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4上海港務(wù)工程公司洋山三期陸域地基加固qc小組(文件)

2025-07-13 05:41 上一頁面

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【正文】 排施工下帶控制系統(tǒng)的研發(fā)成功,有效減少了回帶不合格情況的發(fā)生,即節(jié)省了補(bǔ)打施工所需要消耗的人工、材料、時間等成本。九、效果檢查(一)目標(biāo)完成情況回帶不合格率 小組成員對整個活動過程中的回帶不合格率進(jìn)行了統(tǒng)計匯總:實施后鞏固期4月5月6月7月8月9月回帶不合格根數(shù)5011433113211651141712施工總根數(shù)120003500030000300003000020000回帶不合格率%%%%%%%,滿足規(guī)范要求的回帶不合格率≤5%。于是,對這3臺塑排機(jī)再次進(jìn)行抽查:1機(jī)2機(jī)3機(jī)抽查總數(shù)500500500脫鉤根數(shù)154脫鉤率%%%小組成員分析后認(rèn)為,由于高強(qiáng)度頻繁的施工,樁靴和主管出現(xiàn)不同程度的磨損,導(dǎo)致淤泥進(jìn)入導(dǎo)管而出現(xiàn)類似問題。分析問題:小組成員經(jīng)過討論,發(fā)現(xiàn)是由于塑排帶與樁靴單勾連接,易于滑脫,在主管剛開始上拔時,塑排帶即與樁靴脫離,淤泥進(jìn)入導(dǎo)管,擠壓塑排帶,使其隨主管一起上升,導(dǎo)致了塑排帶“脫鉤”現(xiàn)象的發(fā)生。小組成員對2種方案的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行比較:序號方案優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)是否采用1提高副卷揚(yáng)機(jī)轉(zhuǎn)速可以達(dá)到主管、副管同步提升,提高施工效率每臺塑排機(jī)增加一臺副卷揚(yáng)機(jī)成本較高,維修率也隨之增加否2去掉副卷揚(yáng)機(jī)成本和維修率大幅降低,施工效率提高需重新改裝部分裝置是 由于2種方案均可以使主、副管同步提升,從而提高相同的施工效率,去掉副卷揚(yáng)機(jī)不但能大幅降低成本、能耗和卷揚(yáng)機(jī)的維修率,改裝工藝也較為簡便,因此,小組成員采用:去掉副卷揚(yáng)機(jī)。 因此,小組成員對實施考核交底后的產(chǎn)量進(jìn)行了抽查驗證:日均產(chǎn)量2機(jī)8338218568478603機(jī)792838845852818829平均值 ,施工效率提高了28%,但仍然無法滿足工期要求日均產(chǎn)量至少1047根。解決辦法:為此,小組成員對所有塑排操作人員進(jìn)行了詳細(xì)的技術(shù)交底,確保施工過程中無人為因素影響施工效率:對于塑排機(jī)機(jī)長交底(一級交底);對于現(xiàn)場管理指揮人員交底(二級交底);對于其余操作人員交底(三級交底)。實施三:現(xiàn)場試用發(fā)現(xiàn)問題:2009年5月12日,小組成員對塑排施工進(jìn)行了工效統(tǒng)計,理論產(chǎn)量計算如下:工程數(shù)量工期日數(shù)最低日均產(chǎn)量塑排施工157000根150日1047根未安裝該系統(tǒng)時,3塑排機(jī)產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下:日均產(chǎn)量2機(jī)128112651173125211973機(jī)11591240127812511304平均值安裝該系統(tǒng)后,目前3塑排機(jī)實際產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下:日均產(chǎn)量2機(jī)6676946336146523機(jī)628645678681650平均值 小組成員將理論產(chǎn)量與安裝系統(tǒng)前后的實際產(chǎn)量數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),日均產(chǎn)量明顯降低,若以現(xiàn)有施工效率會無法按工期要求完成任務(wù)。