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大唐國際張家口發(fā)電廠2號機(jī)組a級檢修總結(jié)報(bào)告-全文預(yù)覽

2025-04-01 08:42 上一頁面

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【正文】 和各單位從各方面進(jìn)行了安排和布置,定期召開了 檢 修準(zhǔn)備會上,確定了 A 級檢 修的各組織機(jī)構(gòu),包括 機(jī)組 檢 修領(lǐng)導(dǎo)小組;指揮協(xié)調(diào)組;安全監(jiān)察組;質(zhì)量驗(yàn)收組;文明檢修檢查組等。 對外包工程的施工人員也制定了具體的管理辦法,確保大修工作的安全、按期、優(yōu)質(zhì)地完成。 在大修的全過程中 ,安全監(jiān)督體系人員認(rèn)真負(fù)責(zé),按照《安全組織措施》的重點(diǎn)檢查要求,重點(diǎn)在現(xiàn)場的檢查監(jiān)督,杜絕習(xí)慣性違章作業(yè)及違章行為 。針對部分外包施工單位或部分人員現(xiàn)場安全意識淡漠的現(xiàn)象嚴(yán)格考核,到目前共考核了四個單位,五次總計(jì)罰款 3000余元。 檢 修全過程 辦理工作票 551張 ,現(xiàn)已全部結(jié)票。 這些工作都在檢修中得到運(yùn)用。 將各種 不符合項(xiàng)控制在最低限度。 。為 圓滿 完成大修前制定的各項(xiàng)安全 、經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) ,創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ) 。在設(shè)備部各專業(yè)點(diǎn)檢員和車間質(zhì)檢員的通力配合下, 對每個質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)行高一級的質(zhì)量驗(yàn)收, 對 不合格的 各個質(zhì)檢點(diǎn) 堅(jiān)決督促相應(yīng)責(zé)任單位進(jìn)行整改。管理人員采取現(xiàn)場抽查和聯(lián)合檢查的辦法,重點(diǎn)檢查檢修現(xiàn)場是否攜帶,工作負(fù)責(zé)人是否在檢修現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù)。 在 2機(jī)大修中,檢修公司安監(jiān)處充分發(fā)揮骨干作用,多次組織包括外包單位在內(nèi)的各單位聯(lián)合檢查,共發(fā)安全簡報(bào)10期,對大修中的安全管理優(yōu)秀班組檢修作業(yè)點(diǎn)給予及時(shí)的表 揚(yáng),對于大修中發(fā)現(xiàn)的不安全隱患,督促所屬部門積極整改,消除隱患。每周四組織各以各專業(yè)安全員為主的檢修現(xiàn) 場聯(lián)查,包括日常檢查中對外包人員部分使用不合格安全帽、高空作業(yè)不掛安全帶、安全帽佩帶不規(guī)范等違章作業(yè)進(jìn)行了糾正和處罰,對特種作業(yè)中山東電建搭設(shè)腳手 20 架存在的安全隱患安監(jiān)人員發(fā)現(xiàn)后現(xiàn)場立即糾正,對本廠檢修工作中使用有缺陷手拉起重葫蘆的行為進(jìn)行了制止。措施明確了此次大修 的安全目標(biāo),成立了以廠長 為組長的機(jī)組大修安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,同時(shí)成立 機(jī)組大修安全監(jiān)督管理組和三個安全監(jiān)督小組 ,加強(qiáng)對外包工程及各單位外包人員的管理,嚴(yán)格按照集團(tuán)公司有關(guān)外包工程的管理規(guī)定,層層把關(guān),嚴(yán)格資質(zhì)審查、各項(xiàng)施工措施的審查,對于使用前的教育、考試,使用中的管理全程監(jiān)控。對安全和文明檢修的評比獎勵也要求 不允許輪流坐莊,要樹立標(biāo)桿。