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污水處理廠調(diào)試資料大全(更新版)

  

【正文】 進(jìn)入池內(nèi)。待清水調(diào)試無(wú)故障后,氧化溝再轉(zhuǎn)入污水調(diào)試和污泥培養(yǎng)階段,并測(cè)定溶解氧場(chǎng),其它構(gòu)筑物則直接進(jìn)行污水調(diào)試。 深圳市羅芳污水處理廠二期工程調(diào)試 1 工程介紹 調(diào)試概況 深圳市羅芳污水處理廠調(diào)試[ 1]的目的是:確保各構(gòu)筑物、管路系統(tǒng)和機(jī)電設(shè)備能夠按設(shè)計(jì)要求正常運(yùn)行;確保各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求;建立各設(shè)備和單元操作的操作規(guī)程;優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)和處理效果,為今后的正常運(yùn)行、科學(xué)管理打下基礎(chǔ)。注意觀察污泥性狀,有條件時(shí)用顯微鏡觀察活性污泥中的微生物生長(zhǎng)狀況,并及時(shí)監(jiān)測(cè)排水水質(zhì)指標(biāo)( DO、 CODCr、PH、 SS),做好記錄。 第五階段: 根據(jù)以上四階段調(diào)試情況記錄,尋找最佳菌群的生存條件,選擇最佳運(yùn)行周期,最佳的運(yùn)行方式,完成調(diào)試。直接進(jìn)入原生產(chǎn)污水,根據(jù)情況可適當(dāng)加入一定量的營(yíng)養(yǎng)源(糞便水),也可不加。監(jiān)測(cè)該水質(zhì)指標(biāo)( CODCr 、 PH、水溫、 SS)。進(jìn)料 1 小時(shí)后開始曝氣,連續(xù)曝氣 3小時(shí),停曝氣 小時(shí);再曝氣 3小時(shí),停曝氣 小時(shí);再曝氣 2小時(shí),靜沉 — 小時(shí),開始排水約 50m3,記錄排水時(shí)間( 約 小時(shí)),閑置 小時(shí)。 第二階段: 可根據(jù)第一階段調(diào)試情況調(diào)整運(yùn)行周期如下,也可按上階段周期運(yùn)行,這主要根據(jù)處理后水質(zhì)情況及污泥性能而定。 取上清液 100ml 放入錐形瓶中,以備監(jiān)測(cè) COD值所用。此階段不但要培養(yǎng)出適當(dāng)?shù)木N,還要確定活性污泥系統(tǒng)的最佳運(yùn)行條件。放出上清液,約 5060m3。 不同的污水處理工程其調(diào)試方案及操作步驟各不相同,以濟(jì)源皮毛廠生產(chǎn)廢水治理 工程為例說(shuō)明如下: 接種: 根據(jù)反應(yīng)器有效容積及污泥濃度(一般 3—4g/l)計(jì)算所需接種污泥總量。 二、調(diào)試前的準(zhǔn)備工作 儀器設(shè)備: 1600 倍顯微鏡 1臺(tái); DO、 PH、溫度快速測(cè)定儀 1 臺(tái); 采樣器 1個(gè);100ml 量筒 2 個(gè); 玻璃棒 2 支; 500ml 燒杯 2 個(gè); 試管刷 1 個(gè);移液管 10ml、 2ml 各 1個(gè) ; 吸球 1個(gè); PH廣泛試紙 2包;定時(shí)鐘: 1個(gè); 彈簧秤 1個(gè) (如現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè) CODMn 需另加: 250ml 錐形瓶 3 個(gè); 1000ml 棕色容量瓶 3 個(gè);沸水浴裝置 1 套 ; 50ml 酸式滴定管 2 個(gè); 1+ 3 硫酸 200ml; ; 1000ml;)(如有物化處理單元,僅需增加相應(yīng)混、絮凝劑即可。 。 ③ .檢修人員進(jìn)池必須戴防毒面具 , 戴好安全帽 , 系好安全帶 (引出池外 ), 整個(gè)過程必須有人監(jiān)護(hù) , 并不得停止鼓風(fēng)。 (4).所有電機(jī)、配電設(shè)備、檢測(cè)儀器、管路、管件等應(yīng)經(jīng)常巡視 , 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決 , 并按說(shuō)明書和有關(guān)規(guī)范規(guī)程定期維護(hù)。 (3).所有沼氣系統(tǒng)必須保持正壓 , 不得形成常壓和負(fù)壓 , 如發(fā)現(xiàn)沼氣壓力比規(guī)定值低時(shí) , 應(yīng)及時(shí)查找原因并采取相應(yīng)措施 , 關(guān)小或停止供氣。 6.