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石油集團(tuán)公司井噴事故案例匯編-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

  

【正文】 (1)要有一個(gè)科學(xué)的符合實(shí)際的地質(zhì)工程設(shè)計(jì)制定科學(xué)的符合客觀實(shí)際的地質(zhì)及工程施工設(shè)計(jì)是組織鉆井生產(chǎn)和技術(shù)活動(dòng)的基礎(chǔ)和依據(jù),是鉆井隊(duì)施工的準(zhǔn)則。結(jié)合實(shí)際情況制定有利于勘探開發(fā)工作安全順利進(jìn)行的獎(jiǎng)懲辦法和政策。(2)溢流后井漏情況,井口微涌,錄井參數(shù)無明顯變化,集氣點(diǎn)火未燃,鉆時(shí)略有波動(dòng),漏速2-8m3/h,鉆進(jìn)中見微弱后效顯示,巖性為云巖。(3)第二次壓井施工情況26日17∶00-17∶19用一臺(tái)泥漿泵和一臺(tái)700型壓裂車正注清水21m3,排量為30L/s,套壓為6MPa,泵壓由0上升為5MPa,其中17∶10出口間斷氣水同噴,焰高20-25m,火焰呈桔紅色,17∶13起出射孔槍;-17∶、粘度為53s的泥漿51m3,排量30-34L/s,套壓為6MPa,立壓5-10MPa(其中17∶28用雙泵,出口見霧狀泥漿噴出,17∶19-17∶28間斷噴水);-18∶、粘度為55s的泥漿41m3,排量34L/s,套壓為6-,泵壓10-14MPa(其中17∶53,4放噴管線出口噴勢(shì)減弱,焰高5-7m,17∶55又見增強(qiáng));-19∶、粘度為53s的泥漿73m3,排量20-60L/S,泵壓0-18MPa,套壓6-7MPa(其中18∶08-18∶15泵壓為0,排量為10L/S,出口為純氣,18∶09關(guān)3放噴管線,4噴勢(shì)增強(qiáng));-19∶20停泵,出口放出大量泥漿,噴勢(shì)減弱,焰高4-7m;-19∶、粘度為53s的泥漿4m3,排量34L/s,套壓6MPa,出口噴勢(shì)增強(qiáng),焰高10-12m;-24∶00開4三條放噴管線放噴,套壓5-6MPa,關(guān)下旋塞,出口間斷噴水,焰高20-25m。溫泉4井為溫泉井構(gòu)造西段斷下盤石炭系地層-構(gòu)造復(fù)合圈閉中高點(diǎn)的一口探井,按照設(shè)計(jì),在嘉陵江組構(gòu)造南翼有一條逆斷層,埋藏淺,油氣保存條件差,為常壓帶,因此,該井在嘉二3層鉆遇大量天然氣是目前地質(zhì)勘探技術(shù)難以預(yù)見的。該井于2000年10月17日一開,10月21日二開,11月13日中第一靶(垂深2935m、斜深3052m)。事故原因分析(1)主觀因素①公司不重視。基本情況京706井是華北油田京11斷塊上的一口加密調(diào)整井,該井于1992年2月7日12∶00一開,于1992年2月8日6∶00用φ216mm三牙輪鉆頭二開,鉆具結(jié)構(gòu)為φ216mmJ22+++φ127mm鉆桿。事故處理經(jīng)過(1)第一次事故處理經(jīng)過2月12日,擠進(jìn)井內(nèi)30m3;2月13日15∶35倒扣,倒出10根鉆桿,;17∶05準(zhǔn)備第二次倒扣時(shí)發(fā)現(xiàn)井口溢流,17∶10從鉆桿水眼內(nèi)發(fā)生井噴,噴高為6-7m,噴出物為水和氣,23∶00停噴;2月14日19∶,停泵無回壓,井口無溢流。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究,并請(qǐng)示局鉆井處,決定不再進(jìn)行進(jìn)一步處理,直接下φ216mm鉆頭進(jìn)行側(cè)鉆,至此處理事故結(jié)束。