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設(shè)備管理工作總結(jié)大全-文庫吧

2025-10-11 02:57 本頁面


【正文】 船舶修理質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)理,安技科進(jìn)行質(zhì)量跟蹤,在修理過程中,由于監(jiān)修人員有較強(qiáng)敬業(yè)精神和責(zé)任心,從而確保了船舶的修理質(zhì)量;五是嚴(yán)格審核修理費(fèi)用,力爭把修理費(fèi)壓到最低。同時為了搞好船舶檢驗工作,做到提前計劃,把準(zhǔn)備工作做到前面,使所有船舶檢驗都是一次性合格,通過我們的努力;保持了設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好,保障了安全生產(chǎn)的需要。四、開展環(huán)保節(jié)能工作,建設(shè)環(huán)保節(jié)約型企業(yè)節(jié)能環(huán)保工作是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的一項重要工作,分公司對環(huán)保和節(jié)能工作非常重視。在這方面做了不少工作,具體為:1)、加大對節(jié)能環(huán)保工作的宣傳,增強(qiáng)職工節(jié)能環(huán)保意識。為此,分公司利用橫幅、黑板報、宣傳畫報、電子顯示屏等宣傳工具進(jìn)行節(jié)能環(huán)保宣傳,增強(qiáng)了職工節(jié)能環(huán)保意識,提高了職工節(jié)能環(huán)保的自覺性。2)、把做好節(jié)能環(huán)保工作落到實處。平時加強(qiáng)對管線、法蘭接頭、閥門等的維修保養(yǎng),嚴(yán)防跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象發(fā)生,如在加油站檢查中,發(fā)現(xiàn)官牌夾加油站有一臺加油泵,雖經(jīng)多次維修,仍能有滴漏油現(xiàn)象,后經(jīng)組織技術(shù)攻關(guān),解決了這一問題,杜絕了油泵滴漏。3)、嚴(yán)格執(zhí)行海事、環(huán)保等部門的有關(guān)規(guī)定,按規(guī)定進(jìn)行垃圾和污水處理;八里江加油站在08年11月,通過了九江市環(huán)保局的環(huán)保評估驗收。4)、采取使用節(jié)能電器、設(shè)備,加強(qiáng)用電、用水日常管理等節(jié)能措施,達(dá)到了節(jié)能環(huán)保的目的。5)、重視對物料、油、電的消耗管理,制定了物料、油、電的消耗定額,對各加油站進(jìn)行考核,并要求設(shè)備按經(jīng)濟(jì)速度運(yùn)行,降低能耗,達(dá)到了降本增效的目的??偨Y(jié)20xx年的設(shè)備管理工作,雖然取得了一定的成績,但仍存在許多不足,如:設(shè)備管理工作抓得還不夠細(xì),不夠?qū)?,業(yè)務(wù)管理水平還不夠高,難以適應(yīng)工作需要,這些,都有待于我們在今后的工作中,加以改進(jìn)和提高,從而使我司設(shè)備管理工作更上一個新臺階,為加強(qiáng)設(shè)備管理,提高設(shè)備管理水平做出更大的努力。設(shè)備管理工作總結(jié)2在20xx年的工作中,堅持以設(shè)備點檢為中心,加強(qiáng)設(shè)備管理,使設(shè)備運(yùn)行有了一個“穩(wěn)定、高效”的環(huán)境。本,在完成了大量設(shè)備基礎(chǔ)管理工作的同時,加強(qiáng)了制度落實和考核,促進(jìn)了設(shè)備點檢、巡檢、備件選型、質(zhì)量把關(guān)、技術(shù)改造等工作的全面開展,并通過推行預(yù)知性和計劃性設(shè)備定修,扭轉(zhuǎn)了以前事故影響時間長、生產(chǎn)損失大、設(shè)備維護(hù)靠“搶修”的被動局面。