污泥干化場(chǎng)曬泥時(shí),應(yīng)先進(jìn)泥至設(shè)計(jì)標(biāo)高,然后停止進(jìn)泥,關(guān)閉所有排泥管閥門,再打開干化場(chǎng)的排水閥把濾液排至集水井,再由泵排往調(diào)節(jié) 池?!?。連續(xù)運(yùn)行階段每天監(jiān)測(cè)二沉池出水 CODcr、 SS 及曝氣池中 DO 濃度、懸浮污泥濃度( MLSS)及污泥沉降比 SV30 等。接種污泥均勻投入兩個(gè) UASB 反應(yīng)器后,再用 CODcr 為 5000mg/l 的滲濾液廢水將 UASB 反應(yīng)器注滿,讓接種污泥在廢水中浸泡兩日,同時(shí)每日投入 2—4 車三級(jí)化糞池污水作為營(yíng)養(yǎng)接種液。xx城市垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理工程 調(diào)試方案及操作安全規(guī)程 一、工程概況 xx 市城市生活垃圾填埋場(chǎng)日處理城市生活垃圾能力為 600 噸 /日,填埋場(chǎng)有效填埋面積 248 畝,設(shè)計(jì)使用年限為 12 年。按接種量 15—20g/l 將接種污泥投入兩個(gè) UASB 反應(yīng)器,共需投加接種污泥 200—320 噸(按 95%含水率的厭氧泥計(jì)算,干基為 10—16 噸)。 2)連續(xù)運(yùn)行 連續(xù)運(yùn)行可配合厭氧 UASB 負(fù)荷提升進(jìn)行,直接承接厭氧 UASB 出水,開動(dòng)曝氣系統(tǒng)連續(xù)曝氣,同時(shí)開動(dòng)污泥井、污泥泵向 氧化池回流污泥,使氧化池中填料以的生物膜逐漸增長(zhǎng),待生物膜長(zhǎng)到一定厚度后,即可減少污泥回流乃至不進(jìn)行污泥回流。d, 水力負(fù)荷控制在 ≤250m3/d. 3. 厭氧 UASB 控制參數(shù) 厭氧 UASB 池內(nèi)水溫控制在 35℃ 177。 5.絮凝沉淀應(yīng)控制好絮凝劑投加量,沉淀池分池輪換定期排泥到污泥池,再由污泥泵排入?yún)捬醭睾臀勰喔苫瘓?chǎng)。維修必須有通風(fēng)措施 , 時(shí)間盡量短 , 以防沼氣壓力過大。 (3).沼氣安全燃燒系統(tǒng)必須每班查巡,并紀(jì)錄運(yùn)行情況。取樣測(cè)定池內(nèi)空氣中甲烷、硫化氫、二氧化碳和氧氣含量合格后方能進(jìn)池。 ③ .有下列事故之一時(shí) , 必須停止 : 。限制曝氣是污水進(jìn)入曝氣池只作混和而不作曝氣;非限制曝氣是邊進(jìn)水邊曝氣;半限制曝氣是污水進(jìn)入的中期開始曝氣,在反應(yīng)階段,可以始終曝氣,為了生物脫氮,也可以曝氣后攪拌, 或者曝氣、攪拌交替進(jìn)行;其剩余污泥可以在閑置階段排放,也可在進(jìn)水階段或反應(yīng)階段后期排放。如:若處理中僅考慮 CODCr 和 BOD5 的處理效果,曝氣時(shí)間可適當(dāng)減少,以達(dá)到節(jié)能的目的;若考慮 N、 P 的去除,曝氣時(shí)間至少需 4 小時(shí);以處理工業(yè)廢水及有毒有害廢水為目標(biāo)的運(yùn)行方式建議采用短時(shí)間的攪拌加上長(zhǎng)時(shí)間的曝氣。 c、排水:當(dāng)污泥恢復(fù)活性,停止曝氣,靜沉 小時(shí)。 調(diào)試運(yùn)行: 當(dāng)污泥恢復(fù)活性、強(qiáng)制馴化完成以后即可進(jìn)入馴 化試運(yùn)行階段。 C、排出上清液約 4050m3。注意觀察污泥性狀及生長(zhǎng)情況,有條件時(shí)用顯微鏡觀察活性污泥中的微生物生長(zhǎng)狀況,并及時(shí)監(jiān)測(cè)排水水質(zhì)指標(biāo)( DO、 CODCr、 PH、 SS),做好記錄。按 12 個(gè)小時(shí)為一周期進(jìn)行運(yùn)行。打開調(diào)節(jié)池空氣閥,使調(diào)節(jié)池曝氣攪拌均勻。 第四階段: A、配料:在調(diào)節(jié)池中進(jìn)行。注意觀察污泥性狀,有條件時(shí)用顯微鏡觀察活性污泥中的微生物生長(zhǎng)狀況,并及時(shí)監(jiān)測(cè)排水水質(zhì)指標(biāo)( DO、 CODCr、 PH、SS),做好記錄。 C、按以上 A、 B 步驟重復(fù)操作 34天。 d、當(dāng)污泥 SV% ≥30 時(shí),要 少量排泥,每次排泥水量大約為 1015m3。然后利用該廠一期工程出水進(jìn)行氧化溝清水試驗(yàn),并進(jìn)行溝內(nèi)流速場(chǎng)測(cè)試。 回流污泥濃縮池停留時(shí)間約 h。 