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石油集團公司井噴事故案例匯編-免費閱讀

2025-05-12 23:34 上一頁面

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【正文】 (2)技術(shù)管理不到位,井控措施執(zhí)行不到位,該井未安裝防噴器,造成二次井控不能實施。8月21日,當(dāng)鉆至井深1497m時鉆時突然加快,鉆至1505m時出現(xiàn)井涌。事故處理過程搶裝單流閥失敗,井口鉆具裝水泥頭后,12月22日用水泥車壓井,注入清水40m,23∶40壓井成功。(2)井噴失控原因①思想麻痹,崗位責(zé)任制不落實,對井噴的嚴(yán)重性和危害性認(rèn)識不足,自始至終都沒能認(rèn)識到該井會發(fā)生井噴失控著火,是造成這起事故的主觀原因;②雖然圍繞控制井噴采取了一系列措施,但空井時間較長,沒能搶裝井口,沒有強行下鉆和及時壓井,重新建立井內(nèi)壓力平衡,是導(dǎo)致井噴失控的主要原因;③缺乏井控工作經(jīng)驗和相關(guān)技術(shù)知識,不能針對險情提出有效的井控措施。10月22日,開始電測作業(yè),至260m遇阻,井隊下鉆通井,循環(huán),再次電測,至760m再次遇阻。基本情況W24-23井是長慶油田安塞油區(qū)王窯區(qū)塊的一口擴邊生產(chǎn)油井,位于陜西省安塞縣王窯鄉(xiāng)曹溝行政村,設(shè)計井深1315m(垂深1236m),井身結(jié)構(gòu)為φ346mm+,井口未安裝防噴器。28日7∶26鉆進(jìn)至3044m,嚴(yán)重氣侵,-,10∶00鉆進(jìn)至井深3051m,進(jìn)尺7m,2-3m/min的快鉆時,發(fā)生間隙井噴,10∶25發(fā)生強烈井噴。本井在壓井過程中,節(jié)流管匯的70MPa高壓閥件(液動節(jié)流閥和手動節(jié)流閥)在承壓范圍內(nèi),先后蹩壞失靈;(3)根據(jù)迪那2井的事故教訓(xùn)和不斷出現(xiàn)的高壓、超高壓氣藏的實際情況,應(yīng)盡快修改完善井控管理規(guī)定,組織召開針對高壓、超高壓氣井的井控技術(shù)研討會,并制定完善的井控技術(shù)措施,盡快落實到鉆井生產(chǎn)工作中。2∶00因火勢漫延至鉆臺,絞車鋼絲繩燒斷,大鉤游車砸斷壓井管線,天然氣從鉆具內(nèi)直噴著火。事故處理經(jīng)過事故發(fā)生后,塔里木油田分公司成立了搶險領(lǐng)導(dǎo)小組和現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)小組,聘請中國石油股份公司高級顧問、中國滅火公司專家等參加搶險。4.事故造成的經(jīng)濟損失(1)返工損失:;(2)事故損失:841173元;全井經(jīng)濟損失共:。之所以判定注水井的影響是本井井噴卡鉆的主要原因,以下事實是明顯的佐證∶4月30日在進(jìn)行倒扣過程中,發(fā)生第二次井涌,使井下情況進(jìn)一步復(fù)雜化,經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,上述三口注水井已于4月30日復(fù)注。8∶30首次壓井時套壓上升至2MPa,但由于上部地層疏松,承受不住套壓和泥漿液柱壓力,因而在第四次壓井時發(fā)現(xiàn)套管鞋下部垮塌,套壓降為0,開井活動鉆具時已卡死,計算卡點在650m。井噴經(jīng)過1992年4月27日0∶00-8∶(-),5∶39鉆至井深2880m時鉆時變快,6∶44鉆達(dá)井深2888m,其間鉆時最快為1分鐘,最慢為7分鐘。