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石油集團(tuán)公司井噴事故案例匯編-預(yù)覽頁

2025-05-12 23:34 上一頁面

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【正文】 ,發(fā)生井漏,于是決定堵漏。21∶47-22∶16關(guān)井,套壓9MPa。21∶25-22∶,立壓2-4MPa。12∶30考慮到具體措施可能短時(shí)間內(nèi)定不下來,在高含硫地區(qū)鉆具有可能氫脆斷裂上沖,決定倒防噴器,用安全卡瓦卡在鉆桿上,在安全卡瓦之上用四根7/8″的鋼絲繩穿轉(zhuǎn)盤大梁,然后拉緊卡死固定。21∶40開節(jié)流閥半圈點(diǎn)火,火焰高5m。分析回壓閥已密封不嚴(yán)。此時(shí)井口突然一聲巨響,拉鉆桿的7/8″鋼絲繩被拉斷,水龍頭、方鉆桿連同游車大鉤上沖4-5m高,大鉤與水龍頭脫鉤,天然氣帶霧狀噴出,此時(shí)井架被天然氣霧全部籠罩,完全看不清楚。由于該井硫化氫含量較高,關(guān)井僅115小時(shí)59分鉆具就斷落井內(nèi),嘉四1與嘉三1地層壓力系數(shù)不等,分析半封有可能刺壞,且環(huán)型防噴器關(guān)不住,隨時(shí)都有可能出現(xiàn)意外險(xiǎn)情,于是決定對(duì)該井立即組織封井處理。水泥試驗(yàn)結(jié)果如下:水泥試驗(yàn)結(jié)果表水泥樣:現(xiàn)場灰樣水樣:現(xiàn)場藥水項(xiàng)目大樣復(fù)查使用添加劑及加量CaCl2 9%CaCl2 10%試驗(yàn)溫度 0C常溫常溫試驗(yàn)壓力 MPa常壓常壓水泥漿密度 g/cm3水灰比50%50%流動(dòng)度2019初凝時(shí)間16分鐘12分鐘終凝時(shí)間46分鐘18分鐘通過與地方政府協(xié)調(diào),得到了當(dāng)?shù)卣拇罅χС郑⒓唇M織向井場供水,首先供滿井場120m3水。③注水泥封井:19∶09-19∶46歷時(shí)37分,在注入2m3清水隔離液后,%的CaCl2水泥漿54m3,泵壓由0升至8MPa,又降至3MPa,再升至4MPa;,當(dāng)注入30m3水泥漿時(shí),水泥漿開始稠化,但泵壓并未上升,為了達(dá)到封井目的,當(dāng)注完54m3水泥漿時(shí),施工壓力升至4MPa。13∶55用水泥車經(jīng)壓井管匯擠9%,壓力由0升到11MPa,關(guān)井;10月19日15∶;16∶00開井,壓力降到0,;10月27日換裝好油管頭簡易四通完井。應(yīng)吸取的教訓(xùn)是預(yù)探井井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一定要留有余地,且井控裝置壓力等級(jí)應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;發(fā)生溢流進(jìn)行壓井作業(yè)時(shí)應(yīng)盡可能使入井鉆井液密度均勻,且基本壓住后,應(yīng)充分循環(huán)泥漿,并靜止觀察一段時(shí)間后(一定要活動(dòng)鉆具)循環(huán),通過觀察后效判斷鉆井液密度是否合適,正常后再恢復(fù)鉆進(jìn);在停止循環(huán)狀態(tài)下,無論是立壓還是套壓上升,均表示井內(nèi)壓力無法平衡,此時(shí)均不能開井排液,不然越排液會(huì)造成井內(nèi)欠壓越多,而應(yīng)適當(dāng)提高泥漿密度循環(huán)壓井。事故發(fā)生經(jīng)過南二井于1985年2月15日開鉆,(設(shè)計(jì)為45m),井口安裝蘇制ΠΠM-12型防噴器()。22∶01鉆至井深2979m,又發(fā)現(xiàn)井漏,隨即停鉆觀察。5∶38-8∶00,靜止堵漏、觀察井口,由于井口不見液面,先后向井內(nèi)灌入泥漿7m3,清水8m3,仍未見液面。