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國內(nèi)外化工安全事故案例匯總-全文預覽

2025-06-02 00:40 上一頁面

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【正文】 )壓力容器制造廠,必須遵守國家的有關規(guī)定,注重產(chǎn)品安全質(zhì)量,特別是對機械設備附屬的壓力容器,其產(chǎn)品質(zhì)量也應滿足相應國家標準的要求,以保證使用的安全。因此,在設備調(diào)試時即發(fā)生設備爆炸事故。爆炸后,靠近操作側(cè)一端裝有濾油裝置的封頭環(huán)焊縫全部斷開,封頭飛出100多米遠,筒體向另一側(cè)飛出5—6米遠,撞到石頭上致使嚴重變形破裂。出廠時材質(zhì)方面無資料,也沒有進行必要的出廠檢驗,如:射線檢測、水壓試驗和氣密試驗。同時,制定應急救援預案,采取有效救援措施,盡量減少現(xiàn)場無關作業(yè)人員,一旦發(fā)生意外,最大限度的降低各種損失。(2)基礎建設要按程序進行,接受國家監(jiān)督,杜絕無證設計、無證施工。③拒不執(zhí)行安全監(jiān)管部門停止施工和停止試車的監(jiān)管指令。該項目無統(tǒng)一設計,僅根據(jù)可行性研究報告就組織項目建設,有的單元采取設計、制造、安裝整體招標,有的單元采取企業(yè)自行設計、市場采購、委托施工方式,有的直接按舊圖紙組織施工。事故發(fā)生的直接原因是2號壓縮機七段出口管線存在強度不夠、焊接質(zhì)量差、管線使用前沒有試壓等嚴重問題,導致事故的發(fā)生。事故還造成部分廠房頂棚坍塌和儀表盤燒毀。該公司一分廠16萬噸/年氨醇、25萬噸/年尿素生產(chǎn)線,于2007年6月開始單機試車,7月5日單機調(diào)試完畢,由企業(yè)內(nèi)部組織項目驗收。必須在基層的細節(jié)和小事上嚴格監(jiān)督管理,解決心存僥幸、習慣違章的問題;必須嚴格規(guī)范工藝技術規(guī)程和操作規(guī)程,解決粗心大意、操作失誤的問題。作為領導干部,在安全工作上只能加強,不能疏忽;只有補位,沒有越位;寧聽嚴格管理招來的罵聲,不聽事故發(fā)生帶來的哭聲,一定要認真落實陳總“安全思想要嚴肅、安全管理要嚴格、安全制度要嚴謹、安全組織要嚴密、安全紀律要嚴明”的“五嚴”要求,真正把安全工作做嚴、做實、做細、做好。3.防范措施  第一,事故教訓時刻警示我們,必須從思想深處牢固樹立“以人為本、安全第一”的思想,真正把安全放在首要位置?! 。?)違反特種作業(yè)人員管理規(guī)定,氣焊工無證上崗。動火人未在火票相應欄目中簽字確認,而由施工員代簽。死亡的7人中,3人為大慶石化總廠臨時用工,4人為大慶石化分公司員工。9時44分,管線切割約一半時,V402罐發(fā)生爆炸著火。8時25分,吊車起吊V406罐和V402罐連接管線,管工將盲板放入法蘭內(nèi),并準備吹掃。該公司接到大慶石化分公司煉油廠硫磺回收車間V403原料水罐維修計劃書后,安排下屬的四分公司承擔該次修復施工作業(yè)任務。充裝時要認真計量,防止過量充裝。(2)嚴格危險品的運輸。3.防范措施(1)對壓力容器開展深入地安全大檢查。(3)充裝違反規(guī)定。但因無整體底座,無法與汽車車廂連接,而且只裝了壓力表和安全閥,其他附件均未安裝。液氨和氨氣擴散后覆蓋約200棵樹和約7000平方米的農(nóng)田作物均被毀。(2)爆炸事故發(fā)生在7日下午17時30分許,地點距離蘭州市中心30公里,爆炸中心距居民區(qū)500余米。