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g300mw機(jī)組典型事故匯編300mw機(jī)組典型事故匯編(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 要進(jìn)行試驗(yàn),以檢查自啟動(dòng)功能是否正常。 (3)機(jī)組移交生產(chǎn)后,未能及時(shí)組織人員復(fù)核圖紙和設(shè)計(jì)變更單,以致潤(rùn)滑油系統(tǒng)設(shè)計(jì)變更錯(cuò)誤一直沒有發(fā)現(xiàn),釀成重大設(shè)備事故。 事故原因分析 (1)2 號(hào)機(jī)出現(xiàn)?手動(dòng) MFT?跳閘,查實(shí)為鍋爐保護(hù)裝置誤動(dòng),是事故的誘發(fā)原因。 15; 06, 2 號(hào)機(jī)發(fā)出?發(fā)電機(jī)定子冷卻水?dāng)嗨?信號(hào),汽機(jī)司機(jī)、班長(zhǎng)、值長(zhǎng)檢查定子冷卻水泵,冷卻水流量正常,判斷為誤發(fā)信號(hào)。 c 為解決油臟問題,在冷油器出口加一反沖洗過濾裝置。 37 (2)汽機(jī)低壓缸轉(zhuǎn)子處理軸頸處,然后根據(jù)軸頸處理結(jié)果,由廠家重新配制軸瓦。 綜上所述,油臟問題需由施工、制造部門共同解決,單靠現(xiàn)場(chǎng)采用油循環(huán)沖洗的辦法是不能解決的。 事故原因分析 (1)汽機(jī)中壓轉(zhuǎn)子及靜葉噴嘴損壞原因是焊渣打擊,取出焊渣進(jìn)行分析為碳鋼;從中壓缸與導(dǎo)汽管彎頭焊接處取出的焊瘤(用人工取出 )分析為合金鋼,說明焊渣并非錯(cuò)用焊條所致。其間共啟動(dòng) 17次, 35 短時(shí)帶過 300MW, 280MW 負(fù)荷,運(yùn)行約 22h。 防止對(duì)策 該引進(jìn)型 300MW 機(jī)高壓內(nèi)缸螺栓材料為 GH4145/ SQ(鎳 基高溫合金 ),它替代了西屋技術(shù)設(shè)計(jì) WR26 材料。所以分析認(rèn)為該西 4 號(hào)螺栓屬于首先斷裂的螺栓。 以上斷口均有不同程度的氧化現(xiàn)象。 斷口形貌及分析 從斷口形貌初步分析, 11 根斷裂高壓螺栓中,有 10 根斷口屬于脆性斷裂 (包括疲勞斷裂 ), 1 根是韌性斷裂。 該高壓內(nèi)缸螺栓材質(zhì)為 GH4145/ SQ(鎳基高溫合金 )。鑒于密封瓦已磨壞,決定更換新密封瓦,更換時(shí)注意將銷子可靠地封在銷孔內(nèi),又能在檢修時(shí)易于抽出銷孔。解體檢查發(fā)電機(jī)后密封瓦時(shí),因工藝要求必須首先拆下 6 號(hào)支撐瓦瓦蓋,揭開蓋后,發(fā)現(xiàn)軸頸磨損, 29 在上下 瓦結(jié)合面處有鎢金碎片,因此又對(duì) 6 號(hào)下瓦進(jìn)行檢查,結(jié)果如下 : (1)鎢金面出現(xiàn)過熱搟攆,深度約 0. 15mm 左右; (2)2個(gè)頂軸油瓦已被鎢金碎片填滿; (3)軸頸拉毛,以軸瓦兩端處最重,出現(xiàn) 7— 8 條環(huán)狀溝槽形狀的損傷,嚴(yán)重處溝槽寬 3mm,深度約為 1. 5~ 2mm。將 12A 啟備變解除后, 5 月 10 日 14:18, 2 號(hào)機(jī)組并網(wǎng)。拆端蓋后發(fā)現(xiàn)該電機(jī)線圈表面有油污,較臟。儀控人員在清理槽溝中油污,用手摳泥時(shí),碰著電纜,發(fā)?汽泵溫度高?報(bào)警信號(hào),汽動(dòng)給水泵跳閘,電動(dòng)給水泵自啟動(dòng)雖然成功,但因電動(dòng)給水泵再 循環(huán)閥氣動(dòng)門小修中換盤根后沒磨合好發(fā)澀、關(guān)閉動(dòng)作緩慢,未能及時(shí)關(guān)閉,使鍋爐上水困難,終因汽包水位低 MFT 動(dòng)作而停機(jī)。