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單板焊接一個流生產(chǎn)試行(專業(yè)版)

2025-03-31 18:36上一頁面

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【正文】 根據(jù)前期試驗情況,實施效果為: a、加工周期:比平均水平縮短約 20% b、員工作業(yè)效率:實施初期比平均水平下降約 8%。 改善效果: 已經(jīng)進行了局部試行,壓接作業(yè)與補焊同步完工,等待時間為零,而且減少了排產(chǎn)環(huán)節(jié),預計 10月份壓接設備到位,全面實施后,預計對整個制成板的加工周期縮短 8小時。 ? 為摸索目前生產(chǎn)組織過程中的問題點,從 6月底開始,車間組織相關部門人員一起,以項目組方式定期進行現(xiàn)狀調查、原因分析、制定改進措施,并在焊接 1線進行實施,評估實施效果。 改善效果: 分板作業(yè)工序的等待時間變?yōu)榱?,已?jīng)在所有線體上全面實施。 缺點:產(chǎn)品結構不同,后端的 12人需要頻繁調整(進出) 第二階段( 8月 9月)“ 扳道岔 ”柔性對接方式 單板在 SMT上線后未下線之前,就根據(jù)一定規(guī)則,采取“扳道岔”方式,確定在哪條焊接線體上生產(chǎn)。(已經(jīng)立項,業(yè)務需求分析11月完成) 作業(yè)技能要求大為提高。詳細見附件報告。 焊接環(huán)節(jié)細排產(chǎn)方式: a、以 11條插件線的人數(shù)及 11條波峰焊的設備約束為主要輸入,同時使成型與鉚接的進度能適應插件線體需求; b、以 13條補焊線體的人數(shù)及上工序的來板為主要輸入,同時使分板及壓接能適應補焊線體的進度要求。 產(chǎn)品結構不同,所需的崗位工位人數(shù)差異很大,工序之間產(chǎn)能匹配性弱,生產(chǎn)柔性不強。 改善效果: 從 9月份開始選擇 50種單板進行了試行,效果有待進一步驗證。 六、下一步工作 對 MFC二期中關于 W
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