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循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行簡(jiǎn)答題-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 木炭點(diǎn)火過(guò)程中嚴(yán)格控制進(jìn)料量變負(fù)荷運(yùn)行嚴(yán)格控制床溫壓火時(shí)正確操作合理調(diào)整一二次風(fēng)改變?nèi)剂系慕菇Y(jié)特性鍋爐床上木炭點(diǎn)火啟動(dòng)前所加底料含碳量不超過(guò)10%,點(diǎn)火中待木炭充分燃燒,沒(méi)有火苗時(shí)再起火,防止?fàn)t內(nèi)可燃物含量高起火后超溫結(jié)焦。負(fù)荷增加太快時(shí)操作不當(dāng)控制不住床溫時(shí)引起結(jié)焦。負(fù)荷、壓力、氣溫均下降。影響灰熔點(diǎn)的因素有哪些?成分因素介質(zhì)因素濃度因素循環(huán)流化床鍋爐結(jié)焦的現(xiàn)象主要有哪些?DCS顯示床溫、床壓極不均勻,燃燒極不穩(wěn)定,相關(guān)參數(shù)波動(dòng)大、偏差大。二是在燃燒后中通過(guò)催化劑選擇法或者非催化劑選擇法,將煙氣中的NOx還原。爐膛負(fù)壓增大,一次風(fēng)量,風(fēng)室風(fēng)壓波動(dòng)大。一次風(fēng)機(jī)風(fēng)量低于臨界流化風(fēng)量,導(dǎo)致物料流化不好,引起結(jié)焦,風(fēng)帽損壞,直接導(dǎo)致布風(fēng)板布風(fēng)不均勻,底層物料不流化,導(dǎo)致結(jié)焦,返料影響,返料不正?;蚍盗掀髦袧沧⒘贤蝗惶鷮?dǎo)致返料器無(wú)法正常返料,引起床溫過(guò)高而結(jié)焦,床溫測(cè)量裝置失靈,造成運(yùn)行人員誤判斷引起誤操作發(fā)生結(jié)焦。嚴(yán)格控制料層差壓,均勻排渣。鍋爐嚴(yán)重滿水,水位超過(guò)汽包上部可見(jiàn)水位時(shí)。主蒸汽管道、主給水管道和鍋爐范圍連接導(dǎo)管爆破。爐水、蒸汽品質(zhì)嚴(yán)重惡化,經(jīng)多方處理無(wú)效時(shí)。所有遠(yuǎn)方汽包水位計(jì)(電接點(diǎn)/差壓式水位計(jì))的全部損壞時(shí)。鍋爐缺水的現(xiàn)象,原因和處理措施如何?一、缺水現(xiàn)象:汽包水位低于正常水位。二、缺水原因:給水自動(dòng)調(diào)節(jié)器失靈,給水調(diào)整裝置故障。水冷壁管或省煤器管爆裂。如用主給水調(diào)節(jié)閥不能增加給水時(shí),則應(yīng)改為旁路管道增加給水。B經(jīng)叫水后,水位未在汽包水位計(jì)中出現(xiàn)時(shí),嚴(yán)禁向鍋爐上水。1請(qǐng)簡(jiǎn)述鍋爐滿水現(xiàn)象,原因及處理。水位警報(bào)器鳴響,并發(fā)出水位高的信號(hào)。二、滿水原因給水自動(dòng)調(diào)節(jié)器動(dòng)作失靈,或給水調(diào)節(jié)裝置故障。給水壓力突然升高。如水位繼續(xù)上升,應(yīng)立即開(kāi)啟事故放水門(mén)或排污門(mén)。如汽包水位已超過(guò)汽包水位計(jì)上部可見(jiàn)水位時(shí),應(yīng)采取下列措施: 1)立即停止鍋爐運(yùn)行,關(guān)閉主汽門(mén)。由于鍋爐負(fù)荷驟增而造成水位升高時(shí),則應(yīng)緩慢增大負(fù)荷。