freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

水泥工藝技術(shù)培訓(xùn)課件-文庫吧在線文庫

2025-07-28 00:18上一頁面

下一頁面
  

【正文】 度的檢測結(jié)果,A、B兩側(cè)的爐壁溫度分別為830℃和864℃,證明了A、B兩側(cè)所承受的熱負荷不均衡,B側(cè)物料濃度低、熱負荷高,致使?fàn)t壁燒損較A側(cè)嚴重?! ?)結(jié)皮形成縮口,使?fàn)t內(nèi)阻力增大,阻礙MC室內(nèi)料氣的流通,增大了物料在爐內(nèi)的返混度,直接引起MC室內(nèi)單位容積物料負荷的增加,當(dāng)達到一定程度時,物料由窯尾縮口處直接“短路”入窯。發(fā)生塌料后,減料降窯速,系統(tǒng)步入惡性循環(huán)中,長時間停留在低產(chǎn)階段。 分析歷次使用的縮口截面積情況,并將四角澆注成圓弧過渡形式,從而有利于噴射和旋流效應(yīng),使氣流在斷面較均勻地分布和減少死角,有利于提高澆注墻體的穩(wěn)定性和耐久性??s短下料“溜子”長度,并盡可能的傾斜,大大減少下料斜坡堆料的現(xiàn)象。生產(chǎn)經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明,完成設(shè)計產(chǎn)量時系統(tǒng)總壓降低于4600Pa,高溫風(fēng)機進口壓力低于4850Pa,被認為是不正常的,無法保證各管道內(nèi)的物料懸浮良好,更不可避免在局部發(fā)生物料“短路”。分析以上現(xiàn)象得知,分解爐內(nèi)煤粉存在嚴重的“后燃”現(xiàn)象,有不少煤粉跑至鵝頸管乃至級旋風(fēng)筒內(nèi)繼續(xù)燃燒,形成爐出口及C4進口溫度過高而爐內(nèi)部熱力強度并不高的溫度“倒掛”現(xiàn)象。從現(xiàn)場觀察的情況,A路風(fēng)攜帶物料的能力不足,存在物料下沖現(xiàn)象。 改進局部襯料  更換MC室耐火襯料時,各接口部位由原來的GT16B耐堿澆注料改用HN13NL高強耐堿澆注料,錨固件(鈀釘)由“V”形改為“Y”形,表面裹一層1~2mm厚的黑膠布;硅鈣板與筒體之間采用PA80高強高溫粘結(jié)劑,該粘結(jié)劑具有粘度高(30%~35%)、密度大(~)、固體含量高(amp。一是溜子伸入窯內(nèi)不能過短,應(yīng)伸到窯內(nèi)200~300mm;二是澆注料不宜過厚(260mm);三是澆注料與斜坡耐火磚之間避免形成臺階,防止堆料。1)作為一名回轉(zhuǎn)窯操作員,首先要學(xué)會看火。撒料板一般都置于旋風(fēng)筒下料管的底部。因此撒料板將物料撒開程度的好壞,決定了生料受熱面積的大小,直接影響換熱效率。一般情況下,排灰閥擺動的頻率越高,進入下一級旋風(fēng)筒進氣管道中的物料越均勻,氣流短路的可能性就越小。當(dāng)預(yù)熱器系統(tǒng)壓力波動較大或頻繁出現(xiàn)塌料等異常情況時,隨時可以縮短吹掃時間間隔,甚至可以定在某一級旋風(fēng)筒上進行較長時間的連續(xù)吹掃。三次風(fēng)管閥門開至10%左右,打開渦流燃燒室和分解室閥門,開始向渦流分解室噴輕柴油和少量煤粉。掛好窯皮是延長燒成帶火磚壽命,提高回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)率的重要環(huán)節(jié)。窯速和系統(tǒng)排風(fēng)也隨燃料和生料喂料量的增加而逐漸加大。注意避免冷卻風(fēng)機閥門開度太大,否則吹穿料層,造成短路。1)分解爐點火時,三次風(fēng)溫度很低。