屬制造廠產(chǎn)品質(zhì)量不良所致。 17 時(shí) 50 分, 6 號(hào)機(jī)組巡檢員檢查發(fā)現(xiàn) 6 號(hào)機(jī) 2 號(hào)高壓調(diào)門油動(dòng)機(jī)漏油,立即匯報(bào)機(jī)組長(zhǎng)、值長(zhǎng)。少發(fā)電量 2265kW. h。 事故原因分析 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)汽機(jī) 2 號(hào)跳閘通道一電磁閥燒壞。 主汽門、調(diào)速汽門關(guān)閉打不開 機(jī)組停運(yùn)中斷安全記錄 事故概況 石橫發(fā)電廠 l 號(hào)機(jī)系上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的 TC2F- 34. 21N 型引進(jìn)型亞臨界壓力凝汽式汽輪機(jī),出力 300MW。 2 號(hào)機(jī)組 1993 年 12 月投產(chǎn)。又將 EH 油泵由 A 泵切回 B 泵運(yùn)行。 事故也暴露出運(yùn)行交接班制度執(zhí)行不好,循環(huán)水房泵的交班人員在無人接班的情況下,即離崗下班,使循環(huán) 水泵房成為無人值班;接班機(jī)組長(zhǎng)得知循環(huán)水泵房無人值班后卻安排一名不熟悉循環(huán)水泵房的人員去值班。 防止對(duì)策 (1)立即修訂?重要輔機(jī)設(shè)備停服役制度?,對(duì)影響主機(jī)安全運(yùn)行或重要輔機(jī)消缺,必須填寫?設(shè)備停服役?申請(qǐng)單,辦理工作票后執(zhí)行; (2)按 1 號(hào)機(jī)設(shè)計(jì)圖紙將主 機(jī)直流潤(rùn)滑油泵控制接線核對(duì)改為正確接線; (3)從新廠 700mm管上接一路水,單供泵房用水; (4)取消循環(huán)水泵?潤(rùn)滑水壓低? (0. 05MPa)跳泵條件,改接信號(hào)并完善規(guī)程。汽機(jī)運(yùn)行人員開啟 A、 B、 C 頂軸油泵; (4)電氣運(yùn)行人員打開直流潤(rùn)滑油泵就地控制箱,復(fù)歸一下熱偶保護(hù)。少發(fā)電量 1185萬 kW. h。 事故原因分析 (1)葉片斷裂及根部裂紋的原因是 Bo 型振動(dòng)安全裕度不夠,部分葉片葉根小腳安裝間隙過大而引起的; (2)該機(jī)故障檢修工期長(zhǎng) (從 5 月 14 日到 6 月 21 日 )是因?yàn)橹圃鞆S無同型的備用葉片,開缸后等制造廠現(xiàn)加工葉片。 15 1988 年 5 月 12 日 21: 50 運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)部分參數(shù)與正常值有較大偏差,其中;再熱蒸汽冷段壓力由 34. 6kg/ cm2 升高到36kg/ cm熱段由 31. 5kg/ cm2升高到 33. 5kg/ cm2;中聯(lián)門后右側(cè)壓力由 31kg/ cm2升高到 32. 5kg/ cm左側(cè)由 30kg/ cm2升高到 32kg/ cm2;同時(shí)軸瓦鎢金溫度 1 號(hào)瓦由 57℃上升到 59℃、2 號(hào) 瓦由 79℃上升到 82. 5℃;機(jī)組振動(dòng)也有變化,垂直方向振動(dòng)值 1號(hào)瓦由 4絲升高到 10 絲、 2號(hào)瓦由 2絲升高到 4絲、 3號(hào)瓦由 18 絲上升高 21 絲。于 12 月 21 日 19: 50 7 號(hào)機(jī)組修復(fù)后并網(wǎng)發(fā)電。 