搶關(guān)防噴器,打開放噴閘門后,發(fā)現(xiàn)井噴停止,上提活動(dòng)鉆具時(shí),發(fā)現(xiàn)上部鉆具卡死。開泵6分鐘,頂泥漿4m3,環(huán)空未見液面,考慮到井噴時(shí)環(huán)空已噴空,決定往環(huán)空灌泥漿,將環(huán)空灌滿后再開泵,以免上部地層繼續(xù)垮塌。19∶20-22∶10配堵漏泥漿,至3月8日1∶00打入井中,靜止1小時(shí)40分,循環(huán)時(shí)仍有井漏現(xiàn)象,堵漏未成功。自23∶32-23∶40先后以500KN、600KN、700KN、800KN、900KN活動(dòng)鉆具,23∶40又一次活動(dòng)鉆具,剛提至500KN時(shí),發(fā)生倒井架事故。該井于1992年4月4日4∶00開鉆,;二開前井口裝KPY23-35雙閘板液壓防噴器及正規(guī)節(jié)流管匯。7∶,隨即發(fā)生井噴,噴高9-10m。4月30日20∶00倒開后懸重為12噸,開泵循環(huán)時(shí)井口返出4m3原油,循環(huán)調(diào)整泥漿過程中井口外溢泥漿和氣體,且氣體量有逐漸增大的趨勢(shì)。(2)局部壓力異常的不可預(yù)見性,是井噴卡鉆的重要因素地下水線的推進(jìn)及壓力分布影響因素很多,其中沙層的非均質(zhì)性是其主要原因,而認(rèn)識(shí)油層特性只有通過鉆探才能實(shí)現(xiàn),很難在實(shí)施鉆井以前掌握其細(xì)微變化,并揭示局部地區(qū)異常壓力狀況,因而只能依據(jù)同一區(qū)塊鄰井實(shí)測(cè)壓力作為鉆井設(shè)計(jì)的主要依據(jù)?;厩闆r迪那2井位于塔里木油田東秋立塔克構(gòu)造帶東段迪那2號(hào)構(gòu)造上,由大慶石油管理局60601井隊(duì)承鉆,井口安裝了20133/895/851/2-70套管頭及35-70防噴器組。23∶10兩臺(tái)700型壓裂車串聯(lián),壓井排量為300-500L/min,立壓控制在16-18MPa,套壓控制在33-36MPa,注入18m3后,液動(dòng)節(jié)流閥壞。事故原因分析(1)地層異常高壓、高產(chǎn)是造成這起事故的主要原因?;厩闆r港75井是位于大港油田港東斷塊的一口探井,鉆探目的層為沙一。相隔8分鐘第二次井噴起火,40分鐘后井架倒塌。10月14日20:00二開,最大井斜角42176。到10月25日7∶50兩天內(nèi)該井間歇性發(fā)生井噴15次,累計(jì)井噴次數(shù)達(dá)17次。(3)著火原因①該井發(fā)生的第18次井噴,初始噴出物以天然氣為主,強(qiáng)大的氣流沖出井口后很容易聚集井口與空氣混合達(dá)到爆炸極限范圍;②該井長(zhǎng)時(shí)間空井和井噴,極易引起井壁不穩(wěn),直羅組和富縣組地層嚴(yán)重跨塌(經(jīng)對(duì)該井噴出物砂石鑒定,一類為直羅組泥巖,大致在259-719m之間,恰與兩次電測(cè)遇阻段吻合),井眼內(nèi)形成砂石橋,易滑脫上升的天然氣在井內(nèi)局部蹩壓,聚集能量,直至頂開砂石橋,并夾裹著砂石一同沖出井口,砂石與轉(zhuǎn)盤等鐵器碰撞產(chǎn)生火花,成為爆炸性可燃?xì)怏w的點(diǎn)火能,從而形成爆炸燃燒條件,導(dǎo)致井口爆炸著火。井噴原因分析(1)井口未安裝防噴器;(2)井漏處理不當(dāng),誘發(fā)井噴。