嚴(yán)重時(shí)蒸汽管道內(nèi)發(fā)生水沖擊,法蘭處冒汽?;瘜W(xué)加藥調(diào)整不當(dāng)。開(kāi)大連續(xù)污門(mén),必要時(shí)開(kāi)啟定期排污門(mén)。故障消除后沖洗對(duì)照水位計(jì)。3設(shè)備周?chē)彰鞒渥阃旰?,現(xiàn)場(chǎng)清潔,無(wú)雜物、積粉、積灰、積水現(xiàn)象,各人孔、檢查孔關(guān)閉。1請(qǐng)分條簡(jiǎn)述輔機(jī)停運(yùn)規(guī)則:1發(fā)生人身事故無(wú)法脫險(xiǎn)時(shí)。5輔機(jī)的轉(zhuǎn)子和外殼發(fā)生嚴(yán)重摩擦或撞擊時(shí)。3排污前,應(yīng)與監(jiān)盤(pán)人員做好聯(lián)系配合工作,嚴(yán)格控制與監(jiān)視汽包水位及給水壓力,并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。結(jié)束時(shí),先關(guān)閉二次閥,再關(guān)閉一次閥。2如果MFT未動(dòng)作,同時(shí)按下兩個(gè)“MFT”按鈕手動(dòng)停爐,確認(rèn)停止向爐內(nèi)提供一切燃料,可開(kāi)過(guò)熱器向空排汽。6迅速采取措施消除故障,作好恢復(fù)準(zhǔn)備工作,匯報(bào)上級(jí),記錄故障情況。、一、二次風(fēng)機(jī)跳閘,DCS故障所致,除按以上原則處理外,還應(yīng)考慮床料局部堆積和流化停滯。3 處理措施:1水冷壁損壞不嚴(yán)重時(shí):加大給水量,維持汽包水位,可根據(jù)情況,降低負(fù)荷運(yùn)行并申請(qǐng)停爐;燃燒不穩(wěn)時(shí)應(yīng)及時(shí)投油助燃。 處理措施:;,減少給煤量,降低鍋爐出力,使床溫維持在900177。 處理措施:,應(yīng)加大排渣量,減少給料量;床壓過(guò)低,減少排渣量,必要時(shí),加大石灰石供給量或向爐內(nèi)添加床料; ,若有故障,及時(shí)消除;,及時(shí)處理,使物料粒徑在合格范圍內(nèi);。,鍋爐操作設(shè)備都不能工作。,按MFT動(dòng)作處理。運(yùn)行人員將所有的鍋爐控制系統(tǒng)復(fù)位到初始啟動(dòng)狀態(tài)。,床溫和煙道中所有溫度都應(yīng)出現(xiàn)下降?!?”。,可加大另一臺(tái)給煤機(jī)的負(fù)荷運(yùn)行,緊急搶修故障給煤機(jī)。,且短期內(nèi)無(wú)法恢復(fù)時(shí),則要壓火處理。爐膛與后煙井之間,布置有兩臺(tái)絕熱鋼板式旋風(fēng)分離器。爐膛底部設(shè)有鋼板式一次風(fēng)室,懸掛在爐膛水冷壁下集箱上。3 循環(huán)流化床鍋爐常見(jiàn)故障分析及對(duì)策 循環(huán)流化床鍋爐(簡(jiǎn)稱(chēng)CFB鍋爐)除了高效節(jié)能、低污染地清潔燃燒優(yōu)點(diǎn)以外還有一個(gè)最大的特點(diǎn)就是燃料適用的廣泛性。 各部位磨損機(jī)理分析 流化床區(qū)域在燃燒室中,從床的底部至固體顆粒膨脹起來(lái)的床層界面稱(chēng)為流化床。鍋爐運(yùn)行一年后大修檢查,發(fā)現(xiàn)兩側(cè)水冷屏的第一排管束與側(cè)墻相對(duì)的一面磨損較為嚴(yán)重。(2)我們?cè)谶^(guò)熱屏的迎火面加裝了部分耐磨鰭片,鰭片的兩端與管子的角度磨成150斜角。(2)對(duì)入爐煤的熱值進(jìn)行嚴(yán)格的取樣化驗(yàn),確保入爐煤的低位發(fā)熱量高于校核煤種即大于19500KJ/Kg,發(fā)熱量小于該值的煤種一律進(jìn)行摻燒,防止煤量過(guò)大。