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電爐煉鋼資料(doc18)-經(jīng)營管理-免費(fèi)閱讀

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【正文】 該廠技術(shù)人員李永生和丘向豪于 1976 年改用油砂造型,提高了鑄件質(zhì)量。供應(yīng)給 15個 省市的 40 余家廠礦使用。鏟斗齒的耐磨性在 1979 年的同行業(yè) 8 個單位評比中名列榜首;破碎機(jī)齒板,于 1987 年獲上海市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書。上海機(jī)修總廠為上鋼一廠、上鋼三廠、上鋼五廠轉(zhuǎn)爐車間連續(xù)鑄錠機(jī)上馬,提供了成套鑄件。亞細(xì)亞鋼鐵廠為上海試制交通牌載重汽車承擔(dān)了三大件的鑄鋼任務(wù),先后生產(chǎn)了用于前軸、后轎、減速機(jī)的鑄鋼件。 解放初,為了治理淮河水患,中共中央主席毛澤東發(fā)出“一定要把淮河治好”的號召。 新中國成立后,中央人民政府為了迅速恢復(fù)鐵路交通運(yùn)輸,要求上海鋼鐵工業(yè)盡快組織生產(chǎn)所需的鑄鋼件,由亞細(xì)亞鋼鐵廠以 1 座 噸和一座 3 噸電爐,生產(chǎn)火車車 廂的聯(lián)接器(即詹天佑鉤),質(zhì)量要求運(yùn)行 1 萬公里磨損不超過 1毫米。是年,上海鋼鐵研究所以工程師張爾柏為主的研究小組,開展高牌號冷軋取向硅鋼的研究獲得成功,通過中間坯料冷軋成薄帶后,用其制造的小變壓器體積縮小了四分之一以上。 上海鋼鐵研究所和上鋼五廠應(yīng)一機(jī)部、農(nóng)機(jī)部、中國船舶總公司要求,于 20 世紀(jì) 80 年代研制成加工油咀油泵的低合金鋼 2 個新鋼種,比原用含鎳鋼種節(jié)鎳 4%,降低成本 20%~ 30%,分獲中國船舶總公司和上海市冶金局科技成果三等獎、冶金部科技成果三等獎。 上鋼三廠為適應(yīng)石油化工工業(yè)的需要,于 20 世紀(jì) 60 年代中期,與兄弟單位合作,大力開發(fā)低合金鋼種。 1960年,碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼分別增至 萬噸和 萬噸,開發(fā)了 20Mn2 船用錨鏈鋼和20CrMnTi齒輪鋼。 1972 年,研制成通用模具鋼,在冷加工模具和熱加工模具應(yīng)用,分別比原用鋼種的壽命提高 1 倍和 3倍, 1978 年在全國科學(xué)大會上獲獎。解放后,亞細(xì)亞鋼鐵廠應(yīng)上海工具廠要求,于 1951 年和 1952年先后二次冶煉少量高速工具鋼。 1964 年,改用液渣保護(hù)澆注工藝, 1965 年又自制了鋼包電磁攪拌設(shè)備,使鋼質(zhì)有所提高,是年軸承鋼產(chǎn)量達(dá)到 17420 噸。上鋼三廠配合國內(nèi)超導(dǎo)技術(shù)的發(fā)展,開發(fā)了在絕對溫度零下 273度條件下使用的超低溫不銹鋼 3 個牌號。 1974~ 1975 年,上海鋼鐵研究所、上鋼五廠和上鋼三廠一起,先后研制成耐腐蝕高凈度不銹鋼和耐海水腐蝕不銹鋼,經(jīng)六機(jī)部七一一研究所、上海內(nèi)燃機(jī)研究所、杭州制氧機(jī)廠等單位制成高速離心式壓縮機(jī)葉輪轉(zhuǎn)子,綜合性能良好, 1981 年分獲冶金部和上海市科技成果三等獎。 1960 年 5 月 20 日,上鋼五廠在蘇聯(lián)專家的指導(dǎo)下,試煉鉻不銹鋼 3 爐未成,專家借口“上海的氣候不適宜煉不銹鋼”。 