事故處理經(jīng)過井噴發(fā)生后,鉆井隊(duì)立即關(guān)機(jī)停電,并向處領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào),當(dāng)即采取四頂措施:(1)主要領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)率有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)安排、落實(shí)防火工作,派出所和聯(lián)防隊(duì)全體成員趕赴現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施警戒;(2)連夜召集在家的處領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)科室長(zhǎng)、后勤大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)研究措施,安排部署搶險(xiǎn)工作;(3)向局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門作了匯報(bào);(4)利用電臺(tái)會(huì)議,及時(shí)將事故通報(bào)全處各鉆井隊(duì)和前指。事故教訓(xùn)(1)在老油區(qū)打井,不論是調(diào)整更新井還是生產(chǎn)井、探井,不論是新地層還是老地層,都要從多方面考慮地層壓力變化問題,并安裝防噴設(shè)施,加強(qiáng)井控技術(shù)培訓(xùn),備足壓井材料,認(rèn)真搞好一次井控和二次井控工作,做到萬(wàn)無一失、防患于未然,絕不能片面依據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)資料和井位海拔高度,把井分為一、二、三類進(jìn)行簡(jiǎn)單地井控分類管理;(2)對(duì)于上部地層發(fā)生漏失的井,不能采用常規(guī)井的堵漏工藝。在起鉆過程中,先注入高密度完井液,每起出一根立柱堅(jiān)持灌一次低密度完井液;三是在下套管過程中,每根管柱下放速度控制在20秒左右,每下一根堅(jiān)持灌一次完井液,下完套管后先割焊井口,實(shí)施加壓固井。井噴發(fā)生井深為1505m。井漏后液柱壓力降低,很容易導(dǎo)致井噴,在處理井漏時(shí),必須做好防噴工作。左右的裂縫,該井北東向70176。10月21日12∶32下鉆完準(zhǔn)備鉆進(jìn),再次發(fā)生井噴,噴高2-3m,噴出物仍為原油和鉆井液,持續(xù)28分鐘,順利鉆至井深1315m,于10月22日3∶00完鉆。該井在作業(yè)中多次發(fā)生井噴,表明作業(yè)過程中泥漿液柱壓力一直低于地層壓力,其原因可能是,起鉆沒有灌泥漿或沒有灌滿泥漿,或者起鉆抽吸、泥漿密度不均勻等都可能造成欠平衡。事故發(fā)生經(jīng)過1970年27日7∶00至15∶35下鉆至2363m循環(huán)鉆井液,期間鉆井液從井口間隙外溢。雖然迪那2井的井控裝置配套壓力等級(jí)達(dá)70MPa,但仍然難以完全滿足該井的井控作業(yè)要求。23∶45節(jié)流循環(huán)壓井過程中,發(fā)現(xiàn)套壓由38MPa迅速上升到55MPa,準(zhǔn)備開放噴閘門放噴泄壓,聽到手動(dòng)節(jié)流閥一側(cè)發(fā)出異聲,當(dāng)決定立即撤離節(jié)流管匯處的人員時(shí),發(fā)現(xiàn)套壓升至66MPa,隨后手動(dòng)節(jié)流閥一側(cè)爆裂起火,火舌長(zhǎng)約40m,噴到監(jiān)督房受阻后呈扇形漫延,寬約25m。5∶15關(guān)井觀察,立壓為27MPa,套壓為33MPa,關(guān)下旋塞。(4)對(duì)開發(fā)井從主觀上重視不夠,如鉆井液儲(chǔ)備量只有40m3,發(fā)生井噴后不能立即實(shí)施一次性壓井,需多次加重鉆井液,延誤了壓井時(shí)機(jī)。3.