該井設(shè)計垂深3000m,斜深3016m,定向方位170176。共打入11瓶CO2,計165kg,于23∶31發(fā)生井噴,噴高6m,噴出物為泥漿、砂子和CO2氣體,持續(xù)時間60s,誘噴成功。由于泥漿量已滿足不了連續(xù)循環(huán)的需要,被迫只能間斷頂泥漿活動鉆具,現(xiàn)場繼續(xù)組織配泥漿。立刻活動鉆具,當(dāng)活動至800KN時,鉆具能夠上提,但不能下放。繼續(xù)用1個凡爾堅持循環(huán)泥漿,10∶40-10∶50將震擊器調(diào)至500-600KN噸位,又震擊5次無效。22∶00下反扣鉆桿未找到魚頭,最后下φ311mm3A鉆頭摸魚,至魚頂位置后未能碰到魚頭。繼第一次井噴卡鉆事故處理結(jié)束后,于1992年2月25日4∶00開始側(cè)鉆,3月4日2∶40完鉆,至9∶00循環(huán)處理泥漿,開始進(jìn)行短起下鉆拉井壁,準(zhǔn)備完井電測,粘度44s,停泵后觀察井口無溢流,于是開始用Ⅰ檔車起鉆。井噴后連續(xù)造成卡鉆事故并最終導(dǎo)致全井報廢,其處理技術(shù)方案值得探討。12月20日劃眼至井深3061m時發(fā)生井涌,節(jié)流壓井過程中漏失約80m3,泥漿量減少,同時由于油氣侵鉆井液粘度增大,無法正常循環(huán);停泵2小時45分鐘,再開泵只進(jìn)不出,停泵,立壓6MPa并逐漸升高,單凡爾開泵泵壓較高,仍只進(jìn)不出,井口不斷冒出氣泡,兩小時后升至17MPa,下旋塞關(guān)不動,造成鉆具內(nèi)噴失控。 案例七 安28-1X井井噴事故專家點評:該井因表層太淺且未下技術(shù)套管,同一裸眼噴、漏并存,本來就很復(fù)雜,并已多次發(fā)生,未能引起有關(guān)方面的高度重視,最終導(dǎo)致了內(nèi)防噴失控。至97年底,川東地區(qū)共鉆井704口,%,特別是嘉二3層,獲氣的井僅4口,且未獲工業(yè)儲量。(2)施工鉆井公司23日10時接溫泉4井事故報告后,根據(jù)總公司、四川石油管理局的要求,以舍井保礦和不惜一切代價保護(hù)人民生命財產(chǎn)為原則,研究制定“壓、堵、封”排險方案,全面組織現(xiàn)場搶險工作。事故發(fā)生時間:1998年3月24日17∶35鉆達(dá)層位:嘉二2發(fā)生事故井深:事故發(fā)生經(jīng)過(1)上部裸眼井漏情況本井在須家河-嘉三段(-1747m)-,鉆進(jìn)過程中,發(fā)生多次井漏,-30m3/h,多次采用橋塞鉆井液堵漏,、。鉆井隊司鉆以上的技術(shù)骨干和局處兩級鉆井系統(tǒng)技術(shù)人員、管理干部分期分批參加井控培訓(xùn),并經(jīng)考核合格后持證上崗。(3)現(xiàn)場管理工作和領(lǐng)導(dǎo)力量薄弱,通訊聯(lián)絡(luò)和指揮系統(tǒng)不能適應(yīng)緊急情況的需要南2井在6月15日發(fā)生嚴(yán)重氣侵后,并未引起管理局主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的高度重視,未能采取必要措施加強現(xiàn)場的領(lǐng)導(dǎo)和通訊聯(lián)絡(luò)等指揮系統(tǒng),鉆井公司只派出一名生產(chǎn)科副科長趕赴現(xiàn)場協(xié)助井隊處理復(fù)雜情況。在南二井井噴的同時,距該井150m的芯七十四井也發(fā)生井噴,噴高約10m,井口周圍10m2內(nèi)從地表裂縫冒出氣泡、原油和泥漿,距南二井400m的試34井,井口壓力表由原來的5個大氣壓上升為20個大氣壓。