因此系統(tǒng)溫度可比正常值偏高控制:1)窯尾溫度:10001050℃2)分解爐混合室出口溫度:900℃3)待燒成系統(tǒng)熱工制度基本穩(wěn)定后,電除塵器才能投入運行,并控制電除塵器人口廢氣CO含量在允許范圍以內(nèi)。因此煤粉燃燒速度、火焰溫度遠高于濕法窯。升重控制在正常生產(chǎn)指標內(nèi)。喂料量過多或窯速過快,窯內(nèi)溫度就不容易控制,粘掛的窯皮就不平整,不堅固。待窯產(chǎn)量增加到正常情況,噴嘴也隨之移到正常生產(chǎn)的位置。若發(fā)現(xiàn)窯內(nèi)物料帶起高度很低并順著耐火磚表面滑落,物料發(fā)散沒有粘性,顆粒細小,熟料fCaO高,則說明燒成帶溫度過低,應(yīng)加大窯頭用煤量,同時加大內(nèi)流風(fēng),相應(yīng)減少外流風(fēng),使火焰縮短,燒成帶相對集中,提高燒成帶溫度,使熟料結(jié)粒趨于正常。篦式冷卻機的操作目標是要提高其冷卻效率,降低出冷卻機的熟料溫度,提高熱回收效率和延長篦板的使用壽命。但投料后,當(dāng)預(yù)熱器出口廢氣溫度達300℃以上時,增濕塔應(yīng)該投入運行,對預(yù)熱器廢氣進行增濕降溫。所以揮發(fā)分含量越高,細度越細,煤粉越容易燃燒。簡單地說,當(dāng)煤粉灰分amp。V、C、A、W——分別代表人窯和分解爐煤粉的揮發(fā)分、固定碳、灰分和水分,x*V/C9但是必須指出,我國絕大多數(shù)的預(yù)分解窯,包括早期建成甚至在建的,其L/D為15—16,與預(yù)熱器窯基本相當(dāng)。//min左右,/min,使物料在窯內(nèi)停留時間相應(yīng)縮短,從而提高了出過渡帶礦物的活性。因此看火操作時必須以觀察火焰、窯皮、熟料顏色、亮度、結(jié)粒大小、帶料高度、升重以及窯的傳動電流為主。黑火頭短,火力集中所以操作員一定要前后兼顧,全面了解系統(tǒng)的情況,對各種參數(shù)的變化要有預(yù)見性。與此同時,相應(yīng)增加分解爐用煤量,以利于提高人窯生料CaCO3分解率??跉怏w溫度低,說明分解爐用煤量過少。一般情況下,控制在(40%~45%):(60%—55%)比較理想。如果遇到垮圈、掉窯皮或小股塌料,窯內(nèi)熱工制度稍有變化,增加一點喂煤量,系統(tǒng)很快就能恢復(fù)正常假如窯速太慢,窯內(nèi)物料層就厚,物料與熱氣體熱交換差,預(yù)燒不好,生料黑影就會逼近窯頭,窯內(nèi)熱工制度稍有變化,極易跑生料。所以風(fēng)、煤、料和窯速既相互關(guān)聯(lián),又互相制約。預(yù)分解窯生產(chǎn)工藝的最大特點之一是約60%的燃料量在分解爐內(nèi)燃燒。加料期間,只要系統(tǒng)的熱工參數(shù)在合理范圍的上限,盡管大膽操作。12有害成分的影響分析結(jié)果表明,結(jié)皮或結(jié)蛋料中有害成分明顯高于相應(yīng)人窯生料中的含量。%。當(dāng)窯內(nèi)物料溫度達到1反之則變薄。分析結(jié)圈料可以知道,CaO+A1203+Fe203+Si02含量偏低,而R20和S03含量偏高。煤粉質(zhì)量的影響前結(jié)圈但熟料中細粉比例也增加,冷卻機返回窯的粉塵量大,這樣更促進前圈的增長。熟料圈形成以后的現(xiàn)象4)燒成帶來料不均勻,波動大。一般說燒高KH、高n的生料不易結(jié)圈,但熟料難燒,fCaO含量高,對保護窯皮和熟料質(zhì)量不利反之,熟料燒結(jié)范圍窄,液相量多,熟料結(jié)粒粗,窯不好操作,易結(jié)圈。影響。三個班統(tǒng)一操作方法,穩(wěn)定燒成系統(tǒng)的熱工制度。轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量不是越高越好。