圖 2 三溝式氧化溝(硝化 反硝化)運(yùn)行方式 A 階段。運(yùn)行時(shí)間為 h。 Ⅰ溝內(nèi)所有轉(zhuǎn)刷和水下攪拌器全部關(guān)閉,處于預(yù)沉淀狀態(tài)。 2020 年 12 月 25 日,開始向 1 氧化溝和 2 氧化溝注入一期工程的二沉池出水。 2020 年 1 月 21 日,根據(jù)該廠兩期工程的特點(diǎn),將該廠一期工程的活性污泥,通過污泥脫水系統(tǒng)的濃縮池,溢流進(jìn)入二期工程的進(jìn)水系統(tǒng),污泥培養(yǎng)正式開始。 2020 年 6 月,系統(tǒng)調(diào)試工作順利結(jié)束。 圖 7 二期工程兩溝進(jìn)出水氨氮 調(diào)試期間,出水總磷兩溝平均在 ~ mg/L 之間,小于 mg/L(見圖 8)。 調(diào)試期間,二期工程離心機(jī)脫水后污泥含水率平均在 69%~ 71%之間,大大優(yōu)于設(shè)計(jì)要求的 80%。 由表 2可見,二期工程單位產(chǎn)泥量在 ~ t 干泥 /萬(wàn) m3 污水之間,平均 0. 58 t 干泥 /萬(wàn) m3 污水,這在國(guó)內(nèi)外同類污水處理廠中也相對(duì)偏低。 但是,邊溝斷面 1和邊溝斷面 11的流速具有特殊性。 由圖 11 可見,在轉(zhuǎn)刷不開、水下推進(jìn)器全開的條件下,氧化溝邊溝處于缺氧狀態(tài),此時(shí)平均溶解氧在 ~ mg/L 范圍內(nèi),全部數(shù)據(jù)平均為 mg/L,滿足工藝要求。 二期工程生物除磷效果無(wú)疑達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,設(shè)計(jì)、建設(shè)、調(diào)試、管理方面的經(jīng)驗(yàn)值得總結(jié)。物化部分采用混凝氣浮,生化部分采用厭氧和組合式 MSBR 反應(yīng)池。 渦凹?xì)飧〕? 采用美國(guó) CAF- 525 型渦凹?xì)飧〕商坠に嚒?為提高厭氧池內(nèi)的污泥濃度,池內(nèi)設(shè)置自由擺動(dòng)型彈性立體填料,填料體積占厭氧池有效容積的 30%。 圖 2 MSBR 組合生化池工藝結(jié)構(gòu)示意 組合式生化反應(yīng)池的主要參數(shù)為:每組設(shè)計(jì)流量 萬(wàn) m3/d,反應(yīng)池尺寸74 m45 m m,有效水深 6 m。因?yàn)閺U水流速過快,氣浮池出水帶渣很嚴(yán)重,導(dǎo)致 COD 去除率下降; ② 原設(shè)計(jì)中 PAM 直接投加在氣浮池前端的曝氣室內(nèi),發(fā)現(xiàn)由于 PAM 反應(yīng)時(shí)間不夠,絮凝體結(jié)合不完全。此后隔天排出部分上清液( 600~ 1 000 m3)并加入新的污水,逐步加大負(fù)荷,此階段不排泥。繼續(xù)提高負(fù)荷至 800 m3/h,最終 SV沉降比為 15%左右,主曝氣區(qū)污泥濃度為 2 g/L。考慮到該污水廠主要處理對(duì)象為染化廢水,可生化性較差,建議 HRT 應(yīng)大于16 h; ④ 因進(jìn)水表面活性劑含量較高,造成 MSB R 生化池泡沫過多,引起了污泥上浮,嚴(yán)重影響生化池的正常運(yùn)行,建議在 MSBR 池好氧區(qū)及主曝氣區(qū)增加消泡裝置,本調(diào)試過程中采用直接噴灑消泡劑,取得了良好的效果,但在操作上存在極大的不便; ⑤ 出水色度仍比較高,應(yīng)增加脫色工藝,建議 MSBR 后續(xù)工藝串聯(lián)氣浮工藝。這個(gè)過程有攔截垃圾、撇油及除砂的功能。主要有 : 格柵,柵渣壓實(shí)機(jī),皮帶輸送機(jī),除砂撇油移動(dòng)橋,砂水分離器,出水堰板,水平曝氣轉(zhuǎn)刷,水下攪拌器,污水泵,污泥泵,砂泵,帶式壓濾機(jī)及自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)等設(shè)備。 砂泵、格 柵和曝氣轉(zhuǎn)刷問題 我廠曝氣沉砂池移動(dòng)橋上的 2 臺(tái)砂泵為 DDQS4 型潛水泵,流量 18m3/h,揚(yáng)程為 9m,電機(jī)功率為 。經(jīng)分析是軸承潤(rùn)滑脂 (黃油 )加注不及時(shí)所致。閘閥打開時(shí),閥板被閥桿整個(gè)提起,整個(gè)閥腔是中空的。遇上險(xiǎn)情,按下急停開關(guān),整個(gè)單元內(nèi)的設(shè)備立即全部停機(jī),大大提高了設(shè)備的 安全系數(shù),也為操作人員提供了安全保
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