(6)根據(jù)燃燒工況,合理控制風(fēng)量配比,減小“多余”風(fēng)量的送入。(10)開(kāi)展各種活動(dòng),不斷優(yōu)化燃燒調(diào)整,豐富經(jīng)驗(yàn),提高機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)性。耐磨耐火可塑料,是由耐火骨料、結(jié)合劑和液體組成的混合料。耐磨耐火澆注料是由耐火骨料和結(jié)合劑組成的混合料。 耐磨料損壞的原因耐磨料的損壞主要有以下原因造成:(1)有些耐磨料其本身的成分配比不符和要求,使耐磨料的穩(wěn)定性達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,表面硬度減弱以及粘結(jié)力降低,耐磨料極易磨損和脫落。(2)施工工藝不良也容易造成耐磨料的損壞,在施工中沒(méi)有嚴(yán)格按照料水(或磷酸結(jié)合劑)濃度進(jìn)行合理配比,耐磨料中水分較大或者沒(méi)有嚴(yán)格按照烘爐特性曲線進(jìn)行烘爐、施工時(shí)欲留的膨脹縫不符和要求或膨脹縫設(shè)計(jì)存在問(wèn)題等,在運(yùn)行中極易造成耐磨料大片脫落。(4)運(yùn)行操作不當(dāng)也會(huì)造成耐磨料脫落,耐磨材料隨溫度的升降,產(chǎn)生膨脹或收縮,如果此膨脹或收縮受到約束,材料內(nèi)部就會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力。我們對(duì)該處的耐磨料進(jìn)行了施工改造,將原有的耐火磚拆掉(部分脫落)增加了Y型抓釘,并在抓釘上面焊接了φ6mm的不銹鋼網(wǎng),外層用60mm的高溫硅酸鋁棉氈,中間用微孔保溫磚,內(nèi)層附以150mm厚的耐磨搗實(shí)料,經(jīng)過(guò)8個(gè)多月的實(shí)際運(yùn)行,保溫效果和強(qiáng)度都非常好。 過(guò)熱器超溫4爐自投產(chǎn)以來(lái),屏式過(guò)熱器冷段和熱段出口溫度一直偏高,在135MW冷段出口溫度最高達(dá)475℃,℃,熱段出口溫度最高達(dá)534℃,℃,其中#4爐屏式過(guò)熱器高溫段部分管子由于過(guò)熱出現(xiàn)了球墨化現(xiàn)象。(4)運(yùn)行中風(fēng)量配比偏差較大。(4)為了減少懸吊管和隔墻管處的輻射熱,分別將4爐分離器出口混合室內(nèi)懸吊管和隔墻管加裝了隔熱護(hù)板。給煤量緩慢均勻增加,使汽壓穩(wěn)定升高,注意一二次風(fēng)量的調(diào)整。(6)升負(fù)荷過(guò)程中,注意爐膛進(jìn)出口差壓、爐膛上下床壓、回料器壓力的變化,合理調(diào)節(jié)一二次風(fēng)比例,及時(shí)排渣置換床料,保證稀相區(qū)燃燒份額,控制床溫及升負(fù)荷速度。(10)高負(fù)荷時(shí),注意協(xié)調(diào)一、二級(jí)減溫水比例,保證屏過(guò)出口、再熱器出口、過(guò)熱器出口汽溫、壁溫在規(guī)定范圍內(nèi)。(14)當(dāng)發(fā)生斷堵煤恢復(fù)時(shí),緩慢增加給煤量,控制床溫、汽壓緩慢穩(wěn)定上升,并注意對(duì)汽溫、壁溫的監(jiān)視。C,經(jīng)過(guò)冷渣器的兩個(gè)冷卻室的冷卻,落渣口的出渣溫度為150℃,而冷卻室蛇形管中的水溫從35℃加熱到70℃左右再引出到汽輪機(jī)的回?zé)嵯到y(tǒng)。 