前結(jié)圈的處理方法有時圈體很牢固,燒圈時間過長容易燒壞窯皮及襯料或在過渡帶結(jié)長厚窯皮進而在圈體后產(chǎn)生第二道后結(jié)圈。2)燒成溫度的影響16由于系統(tǒng)總排風(fēng)量不變,分解爐用煤量增加,分解爐出口直至C1出口廢氣溫度升高。但由于操作不當(dāng)、喂料量大起大落、預(yù)熱器系統(tǒng)水平段太長時,塌料又是不可避免的。因為圈后一般都積存大量熟料,不減窯速將會把冷卻機壓死,而且燒成帶后面的物料或后圈后面的生料前竄容易出現(xiàn)跑生料冷卻機操作由自動打到手動。因為窯頭燃煤用量多了還是少了,窯內(nèi)溫度高了還是低了,還有結(jié)圈的形成、窯皮的長短和垮落情況都能在中控室CRT窯驅(qū)動電流參數(shù)趨勢圖或自動記錄紙上顯示出來。停窯期間,水泥廠一般對窯內(nèi)結(jié)圈、結(jié)蛋或長厚窯皮都作了認真檢查和清理。這時應(yīng)適當(dāng)增加喂料量,窯傳動電流又開始上升。2)窯驅(qū)動電流由平直突然向上升高后,慢慢下降,又趨于平直,如出現(xiàn)這種情況,對窯而言,應(yīng)大幅度地降低窯速,以免圈后物料前竄,出現(xiàn)跑生料對冷卻機,主要應(yīng)加快篦速,防止一室篦板過載,加大一室然后是二室的用風(fēng)量,使大塊圈料迅速淬冷、破裂。所示,表示窯內(nèi)半邊或局部結(jié)圈或厚窯皮,182)排灰閥工作不靈活,局部堆料或塌料。3)二次風(fēng)溫度太高,黑火頭短,火點位置前移。3)冷卻機一室高壓風(fēng)機風(fēng)量太大。3)生料均化不好,化學(xué)成分波動太大或者生料細度太細致使物料太容易燒結(jié)。2)篦板上料層太厚或前結(jié)圈較高使二次風(fēng)人窯風(fēng)量下降,但窯尾高溫風(fēng)機排風(fēng)量保持不變,系統(tǒng)負壓上升。在冷卻機廢氣風(fēng)機開度不變的情況下,必將從窯內(nèi)爭風(fēng)。2)燒成帶溫度太高,物料過燒。3)煤粉偏粗或燃燒空氣不足產(chǎn)生還原氣氛,使Fe203FeO,液相提前出現(xiàn)。3)旋風(fēng)筒設(shè)計結(jié)構(gòu)不合理,旋風(fēng)筒進口水平段太長,渦殼底部傾角太小,容易積料。3)分解爐用煤量偏小,人窯生料分解率偏低,窯用煤量較多但窯內(nèi)通風(fēng)不好,燒成帶溫度提不起來。6)大量窯皮垮落,而這種窯皮又比較疏松。2)生料細度太粗,預(yù)燒差,化學(xué)反應(yīng)慢。圈越高窯內(nèi)積料越多。8)窯尾末端與下料斜坡太近,運行中產(chǎn)生摩擦。由于煤粉倉進入雜物,倉內(nèi)煤粉自燃出現(xiàn)煤渣以及煤倉冬季結(jié)露。通過上述調(diào)整,螺旋喂料機再未出現(xiàn)明顯失速跑煤現(xiàn)象,使生產(chǎn)得以正常進行。噴涂注意事項:①,(使用空壓站的壓縮空氣和循環(huán)水即可滿足要求),且壓力穩(wěn)定?! ?999年6月份篦冷機改造同時對鏈斗機進行改造?! ◇骼錂C風(fēng)機故障率也較高,主要為傳動皮帶破損、風(fēng)機振動和現(xiàn)場處于粉塵狀態(tài)下的電氣柜故障?! ◇骼鋮s風(fēng)機由原來的皮帶傳動改為直聯(lián),不用皮帶且取消了原來的控制柜,使風(fēng)機故障大大減少。以前靶釘用“Y”型,現(xiàn)改為“Y”型與“V”型扁鋼相結(jié)合。另外使用粉煤灰整個系統(tǒng)溫度約升高20℃,并且堵塞物非常難處理,放水炮處理這邊,物料又折向?qū)γ??!「呋曳置旱氖褂迷斐傻慕Y(jié)皮堵塞  我廠曾一度使用灰分達35%以上的煤粉,最高時為45%?! ?)澆注料僅靠鈀釘固定是造成澆注料使用周期短的一個重要原因。