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g300mw機(jī)組典型事故匯編300mw機(jī)組典型事故匯編(更新版)

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【正文】 疲勞斷裂,然后發(fā)生了其它螺栓的斷裂。由斷口的最終斷裂區(qū)小,說明該螺栓所承受的應(yīng)力相對(duì)較小。 ( 4)西 3號(hào)螺栓斷裂部位在距汽缸結(jié)合面上方 95mm處,西 5號(hào)螺栓斷裂部位在距汽缸結(jié)合面上方 65mm 處,斷口均為粗瓷狀脆性斷口;西 3 號(hào)螺栓斷口中有明顯的裂紋發(fā)展區(qū),在斷口附近螺栓表面存在較多的周向小裂紋。 縱向機(jī)械性能試驗(yàn): ?b: 1138. 8— 1163. 1N/ mm2, ?s:905. 3N/ mm2, ?5:30— 31. 4%, ?: 26%。運(yùn)行約3200 小時(shí)后,于 1997 年 11 月 17 日發(fā)現(xiàn)高壓內(nèi)缸有異常聲音,且?guī)Р粷M負(fù)荷,隨后停機(jī)消缺。失去頂軸油壓的情況下,在每次啟停過程中的低速階段,形不成油膜,造成了軸頸與軸 瓦之間的干磨擦,造成烏金的過熱搟攆,冷卻下來的硬烏金塊又把軸頸拉毛。 1青島發(fā)電廠 2號(hào)機(jī) (300MW)化瓦故障 故障概況 青島發(fā)電廠 2 號(hào)發(fā)電機(jī)因漏氫嚴(yán)重,并有進(jìn)一步發(fā)展的趨勢(shì),日最大補(bǔ)氫量高達(dá) 300 立方米左右,經(jīng)氫系統(tǒng)多次查漏,未發(fā)現(xiàn)大問題,懷疑密封瓦有問題。就地檢查廠用電 6kV 2B11 開關(guān)另序保護(hù)動(dòng)作, 2B 一次風(fēng)機(jī)另序保護(hù)掉牌。 17, 00? 2A 循環(huán)水泵事故跳閘?報(bào)警, 2A 循環(huán)水泵跳 27 閘,但出口蝶閥卻未關(guān)閉,倒流水使汽機(jī)因缺水而使真空急劇下降,?低真空?動(dòng)作汽機(jī)跳閘,爐滅火,發(fā)電機(jī)逆率動(dòng)作解列,少發(fā)電量 45萬 kW. h,少送電量 33. 3萬 kW. h。事故少發(fā)電量 97. 8 萬kW. h,少送電量 55. 4萬 kW. h。因沒有密封圈備品 (與同型 5 號(hào)機(jī)油動(dòng)機(jī)密封圈不一樣 )故更換成國(guó)產(chǎn)化油動(dòng)機(jī),因該設(shè)備有廠家產(chǎn)品合格證 (秦峰航空液壓公司機(jī)具廠 )所以沒有解體檢查。 1調(diào)門漏油著火 機(jī)組打閘停運(yùn) 事故概況 石橫發(fā)電廠乙站 2 號(hào)機(jī)系上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的 TC2F 一34. 21N型引進(jìn)型亞臨界凝汽式機(jī)組, 1988 年 12 月 16日投產(chǎn)。檢查、重關(guān)各主汽門、抽汽逆止門,并破壞真空,轉(zhuǎn)速始下降, 13: 23 掛閘恢復(fù)不成功,檢查發(fā)現(xiàn) 2 號(hào)危急遮斷油門掛鉤銷軸斷裂,遂停機(jī)處理,停機(jī)后檢查發(fā)現(xiàn) 2 號(hào)危急遮斷飛錘未復(fù)位,經(jīng)處理于19 日 11; 50, 2 號(hào)機(jī)并入系統(tǒng), 14: 55 解列做超速試驗(yàn),第二次試驗(yàn)完畢轉(zhuǎn)速 2700r/ min,復(fù)位時(shí) 1 號(hào)危急遮斷油門掛鉤銷軸斷裂 (危急遮斷飛錘未能復(fù)位所致 )。經(jīng)檢查,更換 2 號(hào)通道電磁閥,DEH 更換一塊 MC3 卡件,程序重送一遍后于 19: 10 機(jī)組并網(wǎng)。 