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2025-02-02 21:15 上一頁面

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【正文】 2月份較 1月份 酸洗線廢酸相比 :檢驗(yàn)次數(shù)有所降低,各線合格率均不同程度有所下降; 51 第五部分 其他技術(shù)檢測項(xiàng)目情況匯報(bào) 四、再生酸化驗(yàn)情況匯總 1月份 再生酸 再生酸廢酸 氧化鐵粉 檢驗(yàn)次數(shù) 42 41 38 合格次數(shù) 26 15 21 合格率 % % % 2月份 再生酸 再生酸廢酸 氧化鐵粉 檢驗(yàn)次數(shù) 18 18 15 合格次數(shù) 11 11 8 合格率 % % % 2月份較 1月份相比:三項(xiàng)檢驗(yàn)次數(shù)均有所下降,其中僅有再生酸廢酸合格率有明顯上升。其中 型鋼 料 228件,合格率為 100%,除去型鋼料, 送檢 462件, 4件黑退料硬度偏高不合格, 4件管料有脫鋅開裂現(xiàn)象,合格率為 %。 生產(chǎn)占比 , 漏鍍脫鋅 , % 生產(chǎn)占比 , 停車料 , % 生產(chǎn)占比 , 刮邊 劃傷 , % 生產(chǎn)占比 , 板形差 , % 生產(chǎn)占比 , 重皮 , % 生產(chǎn)占比 , 發(fā)白 , % 生產(chǎn)占比 , 減速料 , % 生產(chǎn)占比 , 堵氣刀 , % 生產(chǎn)占比 , 鈍化液殘留 , % 生產(chǎn)占比 , 未鈍化 , % 2月份問題料比例圖 漏鍍脫鋅 停車料 刮邊 劃傷 板形差 重皮 發(fā)白 減速料 堵氣刀 鈍化液殘留 未鈍化 12月份 1月份 2月份 36 37 第四部分 鍍鋅制品質(zhì)量情況匯報(bào) 三、含廢料主要缺陷情況匯總 12月份 停車料 脫鋅 刮邊 漏鍍 發(fā)白 減速料 板型差 件數(shù) 22 5 4 4 2 2 1 生產(chǎn)占比 % % % % % % % 說明 : 12月份鍍鋅廢料共計(jì) , 1月份鍍鋅廢料共計(jì) , 2月份鍍鋅廢料共計(jì) ,其中三線 ,五線 。路北 4池濃度 %,其中有效油含量 70%以上。 三期550 立興 180 52 48 正常 2次濃度偏低,氯偏高 2次。 三期850 立興 180 56 29 正常 油濃度偏高 26次,氯含量、灰分偏高 2次。 ——— 本池乳化液本月使用情 況較好。 生產(chǎn) 占比 , 板形差 , % 生產(chǎn) 占比 , 油污 水銹 , % 生產(chǎn) 占比 , 過酸 , % 生產(chǎn) 占比 , 裂口 , % 生產(chǎn) 占比 , 厚度 偏差 , % 生產(chǎn) 占比 , 接頭 , % 板形差 油污 水銹 過酸 裂口 厚度 偏差 接頭 第三部分 冷軋制品 質(zhì)量情況匯報(bào) 2月份冷軋廠各乳化液池檢驗(yàn)情況匯總 乳化液池 軋制油廠家 檢測次數(shù) 合格次數(shù) 合格率 % 油顏色 不合格原因 全鐵、灰分、氯含量、電導(dǎo)率情況 皂化值、酸值情況 綜合評價 路北1 立興 180 50 45 90 正常 2次油濃度偏高, 2次氯偏高, 1次電導(dǎo)率超高。 第二部分 質(zhì)量損失及質(zhì)量罰款情況匯報(bào) 鍍鋅質(zhì)量異議賠付: 2月份外部質(zhì)量投訴 23T,投訴率為 %;無質(zhì)量異議賠付; 鍍鋅質(zhì)量成本: 2月份鍍鋅總銷售量為 ,合計(jì)損失 100元,故噸鋼質(zhì)量成本為 /噸。 3) 2月份處理的外部質(zhì)量異議 2起,共賠付 776元。由此統(tǒng)計(jì)出 7個質(zhì)量優(yōu)秀班組:路南酸洗甲班全月無質(zhì)量問題,故獎勵 500元;連軋機(jī)中 10軋機(jī)甲班全月無質(zhì)量問題,故獎勵 1000元;可逆軋機(jī)中 8軋機(jī)乙班全月無質(zhì)量問題,故獎勵 500元; 1裁剪全月無質(zhì)量問題,故獎勵 500元; 1拉矯甲班、 2拉矯甲乙班全月均無質(zhì)量問題,故各獎勵 500元。本月因軋輥缺陷導(dǎo)致的事故輥(含返廠輥)中:歐力 10支(事故率%),億豪 2支(投產(chǎn) 2支,事故率 100%),亞太 1支(無投產(chǎn))。 五元素含量:碳 %,硅 %,錳 %,磷 %,硫 %。原料折彎 90176。 五元素含量: Q195:碳 %,硅 %,錳 %,磷 %,硫 %(相對于其它廠家Q195料,碳含量高 ); Q195L: 碳 %,硅 %,錳 %,磷 %,硫 %。 五元素含量: 碳 %,硅 %,錳 %,磷 %,硫 %,含量均在合格范圍內(nèi) 。 