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污水處理廠sbr工藝調(diào)試方案(完整版)

2024-10-17 19:01上一頁面

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【正文】 7 天。 b、進(jìn)料運(yùn)行:料配好攪拌半小時(shí)后即可直接往 SBR 反應(yīng)器中進(jìn)料,每個(gè) SBR池進(jìn)料 90m3 進(jìn)料 1小時(shí)后開始連續(xù)曝氣約 3— 4天(注意觀察污泥性狀,以接種污泥恢復(fù)活性為準(zhǔn))。其周期各工序的時(shí)間控制與最終處理指標(biāo)要求有關(guān)。 SBR 反應(yīng)器可分為限制曝氣、非限制曝氣和半限制曝氣 3種。 處理單元試壓、試漏;管道系統(tǒng)通水、通氣。 馴化、啟動(dòng): a、 配料:在調(diào)節(jié)池(有效池容為: 86= 115m3)中進(jìn)行。 e、當(dāng)污泥活性明顯增強(qiáng),沉降性能良好,污泥中含有大量的菌膠團(tuán)和纖毛類原生動(dòng)物,如種蟲、等枝蟲、蓋纖蟲等, SV= 1030%時(shí),表明污泥已經(jīng)成熟,強(qiáng)制馴化期基本結(jié)束。根據(jù)情況可適當(dāng)加入一定量的營養(yǎng)源(糞便水)。進(jìn)料 1 小時(shí)后開始曝氣,連續(xù)曝氣 4小時(shí),停曝氣 小時(shí);再連續(xù)曝氣 4小時(shí),停曝氣 小時(shí);再曝氣 3小時(shí),停曝氣 小時(shí);再曝氣 3小時(shí),停曝氣 小時(shí);再曝氣 2 小時(shí),靜沉 — 小時(shí),開始排水約 50m3,記錄排水時(shí)間(約 小時(shí)),閑置 小時(shí)。根據(jù)情況可適當(dāng)加入一定量的營養(yǎng)源(糞便水),也可不加。 C、按以上 A、 B 步驟重復(fù)操作 34天。曝氣過程中要及時(shí)監(jiān)測 DO 和 SV%;停曝后,重新曝氣前要監(jiān)測 DO,并作紀(jì)錄。 B、進(jìn)料運(yùn)行:將配好的料液以 10m3/h 的流量加入 SBR 反應(yīng)器,進(jìn)料量為 50m3/池,先按 12 個(gè)小時(shí)為一周期進(jìn)行運(yùn)行,進(jìn)料 1 小時(shí)后開始曝氣,連續(xù)曝 氣3小時(shí),停曝氣 小時(shí);再曝氣 3小時(shí),停曝氣 小時(shí);再曝氣 2小時(shí),靜沉 — 小時(shí),開始排水約 50m3,記錄排水時(shí)間(約 小時(shí)),閑置 小時(shí)。監(jiān)測該水質(zhì)指標(biāo)( CODCr 、 PH、水溫、 SS)。 注意事項(xiàng): a、為了順利完成調(diào)試工作,一定要保證此階段 SBR 反應(yīng)器運(yùn)行條件的穩(wěn)定,避免進(jìn)水濃度、懸浮物、酸堿度的較大波動(dòng),而給 SBR 反應(yīng)器造成較大的沖擊負(fù)荷,導(dǎo)致污泥惡化。 調(diào)試有關(guān)單位每周一在深圳市羅芳污水處理廠召開例會(huì),討論、協(xié)調(diào)、解決調(diào)試中出現(xiàn)的問題。 深圳市羅芳污水處理廠二期工程設(shè)計(jì)規(guī)模為 25萬 m3/d,進(jìn)廠原污水和處理后出水的水質(zhì)指標(biāo)(即 GB 897896《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級標(biāo)準(zhǔn))見表 1,此外表中還列出了進(jìn)水水溫、出水 pH和脫水后污泥含水率要求。 厭氧池水力停留時(shí)間 30 min,循環(huán)推流式,設(shè)置有水下攪拌器。 Ⅱ 溝內(nèi)所有轉(zhuǎn)刷和潛水?dāng)嚢杵魅窟\(yùn)行,進(jìn)行硝化作用。 Ⅲ 溝處于沉淀和出水狀態(tài)。