原因分析造成冷渣器頻繁堵渣的原因主要有以下三點(diǎn): 高溫結(jié)礁(1)床溫過(guò)高造成結(jié)礁(2)細(xì)碎機(jī)未及時(shí)調(diào)整,粗細(xì)煤粒的分布不合理,造成密相區(qū)燃燒份額加大,床溫提高結(jié)礁。(3)爐膛內(nèi)流化不良,存在部分死區(qū),易使低溫焦塊生長(zhǎng)。(3)渣器堵塞后,不能與爐膛隔離,運(yùn)行中沒(méi)有清渣手段。(2)降低正常排渣口的高度。管道規(guī)格:ф273x10,材質(zhì):Q235A。(5)在冷渣器底部加裝了壓力測(cè)點(diǎn),根據(jù)壓力合理控制排渣時(shí)間。(4)在停爐熄火后,應(yīng)加強(qiáng)爐內(nèi)通風(fēng)以保證床料中的煤粒燃盡和得到充足的冷卻,并嚴(yán)密監(jiān)視床溫不得超過(guò)400℃,如果發(fā)現(xiàn)有生溫傾向應(yīng)加大通風(fēng)量。 給煤機(jī)堵煤本臺(tái)鍋爐共設(shè)四臺(tái)給煤機(jī)兩個(gè)原煤倉(cāng),一個(gè)原煤倉(cāng)分別對(duì)應(yīng)兩臺(tái)給煤機(jī),自標(biāo)高30米至22米為一體。特別是雨季煤濕,堵煤現(xiàn)象更為嚴(yán)重。中間分叉后變兩個(gè)煤斗接入給煤機(jī),由于倉(cāng)壁四角產(chǎn)生“雙面摩擦”和擠壓,越接近下煤口部位摩擦力和擠壓力會(huì)越大,所以在四角部位積煤特別嚴(yán)重。由于門(mén)的內(nèi)壁為圓柱型結(jié)構(gòu),從而減少了煤和門(mén)壁的摩擦,避免了門(mén)后堵煤現(xiàn)象的發(fā)生。(3)加強(qiáng)上煤巡檢制度,杜絕雜物進(jìn)入煤倉(cāng)造成堵煤。自投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái),爐膛與旋風(fēng)分離器進(jìn)口煙道之間的非金屬膨脹節(jié),經(jīng)過(guò)幾次停爐檢查發(fā)現(xiàn)伸縮節(jié)導(dǎo)向板部分變形、燒壞,且磨損較為嚴(yán)重,以至于部分縫塞和高溫棉被煙氣吹跑,雖經(jīng)多次處理但始終沒(méi)有達(dá)到滿意的效果。(4)伸縮節(jié)前后耐磨料脫落,造成伸縮縫內(nèi)縫塞失效。 設(shè)備改造情況(1)伸縮節(jié)仍然采用上鍋廠原設(shè)計(jì)的“Z”型結(jié)構(gòu),伸縮節(jié)前兩側(cè)墻比伸縮節(jié)后增加15mm厚度,并采用平滑過(guò)渡?!峨姌I(yè)安全工作規(guī)程》(熱力機(jī)械部分)。本規(guī)程為使用版本,待鍋爐正常運(yùn)行后,執(zhí)行的過(guò)程中有補(bǔ)充改進(jìn)建議,請(qǐng)反饋給生產(chǎn)部,按規(guī)定予以重新修訂,使本規(guī)程得到不斷的完善。旋風(fēng)分離器直徑為φ290,共40只。為防止低溫的給水與溫度較高的鍋筒筒壁直接接觸,在管子與鍋筒筒壁的連接處裝有套管接頭。另外,鍋筒上配有備用水位管座,用戶可用于裝設(shè)水位記錄儀表水位沖量等儀表,可實(shí)現(xiàn)對(duì)水位的自動(dòng)控制、自動(dòng)記錄。爐膛橫截面為39727750mm 2;爐頂標(biāo)高為31380 mm,膜式水冷壁由φ605和645 mm扁鋼焊制而成。水冷布風(fēng)板由φ60的鋼管及645扁鋼組焊而成,在扁鋼上開(kāi)孔與鐘罩式風(fēng)帽相接。水冷旋風(fēng)分離器有以下特點(diǎn):耐火材料用量降低,從而使鍋爐承重減輕,用戶耐火材料費(fèi)用減少。但用戶成本降低明顯。