是逐層進(jìn)行的。試驗(yàn)過(guò)程中 每層燃燒器所對(duì)應(yīng)的給粉機(jī)狀態(tài)均調(diào)為一致,如給粉量為 、給粉機(jī)電流為 、給粉機(jī)轉(zhuǎn)速為 10rpm 左右。具體測(cè)試結(jié)果見(jiàn) 表 - 3 所示。 A 層燃燒器一次風(fēng)速及其偏差試驗(yàn)結(jié)果 表 - 3 項(xiàng) 目 單 位 A層燃燒器 A1 A2 A3 A4 氣流速度 m/s - 平均值 m/s 偏差 % - - 粉量 g - 平均值 g 偏差 % - - - 27 B 層燃燒器一次風(fēng)速及其偏差試驗(yàn)結(jié)果 表 - 4 項(xiàng) 目 單 位 B 層燃燒器 B1 B2 B3 B4 氣流速度 m/s 平均值 m/s 偏差 % - - - 粉量 g 平均值 g 偏差 % - - - C 層燃燒器一次風(fēng)速 及其偏差試驗(yàn)結(jié)果 表 - 5 項(xiàng) 目 單 位 C 層燃燒器 C1 C2 C3 C4 氣流速度 m/s - 平均值 m/s 偏差 % - - - 粉量 g - 平均值 g 偏差 % - - - 28 D 層燃燒器一次風(fēng)速及其偏差試驗(yàn)結(jié)果 表 - 6 項(xiàng) 目 單 位 D 層燃燒器 D1 D2 D3 D4 氣流速度 m/s - 平均值 m/s 偏差 % - - - 粉量 g - 平均值 g 偏差 % - - - E 層燃燒器一次風(fēng)速及其偏差試驗(yàn)結(jié)果 表 - 7 項(xiàng) 目 單 位 E 層燃燒器 E1 E2 E3 E4 氣流速度 m/s 平均值 m/s 偏差 % - 粉量 g 平均值 g 偏差 % - - 以上數(shù)據(jù)顯示,各層燃燒器一次風(fēng)速偏差基本都在 177。 10% ,所以無(wú)需對(duì)縮孔門(mén)進(jìn)行調(diào)節(jié);各層燃燒器粉量偏差較大,基本都在 177。 20% ~ 177。 40% ,這主要是由給粉機(jī)實(shí)際給粉不勻引起的,建議加強(qiáng)對(duì)給粉機(jī)的日常維護(hù)。 各層燃燒器一次風(fēng)速偏高,基本都在 40m/s 左右,由于本鍋爐為 29 熱風(fēng)送粉,建議降低熱一 次風(fēng)箱壓力,從而降低一次風(fēng)速,使煤粉著火提前,以至提高鍋爐效率、降低供電煤耗。 鍋爐效率 江油發(fā)電廠 2 330MW 機(jī)組在設(shè)計(jì)煤種、 ECR 工況下的設(shè)計(jì)爐效為 % 。摸底試驗(yàn)各工況下( 100% 、 80% 和 60% 額定負(fù)荷)的鍋爐效率匯總見(jiàn)表 - 8。 鍋爐試驗(yàn)熱效率(根據(jù) - 低位發(fā)熱量 ) 表 - 8 項(xiàng) 目 單 位 T- 01 T- 02 T- 03 T- 04 T- 05 T- 06 電負(fù)荷 MW 198 264 330 330 330 330 飛灰可燃物含量 % 大渣可燃物含量 % 排煙溫度 ℃ 修正后排煙溫度 ℃ 未燃碳分熱損失 % 干煙氣熱損失 % 實(shí)測(cè)鍋爐效率 % 修正后的鍋爐效率 % 鍋爐在 330MW 額定負(fù)荷下,燃燒常用煤和參考煤質(zhì)(差煤)時(shí),鍋爐效率分別為 % 和 % ,高于設(shè)計(jì)值 % ,此外,修正后的排煙溫度約 136℃ ,高于設(shè)計(jì)值 130℃ 。 此外,滿負(fù)荷下,降低鍋爐運(yùn)行氧量,飛灰可燃物含量有所增加,但排煙熱損失減少較多,引起鍋爐效率提高了 個(gè)百分點(diǎn)。 NOx 排放 鍋爐采用早期的 直流燃燒器,未采用深度的空氣分級(jí)燃燒技術(shù)。 30 本次摸底試驗(yàn)分別在常用煤種和較差煤種下分別在空預(yù)器進(jìn)出口進(jìn)行了煙氣參數(shù)測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表 - 9。 煙氣參數(shù)測(cè)試 表 - 9 工 況 負(fù) 荷 入口 O2 CO NOx排放 入口煙溫 出口 O2 排煙溫度 備 注 單 位 MW % ppm mg/Nm3@6% O2 ℃ % ℃ T- 01 198 0 593 316 127 T- 02 264 0 734 339 134 T- 03 330 0 909 349 139 T- 04 330 0 811 352 141 變氧量 1 T- 05 330 92 792 349 140 變氧量 2 T- 06 330 0 868 344 139 差煤 由以上測(cè)試結(jié)果可看出: 330MW 負(fù)荷常規(guī)運(yùn)行方式,省煤器出口煙氣中 NOx 濃度為909mg/Nm3; 330MW 負(fù)荷通過(guò)降低鍋爐運(yùn)行氧量,煙氣中 NOx 濃度為 792~ 811mg/Nm3, NOx 降幅約 100mg/Nm3,降幅有限; 鍋爐中低負(fù)荷下, NOx 排放 濃度均降低,濃度為 734mg/Nm3和 593mg/N
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