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突瓶頸_完任務”案例匯報(10月15日)(留存版)

2025-03-17 10:07上一頁面

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【正文】 后工序產出效率,調配民品打磨工 1人進行墩頭或擠臺,協(xié)助彎管件號快速產出。 6 5 4 3 2 1 折彎機、彎管機瓶頸具體原因分析 換產頻繁原因分析: ①管理粗放:生產計劃沒有和實際緊密結合,生產過程中大多按照現(xiàn)場堆積坯料自上至下方式進行生產,造成生產過程中可預見性差,沒有運用好生產前準備工作,借閱資料和換產頻次高; ②投產經濟批量不合理:在運用 ERP過程中,未充分考慮產品加工特點,沒有開展好生產前溝通協(xié)調,造成產品經濟批量不合理,經常出現(xiàn)同一個件號剛換產又來一批材料的情況。在生產組織過程中受產品種類多、件號繁重和多批次小批量(單件)等因素影響,導致多處生產異常,截止 7月底生產計劃達成率平均 84%,低于生調部下達指標,為此 分公司成立專項工作組,對生產中存在問題嚴重環(huán)節(jié)進行針對性討論,梳理確定了 第一期 “突瓶頸 全面推行套料每年效益預計效益: 550/236*=(按每年 550臺 VP8基數(shù)計算)。 折彎、彎管件產出情況: 8月 1日至 9月 15日累計產出件號 1070個,總數(shù)量 29970件,目前未對后續(xù)工序造成影響。具體產生效益計算: a)減少 31車間剪板機下料次數(shù): 69384*90%(其余 10%件號有采用單件套料方式) *2(單個件號剪切次數(shù)) =124891次,節(jié)約加工費用: 124891*2(市場剪板每刀價格)=; b)激光切割機員工減少上料次數(shù): 69384*90%713=61732次; c )激光切割機有效工作時間提高: 61732*30/3600=514小時,產生經濟效益約:514*230(激光切割每小時成本) =,設備利用率提升至 90%以上(僅在雙工作平臺切換時有 2分鐘以內等待); d )切割過程中員工可增加工作內容:員工無需等待機床,將切割好零件分類堆碼整齊并做好標識,將廢料放進廢
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