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石油集團(tuán)公司井噴事故案例匯編-全文預(yù)覽

2025-05-09 23:34 上一頁面

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【正文】 循環(huán)。在1個凡爾循環(huán)時(shí),由于水龍帶擺動厲害,造成水龍帶根部和立管由壬墊子刺漏,決定開2個凡爾,開泵后環(huán)空返泥漿正常,但水龍帶仍擺動厲害,無法循環(huán)。將方鉆桿連接的單根下接頭提出時(shí),不能再提,現(xiàn)場決定用1個凡爾頂泥漿,設(shè)法恢復(fù)循環(huán)。3月6日7∶,間斷頂泥漿,頂入的泥漿在下部漏失,之后配堵漏泥漿20m3,進(jìn)行堵漏壓井,然后準(zhǔn)備套銑倒扣。11∶20開始倒扣,甩地面震擊器和短鉆鋌,在甩震擊器卸扣過程中,井口出現(xiàn)外溢現(xiàn)象,溢出量由小至大,泥漿出現(xiàn)嚴(yán)重水浸,立即搶接單根、回壓凡爾,方鉆桿對扣,在對扣過程中,發(fā)生井噴,噴高10m。20∶30-20∶45用2號泵循環(huán),泵壓5MPa,仍有漏失現(xiàn)象。分析認(rèn)為,一開始套銑時(shí)已經(jīng)偏離魚頭,落魚未進(jìn)入套銑筒,井下已套銑出新井眼,實(shí)在無法繼續(xù)處理下去。下正扣鉆桿對扣,頂重泥漿(),停泵無回壓,放回水無溢流,然后繼續(xù)倒扣4次,倒出4根鉆桿。在15柱以前井下正常無顯示,起到第15柱時(shí),上提有遇卡現(xiàn)象,于是邊活動邊起(比原懸重多提100KN),將第15柱、第16柱鉆桿帶出,11∶30起至第17柱下單根出轉(zhuǎn)盤面4m時(shí)再次遇卡,上提700KN,下砸至0KN,活動無效,鉆具卡死。上提鉆具,開節(jié)流閥,關(guān)手動防噴器,準(zhǔn)備壓井。井架倒塌是安全管理問題。(2)客觀因素①地層壓力及該區(qū)塊儲層壓力掌握不準(zhǔn)確,井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,未設(shè)計(jì)技術(shù)套管,裸眼井段儲層壓力高而上部地層承壓能力低,泥漿密度高則漏,低則涌,同一裸眼段噴、漏并存;②下旋塞、回水閘門在承壓情況下關(guān)不上,造成鉆具內(nèi)噴失控;③斷鉆具及井壁不穩(wěn)定使該井更加復(fù)雜化。最后強(qiáng)卸方鉆桿,搶裝防噴器,關(guān)井成功后測得井口壓力28MPa;,裝采油樹事故完井,原鉆具采油。11月29日15∶00鉆至井深3283m時(shí)再次井涌,節(jié)流循環(huán)加重,-,漏失70m3;,起鉆至井深2850m循環(huán)調(diào)整鉆井液(),靜止堵漏后分段循環(huán)泥漿,遇阻劃眼至3277m鉆鋌斷,起鉆,下打撈工具?;厩闆r安28-1X井是華北油田冀中坳陷廊固凹陷河西務(wù)斷裂潛山帶安28斷塊的一口定向開發(fā)井,由華北石油管理局鉆井三公司32809鉆井隊(duì)實(shí)施鉆井任務(wù)。綜上所述,此次事故是不可預(yù)見的突發(fā)性意外事故。溫泉井構(gòu)造帶已鉆的10口井在嘉二層均無油氣顯示。第三次壓井封堵侯凝后,水眼內(nèi)水泥面井深1282m,提拉和電測卡點(diǎn)均未成功,且井下還有余氣,采取從環(huán)空吊灌、間斷排氣的方式進(jìn)行排氣,電測聲幅得環(huán)空水泥環(huán)面井深1286m,下射孔槍至井深1284m,射孔,注水泥60噸,水眼內(nèi)水泥面井深1252m,環(huán)空塞面井深634m,裝簡易井口封閉該井。