1960年,冶煉的鋼號增至 160 多個,全年冶煉的硅鋼達(dá) 2612 噸,連續(xù) 3 年( 1960~ 1962 年)共煉硅鋼 35724 噸,為新建成投產(chǎn)的上海矽鋼片廠助了一臂之力。連鑄板坯與原模鑄扁錠相比,不銹鋼中板的成材率提高 6%左右。在此期間,上鋼三廠在原有酸性合成渣的基礎(chǔ)上,又先后配制成低堿性和中性液體保護(hù)渣,適應(yīng)多種類型不銹鋼和工業(yè)純鐵、高鋁鋼的保護(hù)澆注, 提高了鋼錠的表面質(zhì)量,減少了鋼錠精整工作量。 1979 年 4月,試驗(yàn)用熱電廠煙道灰為主的微碳保護(hù)渣,獲得成功。 1971 年,上鋼五廠與洛陽耐火材料研究所和上海耐火材料廠通力合作,以滑板代替陶塞桿。 1961 年開始,電爐煉鋼向冶煉優(yōu)質(zhì)鋼、合金鋼轉(zhuǎn)變,為使鋼錠縮孔不致造成整支鋼錠報(bào)廢,上鋼五廠在錠模之上加置用耐火磚 砌制的錠帽,上鋼三廠則加置內(nèi)襯火磚粉的鐵殼錠帽,使縮孔集中于鋼錠頭部,只需在開坯時切除其頭部,即可確保坯料的質(zhì)量。同時,為了滿足眾多鋼材發(fā)展品種規(guī)格之需,還開發(fā)了 230~ 330 毫米共 7 種規(guī)格的方錠。 70 年代初,上鋼三廠為生產(chǎn)特大型鑄件,將鑄鋼和平爐兩個車間的澆注廠房接通,用電爐鋼水和平爐鋼水進(jìn)行合澆。 1965年,進(jìn) 行水爆試驗(yàn),雖獲成功,并在機(jī)修總廠和上鋼一廠進(jìn)行推廣,但因水爆時氣浪過大,危及周圍廠房。由此,從根本上解決了傳統(tǒng)使用石 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 17 頁 英砂而引發(fā)的矛盾。接著,該廠又試驗(yàn)成負(fù)壓造型工藝,滿足了某些鑄件的質(zhì)量要求。 1997 年 4 月建成投產(chǎn),為國內(nèi)的電站建設(shè)和轎車生產(chǎn)等方面提供優(yōu)質(zhì)鋼材。 第四節(jié) 引進(jìn)技術(shù)設(shè)備 一、 100 噸直流電弧爐 1993 年 10 月 28 日,上鋼三廠電爐分廠動工興建擁有國內(nèi)第一條超大型直流電弧爐現(xiàn)代化煉鋼生產(chǎn)線,于 1995 年 10月建成投產(chǎn)。 1991 年,該廠又增建 1 座 30噸鋼包精煉爐,使精煉軸承鋼的年產(chǎn)量增加 4 萬噸。上海鋼鐵研究所的 1 套噴粉裝置,在改善鋼質(zhì)方面同樣發(fā)揮 了良好的作用。 1974年,學(xué)習(xí)上鋼五廠和上鋼三廠采取鋼包吹氬提高鋼水純度的方法,代替真空處理,提 高了脫氣效果,僅每年節(jié)電即達(dá) 150 萬千瓦時。這一新工藝被應(yīng)用于碳素結(jié)構(gòu)鋼和部分低合金鋼的冶煉。全年增產(chǎn) 5650噸,節(jié)電 296 萬千瓦時。當(dāng)時,上鋼五廠和上鋼三廠均無制氧機(jī),所需的氧氣靠上海氧氣 廠供應(yīng)的瓶裝氧氣,取得成效后,上鋼五廠建立了一套 1500立方米制氧機(jī),上鋼三廠建立了一套 150立方米制氧機(jī),改瓶裝氧為管道通氧助熔,電爐爐產(chǎn)量上鋼五廠從 噸增至 噸,上鋼三廠從 噸。 1958年,受“大躍進(jìn)”影響,各地收集和送往鋼廠的廢鋼質(zhì)量下降,影響了電爐煉鋼。 1990 年,上鋼五廠進(jìn)一步改用電極升降自動控制系統(tǒng),并將原用傳動鋼絲繩改為齒輪齒條,對確保正常冶煉和節(jié)能都取得了較好的效果。