22∶01鉆至井深2979m,又發(fā)現(xiàn)井漏,隨即停鉆觀察。應(yīng)吸取的教訓(xùn)是預(yù)探井井身結(jié)構(gòu)設(shè)計一定要留有余地,且井控裝置壓力等級應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;發(fā)生溢流進(jìn)行壓井作業(yè)時應(yīng)盡可能使入井鉆井液密度均勻,且基本壓住后,應(yīng)充分循環(huán)泥漿,并靜止觀察一段時間后(一定要活動鉆具)循環(huán),通過觀察后效判斷鉆井液密度是否合適,正常后再恢復(fù)鉆進(jìn);在停止循環(huán)狀態(tài)下,無論是立壓還是套壓上升,均表示井內(nèi)壓力無法平衡,此時均不能開井排液,不然越排液會造成井內(nèi)欠壓越多,而應(yīng)適當(dāng)提高泥漿密度循環(huán)壓井。③注水泥封井:19∶09-19∶46歷時37分,在注入2m3清水隔離液后,%的CaCl2水泥漿54m3,泵壓由0升至8MPa,又降至3MPa,再升至4MPa;,當(dāng)注入30m3水泥漿時,水泥漿開始稠化,但泵壓并未上升,為了達(dá)到封井目的,當(dāng)注完54m3水泥漿時,施工壓力升至4MPa。由于該井硫化氫含量較高,關(guān)井僅115小時59分鉆具就斷落井內(nèi),嘉四1與嘉三1地層壓力系數(shù)不等,分析半封有可能刺壞,且環(huán)型防噴器關(guān)不住,隨時都有可能出現(xiàn)意外險情,于是決定對該井立即組織封井處理。分析回壓閥已密封不嚴(yán)。12∶30考慮到具體措施可能短時間內(nèi)定不下來,在高含硫地區(qū)鉆具有可能氫脆斷裂上沖,決定倒防噴器,用安全卡瓦卡在鉆桿上,在安全卡瓦之上用四根7/8″的鋼絲繩穿轉(zhuǎn)盤大梁,然后拉緊卡死固定。21∶47-22∶16關(guān)井,套壓9MPa。事故教訓(xùn)及防范措施(1)根據(jù)實際情況科學(xué)設(shè)置泥漿密度;(2)井口試壓一定要按照設(shè)計要求進(jìn)行;(3)對茅口坡地層這一區(qū)域性高壓產(chǎn)層認(rèn)識不足;(4)發(fā)現(xiàn)溢流后關(guān)井不嚴(yán),再次發(fā)生溢流,導(dǎo)致井口壓力過高而失控。應(yīng)吸取的教訓(xùn)是對地質(zhì)情況不完全清楚的探井,應(yīng)加強隨鉆地層壓力監(jiān)測工作,同時,技術(shù)措施應(yīng)詳細(xì),有針對性,如何判斷可能已鉆達(dá)高壓層、如何循環(huán)觀察、確認(rèn)可能已鉆達(dá)高壓層、如何避免可能發(fā)生的復(fù)雜情況和事故等,均應(yīng)在設(shè)計中詳細(xì)列出;嚴(yán)格坐崗制度,早發(fā)現(xiàn)早關(guān)井;對井控裝置應(yīng)加強維修保養(yǎng),對性能達(dá)不到要求的老化裝置,應(yīng)堅決淘汰;對高含硫氣井、高壓氣井,在井控裝置配備上,應(yīng)堅持配備備用的半封閘板,一旦一個被刺壞,關(guān)上另一個,及時更換刺壞的閘板芯子;對高含硫井,原則上應(yīng)盡量避免井筒內(nèi)充滿高含硫氣,以防鉆桿氫脆斷落。用吊車吊起防噴器,卸下升高短節(jié),然后將它坐入套管接箍內(nèi),用電焊將升高短節(jié)本體焊在φ204mm套管接箍臺肩上;16∶,環(huán)空壓力從15MPa降至0,涌水被壓住;1990年4月15日11∶00又反擠泥漿15m3,打開防噴器,活動鉆具,測得卡點深度為1900m。