在南二井井噴的同時(shí),距該井150m的芯七十四井也發(fā)生井噴,噴高約10m,井口周圍10m2內(nèi)從地表裂縫冒出氣泡、原油和泥漿,距南二井400m的試34井,井口壓力表由原來的5個(gè)大氣壓上升為20個(gè)大氣壓。該井雖備有KPY23-350型液壓防噴器,(失火后燒毀)。(3)現(xiàn)場管理工作和領(lǐng)導(dǎo)力量薄弱,通訊聯(lián)絡(luò)和指揮系統(tǒng)不能適應(yīng)緊急情況的需要南2井在6月15日發(fā)生嚴(yán)重氣侵后,并未引起管理局主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的高度重視,未能采取必要措施加強(qiáng)現(xiàn)場的領(lǐng)導(dǎo)和通訊聯(lián)絡(luò)等指揮系統(tǒng),鉆井公司只派出一名生產(chǎn)科副科長趕赴現(xiàn)場協(xié)助井隊(duì)處理復(fù)雜情況。在設(shè)計(jì)中對(duì)套管程序、井控裝置和鉆機(jī)類型的選擇要留有余地。鉆井隊(duì)司鉆以上的技術(shù)骨干和局處兩級(jí)鉆井系統(tǒng)技術(shù)人員、管理干部分期分批參加井控培訓(xùn),并經(jīng)考核合格后持證上崗。確定井位后,應(yīng)對(duì)鉆井井位附近的廠礦、居民住宅、坑道等設(shè)施進(jìn)行勘查。事故發(fā)生時(shí)間:1998年3月24日17∶35鉆達(dá)層位:嘉二2發(fā)生事故井深:事故發(fā)生經(jīng)過(1)上部裸眼井漏情況本井在須家河-嘉三段(-1747m)-,鉆進(jìn)過程中,發(fā)生多次井漏,-30m3/h,多次采用橋塞鉆井液堵漏,、。8∶40開4放噴管線泄壓,點(diǎn)火火焰高11-15m,為純氣。(2)施工鉆井公司23日10時(shí)接溫泉4井事故報(bào)告后,根據(jù)總公司、四川石油管理局的要求,以舍井保礦和不惜一切代價(jià)保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)為原則,研究制定“壓、堵、封”排險(xiǎn)方案,全面組織現(xiàn)場搶險(xiǎn)工作。(4)第三次壓井施工情況29日16∶10用1水泥車管線試壓15MPa;-16∶22整改管線;-16∶52用1水泥車加壓5MPa,開下旋塞;-17∶12用3三臺(tái)水泥車向井內(nèi)正注清水52m3,-,排量最大為73L/s,最小為43L/s,平均排量44L/s,出口大量噴水,焰高10-13m;-1∶,立壓0-13MPa,-,排量最大為133L/s,最小為39L/s,平均排量75L/s,出口大量噴水;其中17∶37關(guān)3放噴管線;-18∶-、濃度為10%,-14MPa,-0MPa,排量最大為141L/s,最小為33L/s,平均排量47Ll/s,出口噴純氣,噴勢繼續(xù)減弱,焰高5-7m;-19∶18用三臺(tái)815型水泥車正注嘉華G級(jí)快干水泥180噸(初凝時(shí)間50分鐘),;-20∶、濃度為7%的橋漿19m3,立壓4MPa,套壓1MPa;-22∶、濃度為10%,其中22∶25噴勢增強(qiáng),焰高4-7m,22∶27噴勢又減弱,焰高3-4m,22∶36出口火自滅。至97年底,川東地區(qū)共鉆井704口,%,特別是嘉二3層,獲氣的井僅4口,且未獲工業(yè)儲(chǔ)量。(3)按設(shè)計(jì)表層套管下入須家河頂部,在嘉二層鉆進(jìn)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)溢流關(guān)井,由于該井氣量大,用三條標(biāo)準(zhǔn)放噴管線最大限度的放噴泄壓,因溫泉4井附近煤窯開采時(shí)間長達(dá)100余年,導(dǎo)致地下坑道星羅棋布、縱橫交錯(cuò)、相互竄通、互連通風(fēng),地層承壓能力降低,形成大量采動(dòng)裂隙,從而導(dǎo)致部份天然氣竄入地層裂縫和煤窯。 