事故原因分析(1)注水井未能全部停注是造成岔斜74-113井井噴卡鉆的主要原因該井周圍共有三口注水井,分別為岔74-4岔74-27和岔144,與本井距離分別為200m、480m及620m,按華北石油管理局規(guī)定,井距在300m以內(nèi),鉆開油氣層前應(yīng)該停注的只有岔斜74-47井一口井。井噴卡鉆事故處理情況井噴后華北石油管理局鉆井四公司十分重視,針對(duì)該井未下技套、為防止關(guān)井時(shí)間長(zhǎng)套壓上升、油氣沿表層套管鞋處上竄發(fā)生井噴失控,立即決定壓井。符合設(shè)計(jì)要求。 案例九 岔74-113井井噴事故專家點(diǎn)評(píng):該井是重復(fù)京706井的井噴事故,不是技術(shù)問題,是認(rèn)識(shí)和管理問題;該井未下技術(shù)套管且表層太淺,不僅造成了該井的卡鉆事故,也證明對(duì)井噴失控造成了嚴(yán)重威脅。共打入9瓶CO2,計(jì)135kg,替泥漿中發(fā)生漏失,共漏失20m3,誘噴未成功。于是用3個(gè)凡爾循環(huán),開泵后水龍帶不擺,但發(fā)現(xiàn)有漏失現(xiàn)象。在配制壓井泥漿的時(shí)候,于21∶00、21∶522∶02連續(xù)發(fā)生3次井噴,噴高分別為24m,20m,15m,持續(xù)時(shí)間分別為60s,30s,45s,噴出物均為砂子、清水和天然氣。②接地面震擊器震擊21∶30-23∶00接好地面震擊器,-23∶25用200-450KN噸位震擊25次無效。2月17日22∶,套銑時(shí)蹩跳鉆較嚴(yán)重,進(jìn)尺較慢,決定改用φ206mm無接箍套銑筒套銑;2月18日19∶;2月19日14∶00下倒扣矛,倒出6根鉆桿。7∶25停噴,-7∶30打開防噴器,活動(dòng)鉆具,提不出來,放不下去,用φ150mm缸套單凡爾開泵循環(huán)不通,泥漿全部憋入地層,至此發(fā)生了卡鉆事故。事故損失,為一起重大工程事故。組合鉆具時(shí)發(fā)生井涌,節(jié)流循環(huán)壓井,恢復(fù)正常,下鉆打撈成功;起鉆到2865m遇卡,開泵只進(jìn)不出,環(huán)空液面下降,配制15m3堵漏泥漿注入井內(nèi),倒劃眼起出鉆具;,節(jié)流壓井。事故教訓(xùn)及防范措施(1)、深度為2472m,封隔嘉陵江石層及可能的漏層,設(shè)計(jì)未考慮到地下煤洞;(2)勘定溫泉4井井位時(shí),未詳細(xì)了解附近煤礦井下巷道及作業(yè)面布置情況;(3)儲(chǔ)備泥漿未按設(shè)計(jì)執(zhí)行,體積為60m3。本井井噴事故共損失時(shí)間254小時(shí),因事故發(fā)生時(shí),天然氣竄到附近煤洞,致使其中采煤的11名民工死亡,1人燒傷,6人嚴(yán)重中毒。由于套管下得淺,裸眼長(zhǎng)、漏層多,不得不進(jìn)行間斷放噴?;厩闆r本井是四川油田溫泉井構(gòu)造西段下盤石炭系構(gòu)造高點(diǎn)上的一口探井,由四川石油管理局6020鉆井隊(duì)承擔(dān)施工任務(wù),設(shè)計(jì)井深4650m,鉆探目的層是石炭系。(3)搞好井控技術(shù),保障安全鉆井按石油部《科學(xué)打探井技術(shù)座談會(huì)紀(jì)要》的要求,無論探井、開發(fā)井在鉆井過程中井口都要安裝井控設(shè)備。(2)思想麻痹,判斷失誤、措施不當(dāng)南2井鉆至井深2975m以后,多次發(fā)生氣侵及井涌,而后在又發(fā)生井漏的復(fù)雜情況下,仍未引起警覺。11∶27分開始井涌,9分鐘后發(fā)生井噴,噴高達(dá)30m以上。6月15日15∶00鉆至井深2977m時(shí)連續(xù)發(fā)生氣侵井涌,(-),當(dāng)即組織加重,-,但井口仍有輕微外溢,16日4∶00-7∶00,-,并進(jìn)行循環(huán)處理。