事故原因分析 (1)湖北高中壓閥門廠生產(chǎn)的逆止閥,制造質(zhì)量差、卡澀,是引起泵組倒轉(zhuǎn)的直接起因; (2)給水泵出口電動(dòng)門的電動(dòng)頭材料強(qiáng)度差在泵組倒轉(zhuǎn)引起的劇烈震動(dòng)中,被震落使電動(dòng)門無法關(guān)到底,這就使水泵倒轉(zhuǎn)速進(jìn)一步飛升; (3)鍋爐省煤器入口未裝逆止閥,使鍋 爐內(nèi)壓力水得以返流,使水泵倒轉(zhuǎn)有了充足的?動(dòng)力?; (4)給水泵入口管被震斷,使得返水排大氣,客觀上加大了壓頭動(dòng)力,終使水泵倒轉(zhuǎn)到 8748r/ min 的難以置信的高速,使汽動(dòng)給水泵組損壞報(bào)廢; (5)在運(yùn)行監(jiān)視上,由于運(yùn)行人員未能正確地判斷出汽動(dòng)給水泵組在?倒轉(zhuǎn)?,使倒轉(zhuǎn)時(shí)間延長(zhǎng)。 汽動(dòng)給水泵組倒轉(zhuǎn)超速 損壞 報(bào)廢 事故概況 濰坊發(fā)電廠 2 號(hào)機(jī)組系亞臨界 300MW 機(jī)組,配 100%容量的汽動(dòng)給水泵。 9: 10 分 EH油泵 B泵出口濾網(wǎng)差壓高,檢修要求切至 A泵運(yùn)行。構(gòu)成一般事故,中斷安全記錄。因此,直流潤(rùn)滑油泵跳閘是1 號(hào)機(jī)化瓦的直接原因; (4)從技術(shù)管理上看,廠及職能部門在生產(chǎn)管理上,在執(zhí)行各種制度上不嚴(yán)。 1996 年 5 月 14 日 10: 05 熱工車間程控班在循環(huán)水泵房 (海水冷卻 )就地解除 1B 循 環(huán)水泵?潤(rùn)滑水壓力低?保護(hù)時(shí),因措施不當(dāng),導(dǎo)致 1B 循環(huán)水泵跳閘, IA 循環(huán)水泵未聯(lián)動(dòng)投入, 1 號(hào)機(jī)因失去冷卻水低真空保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。機(jī)組運(yùn)行中曾出現(xiàn)過中壓差脹值?增大?現(xiàn)象,最大增至 1. 7mm,調(diào)整后恢復(fù)至1. 1mm 左右, 9 月 21 日 2: 00 在 180MW 負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行的情況下,中壓差脹值逐漸升高,由 1. 05mm 升至 1. 5mm,后又逐漸降至 1. 3mm, 5: 00 在負(fù)荷未變化的情況下,中壓差脹又開 始上升, 6: 09 負(fù)荷增至 210MW,中壓差脹繼續(xù)上升,至 7: 30 升至1. 75mm 采取緊急措施未能湊效,向中調(diào)匯報(bào)情況申請(qǐng)停機(jī)檢查, 9, 40 中壓差脹升至 1. 8mm 機(jī)組掉閘。事故少發(fā)電量27750萬 kW. h。 事故防止對(duì)策 (1)大修時(shí)對(duì)末級(jí)葉片及護(hù)環(huán)、鉚釘加強(qiáng)檢查、探傷,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理; (2)加強(qiáng)振動(dòng)檢測(cè)設(shè)備的檢查維護(hù)工作,確保準(zhǔn)確、可靠,防止發(fā)生同類事件時(shí)擴(kuò)大事故。事故發(fā)生后省局有關(guān)部門的專業(yè)技術(shù)人員,哈汽廠工程技術(shù)人員及機(jī)械部總代表實(shí)地察看了損壞情況,制定了修理方案。 末級(jí)葉片護(hù)環(huán)脫落 振動(dòng)大停機(jī)檢修 事故概況 十里泉發(fā)電廠 7 號(hào)機(jī)系哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的 N300 13 ,出力 300MW,1997 年 11 月投產(chǎn)。 