針對20xx年的工作情況作出以下總結(jié):一、設(shè)備零故障管理設(shè)備零故障運(yùn)行是設(shè)備運(yùn)行最優(yōu)秀的模式,是設(shè)備管理所追求的最高境界。應(yīng)在以下方面下工夫:定期對車間設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)檢查,隨時監(jiān)督操作工嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備操作,杜絕違章操作,發(fā)現(xiàn)隱患要求現(xiàn)場整改,要求車間做好設(shè)備日常點檢記錄。設(shè)備的保養(yǎng)、維修工作(1)重視保養(yǎng),減少維修按照制定的設(shè)備保養(yǎng)計劃,對公司行車、連鑄電氣、AOD爐、中頻柜、制氧站、電氣設(shè)施等設(shè)備全面進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),做到了及時發(fā)現(xiàn)并徹底排除故障隱患,做到及時保養(yǎng)。(2)對重點設(shè)備維修做到搶修及時要求維修人員在針對煉鋼車間設(shè)備維修時必須5分鐘到現(xiàn)場,并協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間,安排操作工配合維修人員在最短的時間內(nèi)搶修好設(shè)備,并現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督,確保維修質(zhì)量,順利完成了各項搶修、維修工作。(3)特種設(shè)備管理對于特種設(shè)備,如二次閥門站、行車等,加強(qiáng)管理,點檢到位,維護(hù)及時。對于二次閥門站,定期檢查,排除安全隱患,使顯示和調(diào)節(jié)完全對應(yīng),響應(yīng)靈敏,排除安全隱患。行車具備特有的電氣特性和機(jī)械特性,行車也是車間最易出故障的設(shè)備,是最大的安全設(shè)備,性能的好壞對生產(chǎn)的順利進(jìn)行、地面人員的安全有重要的意義。車間制定完整的行車點檢與保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn),要求維修人員嚴(yán)格按照規(guī)章制度,對行車鉤頭、大小車輪、主副鉤定滑輪、鋼絲繩進(jìn)行潤滑,大型減速機(jī)齒輪油定期更換,鋼絲繩按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報廢。對于行車維修人員,車間對其進(jìn)行責(zé)任分布,明確各個車輛的負(fù)責(zé)人,并抽出專業(yè)且負(fù)責(zé)任的人員,每天進(jìn)行點檢工作,培養(yǎng)出一支專業(yè)化、年輕化的行車維修隊伍,能夠快速的處理行車運(yùn)行的各種問題,將行車本身造成的安全隱患下降為零。(4)重點設(shè)備的管理完善了AOD爐,混鐵爐日常保養(yǎng)制度,進(jìn)一步規(guī)范了爐前操作工的安全操作和日常保養(yǎng)。通過定期的檢查,督促爐前工必須每天對AOD爐進(jìn)行保養(yǎng)和潤滑,對違反操作規(guī)程的人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰,做到有章可循。對于AOD爐配套設(shè)備,車間安排專職人員,每個班次進(jìn)行點檢,對于出現(xiàn)的問題及時匯報并積極維修。對于高壓站、變壓器和電氣柜的重要性,車間專門成立了高壓運(yùn)行班,專職負(fù)責(zé)公司發(fā)電機(jī)和變壓器日常的運(yùn)行和維護(hù),制定嚴(yán)格的規(guī)章制度和操作規(guī)程,每班次必須對變壓器的運(yùn)行情況進(jìn)行點檢,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。