運(yùn)行狀態(tài)分別與 A, B, C階段基本相同,只是將 Ⅰ 溝與 Ⅲ 溝互換。 2020 年 1 月 10 日,二期工程濃縮池和厭氧池從氧化溝泵入一期工程二沉池出水,開始進(jìn)行設(shè)備清水運(yùn)行調(diào)試。 系統(tǒng)調(diào)試 單元調(diào)試圓滿完成后,污水處理廠系統(tǒng)投入較長時(shí)間的試運(yùn)行,進(jìn)行進(jìn)一步的系統(tǒng)調(diào)試工作,以證實(shí)系統(tǒng)的處理性能,發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正可能發(fā)生的不正常現(xiàn)象,優(yōu)化運(yùn)行參數(shù),確保整個(gè)系統(tǒng)達(dá)到最佳的運(yùn)行狀態(tài)和處理效果。 調(diào)試期間,氧化溝出水 COD 最大 49~ 58 mg/L,最小 11~ 12 mg/L,平均 30 mg/L,大大低 于設(shè)計(jì)要求的 ≤60 mg/L(見圖 6)。 2 氧化溝邊溝的 SVI 為 mL/g,污泥沉降性能不如中溝。h/m3) 干泥 (t) 單位產(chǎn)泥量 (t/萬 m3) 一期 二期 一 ,二期 二期折算 3 4 5 6 平均 由表 2可見, 2020 年 3~ 6月期間,二期工程進(jìn)水量在 ~ 萬 m3/d之間,平均 萬 m3/d,僅占設(shè)計(jì)進(jìn)水量 萬 m3/d 的 67%,仍然不足。為了測量方便,測量點(diǎn)布置在工作橋附近。 充水按照設(shè)計(jì)要求一般分三次完成,即 1/ 1/ 1/3 充水,每充水 1/3 后,暫停 38 小時(shí),檢查液面變動(dòng)及建構(gòu)筑物池體的滲漏和耐壓情況。 按說明書要求,加注潤滑油(潤滑脂)加至油標(biāo)指示位置。 選用 菌種的原則 低費(fèi)用 距離就進(jìn)、體積小 (盡量采用壓縮污泥) 活性好(近似工藝、性狀、處理能力) 如果污水處理裝置比較小,如 LTIR 集成裝置,由于菌種用量小,最好直接選用污泥濃縮池的液態(tài)污泥。如原水濃度較高或毒性較強(qiáng),培養(yǎng)時(shí)應(yīng)以加營養(yǎng)液或生活污水為主;如原水基本無毒性,碳氮比適當(dāng),可在培養(yǎng) 階段以原水為主。 再計(jì)算出本周期 COD 去除總量 =1000 方 * 25mg/* 8=200 公斤; 氨氮去除總量 =1000 方 * 4mg/* 8=32 公斤; 以 COD 計(jì)算下周期進(jìn)水量 =200*1000/5000mg/L=40 方; 以氨氮計(jì)算下周期進(jìn)水量 =32*1000/1000mg/L=32 方; 下周期進(jìn)水量取 32 方 連續(xù)進(jìn)水的運(yùn)行方式中,應(yīng)計(jì)算單位時(shí)間內(nèi)系統(tǒng)進(jìn)入的 COD、氨氮的總量,結(jié)合在此期間系統(tǒng)內(nèi)指標(biāo)的變化情況計(jì)算出體積負(fù)荷來確定下周期 進(jìn)水量。主要有以下幾種: ①溫度 在生物硝化系統(tǒng)中,硝化細(xì)菌對溫度的變化非常敏感,在 5~ 35℃的范圍內(nèi),硝化菌能進(jìn)行正常的生理代謝活動(dòng)。當(dāng)前,有許多學(xué)者認(rèn)為在低 DO( )下可出現(xiàn) SND 現(xiàn)象。一般系統(tǒng)內(nèi) BOD 高于 20mg/l,就會(huì)對硝化菌產(chǎn)生抑制。 解決辦法 在二級反硝化池補(bǔ)充有機(jī)碳源。因?yàn)槿羧钡?,微生物便于工作不能充分利用碳源合成?xì)胞物質(zhì),過量的碳源將被轉(zhuǎn)彎為多糖類胞外貯存物,這種貯存物是高度親水型化合物,易形成結(jié)合水,從而影響污泥的沉降性能,產(chǎn)生高粘性的污泥膨脹。 應(yīng)急措施:如果污泥膨脹比較嚴(yán)重,主要方法是投加藥物增強(qiáng)污泥沉降性能或是直接殺死絲狀菌。 九、臨時(shí)停車 停電 2 小時(shí)以內(nèi),可不做任何處理。 