各電爐使用的電極 夾持裝置,分別采用彈簧頂緊、抱箍拉緊、斜楔打入夾緊等結(jié)構(gòu),都存在電極與夾具接觸不良問題,電極在上升下插時往往造成電極脫落,影響生產(chǎn),浪費(fèi)電力。 1974年,上鋼五廠一電爐車間將電爐爐殼直徑再次放大到 3700 毫米。上鋼一廠為了自產(chǎn)小型鑄鋼件,上鋼二廠為了生產(chǎn)合金鋼絲的需要,亦分別建立了煉鋼小電爐;上海冶金機(jī)修總廠,為了生產(chǎn)鑄鋼軋輥的需要,增建 1 座電爐。二是質(zhì)的轉(zhuǎn)變,從單一的普碳鋼向主要冶煉優(yōu)質(zhì)鋼、不銹鋼、合金鋼、特殊鋼轉(zhuǎn)變。 1979 年后, 3 噸以下的小爐座基本被淘汰,代之以 5~ 10噸爐,特別是上海重型機(jī)器廠分別將原 10 噸和 20 噸電爐更新為具有電磁攪拌、全液壓傳動的 30噸和 40噸電爐,并以精煉爐相配合,擴(kuò)大了電爐容量和提高了鋼質(zhì),為生產(chǎn)大型鑄鋼件和 鍛鋼件奠定了基礎(chǔ)。“太平洋戰(zhàn)爭”爆發(fā)后,日商經(jīng)營和控制的亞細(xì)亞鋼業(yè)廠、大陸鐵廠(原大隆機(jī)器廠)、豐田汽車修理廠建立了 1 座 噸電爐和 3 座 3 噸電爐 ,生產(chǎn)炮彈殼和其他軍用鑄鋼件。抗日勝利后,這些電爐陸續(xù)復(fù)產(chǎn),仍然生產(chǎn)鑄鋼件,至民國 37年底又告停產(chǎn)。生產(chǎn)的鑄鋼件,除供應(yīng)上海外,還承接全國各地的鑄鋼件生產(chǎn)任務(wù)。三是從生產(chǎn)鑄鋼件、鑄鋼軋輥向主要生產(chǎn)鋼錠、連鑄坯轉(zhuǎn)變。通過增建、擴(kuò)容,至 1978 年止,煉鋼電爐已發(fā)展為 32 座,其中 噸爐兩座、 噸爐 5 座、 3 噸爐 9 座、 5 噸爐 10 座、 10 噸爐 6 座,當(dāng)年產(chǎn)鋼 萬噸。隨著爐容量增加和爐產(chǎn)量提高,變壓器容量已難以與之適應(yīng),上海機(jī)修總廠發(fā)揮自制變壓器的優(yōu)勢,將 3 座電爐用的變壓器由 5250 千伏安換成 8200 千伏安。 1963 年,上鋼五廠改用氣動夾緊裝置,避免了因裝置不良而發(fā)生事故。 水冷爐壁 20 世紀(jì) 50~ 60 年代,電爐爐襯均用人工整體搗筑而成,勞動艱苦,手工搗筑密度不一,影響爐齡提高。各電爐車間為了確保鋼水的質(zhì)量,冶煉 時需反復(fù)造渣去除雜質(zhì),增加了冶煉的難度,影響了產(chǎn)量。后上鋼三廠和上鋼五廠分別建立了制氧車間,確保了電爐煉鋼生產(chǎn)進(jìn)一步發(fā)展的需要。 1985年,上鋼三廠亦建成爐前分析中心站。 1979 年,該廠以工程師田定宇為主與上海機(jī)械學(xué)院共同研制成 SGDF 型噴粉罐,用氬氣為載流氣體向爐內(nèi)噴射合金粉,試驗(yàn)強(qiáng)化還原獲得成功,并推廣于大生產(chǎn),還原時間縮短 10~ 20 分鐘,噸鋼節(jié)電 20~ 40千瓦時, 1982 年獲上海市重大科技成果二等獎。 噴粉處理 為了改善電爐鋼質(zhì)量,滿足某些特殊用鋼的要求,上鋼三廠和上海鋼鐵研究所聯(lián)合研制鋼包噴射技術(shù)及其裝置。 二、爐外精煉 鋼包精煉 上鋼五廠于 1979 年投資 1396 萬元建造電弧加熱、真空脫氣、吹氬攪拌、吹氧脫碳等多種功能的 40 噸鋼包精煉爐( LF) 1 座,設(shè)備由西安電爐研究所設(shè)計(jì),西安變壓器電爐廠制造,安裝就緒后,于 1981 年 12 月 5 日一次調(diào)試成功。 2 座精煉爐,相繼精煉軸承鋼、不銹鋼、冷軋輥用鋼、桑塔納轎車用鋼、核電用鋼。