折彎有裂紋現(xiàn)象。 板面情況:在我廠酸洗的前進(jìn)料都比較白亮,前進(jìn)酸洗的來料板面普遍比較暗,少數(shù)出現(xiàn)黃斑水銹。 具體 問題如下 : 291件板形差: 前進(jìn) 153件,東海 117件,金馬 10件,松汀 7件,瑞豐 4件; 35件厚差: 松汀 27件,前進(jìn) 8件; 13件重皮: 安豐 5件,前進(jìn) 5件,東海 3件; 1件裂口: 金馬; 1件粘膠: 金馬。原料酸洗后板面發(fā)烏,做直鍍料時容易出現(xiàn)發(fā)白、漏鍍問題。 性能方面:腐蝕后清晰看出游離滲碳體的存在,原料硬度 HV140左右, 90176。原料折彎 90176。 瑞豐 Q23 Q195: 本月共投入 619件,不合格 4件(全為板形差),合格率 %。 折彎不裂,軋制過程中反映料軟,軋制力低,好軋制。 【 注: 37支報(bào)廢輥中, 2支正常使用報(bào)廢, 35支非正常使用報(bào)廢( 2支人為原因, 1支電器原因, 6支原料原因, 4支裝配原因, 12支綜合原因, 6支軋輥原因 ,4支前期事故輥) 】 在報(bào)廢輥中,人為原因分別對應(yīng)的軋機(jī)班組: 6甲 1支 ,11甲 1支;電器原因?qū)?yīng)的軋機(jī)班組: 3乙 1支;原料原因分別對應(yīng)的軋機(jī)班組: 3甲 1支, 6乙 1支, 10乙 2支, 11乙 1支,12甲 1支;裝配原因分別對應(yīng)的軋機(jī)班組: 4甲 1支, 7甲 1支, 7乙 2支;綜合原因分別對應(yīng)的軋機(jī)班組: 3甲 2支, 4甲 1支, 5甲 1支, 5乙 3支, 6乙 1支, 9甲 3支, 9乙 1支。 原因 3甲 3乙 4甲 4乙 5甲 5乙 6甲 6乙 7甲 7乙 8甲 8乙 9甲 9乙 10甲 10乙 11甲 11乙 12甲 12乙 合計(jì) 人為原因 2 2 1 1 6 電器原因 4 2 2 8 原料原因 1 2 2 4 2 3 1 15 設(shè)備原因 0 裝配原因 1 1 2 4 綜合原因 2 1 1 3 1 3 1 12 軋輥原因 1 1 3 1 1 1 1 2 2 13 前期事故輥 1 1 1 1 4 2月份 7 7 3 0 1 6 1 3 2 3 2 1 6 9 0 2 5 3 1 0 62 1月份 7 2 11 7 7 6 3 2 2 1 2 3 9 6 0 1 1 2 2 1 75 12月份 6 6 4 7 4 5 5 0 1 0 1 2 9 6 0 3 0 3 6 3 71 11 (三)冷軋斷帶情況匯總 12 2月份軋機(jī)斷帶共 25次(甲班 11次,乙班 14次)。 25件涉及質(zhì)量罰款(人為因素、造成明顯影響),根據(jù) 《 冷軋各工序質(zhì)量問題考核細(xì)則 》 ,責(zé)任班組共罰款 1600元。抽檢和生產(chǎn)自檢查出的問題料 46件 (其中 6件局部出廢品), 除去基板原因的問題料 11件,合格率為 %,指標(biāo)為 %,超出指標(biāo) %。 2023年 12月份 合格品 問題料(人為) 總量 件數(shù) 3302 37 3339 所占比例 % % 100% 2月份 合格品 問題料(人為) 總量 件數(shù) 2593 14 2607 所占比例 % % 100% 二、問題料主要缺陷情況匯總 19 第三部分 冷軋制品質(zhì)量情況匯報(bào) 12月份 滑移線 重皮 板形差 粘結(jié)紋 氧化色 水銹 油泥 厚差 砂眼 裂口 寬差 件數(shù) 19 11 8 8 8 7 4 2 2 1 1 生產(chǎn) 占 比 % % % % % % % % % % % 1月份 油泥 屈服紋 粘結(jié)紋 重皮 氧化色 厚差 輥印 劃傷 滑移線 板形差 軋漏 寬差 砂眼 件數(shù) 18 11 10 8 8 7 2 2 1 1 1 1 1 生產(chǎn) 占比 % % % % % % % % % % % % % 2月份 油泥 粘結(jié)紋 氧化色 重皮 厚差 裂口 件數(shù) 6 6 2 1 1 1 生產(chǎn) 占 比 % % % % % % 2月份與 1月份及去年 12月份冷軋問題 料主要缺陷 對比 20 12月份 1月份 2月份 2月份冷軋問題 料主要 缺陷說明 21 說明:從圖表看本月光亮料質(zhì)量缺陷為油泥,粘結(jié)紋,氧化色,重皮,厚差及裂口。 ——— 鑒于 氯含量、灰分、電導(dǎo)率整月偏高,鐵皂層發(fā)黑,建議車間適當(dāng)情況下徹底換液。 氯含量 2次偏高( 、 );灰分后半月偏高( 920mg/L); 其他數(shù)據(jù)正常。
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