二、出水指標(biāo) 出水的指標(biāo)一般看其 COD、氨氮和 pH 值,只要按照工藝要求去操作,出水指標(biāo)一般是沒有問題的,出水 COD 偏高的原因主要有以下幾種情況,一是風(fēng)量不足造成溶解氧偏低,導(dǎo)致 COD 氧化不完全,這種情況通常伴隨氨氮忽然升高,因?yàn)槲廴疚镅趸捻樞蚴窍?BOD,再氨氮, COD 升高,說明 COD 降解不完全,氨氮基本上沒有降解,所以會(huì)出現(xiàn)在出水 COD 偏高時(shí),氨氮會(huì)因?yàn)闆]有被氧化在系統(tǒng)內(nèi)造成積累而導(dǎo)致突然升高。 四、短程硝化的控制技術(shù): pH 值: — ; 溫度:低于 15 或大于 30 度( 35 左右); 溶解氧: 左右; 游離胺( FA)濃度: ; 氨氮負(fù)荷: ; 泥齡:低泥齡。 CODcr 與 BOD5 之差可以大概表示不能被好氧微生物分解的有機(jī)物量。 pH: 表示水中的酸堿度,指水中 H+濃度的負(fù)對數(shù)。 SVI 即活性污泥體積指數(shù),指單位質(zhì)量污泥的體積,它是反映污泥活性的指標(biāo)。 脫脂 → 水洗 → 除銹 → 表調(diào) → 磷化 → 水洗 → 烘干 脫脂 鋼材及其零件在儲(chǔ)運(yùn)過程中要用防銹油脂保護(hù),一般合金在壓力加工時(shí)要用到拉延油,零件在切削加工時(shí)要接觸乳化液,熱處理時(shí)可能接觸冷卻油,零件上還經(jīng)常有操作者手上 的油跡和汗跡,零件上的油脂還總是和灰塵等雜質(zhì)摻和在一起的。 酸堿性( PH) : PH〈 7,為酸性, PH〉 7,為堿性, PH 值在 6~ 9 為達(dá)標(biāo)。處理時(shí),首先將廢酸、廢堿液導(dǎo)入集水池通過攪拌混合后注入反應(yīng)池,在反應(yīng)池內(nèi)根據(jù)測定的 pH 值大小適當(dāng)?shù)刈⑷胨嵋夯驂A液。 前處理廢水處理新工藝 —— 中和與絮凝結(jié)合處理 中和主要是調(diào)節(jié)廢水的 pH 值,當(dāng)廢水中膠狀物質(zhì)或細(xì)微顆粒懸浮物很多時(shí),可以 加入凝集劑 —— 聚丙烯酰胺強(qiáng)化沉淀。沉淀池的污泥由污泥管道壓入污泥濃縮池,經(jīng)壓濾機(jī)壓榨后定期清運(yùn)。 NaOH(氫氧化鈉)(在廢水池內(nèi) PH 值超標(biāo)嚴(yán)重時(shí)投加); :用于水處理藥劑與廢水絮凝反應(yīng)的區(qū)間,去除有機(jī)和無機(jī)性可沉懸浮物和膠 體混凝物;膠體混凝物主要為混凝反應(yīng)池內(nèi)加藥反應(yīng)后的產(chǎn)物,池內(nèi)有空氣管道進(jìn)行攪拌混合。 4.每天按時(shí)檢測水質(zhì)的 PH 值、水質(zhì)濁度( SS)、色度,應(yīng)做好 系統(tǒng)運(yùn)行臺賬。 7.嚴(yán)禁水泵空轉(zhuǎn)。 PAC(聚合氯化鋁 )藥液配制 ①外觀為黃褐色固體,藥液顯淺黃褐色,配制的 PAC 藥液濃度為 %~ %; ②先向加藥桶中加入 ,再投加聚合氯化鋁, 藥劑投加后開啟壓縮氣進(jìn)行攪拌,同時(shí)繼續(xù)注入自來水直至加藥的有效高度,攪拌 5min 直至藥劑完全溶于水中,關(guān)閉壓縮氣。也不要故意破壞相關(guān)設(shè)施,處理站內(nèi)安放好滅火器以防因電路起火或其他原因引起的火災(zāi)。 5.勤巡查出水狀況,若沉淀池出水夾帶污泥,應(yīng)縮短排泥周期,以確保出水達(dá)標(biāo),每天早上上班前,及下班后各排泥一次; 6.每周對廢水站進(jìn)行清潔衛(wèi)生,嚴(yán)禁往站內(nèi)丟棄垃圾,保持廢水站的清潔; 7.本處理系統(tǒng)必須六個(gè)月進(jìn)行一次維護(hù)、保養(yǎng)。由于它具有線性結(jié)構(gòu),固相顆粒易被其強(qiáng)烈的吸附,當(dāng)它的一端吸附某一固相顆粒后,另一端又吸附另一相顆粒,微粒透過高分子聚丙烯酰胺的吸附架橋作用,顆粒逐漸變大形成絮狀,最終形成肉眼可見的大顆粒沉淀,強(qiáng)化了沉淀效果。 