積極對設(shè)備合理化改造,排除安全隱患按照日常點檢和維修中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行了相應(yīng)的整改,對于AOD爐頂吹氧槍提升裝置的改造,中頻柜連接銅排改造,F(xiàn)爐高壓電柜改造,中頻變壓器油水冷卻改造,鋼絲繩加油的選型,行車制動系統(tǒng)的改造、行車電纜的選用等等,使設(shè)備整改后更加合理,節(jié)約了能耗,提高了安全系數(shù),有力的保障了生產(chǎn)的順利進(jìn)行。配件管理對全車間的設(shè)備配件進(jìn)行清理和統(tǒng)計,了解設(shè)備配件最低庫存量,并與倉庫溝通協(xié)調(diào),隨時保證配件的庫存,保證生產(chǎn)維修及時性。嚴(yán)把備品備件質(zhì)量關(guān),每批回來的備件必須經(jīng)過專業(yè)檢測后方可入庫,不合格的產(chǎn)品拒不使用。不斷總結(jié)經(jīng)驗,吸取教訓(xùn),及時調(diào)整工作方法,制定更加合理的設(shè)備維護(hù)由于電工人員較少,維修任務(wù)龐大復(fù)雜。由于我公司用電特性,是以整流逆變?yōu)橹鞯臒掍撠?fù)荷,其特有的伏安特性,引起巨大的波形畸變,諧波電壓和諧波電流遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家標(biāo)準(zhǔn),是威脅電氣設(shè)備的主要隱患。諧波治理裝置投資大,周期長,除一方面積極向公司領(lǐng)導(dǎo)反映要求治理外,特成立高壓運(yùn)行班組,專人專職管理,對變壓器每天進(jìn)行檢查維護(hù),并定期做分析實驗,對每臺變壓器跟蹤維護(hù),力求每臺變壓器運(yùn)行在最佳狀態(tài),及時調(diào)整我公司的電氣功率因數(shù),每月電業(yè)局對我公司功率因數(shù)獎勵在8萬元左右。二、6S管理與績效考核通過制定規(guī)章制度和員工的考核制度,規(guī)范了員工行為。在日常工作中,強(qiáng)調(diào)班組清潔衛(wèi)生管理,并制定了每天清潔值班人員安排表,落實責(zé)任人,做到事事有人管,充分調(diào)動起每一位員工的責(zé)任心。為了充分調(diào)動車間員工的積極性,我車間本進(jìn)行全面的績效考核。本次績效考核包括理論考試、實操考試和民主評議等方面,充分反映每一位員工在日常工作的表現(xiàn),并且根據(jù)績效考核成績制定了新的工資標(biāo)準(zhǔn),各方面反映均良好,員工的積極性得到極大的提高??冃Э己藢⒚磕赀M(jìn)行一次,表現(xiàn)優(yōu)異的員工有了新的薪資提升渠道,車間工作開展更加順利。三、降低維修費(fèi)用維修費(fèi)用的高低直接影響到車間的降成本情況,維修費(fèi)用的控制主要來自備品備件、材料的更換及委外維修費(fèi)用。只要設(shè)備運(yùn)行就會有備件磨損、消耗,車間通過各種方法制度降低維修費(fèi)用。首先,提高備件在線使用壽命:車間嚴(yán)把備件質(zhì)量關(guān),制定確實可行的裝配工藝、方法,并且不斷對職工進(jìn)行職能培訓(xùn),能夠在最短的時間內(nèi)掌握零部件的結(jié)構(gòu)及裝備原理,使備件運(yùn)行能夠達(dá)到最佳狀態(tài)。其次,大力提倡修舊利廢:比如行車的鉤頭,有的鉤頭壞掉一個輪片,或者鉤頭的護(hù)照壞掉,我車間利用閑散時間,把壞掉的鉤頭拼湊成一個可用的鉤頭,有效降低了生產(chǎn)成本。四、設(shè)備安全運(yùn)行安全是一切運(yùn)行生產(chǎn)的保障,只有搞好設(shè)備安全生產(chǎn),才能夠保證車間各個指標(biāo)的順利完成。車間設(shè)備安全運(yùn)行細(xì)化到個人,誰承包的設(shè)備誰就是安全運(yùn)行的第一責(zé)任者,安全問題否定一切。維修工現(xiàn)場處理問題時不允許一人單獨(dú)行動,需兩人或者兩人以上,互助互保,確保人身安全。在車間大力倡導(dǎo)、控制下,本生產(chǎn)過程中,無一起設(shè)備事故因我車間維修、保養(yǎng)設(shè)備不及時、不到位而發(fā)生,無一名車間員工因不遵守維修規(guī)程而受傷。