25日3∶10準(zhǔn)備好壓井泥漿和清水,在注水過程中發(fā)現(xiàn)鉆具水眼堵,采用水泥車蹩水眼無效后,決定從鉆桿最下段射孔,-。12∶、鉆井液90m3,壓井無效;13∶00關(guān)井,23日5∶00-24日3∶50開4管線放噴,其中24日3∶40-3∶50正注清水20m3。該段地層巖性依次為砂巖、云巖、灰?guī)r。井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,表層套管或技術(shù)套管應(yīng)封固可能造成憋漏地層及供鉆井液、油、氣等流體進(jìn)入礦山的坑道。(4)加強(qiáng)對重點(diǎn)勘探項(xiàng)目的管理對于重點(diǎn)地區(qū)、復(fù)雜地區(qū)的勘探開發(fā)工作,要組織有主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人參加的現(xiàn)場指揮小組,為該區(qū)的安全生產(chǎn)承擔(dān)主要責(zé)任。(2)開展隨鉆監(jiān)測工作為切實(shí)做到保護(hù)油氣層并安全鉆進(jìn),各類探井必須堅(jiān)持開展地層壓力隨鉆監(jiān)測工作,根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行定量分析,調(diào)整泥漿性能和完善技術(shù)措施。通向現(xiàn)場的礦區(qū)公路路況極差,而且距花土溝基地約200余公里,南2井急需的水、泥漿等材料也不能及時(shí)組織上去,當(dāng)井上發(fā)生井噴后,由于通訊不暢,管理局駐西部現(xiàn)場辦公室于3小時(shí)后才得到消息,而管理局在井噴11個小時(shí)后才得到現(xiàn)場的消息,主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員才連夜趕赴現(xiàn)場組織救險(xiǎn)工作,但時(shí)間已推遲15個小時(shí),在壓井準(zhǔn)備的過程中,南2井已自燃起火,失去壓井救險(xiǎn)的寶貴時(shí)間和機(jī)會。致使該井即將完鉆出現(xiàn)異常情況時(shí),在思想、物資及措施上均無準(zhǔn)備。南二井因噴出的油氣溫度高、油質(zhì)輕,加之噴速極高,形成霧化,于6月2216∶16自爆著火,8分鐘后井架倒塌。20日11∶15發(fā)現(xiàn)泥漿泵壓力表壓力為10個大氣壓,打開回水閘門放出泥漿4m3,關(guān)閉閘門后泥漿泵壓力表壓力反而升至30個大氣壓;同時(shí)發(fā)現(xiàn)井口外溢,而且外溢量猛增,開雙泵也無法回收全部外溢泥漿。18日0∶00靜止堵漏,鉆頭位置起至2530m,至19日19∶00,漏失量逐漸減少,43個小時(shí)共漏失泥漿40m3。淺部井深620m取芯及中深層鉆進(jìn)均無異常,所以按施工設(shè)計(jì)中“” 的提示?;厩闆r南二井是青海油田柴達(dá)木盆地西部地區(qū)南翼山構(gòu)造頂部一口評價(jià)井,設(shè)計(jì)井深3000m,施工井隊(duì)為32688隊(duì)。事故原因分析(1)對地層認(rèn)識不足;(2)取芯時(shí)發(fā)生井涌,未及時(shí)進(jìn)行中測,搞清地層壓力和產(chǎn)量,而是盲目地繼續(xù)鉆進(jìn),鉆遇井漏后給處理增加了難度;(3)同一裸眼井段鉆遇兩個壓力系統(tǒng)不相同的高產(chǎn)、高含硫氣井,對可能出現(xiàn)的后果未及時(shí)采取果斷措施,造成搶險(xiǎn)。至20∶,泵壓升至6MPa,關(guān)井候凝,關(guān)井至10月18日7∶30。②壓井封井施工:用水泥車對反循環(huán)管線試壓合格后,10月17日18∶32關(guān)井,至18∶48歷時(shí)16分,最低為8MPa,;至19∶01歷時(shí)13分,泵壓為8MPa。