該生產(chǎn)線裝備從瑞士 ABB 公司引進(jìn)具有當(dāng)代國際先進(jìn)水平的 100 噸超高功率直流電弧爐 2座,變壓器額定功率為 73000千伏安;爐底電極用安全可靠的導(dǎo)電耐火材料制作;由計(jì)算機(jī)與測控儀表聯(lián)網(wǎng)組成的自動控制系統(tǒng),控制煉鋼工藝流程和工藝參數(shù)的調(diào)整,自動記錄數(shù)據(jù);吹氧、造渣,使用世界先進(jìn)的碳 ——氧噴槍。 第二章 澆鑄 解放前的電爐煉鋼,主要是為機(jī)械制造、修船造船生產(chǎn)小型鑄鋼件,在煉鋼電爐旁設(shè)有鑄造工場,進(jìn)行造型、烘模、澆 注、清砂、退火等生產(chǎn)活動。 80 年代初,上鋼三廠又在生產(chǎn)大型鑄件的圈狀鑄件時,分別使用拼箱造型和組芯 造型,提高了工效,節(jié)約了型砂用量。 冒口 20 世紀(jì) 50 年代初,上鋼三廠接受了鐵道部要求生產(chǎn)的大批量火車輪,為了提高鋼水收得率,將傳統(tǒng)冒口改進(jìn)為高氣壓冒口,使鋼水收得率提高 11%,成本降低 10%左右。 1967 年,設(shè)置了水力清砂機(jī) 1 套, 3 噸以下的鑄件改用水力清砂,此后又用石灰石砂代替石英砂造型,從根本上解決了矽塵對人體的危害。該廠為船廠澆鑄大型蟹爪形雙臂艉軸,熱處理時雙臂的夾角在冷卻過程中收縮變形, 1973年建成 1座 300 噸熱處理爐,鑄鋼分廠工程師李永生利用爐膛空間大的長處,采用特殊裝爐方法,將雙臂中的一臂吊起懸空, 利用懸空臂的重力緩解夾角之間的收縮變形,保證了尺寸精度,獲得船廠的好評。使軋鋼綜合成材率獲得提高。這二種錠帽應(yīng)用之初,上鋼五廠的錠帽因帽口容積大,約占錠身的 22%,影響成坯率;上鋼三廠的錠帽內(nèi)襯需反復(fù)修補(bǔ),增加了鑄錠的作業(yè)時間。通過 15 噸和 25 噸鋼包的分別試驗(yàn),雖有進(jìn)展,但滑動水口的自動 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁 共 17 頁 開澆始終未能完全解決,自動開澆率僅有 60%左右。獲上海冶金局技術(shù)改進(jìn)二等獎。 五、連鑄 上鋼三廠為了提高不銹鋼的綜合成材率,節(jié)約能耗,于 1982 年與上海冶金設(shè)計(jì)院共同完成了連鑄代替模鑄的可行性研究報(bào)告。 第三章 產(chǎn)品 解放后,上海鋼鐵工業(yè)的電爐煉鋼,在發(fā)展生產(chǎn)的過程中,致力于產(chǎn)品的開發(fā)。從 1961 年開始 ,上鋼三廠先后煉成航空防彈鋼和艦艇用鋼。該廠技術(shù)人員以發(fā)憤圖強(qiáng)的精神,收集國外科技資料進(jìn)行鉆研,通過對電爐爐襯材料的改進(jìn),對合金元素進(jìn)行烘干,采用返回吹氧法,終于在 1961 年初 獲得成功。耐海水腐蝕不銹鋼制成的掛 片,經(jīng)外海全浸 7 年的考驗(yàn),未出現(xiàn)點(diǎn)蝕現(xiàn)象,焊縫區(qū)亦未發(fā)生變異,遂被選為水下兵器的專用材料,獲國防科工委科技成果三等獎。通過二次精煉設(shè)備,開發(fā)了抗應(yīng)力腐蝕的超低碳雙相不銹鋼和尿素設(shè)備用超低碳不銹鋼。 1967 年,學(xué)習(xí)大冶鋼廠矽石渣工藝,試驗(yàn)GCr15SiMn 軸承鋼,通過不斷完善, 1969 年全面應(yīng)用于各類軸承鋼的冶煉,平均合格率從原
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