受傷和失蹤人員均為蘭州石化公司員工。在救援人員的持續(xù)監(jiān)控下,現(xiàn)場附近沒有再次發(fā)生爆炸,凌晨5時許,現(xiàn)場四個著火點已有一個熄滅,剩余三個著火區(qū)域已形成穩(wěn)定燃燒。十二 中石油蘭州石化爆炸事故1.事故經(jīng)過2010年1月7日,蘭州石化公司石油化工廠316罐區(qū)發(fā)生爆炸燃燒事故,甘肅省消防總隊迅速調(diào)集兩個消防支隊趕赴現(xiàn)場,會同蘭州石化公司消防支隊對火場實施警戒,確保現(xiàn)場起火的四個罐體穩(wěn)定燃燒,不再發(fā)生爆炸,4個燃燒罐體經(jīng)過平穩(wěn)燃燒,8日凌晨一個已經(jīng)熄滅,火災現(xiàn)場的明火估計將于9日凌晨熄滅。(3)動火前先往方箱內(nèi)灌一層泡沫或通入蒸汽掩護。2.事故原因(1)事故直接原因:方箱內(nèi)仍有凝縮油:在沒有確認方箱內(nèi)是否存在可燃物的情況下未做氣體分析)違章動火。8月26日上午8:30時,會同檢修公司、油廠安全處、車間有關人員到現(xiàn)場研究進出口方箱打開清掃動火措施,根據(jù)現(xiàn)場情況研究決定:①墊出來的少量油及聚丙烯粉末要清掃干凈;②動火時繼續(xù)用水沖洗,并加蒸汽掩護。(5)氧氣管道應設有良好的消除靜電裝置,接地電阻應小于10Ω。分岔頭的氣流方向應與主管氣流方 向成45176?! ?5)氧氣管路焊接時應采用氬弧焊打底,并按 GBJ 23GBJ 236標準的有關規(guī)定上升一級處理?! ?3)氧氣管道安裝施工后較長時間未投運時應 充干燥氮氣進行保護,以防潮濕空氣進入,使管道 生銹?! 」苈吩O計時未考慮在恒壓調(diào)節(jié)閥前增加過濾器, 造成焊渣等雜物將調(diào)節(jié)閥卡死,不能及時調(diào)節(jié)恒壓 閥后管網(wǎng)壓力,使管網(wǎng)壓力超過正常工作壓力?! ‘敼芫W(wǎng)壓力升到2.4MPa時膨脹節(jié)被沖破,氧氣外泄瞬時流速達到亞音速(約300m/s),管內(nèi)的 雜物在高速氣流帶動下與管道內(nèi)壁發(fā)生強烈摩擦、 碰撞,使管道局部過熱達到燃點而燃燒。這些引火物的存在為本次氧氣管道燃爆事故提供了基本條件。 ?、俟軆?nèi)有氧化鐵存在,熔融物剝落層內(nèi)有鐵 銹,說明管道酸洗不徹底;②管道有銹渣、水漬, 說明管道酸洗后沒有進行鈍化處理及安裝完后較長時間內(nèi)未投運時沒有進行充氮保護;③焊渣及閥門 加工的殘渣存在,說明管道施工完后吹掃不干凈。操作人員趕緊關閉相應的閥門,組織撲火,才未使事態(tài)進一步擴大。  2003年7月17日0:30,因管網(wǎng)壓力高,調(diào)度 指令停兩臺1500m3/h氧壓機。十 一起氧氣管道燃爆事故1.事故經(jīng)過近幾年,隨著鋼鐵工業(yè)的高速發(fā)展及高爐富氧等強化冶煉措施的采用,鋼鐵企業(yè)需氧量大幅度增加,尤其是管氧輸送量的增多更為明顯。油罐設在密閉地下室內(nèi),室內(nèi)燈管不防爆,卸油泵也是用不防爆的水泵,且采用敞口噴濺式卸油,卸油時罐室內(nèi)油氣濃度較大,遇電器打火,引發(fā)爆炸。九 爆炸危險區(qū)域使用非防爆電氣設備引發(fā)火災1.事故經(jīng)過2000年2月11日15時40分左右,江西樟樹市一個體加油站發(fā)生火災,死亡6人,炸塌小樓一座。 ②對現(xiàn)行《壓縮崗位操作法》進行修改。 ④加強管理,提高巡檢質(zhì)量,及時發(fā)現(xiàn)和清理灰渣。