(2)封井情況①施工組織準(zhǔn)備:成立搶險(xiǎn)組織機(jī)構(gòu),明確分工,落實(shí)責(zé)任;倒走井場鉆具,騰空部分井場;井場內(nèi)擺放2臺水泥車、1臺壓風(fēng)機(jī)、2臺消防車、3個立式風(fēng)動水泥灰罐,標(biāo)明了安全警戒線;在井場建立了2個撤離通道,指明了逃生路線,便于在緊急情況下撤離;按照施工要求,共計(jì)80m3。大方瓦沖出后,一塊掉在水剎車處,一塊飛向機(jī)房加寬臺,將機(jī)房加寬臺的走道網(wǎng)板打穿,掉在地面上。8∶00開節(jié)流閥1圈,立壓由3MPa升至11MPa。10月15日10∶15關(guān)井。10月14日18∶20開節(jié)流閥點(diǎn)火,火焰高5m。22∶25-22∶33關(guān)井,立壓4MPa。10月12日15∶30關(guān)井。為了堵漏時(shí)井下安全,準(zhǔn)備起鉆至漏層以上。 案例四 同福6井溢流險(xiǎn)情專家點(diǎn)評:對地層情況認(rèn)識不清,井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,實(shí)鉆顯示,井深847m處有高含硫氣層,為嚴(yán)重漏失層,鉆進(jìn)中打遭遇戰(zhàn),先漏后噴,;發(fā)生經(jīng)過中未說明使用鉆桿鋼級,估計(jì)為高鋼級鉆桿;本井為滾動勘探開發(fā)井,鄰井鉆井和地震資料應(yīng)該比較齊全,地質(zhì)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)進(jìn)行細(xì)致的工作,詳細(xì)分析鉆井剖面地質(zhì)情況,確定合理的井身結(jié)構(gòu),使得同一裸眼段內(nèi)不得有高含硫氣層和嚴(yán)重漏失層;對設(shè)計(jì)井深2600余米的高含硫氣井,建議采用E級鋼鉆桿,并制定相應(yīng)的檢驗(yàn)周期;如井深847m處為事先未預(yù)計(jì)到的儲氣層,則在發(fā)生溢流后應(yīng)及時(shí)中測,如發(fā)現(xiàn)好的產(chǎn)量,可就此完鉆或用套管封隔后在繼續(xù)鉆進(jìn)。后打撈落魚未果。基本情況本井是四川石油管理局6076鉆井隊(duì)承鉆的一口探井,設(shè)計(jì)井深4743m,主探石炭系?;琶χ校还芄?jié)流管匯是否出泥漿,就關(guān)上了半封防噴器,天然氣膨脹,以較高的速度將殘余泥漿推向井口,由于突然關(guān)井,這些力和地層壓力的合力作用于井口,同時(shí)造成撞擊起火;(5)試壓不符合井控技術(shù)條例規(guī)定,從而使薄弱環(huán)節(jié)未暴露出來,掩藏了事故隱患;(6)升高短節(jié)和套管絲扣,未用絲扣規(guī)檢查(注∶這種情況應(yīng)引起各油田重視);(7)坐崗制度不落實(shí)。事故原因分析(1)發(fā)現(xiàn)油氣顯示后處理不當(dāng)。7∶15用水泥車向鉆桿正擠水泥6次。表2 4月13日的鉆進(jìn)情況時(shí)間井深(m)進(jìn)尺(m)每米鉆時(shí)(min)20∶392964-296511020∶44229661520∶4629671220∶5229681621∶05296911321∶20297011521∶2829711821∶3029721221∶35297315注∶按科學(xué)打探井要求,鉆遇快鉆時(shí),應(yīng)立即停鉆觀察,待搞清油氣顯示情況后再采取正確措施。