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淺析56冷凍機(jī)油在灌裝過程中產(chǎn)生渾濁的原因及解決方案畢業(yè)論文(文件)

2025-06-12 15:20 上一頁面

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【正文】 ...........................................................................................................19 淺析 56 冷凍機(jī)油在灌裝過程中產(chǎn)生渾濁的原因及解決方案 5 1 前言 本研究的目的與意義 本文就 ATMOS NM56 冷凍機(jī)油在灌裝過程中會產(chǎn)生渾濁現(xiàn)象展開研究。本人完全意識到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。 若有不實(shí)之處,本人承擔(dān)一切相關(guān)責(zé)任。ATMOS NM56 冷凍機(jī)油在每次灌裝啟動泵時會產(chǎn)生幾桶甚至十幾桶渾濁桶,中間停泵,再次啟動時也會產(chǎn)生個別渾濁 桶,而通常的處理方法是將渾濁的桶倒回泵房油槽再抽到罐車,這樣即影響了油品的質(zhì)量,也增加了員工的工作量,影響了油品庫存以及發(fā)運(yùn),更加影響了正常生產(chǎn)和廠的經(jīng)濟(jì)效益及名譽(yù)。 查閱 56 冷凍機(jī)油定量灌裝渾油記錄,分析渾油桶產(chǎn)生的區(qū)間和規(guī)律。 淺析 56 冷凍機(jī)油在灌裝過程中產(chǎn)生渾濁的原因及解決方案 6 2 56 冷凍機(jī)油的性質(zhì)、指標(biāo)及工藝 56 冷凍機(jī)油基礎(chǔ)油的作用 :可同時滿足不同類型(往復(fù)式、離心式、轉(zhuǎn)子式)的空調(diào)制冷壓縮機(jī)的潤滑需求。 用作能量調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的動力:凍機(jī)中利用冷凍機(jī)油的油壓作為能量調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的動力,對制冷機(jī)的制冷量進(jìn)行自動或手動調(diào)節(jié)。由于 ATMOS NM56EP 冷凍機(jī)油匹配了適量的復(fù)合添加劑,淺析 56 冷凍機(jī)油在灌裝過程中產(chǎn)生渾濁的原因及解決方案 7 因而具有 更好的抗氧、抗磨損性能,保證制冷設(shè)備在各種工況下的正常運(yùn)行。 R22 制冷劑有極好的相溶性:在加工的過程中采用特殊手段對基礎(chǔ)油的組分進(jìn)行了調(diào)整,使油品與制冷劑有極好的相溶性,保證冷凍機(jī)油不會從制冷劑 中析出而附著在蒸發(fā)器的壁上,影響傳熱。 二、工藝設(shè)備參數(shù) 、過濾器、板框壓濾機(jī)內(nèi)共可儲存油品 噸左右。 第一步試驗(yàn)方法 a. 在定量灌裝前,先在 5車道手動灌裝 20 只 200 升大桶。 b. 啟動泵,先將泵出口壓力控制在 運(yùn)行 5 分鐘,在緩慢升高壓力到 ,觀察板框壓濾機(jī)的泄露量和是否有氣泡出現(xiàn),運(yùn)行 10 分鐘后緩慢開啟板框?yàn)V機(jī)的出口閥門,定量灌裝開始 c. 根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,需要進(jìn)行 2 次試驗(yàn),并調(diào)整板框壓濾機(jī)的憋壓時間。 第三步試驗(yàn)方法 a. 挑選出合格的 30 個 200 升桶,并由質(zhì)檢檢查合格。 20xx 年 7 月 24 日進(jìn)行實(shí)驗(yàn),沒有使用板框壓濾機(jī)灌裝的 100 桶,沒有發(fā)現(xiàn)渾濁。 第五步試驗(yàn)方法 d. 挑選出合格的 20 個 200 升桶,并由質(zhì)檢檢查合格。通過灌裝容量和管線容量的計算和比較,我們發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)渾濁的油品是泵房濾機(jī)至機(jī)泵這一段的油品。 ,灌裝機(jī)進(jìn)入灌裝狀態(tài),泵房開始倒通 12/2泵進(jìn)出口閥門、板框壓濾機(jī)的進(jìn)口閥門,開啟機(jī)泵,然后打開原壓力表閥門將油品放入接油 盤內(nèi),接油盤留有 5cm 的空間后關(guān)閉壓力表閥門,緩慢打開出口閥門,灌裝機(jī)開始灌裝。灌裝的 LDRA/B56冷凍機(jī)油 111 桶出現(xiàn)了44 桶渾濁。 ,灌裝機(jī) 進(jìn)入灌裝狀態(tài),泵房開始倒通 12/2泵進(jìn)出口閥門、板框壓濾機(jī)的進(jìn)口閥門,開啟機(jī)泵,灌裝機(jī)開始灌裝。 :濾機(jī)停運(yùn)一天開始測試,將儲罐流程開啟,泵房開始倒通 12/2泵進(jìn)出口閥門、 開啟板框壓濾機(jī)的進(jìn)閥門,關(guān)閉付線,開啟機(jī)泵出口壓力控制在 ,用濾機(jī)壓力表控制閥處連接的軟管灌裝 3 桶 200 升鋼桶,灌裝完成后關(guān)閉壓力表控制閥。 月 23 日 通過一天的沉降,循環(huán)后灌裝的 1 桶合格, 1 桶不合格 小結(jié):本次實(shí)驗(yàn)灌裝 8 桶油品, 4 桶渾濁, 4 桶渾濁,本次實(shí)驗(yàn)確實(shí)驗(yàn)證渾濁油就在濾機(jī)處產(chǎn)生, 通過循環(huán)可以把渾濁油品提前排除( d 步結(jié)論),但排出不徹底,仍然有渾濁產(chǎn)生( f 步結(jié)論) . ,將 12/2泵出口閥門開啟、開啟板框壓濾機(jī)的進(jìn)口閥門,關(guān)閉付線,開啟機(jī)泵循環(huán)線到最大,開啟機(jī)泵出口壓力控制在 ,開啟濾機(jī)壓力表控制閥用連接的軟管將油放入接油槽子里,開啟濾機(jī)槽子抽油線閥門,通過循環(huán)線將壓力控制 ,運(yùn)行 30 分鐘后再用濾機(jī)壓力表控制閥處連接的軟管灌裝 2 桶 200 升鋼桶,灌裝完畢后停泵關(guān)閉所有工藝流程。 實(shí)驗(yàn) 存在的 問題及原因分析 根據(jù)渾濁原因查找實(shí)驗(yàn)可以證明,渾濁油品就在濾機(jī)部位,本次實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖遣扇⊙h(huán)、提前排出等方法達(dá)到消泡目的,但實(shí)驗(yàn)結(jié)果不理想,雖然可以減少渾濁數(shù)量,但達(dá)不到杜絕渾濁桶產(chǎn)生。 我們就改變實(shí)驗(yàn)途徑由循環(huán)消泡改為提前排出渾濁的方法,通過前段時間實(shí)驗(yàn)的總結(jié),我們還發(fā)現(xiàn)就是采用壓力表接口放油由于管徑小,濾機(jī)進(jìn)口管徑大,而且管徑相差 100 倍,無法全面排除濾機(jī)活動板端的渾濁油品,只在濾機(jī)進(jìn)出口端進(jìn)行小循環(huán)。由于放入濾機(jī)接油盤和抽油槽的油較多,等待消泡時間過長可能造成濾機(jī)接油盤內(nèi)油品溢出。由于濾機(jī)油品排出是逐步過程,所以有一定的排出時間,造成每次十幾桶渾濁,應(yīng)對方法就是提前清洗濾機(jī),把渾濁油品放出靜止消泡。我非常感謝車間領(lǐng)導(dǎo)和教過我的每一位師傅,你們給了我很多幫助,正是有了你們對我的工作和學(xué)習(xí)上的關(guān)心與幫助,使我在實(shí)習(xí)期間能學(xué)到很多對將來工作打基礎(chǔ)的基本工作內(nèi)容。 開啟濾機(jī)出口放空閥門將油排入 1 噸方箱 2/3 容量,關(guān)閉放空閥門。 司泵班待 1 噸方箱內(nèi)油品消 泡后 ,將油品放入 抽油 槽內(nèi)抽入工藝系統(tǒng)內(nèi) 灌裝任務(wù)完成,停泵,關(guān)閉流程。 定量班開始進(jìn)行灌裝。謹(jǐn)向各位師傅和指導(dǎo)老師表示誠摯的敬意和謝忱。 通過采用新的工藝操作方法在后面的生產(chǎn)中基本消除了渾濁。 淺析 56 冷凍機(jī)油在灌裝過程中產(chǎn)生渾濁的原因及解決
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