工藝流程:(參見工藝流程圖) 二、 單元說明: 22m3/d,時(shí)處理量為 ,設(shè)備運(yùn)行時(shí)間 10 小時(shí) /日; :均質(zhì)水質(zhì)濃度、調(diào)節(jié)水量。 磷化槽在使用過程中,根據(jù)生產(chǎn)情況每兩個(gè)月或更長時(shí)間就需要翻槽一次,將其沉淀過濾后用泵 打入反應(yīng)池中,加入 Ca(OH)2調(diào)節(jié) pH=,再次進(jìn)入 混凝反應(yīng)池, 經(jīng)混凝充分反應(yīng)后 ,沉淀 2~ 4h,上清液放入到 砂濾池,經(jīng)過過濾后 送至清水池 。應(yīng)盡量利用廢酸、廢堿液自然中和處理。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 《廣東省水污染物排放限值》 (DB44/262020) 摘錄 (mg/L) 項(xiàng) 目 CODcr SS 磷酸鹽 PH 石油 油 色度 標(biāo)準(zhǔn)值 90 60 6- 9 40 度 廢水處理方法: 污水的處理方法大體分為四種: (1)物理分離法:包括機(jī)械分離、氣提、氣池、蒸溜、活性炭吸咐及膜法等; (2)化學(xué)分離法:包括絮凝化學(xué)沉淀,中和,氧化還原法等; (3)生物降解法:包括曝氣沉淀,活性污泥生物降解法等; (4)物理化學(xué)分離 法:包括電滲析,隔膜電解、高梯度磁分離法等。 磷化處理 所謂磷化處理是指金屬表面與含磷酸二氫鹽的酸性溶液接觸,發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而在金屬表面生成穩(wěn)定的不溶性的無機(jī)化合物膜層的一種表面的化學(xué)處理方法。 KgN/ 或 KgBOD/ 水力停留時(shí)間 HRT 污水在系統(tǒng)內(nèi)的停留時(shí)間。單位 mmol/L DO( dissolved oxygen) 即溶解氧 ,好氧菌在處理污水時(shí)的電子受體 ,溶解氧的高低直接影響生化處理速度。 有機(jī)胺 :又叫有機(jī)氮,一般是指有機(jī)類物質(zhì)與氨發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成的有機(jī)類物質(zhì)。其常用于 B:N 大于 5:1 的水質(zhì)。 三、溶解氧 在實(shí)際運(yùn)行過程中,溶解氧一般控制在 23mg/l,過高會(huì)造成能源的浪費(fèi),甚至污泥老化。 長時(shí)間停車 三個(gè)月左右 停車前應(yīng)大量排泥,維持系統(tǒng)比較低的污泥濃度,每天少量進(jìn)水,間歇曝氣,每天曝氣 12 小時(shí)。另外,投加一些化學(xué)藥劑,如氯氣,加在回流污泥中也可以達(dá)到消除污泥膨脹現(xiàn)象。 絲狀菌膨脹的原因 : 污泥負(fù)荷過高或過低, pH 值偏低,營養(yǎng)比例失調(diào)等 。 解決辦法 適當(dāng)減少進(jìn)氣量; 補(bǔ)充堿度; 增加進(jìn)水 量或減少進(jìn)氣量; 停止進(jìn)水,稀釋、置換系統(tǒng)有毒物質(zhì)濃度。 ⑦氨氮濃度 在系統(tǒng)氨氮濃度 200mg/L 時(shí)硝化菌就會(huì)被抑制,因此建議系統(tǒng)內(nèi)氨氮濃度不高于 150mg/L,在高氨污水處理中,由于進(jìn)水氨氮濃度高,如果不注意,幾個(gè)周期下來氨氮濃度就會(huì)升高到一定程度,常常在 A 池高于 200mg/L,因此在硝化菌培 養(yǎng)過程中以及正常運(yùn)行時(shí),應(yīng)始終維持系統(tǒng)出水氨氮濃度在工藝要求指標(biāo)以內(nèi),保證從調(diào)試開始,系統(tǒng)即出合格水 結(jié)合以上幾種因素,我們在培養(yǎng)硝化菌時(shí),應(yīng)盡量創(chuàng)造其生長的有利條件,制定出最佳方案。但
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