(5)井控管理制度落實(shí)情況1990年3月30日,鉆井公司有關(guān)人員曾向該隊(duì)傳達(dá)并要求貫徹《關(guān)于冀東油田井控技術(shù)管理?xiàng)l例》和《華北油田井控技術(shù)管理?xiàng)l例》;4月6日鉆井公司又召開干部會,傳達(dá)冀東油田井控工作文件;4月8日,當(dāng)該隊(duì)鉆至井深2837m時(shí),鉆井公司井控領(lǐng)導(dǎo)小組對該井鉆開油氣層前的井控工作進(jìn)行了檢查驗(yàn)收。但是。該井于1990年3月1日第一次開鉆。設(shè)計(jì)要科學(xué),鉆井液密度必須按照井控條例要求執(zhí)行,甲方更應(yīng)執(zhí)行這些規(guī)定。(2)實(shí)際施工①環(huán)空封堵:封固前環(huán)空液面100m左右(預(yù)測),注水泥125袋()未返出地面;②管內(nèi)回壓17MPa,壓力平衡,接注水泥259袋(),替清水2m3,上部注散水泥預(yù)計(jì)30袋;③上部環(huán)空再注水泥40袋,返出井口;④候凝后倒出方鉆桿,鐵板封焊表層套管,封堵完畢;說明:因考慮井塌后井漏,而且不知漏失井深,為防水泥漏掉,故只替2m3,以防管內(nèi)被漏空,試壓時(shí)注入清水5m3,按上述計(jì)算,實(shí)際水泥剛好到鉆頭部位(管內(nèi)),管外環(huán)形基本上沒有水泥封固,管內(nèi)試壓10MPa。1976年6月25日0∶45發(fā)生了第二次井噴,地質(zhì)工陳祿明為了取準(zhǔn)資料,卡準(zhǔn)井噴井深,在搶救下戰(zhàn)友后登上鉆臺丈量方入,被第二次井噴沖下鉆臺,英勇獻(xiàn)身。該井于1976年5月20日開鉆,水泥未返至地面,人工灌水泥近100袋。當(dāng)時(shí)沒有以人為本的思想,“革命加拼命”的思想使三位同志獻(xiàn)出寶貴的生命。另外職工無井控知識,對井噴的危害認(rèn)識不夠,在鉆井液發(fā)生石膏侵及氣侵密度下降后,沒有采取措施,發(fā)生井噴后還不進(jìn)行加重是造成事故的重要原因。該井設(shè)計(jì)井深3200m,鉆探目的是了解古生界及第三系含油氣情況,并查第三系及古生界地層剖面特征及其生儲蓋組合。事故發(fā)生經(jīng)過1976年6月25日0∶15,泥漿中散發(fā)出了強(qiáng)烈的硫化氫氣體,熏倒了柴油機(jī)助手邵戰(zhàn)榮,在沒有防毒面具的情況下,同志們繼續(xù)堅(jiān)守崗位,隊(duì)長李仁杰換下了司鉆梁通榮及鉆工張永寧,堅(jiān)守在鉆臺上,0∶,第一次井噴發(fā)生,強(qiáng)大的天然氣帶著強(qiáng)烈的硫化氫氣體從井口呼嘯而出,李仁杰使盡最后的力氣剎死剎把,摘掉轉(zhuǎn)盤離合器,司鉆梁通榮和鉆工黃生存為搶救同志,保護(hù)井下設(shè)備安全,也倒在于隊(duì)長李仁杰身旁,李仁杰、梁通榮獻(xiàn)出了寶貴生命。(1)施工設(shè)計(jì)①封堵井段管外0—30m(預(yù)計(jì)) 段長30m 水泥45袋2340—2440m 段長100m 水泥100袋管內(nèi)1940—2440m 段長50m 水泥116袋0—100m 段長100m 水泥23袋②施工方法,爭取平衡壓力;,用水泥封住表層套管與φ127mm鉆桿之間的環(huán)空,水泥返出井口;;,預(yù)計(jì)環(huán)空(φ248mm井眼與φ127mm鉆桿)100m,管內(nèi)下部封500m,上部封100m,中間替泥漿17m3();,焊環(huán)形鐵板封死。 案例二 高101-3井井噴事故專家點(diǎn)評:高101-3井井噴的教訓(xùn)是深刻的,井控制度關(guān)鍵在落實(shí),只靠開會檢查不行,要把檢查出的問題、上級的指示文件落實(shí)到崗位,落實(shí)到工作中。該井設(shè)計(jì)井深3212m,目的層是沙三1段,由華北石油管理局鉆井三公司32864鉆井隊(duì)施工。