持續(xù)改進(jìn)措施:為了能夠使監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)自動化,我們決定使用自動開關(guān)替代原有的手動開關(guān)。分析問題:小組成員現(xiàn)場觀察了塑排機(jī)施打過程,發(fā)現(xiàn)塑排機(jī)在施打過程中,有時為使導(dǎo)管順利穿透較堅硬的地質(zhì)夾層,必須采用留振的方式反復(fù)擊打某一部位,同時由于旋轉(zhuǎn)編碼器始終處于連續(xù)記錄狀態(tài),因此,當(dāng)留振幅度較大時,就會產(chǎn)生這類連續(xù)的、起伏波動較大的、難以辨識的監(jiān)控曲線段。 ,系統(tǒng)安裝在WIN98及以上的操作系統(tǒng)下,對顯示器的分辨率要求為800*600或更高分辨率。目標(biāo)值實施二:編碼器的應(yīng)用及相應(yīng)軟件改進(jìn)編碼器安裝2009年4月22日,小組成員開發(fā)了編碼器安裝支架,成功實現(xiàn)編碼器與鋼絲繩的同步運(yùn)轉(zhuǎn)。試驗結(jié)果A2B1C1完全滿足趨勢影響,因此我們決定撐腳裝置結(jié)構(gòu)參數(shù)采用:,同時,副管直徑為18mm,副管長度為5m。七、制定對策選定最佳方案以后,小組成員討論確定了實施流程圖:并根據(jù)流程圖制定了相應(yīng)的研發(fā)對策:序號項目對策目標(biāo)措施地點(diǎn)責(zé)任人完成時間1撐腳裝置確定撐腳裝置結(jié)構(gòu)參數(shù)回帶長度<,回帶不合格率≤5%通過正交試驗確定最佳結(jié)構(gòu)參數(shù)并試驗驗證施工現(xiàn)場吳愷一盧 華2編碼器編碼器的應(yīng)用及相應(yīng)軟件改進(jìn)數(shù)據(jù)能繪制成清晰、直觀圖像并存檔;監(jiān)控率≥95%辦公室金光明顧天藝3現(xiàn)場試用通過試用進(jìn)一步完善日均產(chǎn)量≥1147根去掉副卷揚(yáng)機(jī)施工現(xiàn)場葉 軍謝 楨4推廣應(yīng)用樁靴改進(jìn)無脫鉤現(xiàn)象增加一個卡口施工現(xiàn)場吳愷一盧 華八、對策實施實施一:確定撐腳裝置結(jié)構(gòu)參數(shù)撐腳裝置的結(jié)構(gòu)參數(shù)中,副管的預(yù)留長度至關(guān)重要,預(yù)留長度越長,塑排帶留在土層中的受力面積越大,土體對其摩擦阻力和側(cè)向擠壓力也越大,回帶就越小,若預(yù)留長度過長,則易引起副管上拔過程中遇到石塊等障礙物彎折,撐腳裝置損壞,使回帶長度增大;副管長度決定副管重量,也即對塑排帶施加的向下的外力值越大,越不易產(chǎn)生回帶,回帶長度越小;而副管直徑越大,與套管的間隙就越小,容易堵塞套管導(dǎo)致副管無法正常運(yùn)動,從而使回帶長度增高。經(jīng)濟(jì)性指施工成本,由于必須攻克該難關(guān),成本加權(quán)相對較小,;耗時指安裝監(jiān)控系統(tǒng)所需要的時間對工期的影響,可以通過增加人手或加班改進(jìn),;耐久性主要指方案中的監(jiān)控系統(tǒng)是否能適應(yīng)長期高密度施工要求,;預(yù)期效果指計量準(zhǔn)確性。