旋風(fēng)分離器下端回料立管結(jié)構(gòu)合理,確保分離效果,并避免噎塞或氣流擾動(dòng)影響分離效果。再由連接管引入集汽集箱,經(jīng)主汽閥送至汽輪機(jī)。為保證安全運(yùn)行和傳熱效率,低溫過(guò)熱器采用逆流布置,高溫過(guò)熱器采順流布置,低溫過(guò)熱器采用20(GB3087-1999)無(wú)縫鋼管。均為φ324的20G無(wú)縫鋼管彎制的蛇形管,給水沿蛇形管自下而上,與煙氣成逆向流動(dòng)。省煤器入口集箱設(shè)置牢靠的固定點(diǎn),能承受主給水管道一定的熱膨脹 推力和力矩。一、二次風(fēng)預(yù)熱溫度分別達(dá)到150℃。(5)燃燒系統(tǒng)燃燒系統(tǒng)由燃燒室、爐膛、旋風(fēng)分離器和返料器組成。二次風(fēng)約占總空氣量的50%(根據(jù)煤種稍有區(qū)別),經(jīng)過(guò)空預(yù)器預(yù)熱后,通過(guò)噴嘴分上、下兩層進(jìn)入爐膛,以利于燃燒調(diào)整和控制氮氧化物的排放。為保證返料器的工作可靠,進(jìn)入返料風(fēng)室的高壓風(fēng)需單獨(dú)高風(fēng)壓、低風(fēng)量風(fēng)機(jī)以保證返料器暢通、降低循環(huán)灰在返料器內(nèi)的再燃率,同時(shí)在分離器處布置水冷系統(tǒng),以降低循環(huán)灰溫度。(6)爐墻由于采用膜式水冷壁,爐膛部分采用敷管輕型爐墻,旋風(fēng)分離器、斜煙道、爐頂和尾部煙道用耐火磚或耐火混凝土和保溫層砌成,其重量分別通過(guò)鋼架傳到基礎(chǔ)。在汽包上裝有連續(xù)排污管,在各水冷壁下集箱分別裝有定期排污管,在各需要疏水的部位還裝有疏水用的閥門(mén)和管路。鍋爐采用露天布置,運(yùn)轉(zhuǎn)層高為7米,鍋爐標(biāo)高從零米算起,鍋爐的構(gòu)架全部為金屬構(gòu)架。主要保護(hù)連鎖試驗(yàn)不合格或不能投入。各部平臺(tái)、樓梯、欄桿完好牢固,通道無(wú)障礙物和積灰,檢修用的腳手架已拆除,各部照明充足。所有檢修工作票注銷(xiāo)。集汽箱出口,主汽門(mén)經(jīng)開(kāi)關(guān)試驗(yàn)開(kāi)啟,旁路門(mén)關(guān)閉,母管來(lái)汽門(mén)關(guān)閉。汽包水位計(jì)的汽門(mén)、水門(mén)開(kāi)啟、放水門(mén)關(guān)閉。1檢查除塵器處于良好備用狀態(tài)。四、冷渣器的檢查及注意事項(xiàng)檢查冷渣器冷卻水進(jìn)口水壓是否在規(guī)定值(-)。注意事項(xiàng):若遇有冷渣器事故時(shí)可通過(guò)緊急排渣,而不影響鍋爐正常運(yùn)行。長(zhǎng)期停用可通過(guò)排水門(mén)將筒體內(nèi)的存水排掉。六、主要輔機(jī)的檢查引風(fēng)機(jī)、返料風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、入口擋板完整無(wú)缺,調(diào)整自如,開(kāi)關(guān)指示與實(shí)際相符。軸承座內(nèi)的潤(rùn)滑油清潔,油位指示在規(guī)定位置,清晰可見(jiàn)。檢查液力偶合器的電熱動(dòng)執(zhí)行器的調(diào)節(jié)靈活性及準(zhǔn)確性。油的牌號(hào)為6液力傳動(dòng)油或20汽輪機(jī)油,不允許使用混油,加油用容器必須保持清潔。DCS系統(tǒng)所有儀表、信號(hào)開(kāi)關(guān)及切換開(kāi)關(guān)配備齊全,完整好用,指示準(zhǔn)確。九、聯(lián)鎖試驗(yàn)投入總聯(lián)鎖開(kāi)關(guān)。