防范措施 (1)制造廠家應(yīng)確保互感器生產(chǎn)中各種材質(zhì)的質(zhì)量,制造出合格的產(chǎn)品; (2)生產(chǎn)建設(shè)單位在投運(yùn)前的互感器交接試驗(yàn)中必須堅(jiān)持各項(xiàng)試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)合格,包括絕緣支架 的介質(zhì)損在內(nèi)。 (2)對(duì)爆炸 PT 的解剖檢查發(fā)現(xiàn),在 PT 支架中段 (上、下鐵芯之間 )縱向?qū)娱g有一貫穿性電弧放電通道,在通道的上、下 鐵芯端有一黃豆粒大小的放電孔洞。保安電源自投成功,使升速至 2950r/ min 的 1機(jī)組被迫打閘停機(jī)。甲、乙再熱器安全閥動(dòng)作,鍋爐 水位急劇下降,電氣將發(fā)電機(jī)勵(lì)磁開關(guān)拉掉,同時(shí),拉掉廠用 6kV I 段1601 開關(guān),Ⅱ段 1602 開關(guān)。 防止事故的對(duì)策 (1)將法蘭連接口割除改為焊接接口; 8 (2)將燃油環(huán)形母管改到運(yùn)轉(zhuǎn)層以上 (原在運(yùn)轉(zhuǎn)層以下,停運(yùn)后管內(nèi)會(huì)存油 ); (3)全廠開展查、找、定、改活動(dòng)和安全教育活動(dòng),對(duì) 6 號(hào)機(jī)組全面檢查分析,發(fā)現(xiàn)問題立即組織整改;同時(shí)對(duì)全體 生產(chǎn)人員進(jìn)行嚴(yán)格執(zhí)行?兩票三制?安全教育,提高職工安全生產(chǎn)責(zé)任感。 (2)確保整個(gè)制粉場(chǎng)所的衛(wèi)生。 14: 45 分甲、乙空氣預(yù)熱器、 1. 2. 3C 給粉機(jī)、電動(dòng)給水門電源消失,丁排粉機(jī)上部電纜又著火,立即組織人員撲救。安監(jiān)部從集團(tuán)公司編印的《發(fā)電系統(tǒng)典型故障分析與對(duì)策》、國(guó)家電力公司《事故快報(bào)》、省集團(tuán)公司《山東電力安全通報(bào)》上摘錄了 300MW 機(jī)組發(fā)生的事故、障礙事例,供大家參考學(xué)習(xí)。因此抓好安全管理工作。 為安全、平穩(wěn)地 搞好二期工程的試運(yùn)和投產(chǎn)工作做 出貢獻(xiàn)。 5 月 27 日3: 57分機(jī)組并入系統(tǒng)。當(dāng)一名檢修人員去聯(lián)系對(duì)油管道進(jìn)行 蒸汽吹掃時(shí),另一名檢修人員看到法蘭已不漏油認(rèn)為管道內(nèi)沒有壓力了,即動(dòng)手去拆除法蘭螺栓。其中 220kVⅠ母線接 1 號(hào)機(jī)、鄒龍線、鄒接線;Ⅱ母線接鄒夏線、01 號(hào)高備變。電氣將 1 機(jī)鄒龍線、鄒接線倒至 220kVⅡ母線,并拉開 I 母線 PT 刀閘和母聯(lián)開關(guān)兩側(cè)刀閘,母差保護(hù)投單母線位置,其母線電壓為 232kV。 I 母線 PT 全換,并更換了 B 相避雷器還更換了被打壞的 A、 C 相刀閘支持瓷柱兩只,兩個(gè) PT 端子箱內(nèi)的設(shè)備及控制電纜近 100m(全燒熔化 ),整個(gè)搶修 10 工作結(jié)束后于 6 月 5 日 17 時(shí) 39 分 1 機(jī)組與電網(wǎng)并網(wǎng),一切恢復(fù)正常。 (3)檢查試驗(yàn)情況 爆炸 PT 及同批的其他三臺(tái)未爆炸 PT 投運(yùn)前交接試驗(yàn)除支架 11 介損不合格外 (支架介質(zhì) tg?達(dá) 17. 