15: 45 機(jī)組重新啟動(dòng), 15: 55 機(jī)組達(dá)全速,對(duì)機(jī)組全面檢查正常, 15: 57 發(fā)電機(jī)準(zhǔn)備并列時(shí), 4 號(hào)瓦軸振動(dòng)突然達(dá)360?m,保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。 二、汽輪機(jī)及附屬設(shè)備 汽機(jī)動(dòng)葉斷裂停機(jī) 事故概況 黃臺(tái)發(fā)電廠 8 號(hào)汽輪機(jī)系東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的 N300— 170/537 型亞臨界壓力雙缸雙排汽再熱凝汽機(jī)組,出力 300MW,主汽參數(shù) 16. 8MPa/ 537℃, 1990 年 7月制造, 1990年 12 月投產(chǎn)。第 第 3 芯柱的平衡線圈有嚴(yán)重的過熱現(xiàn)象,銅線匝絕緣炭化。 停機(jī)后廠連夜組織搶修,Ⅱ母線 PT、避雷器全部換新,另外更換了被打壞的 C 相導(dǎo)線支持瓷柱。因廠用電中斷, 1 號(hào)爐甲乙吸、送風(fēng)機(jī)低油壓?jiǎn)?dòng)掉閘,緊急停爐保護(hù)動(dòng)作,關(guān)閉 1 汽輪機(jī)自動(dòng)主汽門和中聯(lián)門。 (1)事故前運(yùn)行方式 1 號(hào)機(jī)組 (300MW)運(yùn)行, 220kV 雙母線運(yùn)行,母差保護(hù)投雙母線位置,電廠通過鄒龍線、鄒夏線、鄒接線與電網(wǎng)環(huán)路運(yùn)行。 12 月 26 日 12:20 發(fā)現(xiàn)充壓備用中的環(huán)形燃油母管在爐后中部漏油,即退出備用,搭設(shè)腳手架后于 16: 30 將泄漏處保溫扒開,發(fā)現(xiàn)該處用法蘭連接,將法蘭重新緊固后仍未消除泄漏,決定更換法蘭墊子。敷設(shè)部分臨時(shí)電纜。在工作中 舉一反三,摸清事故規(guī)律,制定防范措施,防患于未然。 300MW 機(jī)組典型事故匯編 山東菏澤發(fā)電廠編 2001 年 2 月 1 序 言 綜觀國(guó)內(nèi)外電力事故,從發(fā)生的事故原因來看,有相當(dāng)多的事故原因是由于人員安全意識(shí)不高、責(zé)任心不強(qiáng)、不能很好地遵守規(guī)章制度造成的。方便大家從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、深刻吸取事故教訓(xùn),提高認(rèn)識(shí), 增強(qiáng)安全工作的責(zé)任感、緊迫感和壓力感。 14: 30 分機(jī)組解列停運(yùn), 15: 30 分將火全部撲滅。 7 違章作業(yè) 燃油噴出 引燃電纜 機(jī)組停運(yùn) 事故概況 十里泉電廠 6 號(hào)機(jī)組 (300MW)1996 年 12 月 12 日移交試生產(chǎn)。 升壓站 220kVⅠⅡ母線 PT 先后爆炸起火 ,導(dǎo)致全廠停電事故 事故概況 鄒縣發(fā)電廠升壓站 220kVⅠ、Ⅱ母線均裝有 JCCI 一 220 型電磁式電壓互感器, 1985 年 9月投運(yùn)。備用Ⅱ段 1620 開關(guān)自投成功, I段1610 開關(guān)未自投,強(qiáng)送成功。 20 時(shí) 55 分拉開Ⅱ母線 PT 刀閘及 2121 201開關(guān)刀閘, 21 時(shí) 55分合上 215 開關(guān),鄒夏線向Ⅱ母線充電良好,合前解除該母線的母差保護(hù),后合上 204 高備變開關(guān)倒送廠用電良好,使 1 機(jī)安全停下 。