若試驗(yàn)動(dòng)作不正常,通知電氣、熱工人員處理。第二節(jié) 水壓試驗(yàn)新安裝的鍋爐或承壓部件經(jīng)過(guò)檢修,應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(yàn)(壓力為正常的工作壓力),以檢查受熱面、汽水管道及其閥門(mén)的嚴(yán)密性;特殊情況下須做超水壓試驗(yàn)。、鍋爐范圍內(nèi)管道:一、二級(jí)減溫水管、事故放水管、定連排管、疏放水管、安全門(mén)、水位計(jì)(只參加常壓試驗(yàn),不參加超壓試驗(yàn))、壓力表盤(pán)管,壓力表,溫度取樣等一次門(mén)前的管道及閥門(mén)。鍋爐值班員應(yīng)該做以下工作:通知檢修人員將所有安全門(mén)鎖定(做超水壓試驗(yàn))(即解列所有安全門(mén))。檢查完畢,準(zhǔn)備工作結(jié)束,匯報(bào)值長(zhǎng),開(kāi)始鍋爐上水。(4)、上水前后,應(yīng)分別檢查和記錄機(jī)組各部膨脹指示器數(shù)值。鍋爐升壓用給水總門(mén)控制壓力,緩慢升壓。新裝、遷裝的鍋爐。從工作壓力上升至超壓試驗(yàn)的壓力時(shí), Mpa為限,立即停止升壓,保持5分鐘后降到工作壓力,再進(jìn)行檢查,檢查期間壓力保持不變。若在控制室監(jiān)視壓力應(yīng)考慮高度差,為防止誤將壓力升高,應(yīng)在壓力表試驗(yàn)壓力刻度處作臨時(shí)紅線,以示醒目。第三節(jié) 沖洗過(guò)熱器鍋爐大、小修或煮爐后,應(yīng)根據(jù)化學(xué)人員的意見(jiàn)對(duì)過(guò)熱器管進(jìn)行反沖洗,沖洗應(yīng)用凝結(jié)水或給水進(jìn)行,適當(dāng)控制沖洗水量,水溫應(yīng)在100℃以下。通知化學(xué)人員取樣分析水質(zhì),待合格后停止沖洗,關(guān)閉反沖洗門(mén)及水冷壁的放水門(mén)。用正壓法試驗(yàn)時(shí),啟動(dòng)引風(fēng)機(jī)、一、二次風(fēng)機(jī),保持爐膛出口50pa左右,用蠟燭靠近鍋爐本體煙道、預(yù)熱器時(shí)火焰即被從不嚴(yán)密處吹向外側(cè)。第五節(jié) 冷態(tài)試驗(yàn)循環(huán)流化床在大小修或處理布風(fēng)板、風(fēng)帽后,在點(diǎn)火啟動(dòng)前,必須進(jìn)行冷態(tài)試驗(yàn),以保證鍋爐順利點(diǎn)火和穩(wěn)定安全運(yùn)行。、繪制布風(fēng)板阻力、料層阻力隨風(fēng)量變化的曲線,確定冷態(tài)臨界流化風(fēng)量和熱態(tài)運(yùn)行的最小風(fēng)量。打開(kāi)爐門(mén),用扒子進(jìn)行試驗(yàn),當(dāng)扒子較順利推拉碰到風(fēng)帽時(shí),確定最低流化風(fēng)量,關(guān)閉主風(fēng)道(運(yùn)行風(fēng)),倒為副風(fēng)道(點(diǎn)火風(fēng)),重復(fù)上述試驗(yàn)。將試驗(yàn)時(shí)的擋板開(kāi)度、風(fēng)量風(fēng)壓、電機(jī)電流等各項(xiàng)參數(shù)記錄好。(一)烘爐的方法及過(guò)程烘爐應(yīng)根據(jù)耐磨材料廠家提供有關(guān)資料及要求制定烘爐方案,確定烘爐曲線。在返料器布風(fēng)板上蓋上鐵板,防止存灰堵塞風(fēng)帽孔,在鐵板上放上木柴點(diǎn)火,根據(jù)取樣含水率確定烘爐時(shí)間和火
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