d、壓縮崗位對系統(tǒng)減量后,對一入壓力超標,水封可能被沖破無預見性。c、系統(tǒng)大幅度減量時,調(diào)度室未給煤鼓、壓縮崗位監(jiān)視一入壓力的明確指令,使一入壓力超標,沖破水封。 ②管理原因:a、車間工藝管理滯后,對煤質(zhì)變化沒有確定防范措施,排渣管理不嚴、排渣不及時。報告調(diào)度完全斷電后,經(jīng)消防隊員和其他員工的全力撲救,11時50分火勢被徹底熄滅。拉閘停車后,一樓大火熊熊,濃煙滾滾。在按動循環(huán)油泵停車按鈕時,西配電柜內(nèi)發(fā)生火花,隨即聽到一樓爆鳴,火焰從1機回中小學管縫隙竄至二樓平臺。10時30分調(diào)度長鐘某通知煤鼓崗位停運1臺煤氣鼓風機。30秒后,;10時15分10秒又通知壓縮開3臺“3回1”閥減量。 灰渣引燃油污及電纜,大量煙氣由電纜溝竄入場、4爐控制室。他們當即報告車間。 (3)按標準正確設置避雷裝置。由于該廠采取的避雷措施是在壓縮機廠房上安裝避雷帶,而放空管的高度超過了避雷帶,其它的避雷針又不能覆蓋放空管,因此引發(fā)此次著火事故。 (2)氮氫氣壓縮機各級油水分離器在排放油水時,所排出的油水都進入到集油器內(nèi),而集油器放空管連接到放空總管上。忽然一聲雷鳴過后,廠內(nèi)巡視檢查工人發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)8號氮氫氣壓縮機放空管著火。(4)嚴格開展三級安全教育及日常安全教育培訓。3. 防范措施(1)規(guī)范設備清洗作業(yè),在火災爆炸空間作業(yè)嚴格按照規(guī)范使用防靜電工具。②安全管理制度不健全。 2. 事故原因(1)直接原因:設備清洗中,使用木棒捅搗薄膜狀固化物時因摩擦產(chǎn)生了靜電。(6)加強對外來施工人員的培訓教育工作,選擇有資質(zhì)的施工單位來進行施工工作,嚴格外來施工單位資質(zhì)審查。對管理措施不到位的企業(yè),要責令停止建設,并給予處罰。雖然經(jīng)過百日安全督查,安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對企業(yè)存在的管理混亂、嚴重違規(guī)違章等行為未能及時發(fā)現(xiàn)、處理。同時又嚴重違規(guī)違章在罐旁進行電焊等動火作業(yè),沒有嚴格履行安全操作規(guī)程和動火作業(yè)審批程序,最終引發(fā)事故。8月2日上午,因氣溫較高,罐內(nèi)爆炸性混合氣體通過配管外泄,使罐內(nèi)、管道及管口區(qū)域充斥爆炸性混合氣體,由于精甲醇c罐旁邊又在違規(guī)進行電焊等動火作業(yè)(據(jù)初步調(diào)查,動火作業(yè)未辦理動火證),引起管口區(qū)域爆炸性混合氣體燃燒,并通過連通管道引發(fā)罐內(nèi)爆炸性混合氣體爆炸,罐底部被沖開,大量甲醇外泄、燃燒,使附近地勢較底處儲罐先后被烈火加熱,罐內(nèi)甲醇劇烈汽化,又使5個儲罐(4個精甲醇儲罐,1個雜醇油儲罐)相繼發(fā)生爆炸燃燒?! ∈鹿拾l(fā)生后,黔西南州、興義市政府及相關部門立即開展事故應急救援工作,控制了事故的進一步蔓延。初步調(diào)查分析,此次事故是一起因嚴重違規(guī)違章施工作業(yè)引發(fā)的責任事故。 (4)加強裝備建設。 (2)加強教育培訓。 (2)公司的安全員在裝車現(xiàn)場自己沒有按規(guī)定穿著勞保服裝,發(fā)現(xiàn)穆勇敢和劉喜林未穿戴勞保服裝未加制止;主要負責人沒有擔負起企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要負責人的責任,在發(fā)生爆燃事故后沒有及時采取有效措施組織搶救,并上報安全事故,且逃匿;現(xiàn)場工作人員普遍安全意識差,違章操作,安全生產(chǎn)管理較亂;東明縣二運公司對所掛靠車輛的從業(yè)人員培訓教育不夠,監(jiān)管不力,是造成這次事故的間接原因。郭鳳田見此情況,就立即拉下閘刀,然后跑到儲罐前關掉儲罐的閥門。他們到達1個多小時以后,運輸車輛司機就把車停到了存儲罐前,連接好泵開始從儲存罐往罐車里充裝粗苯,裝有十五分鐘的時候,穆勇敢上到罐車上查看前面的罐口(罐的前后各有一個開啟口),看裝滿沒有。臥式儲罐5臺,用于儲存苯、粗苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、環(huán)己酮、苯乙烯等。 (3)嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,禁止在非吸煙區(qū)吸煙,并加強對職工的安全教育,使廣大職工了解本廠、本崗位易燃易爆、助燃、有毒有害物質(zhì)的特性及防護措施。 (2)操作人員違反該廠有關安全的規(guī)定,在非吸煙點的空分車間682氧氣裝瓶站休息室內(nèi)吸煙,加之職工缺乏安全防火知識,對富氧燃燒認識不足,以致擴大了災情。 11日16時許,因該廠空分車間的氧氣不合格,不能裝瓶,682氧氣裝瓶站的6名工人將室內(nèi)的壓縮機空氣吹洗出口閥打開放空后,便集中在休息室內(nèi)學習。 (3)借鑒國外大公司的先進經(jīng)驗,積極探索應用危險與可操作性分析(HAZOP)等技術,提高化工生產(chǎn)裝置潛在風險辨識能力。 3.防范措施 (1)進一步完善建設項目安全許可工作,重點抓好試生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全監(jiān)管。該公司6000噸/年黃原膠技改項目于2007年7月5日取得設立和安全設施設計審查手續(xù),2007年12月21日取得試生產(chǎn)方案備案告知書。 (3)嚴格按照技術規(guī)范進行操作,嚴禁超過工藝規(guī)程允許范圍運行。 (2)事故發(fā)生的間接原因是:企業(yè)未對脫絨釜罐體的檢驗檢測做出明確規(guī)定,罐體外包有保溫材料,檢驗檢測方法不當,未能及時發(fā)現(xiàn)脫絨釜晶間腐蝕現(xiàn)象,也未能從工藝技術角度分析出不銹鋼材質(zhì)的脫絨釜發(fā)生晶間腐蝕的可能性;生產(chǎn)裝置設計圖紙不符合國家規(guī)定,圖紙載明的設計單位為淄博泰科工程設計有限公司,但無設計公司單位公章,無設計人員簽字,未載明脫絨釜材質(zhì)要求,存在設計缺陷;脫絨釜操作工在脫絨過程中升氣閥門開度不足,存在超過工藝規(guī)程允許范圍()的現(xiàn)象,致使釜內(nèi)壓力上升,加速了脫絨釜下部封頭焊縫的開裂。 2010年9月12日11時10分左右,山東赫達股份有限公司化工廠纖維素醚生產(chǎn)裝置一車間南廠房在脫絨作業(yè)開始約1小時后,脫絨釜罐體下部封頭焊縫處突然開裂(開裂長度120cm,寬度1cm),造成物料(含有易燃溶劑異丙醇、甲苯、環(huán)氧丙烷等)泄漏,車間人員聞到刺鼻異味后立即撤離并通過電話向生產(chǎn)廠長報告了事故情況,由于泄漏過程中產(chǎn)生靜電,引起車間爆燃。 1.