另外,通過對(duì)線包的解剖檢查發(fā)現(xiàn),自上至下數(shù)第 1 芯柱和第 4芯柱的平衡線圈及和它緊貼的幾層高壓線圈被燒損和熔融,變形嚴(yán)重,高壓線圈過熱,絕緣變色情況自里向外逐漸減輕。 12 (3)加強(qiáng)生產(chǎn)中的運(yùn)行監(jiān)視,嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行互感器的預(yù)防性試驗(yàn)。 1997 年 11 月 29 日 15: 04 7 號(hào)機(jī)組負(fù)荷 206MW,鍋爐 B 送風(fēng)機(jī)出口帆布伸縮節(jié)突 然爆開,造成爐瞠負(fù)壓低鍋爐 MFT,機(jī)組解列。將低壓轉(zhuǎn)子吊出,由哈汽廠人員將 3 號(hào)瓦側(cè)末級(jí)葉片全部拆下進(jìn)行了探傷檢查,經(jīng)檢查確定有 60 片葉片不能再用 ,予以換新,其余葉片雖有損傷,但尚能再用 (哈汽廠已無同型號(hào)備用葉片 ),重新復(fù)裝,我廠對(duì)導(dǎo)流環(huán)金屬堆積物進(jìn)行車削處理并放大間隙,對(duì)軸系中心進(jìn)行了檢查復(fù)核,檢查了 14 高壓缸汽封及軸瓦并利用此機(jī)會(huì)對(duì) 7 號(hào)機(jī)組的所有設(shè)備進(jìn)行了檢查消缺工作。 Bo型振動(dòng)安全裕度不夠 葉片運(yùn)行中斷落 事故概況 黃臺(tái)發(fā)電廠 7 號(hào)機(jī)系東方汽輪機(jī)廠首次試生產(chǎn)的 300MW 亞臨界凝汽機(jī)組, 1987 年 11月投產(chǎn)。構(gòu)成非考核事故。停機(jī)后對(duì)熱工測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行了全面檢查,未發(fā)現(xiàn)問題,機(jī)組各部正常, 23 日 0: 50分 2 號(hào)機(jī)組并入系統(tǒng)。當(dāng)汽輪機(jī)惰轉(zhuǎn)到 1247r/min 時(shí),直流潤(rùn)滑油泵跳閘 , (交流潤(rùn)滑油泵在檢修、不能投 )跳閘后無任何信號(hào)發(fā)出,運(yùn)行人員是通過油壓指示和開關(guān)指示燈發(fā)現(xiàn)直流潤(rùn)滑油泵跳閘的,同時(shí)采取了以下處理措施: (1)立即強(qiáng)開直流潤(rùn)滑油泵,但未成功 (2)立即開 A、 B、 C 頂軸油泵,因油壓低,于 10: 19 分跳閘, (3)10: 21 分,電氣運(yùn)行人員收回交流潤(rùn)滑油泵工作票,此時(shí)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為 320r/ min。不細(xì)、有漏洞;主輔機(jī)主要保護(hù)停、服役管理制度不完善;工作票執(zhí)行不嚴(yán)格,投、停保護(hù)使用工作票范圍不明確。 事故原因分析 事故的直接技術(shù)原因是由于冷卻水塔水位過高溢流,經(jīng)下水道倒流入循環(huán)水泵出口蝶閥坑內(nèi),浸入?蝶閥關(guān)跳泵?保護(hù)開關(guān),使其短接發(fā)出跳泵信號(hào),導(dǎo)致 A、 B循環(huán)水泵相繼跳閘。 9: 40 分 A 泵不卸載, EH 油回油壓力高。給水泵的出口逆止門是湖北高中壓閥門廠生產(chǎn)的RCV250— 1198/ 360 型。 防止對(duì)策 (1)在鍋爐省煤器入口加裝一道逆止閥; 22 (2)制定出詳細(xì)的汽動(dòng)給水泵、電動(dòng)給水泵倒轉(zhuǎn)的運(yùn)行反措,并補(bǔ)充到運(yùn)行規(guī)程中執(zhí)行; (3)對(duì)廠內(nèi)其余的汽動(dòng)給水泵、電動(dòng)給水泵的出口逆止閥進(jìn)行檢 查更換; (4)加裝山東電科院科技發(fā)展中心研制的防倒轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速報(bào)警裝置。