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變換工序工藝介紹-wenkub

2023-03-28 21:24:14 本頁面
 

【正文】 ? 由氣化來的水煤氣, 100%負(fù)荷時(shí),壓力約為 左右,溫度為 239℃ 左右,汽氣(干)比約為 ,煤氣總量約: 281806Nm3/h、其中,水 /冷凝液:160629Nm3/h,干氣: 121176Nm3/h。從化學(xué)平衡來看,降低反應(yīng)溫度、增加蒸汽量和除去二氧化碳,可使化學(xué)平衡向右移動(dòng),從而提高一氧化碳變換率;從反應(yīng)速度看,提高反應(yīng)溫度有利于化學(xué)反應(yīng)速度的增加。 QDB03催化劑是青島聯(lián)信化學(xué)公司生產(chǎn)的鈷鉬系耐硫變換催化劑,出廠時(shí)催化劑的主要成分是氧化鈷( CoO)、三氧化鉬( MoO3),其載體是鎂鋁尖晶石, QDB03催化劑在 180~ 500℃之間有良好的活性。 2 本裝置年操作時(shí)間為連續(xù)操作 330天,裝置的設(shè)計(jì)能力為:一期處理能力為: 117988Nm3/h(水煤氣,干基)。二期處理能力為: 117988Nm3/h(水煤氣,干基)。 4 變換催化劑主要活性組分是氧化鈷、三氧化鉬,在使用前需將其轉(zhuǎn)化為硫化物才具有活性,這一過程稱為硫化。 ? 6 ? CO在某種條件下,能發(fā)生下列副反應(yīng): ? CO+H2=C+H2O ? CO+3H2=CH4+ H2O ? CO2+4H2=CH4+2H2O ? 這幾個(gè)副反應(yīng)都是放熱反應(yīng),副反應(yīng)的發(fā)生對變換操作的正常進(jìn)行是不利的。干氣成分如下: 成分 H2 CO CO2 CH4 N2 Ar H2S COS 體積比 33.47 4 8 9 進(jìn)入第一中壓廢熱鍋爐( E2023),與鍋爐給水換熱、降溫后經(jīng)第一水分離器 (V2023)分離掉冷凝液后工藝氣壓力約為 ,溫度為 235℃ 左右,汽氣(干)比約為 ,煤氣總量約: 257604Nm3/h、其中,水汽:136530Nm3/h,干氣: 121074 Nm3/h。干氣成分如下: 成分 H2 CO CO2 CH4 N2 Ar H2S COS 體積比 46.98 9 4 13 14 ? 進(jìn)入第一低壓廢熱鍋爐( E2023)與鍋爐給水進(jìn)一步換熱,變換氣溫度降至 201℃ ,出第一低壓廢熱鍋爐的變換氣分別進(jìn)入 E2023A及E2023B中與鍋爐給水換熱后,變換氣溫度又進(jìn)一步降低至 190℃ 后進(jìn)入第二低壓廢熱鍋爐(E2023)與鍋爐給水換熱后,溫度降低至 150℃左右 ,在第二水分離器( V2023)分離出冷凝液后的變化氣氣體成分如下: 成分 H2 CO CO2 CH4 N2 Ar H2S COS 體積比 47.04 9 4 15 廢熱鍋爐圖片 16 ? 在第二水分離器( V2023)分離出冷凝液后的變換氣依次進(jìn)入脫鹽水加熱器( E2023)、循環(huán)水冷卻器( E2023),分別與管網(wǎng)來的脫鹽水、循環(huán)水換熱,溫度降至 40℃ 后進(jìn)入水洗塔 (T2023),并用密封水將變換氣中的氨洗去后送低溫甲醇洗工段。 19 、鍋爐水流程 ( V2023)來的鍋爐給水經(jīng)高壓鍋爐給水泵( P2023A/B/C)升壓到 ( G)后去鍋爐給水加熱器( E2023B)升溫到 160℃ 后分別去甲醇合成及硫回收。 22 V2023 ? 由第一水分離器( V2023)和第二水分離器( V2023)分離下的高溫冷凝液送入冷凝液貯槽( V2023),其閃蒸出的氣體進(jìn)入汽提塔( T2023)下部,冷凝液貯槽( V2023)出來的液體經(jīng)中壓冷凝液泵( P2023A/B)升壓至 ( A)送至氣化洗滌塔。 25 一氧化碳的變換反應(yīng)是一個(gè)放熱反應(yīng),其反應(yīng)方程式為: ? CO+H2O==CO2+H2+Q ? 一氧化碳變換是一個(gè)放熱、等體積的可逆反應(yīng)。同時(shí),一氧化碳的變換率隨溫度的升高而降低。 27 ? : ? 變換反應(yīng)前后氣體體積不變,所以提高壓力不能改變反應(yīng)過程的平衡狀態(tài),但提高壓力后,反應(yīng)物濃度增加,促進(jìn)了分子間的接觸,并且還能增加催化劑內(nèi)表面的利用率及氣體與催化劑的接觸時(shí)間,故其空速隨壓力提高而加大,從而提高了催化劑的生產(chǎn)強(qiáng)度。 汽氣比對于反應(yīng)速度的影響,一般在汽氣比較低時(shí)反應(yīng)速度隨汽氣比增加而上升較快,而后隨汽氣比的不斷上升逐漸緩慢下來,適當(dāng)提高汽氣比對提高一氧化碳的變換率及反應(yīng)速度均有利,但過高汽氣比則在經(jīng)濟(jì)上是不合理的,且會(huì)造成催化劑的反硫化反應(yīng)。 30 ? 在正常條件下,進(jìn)入變換爐的氣體成分、流量都沒有改變,但變換爐出口氣體中 CO含量升高,要維持指標(biāo)正常,需提高床層溫度,或加大蒸汽用量。 31 ③ 空氣進(jìn)入變換爐,使催化劑的有效成分 CoS、MoS2硫酸鹽化,永久失去活性,反應(yīng)方程式為: CoS+2O2= CoSO4 ; MoS2+4O2= Mo(SO4)2 ④ 發(fā)生反硫化反應(yīng)。 ⑧ 催化劑質(zhì)量差。 10 ℃ 。 ? ⑦鍋爐給水的分析: O2含量 ≤ mg/l。 ? ④ 控制方法:正常操作中可調(diào)節(jié) TV2023,對入口溫度進(jìn)行調(diào)節(jié)。 5℃ ,隨著催化劑活性的逐漸降低,再采用逐步提高變換爐入口溫度的方法。 ④ 控制方法:正常操作中可調(diào)節(jié) AV2023,來控制出工序 CO的含量。 36 ? : ? ① 監(jiān)測點(diǎn): PDIA2023 ? ② 控制指標(biāo): ≤30kPa ? ③ 造成床層壓差上升的因素:負(fù)荷過大;氣體中粉塵含量大,催化劑結(jié)皮或粉化;水煤氣帶水造成催化劑的結(jié)塊,引起氣體的偏流;儀表測量不準(zhǔn)等。 38 液位控制 : ⑴控制點(diǎn): LICA202 LICA202 LICA2023。若液位過高,可適當(dāng)關(guān)自控閥小自控閥;若液位仍高,可開大連續(xù)排污手動(dòng)閥,必要時(shí)也可打開間歇排污手動(dòng)閥,加大排污量來降低液位。當(dāng)管網(wǎng)壓力升高后,會(huì)影響中壓廢鍋的壓力。 4
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