事故發(fā)生經(jīng)過1990年4月13日正常鉆進(jìn),鉆進(jìn)情況見表2。(1)地層及鉆井液密度(見表1)表1 地層及鉆井液密度地層井段(m)設(shè)計鉆井液密度(g/cm3)實際鉆井液密度(g/cm3)平原組0—290井深2620m以前,井深2620m以后,-2800m:2903m:2974m:-明化鎮(zhèn)組290—1600館陶組1600—2150東營組2150—2620沙一段2620—2900沙三段2900—3200注∶鉆進(jìn)中甲方要求乙方嚴(yán)格按設(shè)計鉆井液密度施工(2)鄰井鉆遇的復(fù)雜情況①距離高101-。 案例二 高101-3井井噴事故專家點評:高101-3井井噴的教訓(xùn)是深刻的,井控制度關(guān)鍵在落實,只靠開會檢查不行,要把檢查出的問題、上級的指示文件落實到崗位,落實到工作中。事故發(fā)生經(jīng)過1976年6月25日0∶15,泥漿中散發(fā)出了強烈的硫化氫氣體,熏倒了柴油機助手邵戰(zhàn)榮,在沒有防毒面具的情況下,同志們繼續(xù)堅守崗位,隊長李仁杰換下了司鉆梁通榮及鉆工張永寧,堅守在鉆臺上,0∶,第一次井噴發(fā)生,強大的天然氣帶著強烈的硫化氫氣體從井口呼嘯而出,李仁杰使盡最后的力氣剎死剎把,摘掉轉(zhuǎn)盤離合器,司鉆梁通榮和鉆工黃生存為搶救同志,保護(hù)井下設(shè)備安全,也倒在于隊長李仁杰身旁,李仁杰、梁通榮獻(xiàn)出了寶貴生命。另外職工無井控知識,對井噴的危害認(rèn)識不夠,在鉆井液發(fā)生石膏侵及氣侵密度下降后,沒有采取措施,發(fā)生井噴后還不進(jìn)行加重是造成事故的重要原因。該井于1976年5月20日開鉆,水泥未返至地面,人工灌水泥近100袋。(2)實際施工①環(huán)空封堵:封固前環(huán)空液面100m左右(預(yù)測),注水泥125袋()未返出地面;②管內(nèi)回壓17MPa,壓力平衡,接注水泥259袋(),替清水2m3,上部注散水泥預(yù)計30袋;③上部環(huán)空再注水泥40袋,返出井口;④候凝后倒出方鉆桿,鐵板封焊表層套管,封堵完畢;說明:因考慮井塌后井漏,而且不知漏失井深,為防水泥漏掉,故只替2m3,以防管內(nèi)被漏空,試壓時注入清水5m3,按上述計算,實際水泥剛好到鉆頭部位(管內(nèi)),管外環(huán)形基本上沒有水泥封固,管內(nèi)試壓10MPa。該井于1990年3月1日第一次開鉆。(5)井控管理制度落實情況1990年3月30日,鉆井公司有關(guān)人員曾向該隊傳達(dá)并要求貫徹《關(guān)于冀東油田井控技術(shù)管理條例》和《華北油田井控技術(shù)管理條例》;4月6日鉆井公司又召開干部會,傳達(dá)冀東油田井控工作文件;4月8日,當(dāng)該隊鉆至井深2837m時,鉆井公司井控領(lǐng)導(dǎo)小組對該井鉆開油氣層前的井控工作進(jìn)行了檢查驗收。7∶15用水泥車向鉆桿正擠水泥6次?;琶χ?,不管節(jié)流管匯是否出泥漿,就關(guān)上了半封防噴器,天然氣膨脹,以較高的速度將殘余泥漿推向井口,由于突然關(guān)井,這些力和地層壓力的合力作用于井口,同時造成撞擊起火;(5)試壓不符合井控技術(shù)條例規(guī)定,從而使薄弱環(huán)節(jié)未暴露出來,掩藏了事故隱患;(6)升高短節(jié)和套管絲扣,未用絲扣規(guī)檢查(注∶這種情況應(yīng)引起各油田重視);(7)坐崗制度不落實。后打撈落魚未果。為了堵漏時井下安全,準(zhǔn)備起鉆至漏層以上。22∶25-22∶33關(guān)井,立壓4MPa。