由于前6排為固定式,出窯的熱熟料有可能堆積,在篦冷機前墻安有4組空氣炮,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有堆積現(xiàn)象時,采用手動放炮清料。由于出窯熟料溫度在1300℃,且落料時形成了粗細料區(qū)造成風(fēng)短路和紅河現(xiàn)象,嚴重影響篦板使用壽命,出現(xiàn)篦板開裂,掉篦板事故。使用兩年半未發(fā)生任何問題,磨損僅約4mm。噴涂的優(yōu)點:施工時間短,養(yǎng)生僅需24h,硬化速度適當(dāng),此種噴涂料可噴可打,類似澆注料。另外我們將原葉片磨損的螺旋喂料機進行了更換。  燒成系統(tǒng)于1995年6月10日一次點火成功,生產(chǎn)出第一批合格熟料,但這以后一波三折,于1995年末才通過72h考核,以后又經(jīng)過數(shù)次分析調(diào)整,運轉(zhuǎn)率略有提高,但一直徘徊在60%左右。窯傳動電動機電流偏小6)窯傳動齒輪和小齒輪之間潤滑不好,使傳動阻力增加。3)燒成帶物料過燒或生料KH、n值低,熔劑礦物含量高,生料容易發(fā)粘,窯內(nèi)物料帶得高,能耗大。4)窯速太快,物料在窯內(nèi)停留時間太短。熟料易結(jié)大塊,立升重偏高這種情況下,細度可以適當(dāng)放寬。4)窯頭跑生料。窯頭或冷卻機回窯熟料粉塵量太大1)對于一定生料喂料量,用煤量偏少,熱耗控制偏低,煅燒溫度不夠。1)窯產(chǎn)量偏低,處于塌料危險區(qū)。1)生料均勻性較差,化學(xué)成分波動較大,熔融相出現(xiàn)顯著變化。4)窯內(nèi)結(jié)圈,系統(tǒng)阻力增加,窯頭負壓減小甚至出現(xiàn)正壓。窯頭回火預(yù)熱器負壓太高1)用煤量太多,燒成溫度太高。1)噴嘴內(nèi)伸,火焰又較長,窯內(nèi)有一定長度的冷卻帶。1)來料少而用煤量沒有及時減少。如若干項情況屬實,則由于生料易燒性差,熟料難燒結(jié),上述溫度偏高屬正?,F(xiàn)象。所示。所示,表示窯內(nèi)物料負荷率降低或窯內(nèi)溫度下降,致使窯扭矩減少。出現(xiàn)這種情況屬正常現(xiàn)象,但應(yīng)注意窯簡體表面溫度,嚴防局部高溫,尤其窯襯較薄時容易出現(xiàn)紅窯。區(qū)分的方法是根據(jù)當(dāng)時窯喂料量和系統(tǒng)總用煤量計算當(dāng)時的熱耗。即:窯速:實際喂料量*(單位為:r/min),再適當(dāng)加快一點。待窯傳動電流曲線趨于平穩(wěn)如如前所說,加料期間必須特別注意系統(tǒng)風(fēng)、煤、料和窯速之間的合理匹配。許多現(xiàn)代化的水泥廠,中控室離窯頭都有相當(dāng)長的一段距離。1)窯頭大幅度減煤并適當(dāng)提高窯速,使后面溫度較低的物料盡快進入燒成帶,以緩解過燒。但當(dāng)塌料量很少時,由于預(yù)分解窯窯速快,窯內(nèi)物料負荷率小,一般不必采取任何措施,它對窯操作不會有大的影響。如果系統(tǒng)排風(fēng)和燃燒器外流風(fēng)風(fēng)量不小,窯內(nèi)又沒有結(jié)圈,則應(yīng)適當(dāng)關(guān)小三次風(fēng)管閥門開度以加大窯內(nèi)通風(fēng),同時增加窯頭和減少分解爐用煤量。影響窯尾溫度的因素很多,有人窯生料分解率、窯內(nèi)物料負荷率、窯頭用煤量、煤粉質(zhì)量、窯內(nèi)通風(fēng)和火焰形狀等,不能簡單地認為只是窯頭加點煤或減點煤的問題。因此要減少熟料中fCaO的含量,必須適當(dāng)提高熟料煅燒溫度以避免熟料的欠燒。1)生料成分的均勻性差約燒3—4h左右后再將噴煤管向外拉出使圈體溫度下降。處理較近的后圈則以燒為主。