對于檢查修理階段和回裝階段的技術(shù)記錄不完整的應(yīng)補(bǔ)充完善。 ( 2) 各專業(yè)班組能夠起到帶攤作業(yè)的人員嚴(yán)重不足,可安排同時(shí)進(jìn)行的檢修項(xiàng)目局限性較大;帶班作業(yè)人員技術(shù)面窄,可負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目受很大限制,安排整體工作進(jìn)度受到限制。 ( 7) 石子煤斗沖洗系統(tǒng)在 檢 修前試運(yùn)沒有發(fā)現(xiàn)入口門內(nèi)漏,但在結(jié)束過程中發(fā)現(xiàn)兩個人孔門內(nèi)漏,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沖洗石子煤入口門關(guān)閉位置跑位,調(diào)整后,入口門還是內(nèi)漏,為了防止淹磨,更換 DN100 的氣動碟閥一個,多次試運(yùn),密封良好 。建議主蒸汽管道支吊架要建立臺帳和完善記錄報(bào)表,將各支吊架的設(shè)計(jì)彈簧壓縮值列入表中,有設(shè)計(jì)、冷態(tài)、熱態(tài)的彈簧壓縮值,以分析判斷支吊架工作是否正常。 ( 5) 主蒸汽管道和支吊架的檢查維護(hù)是保證主蒸汽管安全使用的重要工作。建議在以后的檢修中,逐步統(tǒng)一成同一型號的閥門;鍋爐 鄰爐 加熱疏水管安裝在鄰爐加熱底部聯(lián)箱下,在停機(jī)放水時(shí),鄰爐加熱總門的余水放不盡,影響閥門的研磨。建議在下次檢修中予以更換閥門。 2月 1日 18點(diǎn) 48分,機(jī)組首次升有功負(fù)荷至 320MW,實(shí)現(xiàn)了汽輪機(jī)通流改造后機(jī)組增容的預(yù)期目標(biāo)。 這些工作的逐一完成為機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的保障得到了較為科學(xué)的條件。開機(jī)做發(fā)電機(jī)短路試驗(yàn)、勵磁空載試驗(yàn)、同期回路核相、假同期試驗(yàn) ,并網(wǎng)后70%負(fù)荷試驗(yàn)驗(yàn)證了保護(hù)裝置及二次回路接線的正確性,開機(jī)試驗(yàn)正確。高廠變本體端子箱、就地 CT端子箱更換,接線正確,試驗(yàn)正確,信號回路傳動正確。 6) 主變控制箱更換為由沈變生產(chǎn)的新控制箱,回路有所變動,接線正確,傳動試驗(yàn)正確。發(fā)變組接口屏改造,原阿繼生產(chǎn)接口屏繼電器外露,現(xiàn)更換為許繼生產(chǎn)接口屏 ,接線正確,絕緣正確,控制、信號回路傳動正確,并切入熱工 DCS。主變CT端子箱更換,接線正確,試驗(yàn)正確,信號回路傳動正確。 14 2) 主變高壓側(cè)第 2組 PT新增 B、 C相,極性正確, PT 核相正確。改正。 4) 直流系統(tǒng):檢修中發(fā)現(xiàn) 2機(jī)直流設(shè)備 I段和 II段盤位設(shè)計(jì)與實(shí)際不符 并進(jìn)行 改正。 1號空預(yù)器主電機(jī)電源電流表表殼壞 ,已更換新表。重新改接線。發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)、 71號開關(guān)、 90號開關(guān)測量用 CT二次未加接地線。 6KV工作 IIA、 IIB段母線 PT 端子排陳舊且有損壞的,已更換為鳳凰端子。 380V公用段母線 PT 信號繼電器接點(diǎn)不好,已修理好。勵磁小間下接地線為非保護(hù)地線,現(xiàn)已從 。 1) 勵磁系統(tǒng):檢修中發(fā)現(xiàn) ECU程序錯誤,主頁面“ PSS投入”不激活, 要求廠家重新更改程序,現(xiàn)已顯示正確。打火桿電機(jī)損壞 1 個,已更換?;饳z冷卻風(fēng)管斷裂 10根,已更換。爐膛負(fù)壓開關(guān)有 3 塊損壞,已經(jīng)更換。右高排閥座溫度測點(diǎn)裝好后被架子壓斷重新安裝新測點(diǎn)。 (2) 主 機(jī)缸壁溫度:更換所有中壓及高壓缸內(nèi)外缸熱電偶測點(diǎn)。 主 機(jī) TSI系統(tǒng):配合汽機(jī)車間進(jìn)行通流改造工程,更換了 5X、 6Y、超速 3 及中壓缸脹差探頭。在對 6KV 少油開關(guān)小車進(jìn)行檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)有部分少油開關(guān)(如 2號 凝升泵、 2號 電泵給水泵、 2號 一次風(fēng)機(jī)等)接觸電阻不合格,對直阻大于 100 微歐以上的進(jìn)行重新解體處理。 3 號、 4 號 低壓變及 0 號、 2號 公用變,低壓電力變壓器在出廠試驗(yàn)中就存在低壓繞組直流電阻相間差超標(biāo)的現(xiàn)象,咨詢制造廠了解的情況是由于:早期的產(chǎn)品技術(shù)比較落后,造成 C 相引線過長,阻值增大,最終導(dǎo)致直阻相間差超標(biāo)。 由于本機(jī)組低壓電機(jī)使用時(shí)間較長 ,電機(jī) 由于長時(shí)間端蓋磨損嚴(yán)重,此次 A 級檢 修對其不合格的電機(jī)端蓋進(jìn)行更換, 進(jìn)行鑲套處理。等等 1 號 射水泵電機(jī):線圈綁線開裂及槽楔松動,對其進(jìn)行線圈重新綁扎并侵漆處理。 ( 6) 低壓電機(jī)發(fā)生由于過熱 等原因 使絕緣度下降的現(xiàn)象較為 普遍例如 2號 工業(yè)泵電機(jī):由于電纜頭曾發(fā)生過熱,絕緣損壞嚴(yán)重,使電機(jī)引線過熱長度不夠,對其重新制作電纜頭,更換電機(jī)引線及電機(jī)接線板工作。對其密封墊進(jìn)行測量更換,保證了封閉母線的密封性。更換后轉(zhuǎn)子氣密試驗(yàn)合格。 : (1) 轉(zhuǎn)子汽側(cè)線圈端部及定子線圈槽電位缺陷處理 1) 發(fā)電機(jī)更換轉(zhuǎn)子汽側(cè)護(hù)環(huán)時(shí),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子汽側(cè)線圈端部, 3 號線圈最上層 Ω 形接口 處 11 有輕微裂紋。將管排調(diào)平后恢復(fù)吊耳,將開裂的鰭片補(bǔ)焊。 (6) 在 2號爐 A 級檢 修防磨防爆檢查中發(fā)現(xiàn)高溫過熱器和高溫再熱器之間頂棚過熱器局部下沉約 10根,西側(cè)第 2 根管下沉最嚴(yán)重約為 300毫米,其他部位頂棚管也有不同程度的下沉。近年來,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和設(shè)計(jì)方案的不斷完善,對此類型預(yù)熱器進(jìn)行改造,已成為各電廠和制造廠家關(guān)注的焦點(diǎn)。用微量燃油直接點(diǎn)煤粉,用煤粉來代替以往的大油槍進(jìn)行鍋爐點(diǎn)火、助燃等,可以節(jié)約大量的燃油。 本 爐共布置 8只油槍(分兩層),采用簡單機(jī)械霧化方式,單只油槍出力為 2021kg/h,點(diǎn)火采用二級點(diǎn)火方式,即高能點(diǎn)火器點(diǎn)燃輕油油槍,靠油燃燒產(chǎn)生熱量加熱爐膛后,再點(diǎn)燃煤粉燃燒,且一般 需要一個完整的油層方可投煤粉運(yùn)行。 10 便于運(yùn)行和檢修操作。進(jìn)行爐膛火嘴內(nèi)切圓。合計(jì) 更換一次風(fēng)火嘴 12個,更換一次風(fēng)管 1個,二次風(fēng)噴口 5個。校對汽包水位中心線,東南角、西南角為 ,在汽包中心下100mm處標(biāo)定水位線。 汽包內(nèi)壁水位線下大部分為黑色 ,水線上及頂部基本呈灰色 ,汽包的東、西側(cè)人孔門下部,有少量鐵削好黑色沉積物,約 4050克左右,相對較為干凈。 (9) 機(jī) 組 運(yùn)行超過十萬小時(shí)的部分超 標(biāo)管道更換(主要為 D76mm 及以下管道) , 根據(jù)二十五項(xiàng)反措要求,對于易引起汽水兩相流的疏水,空氣等管道,應(yīng)重點(diǎn)檢查其與母管相連的角焊縫,母管開孔的內(nèi)孔周圍,彎頭等部位 ,其管道,彎頭,三通和閥門運(yùn)行十萬小時(shí)后,宜結(jié)合檢修全部更換。 