事故停運(yùn) 12小時(shí) 1分,少發(fā)電量 150萬 kW. h。再次停機(jī)處理后于 4 月21 日 16: 27 并入系統(tǒng)。 1991 年 2 月 24 日 6 號(hào)機(jī)組帶 292MW 負(fù)荷運(yùn)行,機(jī)組工況正常。事后解體檢查發(fā)現(xiàn)密封圈變形,活塞主端蓋內(nèi)孔被拉傷,引起漏油,遇高溫而著火。 事故原因分析 26 事后檢查發(fā)現(xiàn) 6 號(hào)機(jī)汽動(dòng)給水泵西側(cè)電纜槽溝中有 3 條保護(hù)信號(hào)電纜,在離測(cè)點(diǎn)不到 3m 處有接頭點(diǎn),且接頭絞接不牢,該處包敷的塑料帶被油軟化。 事故原因 分析 檢查 2A 循環(huán)水泵是電機(jī)速斷保護(hù)動(dòng)作跳閘,原因是運(yùn)行人員清掃電機(jī)風(fēng)箱衛(wèi)生時(shí),不慎將水濺入。在機(jī)組恢復(fù)過程中 23: 15 啟動(dòng) 2A 送風(fēng)機(jī)時(shí), 12A 啟備變瓦斯保護(hù)動(dòng)作, B 相差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,匯報(bào)中調(diào) 28 后, 2 號(hào)機(jī)解除備用。停機(jī)后,解體發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)前密封瓦烏金嚴(yán)重熔化,密封瓦處軸頸磨損,深度達(dá) 0. 6mm 以上,密封瓦的間隙達(dá) 5mm 以上。 處理方案 (1)發(fā)電機(jī)前密封瓦處軸頸磨損嚴(yán)重,為保證恢復(fù)良好的密 30 封效果,經(jīng)研究決定采用刷鍍工藝修復(fù)軸頸。 11 月 18 日,揭缸后栓查發(fā)現(xiàn), 16 根高壓螺栓中有 11 根發(fā)現(xiàn)斷裂,同時(shí)有 9 根高壓持環(huán) 螺栓斷裂;超聲波探傷檢查又發(fā)現(xiàn)1 根高壓螺栓和 3根高壓待環(huán)螺栓存在裂紋。 現(xiàn)場(chǎng)金相組織:螺栓外表面為奧氏體基體 +金屬間化合物;符合 GH4145 材料的組織結(jié)構(gòu)特征。 ( 5)東 2 號(hào)螺栓斷裂部位在下端螺栓與螺紋交界處,斷口呈粗瓷狀脆性斷口 ,斷口四周有明顯的裂紋發(fā)展區(qū)。 根據(jù)資料介紹,機(jī)組設(shè)計(jì)時(shí),每側(cè)的高壓內(nèi)卸螺栓,除了二根定位螺栓外中間六根雙頭螺栓中 4 號(hào)螺栓的應(yīng)力最大,在相同條件, 4 號(hào)螺栓可能先發(fā)生損壞。同時(shí)該機(jī)組高壓內(nèi)缸螺栓使用的 GH4145/ SQ 鎳基高溫合金,材料本身存在的抗疲勞性能低,應(yīng)力腐蝕敏感等性能上的不足,也是促進(jìn)螺栓斷裂損壞的一個(gè)重要因素。該機(jī)組自 1990 年 8月 17日第一次啟動(dòng)到 1991年 1月 19日因機(jī)組運(yùn)行不正常,暫停試運(yùn)。中壓自動(dòng)主汽的濾網(wǎng)完好無損且干凈。 d 調(diào)節(jié)部套主軸承鑄件:發(fā)現(xiàn)有原來殘留的雜物。 防止事故措施 (1)發(fā)電機(jī) 7瓦由廠家處理,配制軸瓦及密封瓦。 b 各滑閥形位公差
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