事故經(jīng)過 山東赫達股份有限公司位于淄博市周村區(qū)王村鎮(zhèn)王村,注冊資本19883340元,職工總數(shù)220人,主要從事纖維素醚系列產(chǎn)品、PAC精制棉、壓力容器制造等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,其中纖維素醚系列產(chǎn)品,產(chǎn)量為6000噸/年,纖維素醚項目始建于2000年。 2.事故原因 (1)據(jù)調(diào)查分析,事故發(fā)生的直接原因是:纖維素醚生產(chǎn)裝置無正規(guī)設計,脫溶釜罐體選用不銹鋼材質(zhì),在長期高溫環(huán)境、酸性條件和氯離子的作用下發(fā)生晶間腐蝕,造成罐體下部封頭焊縫強度降低,發(fā)生焊縫開裂,物料噴出,產(chǎn)生靜電,引起爆燃。 (2)嚴格按照規(guī)范、標準要求開展日常設備的監(jiān)督檢驗工作,及時發(fā)現(xiàn)設備腐蝕等隱患。 1.事故經(jīng)過 淄博中軒生化有限公司位于臨淄區(qū)東外環(huán)路中段,法定代表人史正富,總經(jīng)理杜金鎖,現(xiàn)有職工人400人,主要產(chǎn)品黃原膠。 (2)淄博中軒生化有限公司未設置安全生產(chǎn)管理機構,配備專職安全管理人員;未落實設備檢修管理規(guī)定,未制定檢修方案,未執(zhí)行檢修操作規(guī)程;未落實對外來人員入廠安全培訓教育;主要負責人杜金鎖未履行安全生產(chǎn)管理職責,未督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患,是導致事故發(fā)生的間接原因。企業(yè)嚴格執(zhí)行化工安全生產(chǎn)41條禁令;認真組織宣貫學習《化工企業(yè)安全生產(chǎn)禁令》和《化工企業(yè)安全生產(chǎn)禁令教育讀本》,提高員工的安全意識,減少和杜絕三違現(xiàn)象,規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為,不斷提高安全管理水平。 三 吉林化學工業(yè)公司化肥廠火災事故 1.事故經(jīng)過 某年9月11日16時,吉林省吉林化學工業(yè)公司化肥廠空分車間682氧氣裝瓶站休息室,因違章吸煙致3人被燒死,重傷1人,輕傷2人。 2.事故原因 (1)空分車間是第一個五年計劃期間委托蘇聯(lián)設計的,原設計中氧氣裝瓶站壓縮機崗位沒有室外放空管線,而是利用室內(nèi)壓縮機一段入口的空氣吹洗的出口閥做放空閥,只能將氧氣排在室內(nèi),事故當時氧氣放空達3小時,室內(nèi)氧氣濃度高。 (2)組織檢查廠內(nèi)所有危險崗位的門窗,將方向不符者均改成疏散方向。該公司儲存罐區(qū)設有100m179。11時30分左右到達。劉喜林從開始裝車一直在罐車上(后罐口附近),郭鳳田在控制電泵的閘刀前,看閘刀。 2.事故原因 (1)據(jù)調(diào)查分析,駕駛員穆勇敢違反危險化學品運輸車輛的相關規(guī)定,單獨開車運輸危險化學品未配帶必須的勞保用品及服裝,而是穿戴不防靜電的普通服裝,在罐車上來回走動,衣服上的靜電點燃了揮發(fā)的苯混合氣體,是造成事故的直接原因。同時,根據(jù)有關法律、法規(guī)、標準的變動情況和應急預案演練情況,以及企業(yè)作業(yè)條件、設備狀況、人員、技術、外部環(huán)境等不斷變化的實際情況,及時補充修訂完善預案。企業(yè)應結(jié)合自身特點,開展應急演練,使作業(yè)和施救人員掌握逃生、自救、互救方法,熟悉相關應急預案內(nèi)容,提高企業(yè)和應急
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