案例七 安28-1X井井噴事故專家點(diǎn)評(píng):該井因表層太淺且未下技術(shù)套管,同一裸眼噴、漏并存,本來就很復(fù)雜,并已多次發(fā)生,未能引起有關(guān)方面的高度重視,最終導(dǎo)致了內(nèi)防噴失控。事故發(fā)生及處理經(jīng)過安28-1X井鉆至井深3273m時(shí)發(fā)生井涌,()。12月20日劃眼至井深3061m時(shí)發(fā)生井涌,節(jié)流壓井過程中漏失約80m3,泥漿量減少,同時(shí)由于油氣侵鉆井液粘度增大,無法正常循環(huán);停泵2小時(shí)45分鐘,再開泵只進(jìn)不出,停泵,立壓6MPa并逐漸升高,單凡爾開泵泵壓較高,仍只進(jìn)不出,井口不斷冒出氣泡,兩小時(shí)后升至17MPa,下旋塞關(guān)不動(dòng),造成鉆具內(nèi)噴失控。在該井處理復(fù)雜過程中(井噴前),已多次出現(xiàn)井噴預(yù)兆,井隊(duì)干部和技術(shù)人員防噴意識(shí)不強(qiáng),特別是在立管壓力不斷升高的情況下,未及時(shí)向鉆具內(nèi)頂泥漿,只是怕堵鉆頭水眼,而沒有意識(shí)到井噴事故的發(fā)生。井噴后連續(xù)造成卡鉆事故并最終導(dǎo)致全井報(bào)廢,其處理技術(shù)方案值得探討。事故發(fā)生經(jīng)過1992年2月12日5∶,5∶31停止鉆進(jìn),-6∶,井下恢復(fù)正常后,恢復(fù)鉆進(jìn);-6∶,于是又停鉆,循環(huán)加重,于7∶10發(fā)生井噴,噴高最高達(dá)30m。繼第一次井噴卡鉆事故處理結(jié)束后,于1992年2月25日4∶00開始側(cè)鉆,3月4日2∶40完鉆,至9∶00循環(huán)處理泥漿,開始進(jìn)行短起下鉆拉井壁,準(zhǔn)備完井電測,粘度44s,停泵后觀察井口無溢流,于是開始用Ⅰ檔車起鉆。發(fā)現(xiàn)井口溢流,立即起出套銑筒。22∶00下反扣鉆桿未找到魚頭,最后下φ311mm3A鉆頭摸魚,至魚頂位置后未能碰到魚頭。3月4日13∶30將鉆桿倒開,接上方鉆桿,用φ180mm缸套1個(gè)凡爾頂通水眼,然后用φ180mm缸套3個(gè)凡爾循環(huán),有漏失現(xiàn)象,又搶換2號(hào)泵缸套,將φ180mm缸套換成φ150mm。繼續(xù)用1個(gè)凡爾堅(jiān)持循環(huán)泥漿,10∶40-10∶50將震擊器調(diào)至500-600KN噸位,又震擊5次無效。兩小時(shí)后即6∶20又發(fā)生溢流,然后用1個(gè)凡爾循環(huán)泥漿,同時(shí)配制重泥漿,但在增大排量循環(huán)時(shí)發(fā)生井漏。立刻活動(dòng)鉆具,當(dāng)活動(dòng)至800KN時(shí),鉆具能夠上提,但不能下放。3月7日0∶45用φ150mm的缸套1個(gè)凡爾頂泥漿11m3,井口返出,1個(gè)凡爾繼續(xù)循環(huán),至2∶10井下不漏,返出大量細(xì)砂。由于泥漿量已滿足不了連續(xù)循環(huán)的需要,被迫只能間斷頂泥漿活動(dòng)鉆具,現(xiàn)場繼續(xù)組織配泥漿。施工于3月8日晚進(jìn)行。共打入11瓶CO2,計(jì)165kg,于23∶31發(fā)生井噴,噴高6m,噴出物為泥漿、砂子和CO2氣體,持續(xù)時(shí)間60s,誘噴成功。3月9日14∶09-14∶49打水泥30噸,替泥漿6m3,之后將井口焊好,事故處理至此結(jié)束。該井設(shè)計(jì)垂深3000m,斜深3016m,定向方位170176。自井深1780m進(jìn)入直井段,井斜為0176。井噴經(jīng)過1992年4月27日0∶00-8∶(-),5∶39鉆至井深2880m時(shí)鉆時(shí)變快,6∶44鉆達(dá)井深2888m,其間鉆時(shí)最快為1分鐘,最慢為7分鐘。