但在燒圈過程中應(yīng)根據(jù)進入燒成帶料量多少,及時增減用煤量和調(diào)整火焰長短,防止損傷窯皮或跑生料。易損傷燒成帶窯皮,甚至磨蝕耐火磚。結(jié)圈的處理方法確定一個經(jīng)濟合理的窯產(chǎn)量指標確保風(fēng)、煤混合均勻并有一定的火焰長度。6)結(jié)圈嚴重時窯尾密封圈出現(xiàn)漏料。2)窯尾溫度降低,窯尾負壓明顯上升。在熟料煅燒過程中,當(dāng)窯內(nèi)物料溫度達到1280℃時,其液相粘度較大,最帶有液相的高溫熟料覆蓋在溫度相對較低的窯口窯皮上就會粘結(jié)形成前結(jié)圈。%時,能使熟料液相量大量增加,液相粘度下降,熟料燒結(jié)范圍變窄,窯皮增長,浮窯皮增厚。實際生產(chǎn)過程中,窯操作員最頭疼的事是人窯生料成分波動太大和料量不穩(wěn)定。窯繼續(xù)運轉(zhuǎn),窯皮又暴露在高溫的熱氣流中被燒熔而掉落下來。窯操作員應(yīng)該精心操作,把握好風(fēng)、煤、料和窯速的合理匹配,穩(wěn)定燒成系統(tǒng)的熱工制度,這樣窯內(nèi)結(jié)大蛋的問題是可以避免的。當(dāng)窯內(nèi)通風(fēng)不良時,就會造成煤粉不完全燃燒,煤粉跑到窯后去燒,煤灰不均勻地摻人生料,火焰過長,窯后溫度過高,液相提前出現(xiàn),容易在窯內(nèi)結(jié)蛋。有害成分越多、它們的揮發(fā)率越高,系統(tǒng)中富集程度越高,特征礦物生成的機會也越多,窯內(nèi)出現(xiàn)結(jié)蛋的可能性就越大。所以國內(nèi)外絕大多數(shù)預(yù)分解窯都控制A1203,+Fe203amp。如果說80%以下喂料量為塌料的危險區(qū),那么喂料量從60%增加到80%,只需要十幾分鐘的時間,以后窯況就趨于穩(wěn)定。以后逐步增加喂料量,但應(yīng)盡量避免拖延低喂料量的運行時間。風(fēng)、煤、料和窯速合理匹配是燒成系統(tǒng)操作的關(guān)鍵窯速和窯喂料量成正比關(guān)系窯用煤量的大小主要是根據(jù)生料喂料量、人窯生料CaCO3分解率、熟料升重和fCaO來確定的。如果窯尾O:含量偏高,說明窯內(nèi)通風(fēng)量偏大。操作好預(yù)分解窯,風(fēng)、煤、料和窯速的合理匹配是至關(guān)重要的。預(yù)分解窯冷卻帶一般都很短,有的根本沒有冷卻帶。其熱工參數(shù)和技術(shù)經(jīng)濟指標已達到國際先進水平。窯簡體的縮短,使過渡帶也相應(yīng)縮短,生料通過過渡帶的時間約為6min。又由于人窯生料CaC03分解率一般高達90%左右,因此窯內(nèi)物料預(yù)燒好,化學(xué)反應(yīng)速度加快,所以出現(xiàn)竄料的可能性減少,這為提高窯速創(chuàng)造了良好條件。R=V/2—(0.5—1.0)2)用無煙煤根據(jù)該廠多年的生產(chǎn)實踐,總結(jié)出經(jīng)驗公式如下:R=*(V+C)/(A+W)*V下面介紹幾個根據(jù)煤粉揮發(fā)分和灰分含量來確定煤粉細度的經(jīng)驗公式:它主要取決于燃煤的種類和質(zhì)量。因此,這時可適當(dāng)減慢床運行速度,關(guān)小高壓風(fēng)機風(fēng)門,適當(dāng)開大中壓風(fēng)機風(fēng)門,以利于提高冷卻效率。目前國內(nèi)預(yù)分解窯大多采用三風(fēng)道或四風(fēng)道燃燒器,而火焰形狀則是通過內(nèi)流風(fēng)
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
物理相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1