(2)方案的試驗比較彈簧式編碼器原理在支架頂部安裝一個彈簧尺,尺頭為一根撞針,并與導(dǎo)管相連,當(dāng)導(dǎo)管帶動彈簧尺頭下沉過程中不斷觸發(fā)接收器,各接收器再將信號傳輸入計算機(jī),最后通過軟件編譯將這些信號轉(zhuǎn)化為連續(xù)圖形顯示出來。8)結(jié)論分析: 圖中隨套管長度減小,副管撓度逐漸減小,但當(dāng)套管長度50mm時套管與主導(dǎo)管焊力變小,連接能力下降,整套結(jié)構(gòu)容易損壞。副管的抗彎強(qiáng)度直接關(guān)系到反復(fù)施插后的副管彎折的幾率和變形程度;套管長度越小即固定長度不足,導(dǎo)致?lián)隙茸兇?,而套管長度過長則易堵塞淤泥,也會增加副管彎折幾率;套管間距越大,易導(dǎo)致副管錯位變形,間距過密則使得施插過程中的阻力增加,遇石塊等障礙物后,套管破壞幾率變大。經(jīng)濟(jì)性指施工成本,由于必須攻克該難關(guān),成本加權(quán)相對較小,;適用性主要對方案中的機(jī)具、材料是否便于安裝、采購進(jìn)行評價,;預(yù)期效果指監(jiān)控測距準(zhǔn)確性。(2)方案的比較1感應(yīng)計長法原理在塑排機(jī)支架底部安裝一個磁力感應(yīng)接發(fā)裝置,從導(dǎo)管開始施插至上拔結(jié)束作為一個信號組,記錄其間隔時間Δt=t2t1,再通過測量導(dǎo)管運(yùn)行速度v,計算實際施打深度L=v*Δt / 2。經(jīng)濟(jì)性指施工成本,由于必須攻克該難關(guān),;實施難易性主要對方案中機(jī)械、材料需求進(jìn)行評價,由于在淤泥區(qū)塑排施工難度加大不可避免,;需時間主要指對施工效率評價,通過工藝;預(yù)期效果指達(dá)到下帶效果的可能性。因此,小組成員決定從改變外力施加方式入手,在另2個方案中進(jìn)行對比選擇:撐腳裝置倒鉤裝置原理增加一根副管作為撐腳,當(dāng)導(dǎo)管和副管施打至設(shè)計深度后,保持副管不動,先提升導(dǎo)管,依靠副管自重力強(qiáng)行分離導(dǎo)管與樁靴,將塑排帶留在淤泥土層中,當(dāng)分離至預(yù)留長度后,再用另置副卷揚(yáng)機(jī)提升副管。(3)方案選定:通過上述3類試驗,對各方案優(yōu)缺點(diǎn)比較匯總:序號方案優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)是否采用1電阻法操作簡便監(jiān)控效果不穩(wěn)定,材料成本較高否2計長法監(jiān)控效果較準(zhǔn)確需要專人全程監(jiān)控是3攝像法操作簡單監(jiān)控效果受人為主觀因素影響大否對于監(jiān)控系統(tǒng),監(jiān)控準(zhǔn)確性最為關(guān)鍵,并且利用市場上已有的一些電子或感應(yīng)計數(shù)器,可以嘗試對人工監(jiān)控進(jìn)行自動化改進(jìn),因此,初步選定監(jiān)控系統(tǒng)采用:計長法。小組成員選取3臺塑排機(jī),記錄每次施打前后導(dǎo)管頂部對應(yīng)的塑排支架上的刻度,每臺塑排機(jī)各施打50根,數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:規(guī)格項目計長法監(jiān)控1機(jī)2機(jī)3機(jī)試驗根數(shù)505050有效監(jiān)控數(shù)474847監(jiān)控率94%96%94%平均值% 導(dǎo)管插入深度可由對應(yīng)的振動錘底面即時刻度直接讀取,即塑排帶施打深度。為此小組成員利用“頭腦風(fēng)暴法”,針對監(jiān)控系統(tǒng)提出了3種解決方案:電阻法,計長法和攝像法。但小組成員認(rèn)為該方法效果較好,且通過后期相關(guān)方法改進(jìn),應(yīng)該可以滿足要求。B、留帶法:當(dāng)塑排帶施插
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