事故教訓(xùn)及防范措施(1)該井二開就采用了280-70MPa鉆井井口裝置,為這次搶險(xiǎn)工作創(chuàng)造了條件;(2),避免了蹩破地表的后果;(3)現(xiàn)場(chǎng)的反循環(huán)管線和放噴管線必須試壓合格;(4)現(xiàn)場(chǎng)的所有井控閘閥均應(yīng)定期保養(yǎng),確保開關(guān)靈活;(5)井場(chǎng)用電線路必須離放噴管線出口30m以上,以保證點(diǎn)火;(6)現(xiàn)場(chǎng)在沒有判斷出鉆具實(shí)際位置和特殊緊急情況時(shí),不能關(guān)全封(本井在關(guān)全封時(shí)如果鉆具掉在全封之下,將損壞封芯,本井能正常關(guān)井只是巧合);(7)關(guān)井后井口應(yīng)用四根鋼絲繩固定并拉緊,強(qiáng)度應(yīng)高于計(jì)算上頂力。在涌井管匯處匯合。水龍頭方鉆桿連同半根單根斜靠在井架上,鉆桿斜插在環(huán)型防噴器與防溢管之間。11∶45開節(jié)流閥1圈,取氣樣。停泵立壓為0。當(dāng)卸完方鉆桿入鼠洞5m時(shí),出現(xiàn)井涌,氣帶泥漿噴出轉(zhuǎn)盤面10m高,立即搶裝回壓閥關(guān)井,接好方鉆桿。時(shí)間損失3600小時(shí),直接經(jīng)濟(jì)損失300萬(wàn)元以上。本井從打開油氣層到井噴失控,在鉆井班報(bào)表、地質(zhì)記錄和泥漿記錄中均無泥漿池液面記錄。壓力升到15MPa(排量200L/min),3分鐘后降至9MPa;9∶00清除鉆臺(tái)下雜物,整改井口。經(jīng)鉆井公司檢查后,該隊(duì)成立了井控小組,進(jìn)行了一次防噴演習(xí),安排了干部24小時(shí)值班,并制定了打開油氣層時(shí)的坐崗制度;4月9日,冀東油田鉆井辦公室井控工程師也到該隊(duì)檢查了井控工作。3月4日第二次開鉆,水泥返至井深398m。事故原因分析(1)由于是第一次在該區(qū)塊進(jìn)行鉆井施工,不熟悉趙蘭莊構(gòu)造情況,局限于任丘油田的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),從上至下思想麻痹,只把注意力集中在考慮古生界的鉆探方面,而忽視了沙四段的鉆探工作;(2)組織技術(shù)措施不當(dāng),表層套管下深不夠,井口未安裝防噴設(shè)備,未儲(chǔ)備重晶石及有關(guān)泥漿材料,無防毒面具等,以致發(fā)生井噴后手足無措,難以應(yīng)付;(3)現(xiàn)場(chǎng)分析研究不夠,缺乏經(jīng)驗(yàn)及臨時(shí)應(yīng)變措施不當(dāng);(4)在鉆遇石膏層后,泥漿密度嚴(yán)重降低是發(fā)生井噴事故的重要原因;①1976年6月18日,鉆至井深2272m時(shí)鉆遇石膏層,;②;③6月21日鉆至井深2400m,;④6月21日至23日,;⑤6月24日鉆至井深2431m時(shí),發(fā)現(xiàn)氣侵及石膏侵,泥漿密度再次下降,后經(jīng)處理,直至發(fā)生井噴事故。井口未裝防噴器。中國(guó)石油集團(tuán)公司井噴事故案例匯編中國(guó)石油集團(tuán)公司工程技術(shù)與市場(chǎng)部 編228 / 229第一部分 鉆井部分(59例) 3一、鉆進(jìn)過程中的井噴案例(25例) 3案例一 趙1井井噴事故 3案例二 高101-3井井噴事故 6案例三 龍會(huì)2井井噴事故 11案例四 同福6井溢流險(xiǎn)情 13案例五 南2井井噴失控著火事故 18案例六 溫泉4井井噴事故 22案例七 安28-1X井井噴事故 27
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