5%~ 23. S%,當(dāng)時(shí)參考標(biāo)準(zhǔn)為不大于 10% ),其它試驗(yàn)項(xiàng)目都合格,由于當(dāng)時(shí)支架的 tg?只是參考試驗(yàn)項(xiàng)目而不是正式交接試驗(yàn)項(xiàng)目,因此此 PT 仍然投運(yùn)。 1992 年 8 月 31 日 7: 23,值班員發(fā)現(xiàn) 8 號(hào)機(jī)第 4 軸承振動(dòng)大報(bào)警,同時(shí)車音突變,即緊急故障停機(jī),停機(jī)后經(jīng)分析凝結(jié)水硬度突增,判斷為動(dòng)葉片斷裂,解體檢查為低壓缸正向第 六級(jí)第七組有一片動(dòng)葉斷裂,其它部分損傷。同時(shí)在機(jī)頭監(jiān)視的兩名運(yùn)行人員聽到機(jī)組聲音異常,即跑回控制室向班長(zhǎng)匯報(bào),破壞真空。事故少發(fā)電量 15983 萬 kW. h。經(jīng)分析認(rèn)為通流部分有問題。 防止事故的對(duì)策 (1)已更換了整級(jí)動(dòng)葉片,并采用整圈松拉筋抑制 Bo 型振動(dòng); 16 (2)投入運(yùn)行后加強(qiáng)機(jī)組參數(shù)的監(jiān)視。 故障原因分析 (1)機(jī)組在負(fù)荷穩(wěn)定情況下中壓缸差脹出現(xiàn)異常波動(dòng); (2)中壓缸差脹探頭是大修中更換的新探頭分析該裝置工作點(diǎn)失穩(wěn)。 10: 24 又開啟直流潤(rùn)滑油泵; (5)10, 22 汽輪機(jī)惰走靜止,投盤車跳閘,立即手動(dòng)盤車約100 度。 19 循環(huán)水泵跳閘 機(jī)組停運(yùn) 事故概況 石橫發(fā)電廠乙站 2 號(hào)機(jī)系上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的 TC2F34. 21N 型亞臨界壓力凝汽式機(jī)組,出力 300MW, 1988 年 12 月投產(chǎn),最近大修期 1991年 2月。 防止對(duì)策 (1)加強(qiáng)?兩票三制?執(zhí)行的監(jiān)督檢查和考核; (2)加強(qiáng)崗位培訓(xùn),提高值班人員判斷、分析和處理事故的能力; (3)加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律的檢查、考核,提高監(jiān)盤和巡檢質(zhì)量。 10, 09 分 EH 油泵 B 泵跳閘,手啟 A泵、B 泵均不成功, EH 油壓低汽機(jī)跳閘。最近大修時(shí)間是 1994 年 7月。 1987 年 6 月投產(chǎn)。跳閘通道電磁閥無使用壽命曲線,不能定期更換。 事故原因分析 (1)四抽逆 止門關(guān)不嚴(yán),造成廠用汽倒回中壓缸是造成汽機(jī)超速的原因; (2)該機(jī)大修后新更換微機(jī)型勵(lì)磁調(diào)節(jié)器,缺少運(yùn)行經(jīng)驗(yàn), 24 在主汽門關(guān)閉后發(fā)誤勵(lì),導(dǎo)致雙柜退出,自投跟蹤手動(dòng) 50Hz 勵(lì)磁調(diào)節(jié)時(shí)造成發(fā)電機(jī)電壓瞬時(shí)降低,使得 400V 動(dòng)力低壓釋放,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)、靜子水冷泵同時(shí)掉閘,發(fā)電機(jī)瞬間斷水。待值長(zhǎng)前去查看時(shí), 2 號(hào)調(diào)門處已著火,立即組織人員救火。 防止對(duì) 策 (1)對(duì)轉(zhuǎn)國(guó)產(chǎn)化的三臺(tái)油動(dòng)機(jī)全部解體檢查,并更換合格的密封件; (2)將損傷的活塞桿及上端蓋清理毛刺。 規(guī)程規(guī)定,汽動(dòng)給水泵運(yùn)行電動(dòng)給水泵作為備用時(shí),再循環(huán)閥門開是電動(dòng)給水泵自啟動(dòng)的條件之一。