10月15日10∶15關(guān)井。大方瓦沖出后,一塊掉在水剎車處,一塊飛向機房加寬臺,將機房加寬臺的走道網(wǎng)板打穿,掉在地面上。②壓井封井施工:用水泥車對反循環(huán)管線試壓合格后,10月17日18∶32關(guān)井,至18∶48歷時16分,最低為8MPa,;至19∶01歷時13分,泵壓為8MPa。事故原因分析(1)對地層認(rèn)識不足;(2)取芯時發(fā)生井涌,未及時進(jìn)行中測,搞清地層壓力和產(chǎn)量,而是盲目地繼續(xù)鉆進(jìn),鉆遇井漏后給處理增加了難度;(3)同一裸眼井段鉆遇兩個壓力系統(tǒng)不相同的高產(chǎn)、高含硫氣井,對可能出現(xiàn)的后果未及時采取果斷措施,造成搶險。淺部井深620m取芯及中深層鉆進(jìn)均無異常,所以按施工設(shè)計中“” 的提示。20日11∶15發(fā)現(xiàn)泥漿泵壓力表壓力為10個大氣壓,打開回水閘門放出泥漿4m3,關(guān)閉閘門后泥漿泵壓力表壓力反而升至30個大氣壓;同時發(fā)現(xiàn)井口外溢,而且外溢量猛增,開雙泵也無法回收全部外溢泥漿。致使該井即將完鉆出現(xiàn)異常情況時,在思想、物資及措施上均無準(zhǔn)備。(2)開展隨鉆監(jiān)測工作為切實做到保護(hù)油氣層并安全鉆進(jìn),各類探井必須堅持開展地層壓力隨鉆監(jiān)測工作,根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確地進(jìn)行定量分析,調(diào)整泥漿性能和完善技術(shù)措施。井身結(jié)構(gòu)設(shè)計中,表層套管或技術(shù)套管應(yīng)封固可能造成憋漏地層及供鉆井液、油、氣等流體進(jìn)入礦山的坑道。12∶、鉆井液90m3,壓井無效;13∶00關(guān)井,23日5∶00-24日3∶50開4管線放噴,其中24日3∶40-3∶50正注清水20m3。第三次壓井封堵侯凝后,水眼內(nèi)水泥面井深1282m,提拉和電測卡點均未成功,且井下還有余氣,采取從環(huán)空吊灌、間斷排氣的方式進(jìn)行排氣,電測聲幅得環(huán)空水泥環(huán)面井深1286m,下射孔槍至井深1284m,射孔,注水泥60噸,水眼內(nèi)水泥面井深1252m,環(huán)空塞面井深634m,裝簡易井口封閉該井。綜上所述,此次事故是不可預(yù)見的突發(fā)性意外事故。11月29日15∶00鉆至井深3283m時再次井涌,節(jié)流循環(huán)加重,-,漏失70m3;,起鉆至井深2850m循環(huán)調(diào)整鉆井液(),靜止堵漏后分段循環(huán)泥漿,遇阻劃眼至3277m鉆鋌斷,起鉆,下打撈工具。(2)客觀因素①地層壓力及該區(qū)塊儲層壓力掌握不準(zhǔn)確,井身結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,未設(shè)計技術(shù)套管,裸眼井段儲層壓力高而上部地層承壓能力低,泥漿密度高則漏,低則涌,同一裸眼段噴、漏并存;②下旋塞、回水閘門在承壓情況下關(guān)不上,造成鉆具內(nèi)噴失控;③斷鉆具及井壁不穩(wěn)定使該井更加復(fù)雜化。上提鉆具,開節(jié)流閥,關(guān)手動防噴器,準(zhǔn)備壓井。下正扣鉆桿對扣,頂重泥漿(),停泵無回壓,放回水無溢流,然后繼續(xù)倒扣4次,倒出4根鉆桿。20∶30-20∶45用2號泵循環(huán),泵壓5MPa,
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