9 (6) 循環(huán)水二次濾網(wǎng)由原來手動排污改為自動 排污 , 2 號循環(huán)水濾水器改為定時(shí)自動旋轉(zhuǎn)排污式 , 1 號低壓加熱器更換新?lián)Q熱管 , 小機(jī)油溫手動調(diào)節(jié)改為自動調(diào)節(jié) , 高中壓軸封進(jìn)汽手動門改為就地操作電動門 , 板式水冷器更換為管式水冷器 , 2 號水塔大修更換填料步道欄桿 等 。 ( 2) 高壓導(dǎo)汽管彎頭( 12 個)更換 2 號 機(jī)原高壓導(dǎo)汽管彎頭為鑄鋼彎頭 ,不符合安全性評價(jià)的要求,本次 檢 修將其全部更換為熱壓彎頭,保證了機(jī)組的安全可靠運(yùn)行。在班組、車間 、點(diǎn)檢員認(rèn)真驗(yàn)收 和中唐電監(jiān)理工程師的監(jiān)督下完成了所有項(xiàng)目的檢修和驗(yàn)收。從而在此次為期 87 天的 檢 修中未 8 發(fā)生人身傷害及設(shè)備損傷事故。安全檢查 組成員在 檢 修中各負(fù)其責(zé),每天深入檢 修現(xiàn)場,認(rèn)真檢查監(jiān)督檢修現(xiàn)場的安全措施執(zhí)行情況 。 檢 修緊張忙碌的 現(xiàn)場 到處都有點(diǎn)檢員的身影 ,為本次 檢 修取得最終勝利打下了堅(jiān)實(shí)的基 礎(chǔ)。 檢 修期間,未發(fā)生任何違反安全管理規(guī)定的事件,杜絕了人身輕傷及以上事故和重大設(shè)備損壞事故。 DCS 改造傳動小組在 DCS 改造前期的軟硬件的驗(yàn)收,后期 DCS設(shè)備傳動,檢修質(zhì)量認(rèn)真監(jiān)督,設(shè)備的 調(diào)試、試驗(yàn)驗(yàn)收 等 工作 有條不紊的進(jìn)行,成為機(jī)組一次并網(wǎng)成功的關(guān)鍵 。通過改造,使設(shè)備健康水平有了明顯的提高。尤其是發(fā)電機(jī)班在發(fā)電機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)改造、勵磁系統(tǒng)改造等多個大小改造項(xiàng)目中,克服人員少任務(wù)重等不利因素,合理安排人員,安全優(yōu)質(zhì)的完成了 2 號機(jī) 檢 修任務(wù)。為了保證檢修 質(zhì)量,在現(xiàn)場檢修中和東方汽輪機(jī)廠的制造過程中還專門聘請了北京中唐電設(shè)備監(jiān)理有限公司 4 名監(jiān)理工程師協(xié)助專業(yè)進(jìn)行全過程的監(jiān)造和改造過程質(zhì)量監(jiān)督。在這次 A 級檢修 未發(fā)生任何人身、設(shè)備的不安全事件,圓滿地完成了 檢 修的各項(xiàng)安全指標(biāo) 。 2. 各部門在檢修過程中時(shí)刻以 “安全第一、預(yù)防為主、綜合治理” 為原則, 將安全責(zé)任落實(shí)到每個人。 控制系統(tǒng) 的徹底改造 大大提高了機(jī)組 運(yùn)行 的自動化水平。適當(dāng)加長第二、三層活動節(jié)點(diǎn) Л 形圓鋼的中間直段,抵消安裝工藝中的誤差保 證管段在鍋爐啟、停和汽輪機(jī)甩負(fù)荷時(shí)能自由膨脹。 使機(jī)組在運(yùn)行時(shí)安全系數(shù)大大增加具體為: ( 1) 重新布置管排的膨脹節(jié)點(diǎn) , 將 頂棚和壁 再進(jìn)口集箱間原有的管排八層膨脹節(jié)點(diǎn)減少為七層膨脹節(jié)點(diǎn), 減少了壁再管沿其軸線自由膨脹的阻力。非標(biāo)項(xiàng)目 129 項(xiàng),完成 143 項(xiàng),取消 1項(xiàng)。要求 檢 修現(xiàn)場基本做到了“三無”“三齊”“三不亂”每天收工前清掃現(xiàn)場,做到工完料盡場地清。 檢修前期對 所有 工作人員進(jìn)行了《電業(yè)安全工作規(guī)程
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