關(guān)井后立管壓力及套管壓力為0。8∶30首次壓井時(shí)套壓上升至2MPa,但由于上部地層疏松,承受不住套壓和泥漿液柱壓力,因而在第四次壓井時(shí)發(fā)現(xiàn)套管鞋下部垮塌,套壓降為0,開井活動(dòng)鉆具時(shí)已卡死,計(jì)算卡點(diǎn)在650m。5月1日0∶25配重泥漿時(shí),5號(hào)循環(huán)罐電路起火,4號(hào)、3號(hào)、2號(hào)罐也相繼起火,1∶30出動(dòng)消防車將大火撲滅;20∶,正循環(huán)壓井最高泵壓達(dá)到20MPa,停泵后立壓為0。之所以判定注水井的影響是本井井噴卡鉆的主要原因,以下事實(shí)是明顯的佐證∶4月30日在進(jìn)行倒扣過程中,發(fā)生第二次井涌,使井下情況進(jìn)一步復(fù)雜化,經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,上述三口注水井已于4月30日復(fù)注。(3)井身結(jié)構(gòu)不合理,是造成井噴卡鉆的原因之一該井是一口未下技術(shù)套管的定向井,設(shè)計(jì)井深超過3000m,當(dāng)發(fā)生井噴后,套管鞋處地層承受不了2MPa壓力及鉆井液柱壓力,致使地層破裂垮塌卡鉆。4.事故造成的經(jīng)濟(jì)損失(1)返工損失:;(2)事故損失:841173元;全井經(jīng)濟(jì)損失共:。事故發(fā)生經(jīng)過2001年4月29日4∶,4∶34關(guān)井,4∶50關(guān)井,觀察立壓為14MPa,套壓為16MPa。事故處理經(jīng)過事故發(fā)生后,塔里木油田分公司成立了搶險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)小組,聘請(qǐng)中國石油股份公司高級(jí)顧問、中國滅火公司專家等參加搶險(xiǎn)。23∶25關(guān)井,立壓為38MPa,套壓為41MPa,重新連接供漿管線。2∶00因火勢漫延至鉆臺(tái),絞車鋼絲繩燒斷,大鉤游車砸斷壓井管線,天然氣從鉆具內(nèi)直噴著火。經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)(1)通過本次事故,使我們深刻認(rèn)識(shí)到庫車山前地帶地質(zhì)情況復(fù)雜、構(gòu)造千差萬別,天然氣資源豐富,高壓、超高壓氣藏給鉆井生產(chǎn)和井控技術(shù)提出了新的課題。本井在壓井過程中,節(jié)流管匯的70MPa高壓閥件(液動(dòng)節(jié)流閥和手動(dòng)節(jié)流閥)在承壓范圍內(nèi),先后蹩壞失靈;(3)根據(jù)迪那2井的事故教訓(xùn)和不斷出現(xiàn)的高壓、超高壓氣藏的實(shí)際情況,應(yīng)盡快修改完善井控管理規(guī)定,組織召開針對(duì)高壓、超高壓氣井的井控技術(shù)研討會(huì),并制定完善的井控技術(shù)措施,盡快落實(shí)到鉆井生產(chǎn)工作中。實(shí)際井身結(jié)構(gòu)為φ400mm鉆頭106m++3051m(沒裝防噴器)。28日7∶26鉆進(jìn)至3044m,嚴(yán)重氣侵,-,10∶00鉆進(jìn)至井深3051m,進(jìn)尺7m,2-3m/min的快鉆時(shí),發(fā)生間隙井噴,10∶25發(fā)生強(qiáng)烈井噴。事故發(fā)生原因(1)鉆井沒有安裝防噴器,發(fā)生溢流后不能控制井口;(2)鉆進(jìn)到3044m揭開油氣層發(fā)生氣侵后壓穩(wěn)應(yīng)起鉆補(bǔ)裝井控裝置;(3)溢流壓穩(wěn)后沒有認(rèn)真循環(huán)觀察后效,繼續(xù)盲目打開油氣層?;厩闆rW24-23井是長慶油田安塞油區(qū)王窯區(qū)塊的一口擴(kuò)邊生產(chǎn)油井,位于陜西省安塞縣王窯鄉(xiāng)曹溝行政村,設(shè)計(jì)井深1315m(垂深1236m),井身結(jié)構(gòu)為φ346mm+,井口未安裝防噴器。