水濺入電機(jī)后,使靜子端部絕緣薄弱處相間故障,循環(huán)水泵跳閘后出口蝶閥卡澀,則擴(kuò)大了事故,最終成為停機(jī)事故。事故少發(fā)電 量 1410 萬 kW. h,少送電量 552萬 。 (4)制造廠未安裝下瓦頂軸油通道工藝孔的堵塞。 (2)6 號(hào)瓦下瓦雖有搟攆,但剩余烏金厚度在 1. 5mm 以上,也未發(fā)現(xiàn)有烏金脫胎現(xiàn)象,還可以使用。由于設(shè)備損壞嚴(yán)重,轉(zhuǎn)為擴(kuò)大性小修。斷裂分別發(fā)生在螺栓腰身、汽缸結(jié)合面和螺紋最大應(yīng)力處。 試驗(yàn)結(jié)果分析 對(duì)斷裂螺栓進(jìn)行檢查及試驗(yàn),焊栓表面存在較多的小裂紋,大部分螺栓斷口不平整,汽輪機(jī)高壓缸螺栓由于設(shè)計(jì)安裝上的原因,造成螺栓存在彎矩,螺栓不僅承受軸向應(yīng)力作用,還承受切向應(yīng)力作用。 ( 3)由于西 4 號(hào)螺栓的斷裂,導(dǎo)致其它螺栓所承受的應(yīng)力聚然升高,在 高應(yīng)力作用下,其它螺栓在產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕裂紋的應(yīng)力集中區(qū)或薄弱區(qū)發(fā)生脆性斷裂。在我省青島、威海兩電廠新機(jī)組中也使用了 HG4145/ QS 材料的螺栓,且 96 年 6月青島電廠 1 號(hào)機(jī)高壓螺栓斷了 3根;在全國(guó)其他地區(qū)的多個(gè)電廠也發(fā)生了斷裂事故,如上海吳涇電廠斷了 9 根持環(huán)螺栓、浙江加興電廠斷了 5 根、安徽馬鞍山電廠斷了 11 根、秦皇島熱電廠等。 設(shè)備損壞情況 1991 年 1 月 16 日至 5 月 7 日進(jìn)行揭瓦、揭缸檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)組損壞十分嚴(yán)重。導(dǎo)汽管安裝焊接前,甲、乙雙方共同進(jìn)行過檢查,確認(rèn)無雜物,中壓缸內(nèi)如何進(jìn)入碳鋼焊渣,有待進(jìn)一步查找原因。 (3)3號(hào)軸承箱死點(diǎn)不死。 (3)汽機(jī)中壓缸: a 由廠家對(duì) 3 號(hào)軸承箱進(jìn)行死點(diǎn)加固,重新配瓦,廠家要求將球面間隙放大到 0. 08~ 0. 12mm,以提高自控能力。 (7)中壓缸膨脹慢,影響升負(fù)荷速度的改進(jìn)措施: a 將中壓缸脹差 由 +3. OOmm 放大至 3. 8mm。 15; 08, 2 號(hào)爐 BTG 盤發(fā)出MFT(主燃料切除 )動(dòng)作信號(hào),鍋爐滅火,汽機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列,廠用電自投成功。 (2)機(jī)組解列后,主汽門關(guān)閉,潤(rùn)滑油壓隨轉(zhuǎn)速下降而降低,當(dāng)油壓降到 0. 07MPa 和 0. 06MPa 時(shí),交、直流潤(rùn)滑油泵應(yīng)自起動(dòng),但實(shí)際沒有起動(dòng),是事故的主要原因。 (4)運(yùn)行崗位新人員多,缺乏實(shí)際經(jīng)驗(yàn),事故處理能力較差。 (6)停機(jī)時(shí),應(yīng)設(shè)專人監(jiān)測(cè)潤(rùn)滑油壓和軸瓦溫度,隨轉(zhuǎn)速的下降及時(shí)投入交、直流潤(rùn)滑油泵。上下缸溫差 大,轉(zhuǎn)子下部冷卻部位熱應(yīng)力超過屈服應(yīng)力極限,產(chǎn)生拉伸塑性變形,轉(zhuǎn)子內(nèi)部溫度均勻后,冷卻部位由凹
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