(1)地層及鉆井液密度(見表1)表1 地層及鉆井液密度地層井段(m)設(shè)計(jì)鉆井液密度(g/cm3)實(shí)際鉆井液密度(g/cm3)平原組0—290井深2620m以前,井深2620m以后,-2800m:2903m:2974m:-明化鎮(zhèn)組290—1600館陶組1600—2150東營組2150—2620沙一段2620—2900沙三段2900—3200注∶鉆進(jìn)中甲方要求乙方嚴(yán)格按設(shè)計(jì)鉆井液密度施工(2)鄰井鉆遇的復(fù)雜情況①距離高101-。(4)試壓試壓12MPa,(注:應(yīng)試壓到額定工作壓力)。事故發(fā)生經(jīng)過1990年4月13日正常鉆進(jìn),鉆進(jìn)情況見表2。天然氣從鉆臺下邊朝指重表方向噴出,約10m遠(yuǎn);2∶20噴勢漸弱,鉆臺下井口處大量涌水;3∶20井垮,停噴,井口處涌水,流量約2030m3/h。用吊車吊起防噴器,卸下升高短節(jié),然后將它坐入套管接箍內(nèi),用電焊將升高短節(jié)本體焊在φ204mm套管接箍臺肩上;16∶,環(huán)空壓力從15MPa降至0,涌水被壓住;1990年4月15日11∶00又反擠泥漿15m3,打開防噴器,活動鉆具,測得卡點(diǎn)深度為1900m。未按科學(xué)鉆井要求及時(shí)作鉆鋌指數(shù)監(jiān)測和用鉆鋌指數(shù)監(jiān)測值及時(shí)調(diào)整鉆井液密度;(4)值班干部發(fā)現(xiàn)井涌后,雖及時(shí)關(guān)閉了防噴器,但沒有按“軟關(guān)井”程序辦。應(yīng)吸取的教訓(xùn)是對地質(zhì)情況不完全清楚的探井,應(yīng)加強(qiáng)隨鉆地層壓力監(jiān)測工作,同時(shí),技術(shù)措施應(yīng)詳細(xì),有針對性,如何判斷可能已鉆達(dá)高壓層、如何循環(huán)觀察、確認(rèn)可能已鉆達(dá)高壓層、如何避免可能發(fā)生的復(fù)雜情況和事故等,均應(yīng)在設(shè)計(jì)中詳細(xì)列出;嚴(yán)格坐崗制度,早發(fā)現(xiàn)早關(guān)井;對井控裝置應(yīng)加強(qiáng)維修保養(yǎng),對性能達(dá)不到要求的老化裝置,應(yīng)堅(jiān)決淘汰;對高含硫氣井、高壓氣井,在井控裝置配備上,應(yīng)堅(jiān)持配備備用的半封閘板,一旦一個被刺壞,關(guān)上另一個,及時(shí)更換刺壞的閘板芯子;對高含硫井,原則上應(yīng)盡量避免井筒內(nèi)充滿高含硫氣,以防鉆桿氫脆斷落。事故處理過程1月31日用兩根膠管線向井內(nèi)沖水,防止著火,組織搶險(xiǎn)物資、器材;2月3日搶接一條長500m的供水管線,安裝地面加壓人工提鉆具裝置,人工提出鉆具(1根鉆桿和方鉆桿),關(guān)全封防噴器控制住井口;2月5日清除井場障礙,準(zhǔn)備壓井泥漿,換φ127mm半封閘板芯子,安裝單閘板,換環(huán)形防噴器;2月10日實(shí)施空井壓井,-。事故教訓(xùn)及防范措施(1)根據(jù)實(shí)際情況科學(xué)設(shè)置泥漿密度;(2)井口試壓一定要按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行;(3)對茅口坡地層這一區(qū)域性高壓產(chǎn)層認(rèn)識不足;(4)發(fā)現(xiàn)溢流后關(guān)井不嚴(yán),再次發(fā)生溢流,導(dǎo)致井口壓力過高而失控。10月11日19∶,轉(zhuǎn)盤有輕微響聲,懸重由30噸上升至40噸,泵壓由8MPa下降至3MPa,出口管泥漿逐漸斷流(排量24L/S)
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