井噴發(fā)生過程10月20日10∶,井口出現(xiàn)井涌,井隊(duì)立即停鉆循環(huán)觀察,6分鐘后發(fā)生井噴,噴高5-7m,噴出物為原油和鉆井液,持續(xù)時(shí)間1小時(shí)45分。10月22日,開始電測作業(yè),至260m遇阻,井隊(duì)下鉆通井,循環(huán),再次電測,至760m再次遇阻。正在清理場地油污和接班檢查的職工立即撤離現(xiàn)場,井噴約3分鐘,井口爆炸著火,火勢很快蔓延到整個(gè)井場,7分鐘后井架倒向機(jī)泵房,進(jìn)而燒毀井場部分設(shè)備和材料,直接經(jīng)濟(jì)損失45萬元。(2)井噴失控原因①思想麻痹,崗位責(zé)任制不落實(shí),對(duì)井噴的嚴(yán)重性和危害性認(rèn)識(shí)不足,自始至終都沒能認(rèn)識(shí)到該井會(huì)發(fā)生井噴失控著火,是造成這起事故的主觀原因;②雖然圍繞控制井噴采取了一系列措施,但空井時(shí)間較長,沒能搶裝井口,沒有強(qiáng)行下鉆和及時(shí)壓井,重新建立井內(nèi)壓力平衡,是導(dǎo)致井噴失控的主要原因;③缺乏井控工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)技術(shù)知識(shí),不能針對(duì)險(xiǎn)情提出有效的井控措施。井控工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,涉及到方方面面,需要高度的統(tǒng)一和互相協(xié)作,需要從鉆井設(shè)計(jì)、鉆井施工、完井及組織機(jī)構(gòu)、管理制度、裝備配套、人員培訓(xùn)等抓起,需要鉆井、培訓(xùn)、安全、消防等部門通力合作,密切配合,互相協(xié)調(diào);(3)井控技術(shù)培訓(xùn)只能加強(qiáng)不能削弱,井控技術(shù)培訓(xùn)是正確執(zhí)行井控技術(shù)規(guī)定的基礎(chǔ)工作,訓(xùn)練有素的人員是貫徹執(zhí)行好井控技術(shù)規(guī)定的保證,井控技術(shù)培訓(xùn)是經(jīng)常性、長期性的工作,必須本著重點(diǎn)在基層、關(guān)鍵在班組、要害在崗位的原則,分層次施教,要培訓(xùn)鉆井隊(duì)每個(gè)班組整體作戰(zhàn)能力,真正做到班自為戰(zhàn),戰(zhàn)之為勝。事故處理過程搶裝單流閥失敗,井口鉆具裝水泥頭后,12月22日用水泥車壓井,注入清水40m,23∶40壓井成功?;厩闆r嶺127-2井是長慶油田嶺127-1井組的第一口定向井,位于甘肅慶城縣馬嶺鎮(zhèn)東溝村,設(shè)計(jì)井深1536m,垂深1466m,目的層為延長組,井身結(jié)構(gòu)為φ346mm+,井口未裝防噴器。8月21日,當(dāng)鉆至井深1497m時(shí)鉆時(shí)突然加快,鉆至1505m時(shí)出現(xiàn)井涌。8月22日,在前一天工作的基礎(chǔ)上,給柴油機(jī)排氣管加裝水冷卻防火罩,安裝配漿混合漏斗,從基地架接電路,并安裝防爆照明設(shè)施、排污泵、大功率鼓風(fēng)機(jī),從附近兩個(gè)鉆井隊(duì)配、16時(shí)40分實(shí)施第二次壓井,壓井后利用油氣上竄的時(shí)間差,組織鄰近3個(gè)鉆井隊(duì)的鉆工配合突擊清除井架、鉆臺(tái)及底座油污,配制堵漏壓井液,及時(shí)啟動(dòng)2和1柴油機(jī)建立正常循環(huán)、活動(dòng)鉆具控制了井噴。(2)技術(shù)管理不到位,井控措施執(zhí)行不到位,該井未安裝防噴器,造成二次井控不能實(shí)施。(3)完善配
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