五、存在的問題在20xx年,由于煙罩漏水問題影響了生產(chǎn)的正常進(jìn)行,為此公司采購了專業(yè)廠家生產(chǎn)的水冷煙罩,專業(yè)的水冷煙罩在安裝后反應(yīng)良好,到目前為止,尚無出現(xiàn)漏水情況。煙罩漏水而影響生產(chǎn)的情況得以遏制。由于生產(chǎn)任務(wù)繁重,行車運(yùn)行頻繁,又增加兩輛100T冶金吊,又經(jīng)過6年的運(yùn)行,行車軌道及屋架承受能力接近甚至超過極限,有行車大梁上面的連接撐脫落現(xiàn)象,E跨行車兩根立柱向南彎曲5公分,造成安全隱患?,F(xiàn)已建議公司組織專業(yè)的評估機(jī)構(gòu)對車間屋架及行車大梁進(jìn)行評估并制定加固方案。AOD爐爐殼經(jīng)常開裂對生產(chǎn)造成影響:第一個新爐殼于20xx年12月18號交工,使用4個月開裂;第三個AOD爐爐殼于20xx年2月18日交工,4月26日開裂,5月14日開裂,開裂情況:筋板開裂、爐底和爐體結(jié)合處開裂。建議采購專業(yè)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品以作對比研究,提高自身制作水平。六、工作思路:在20xx年工作中,我車間還需堅持以設(shè)備點檢為中心,加強(qiáng)設(shè)備管理,增強(qiáng)員工素質(zhì),促進(jìn)設(shè)備點檢、巡檢、備件選型、質(zhì)量把關(guān)、技術(shù)改造等工作的全面開展,使設(shè)備運(yùn)行有了一個“穩(wěn)定、高效”的環(huán)境,努力實現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行零故障!七、總結(jié)設(shè)備管理工作首先來自人的因素,要用心、細(xì)心,盡心盡力的去干好每一件事,不放過任何細(xì)節(jié),事無巨細(xì),無“小”事可言;其次是物的因素,要有好的設(shè)備和確實可行的維護(hù)保養(yǎng)制度規(guī)程。通過大家多年來的努力,車間在設(shè)備管理中出現(xiàn)不少亮點,但也存在著不足,設(shè)備管理是一個長期管理的過程,在過程中需要不斷學(xué)習(xí)新的設(shè)備管理思路,20xx年設(shè)備管理上有成績也有缺陷,通過車間內(nèi)部的不斷摸索,意識到公司生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)狀,積極推行設(shè)備點檢管理模式,依據(jù)此目標(biāo),在20xx年的工作中,不斷提高本車間員工的業(yè)務(wù)水平,提高員工的管理能力、提高員工的應(yīng)變能力、提高員工的創(chuàng)新能力,為20xx年公司完成生產(chǎn)任務(wù),提升設(shè)備管理水平做積極準(zhǔn)備。設(shè)備管理工作總結(jié)3回顧20xx年,球團(tuán)設(shè)備運(yùn)行基本受控,故障率較去年有一定降低,各項設(shè)備管理工作水平穩(wěn)中有升,基本能完成公司下達(dá)的各項裝備管理目標(biāo),全年內(nèi)未發(fā)生一起重大設(shè)備事故及與設(shè)備有關(guān)的安全事故,下面是一年來設(shè)備管理的大體情況。一、基礎(chǔ)管理工作情況,確保設(shè)備的正常運(yùn)行堅持每周一次不定期的集設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的精密點檢、一二級點檢、潤滑、物資定臵、設(shè)備衛(wèi)生、操作規(guī)范、設(shè)備安全等為一體的綜合巡檢,發(fā)現(xiàn)的問題按照其影響的程度,對責(zé)任單位進(jìn)行安排期限進(jìn)行、或是考核,并按所下發(fā)的紀(jì)要進(jìn)行及時督查,經(jīng)過多次的整改,基本不存在重犯的情況,從而夯實了點檢、潤滑等基礎(chǔ)管理工作實施的有效性,規(guī)范了操作工、維修工的設(shè)備管理行為,控制住設(shè)備非計劃檢修時間,為生產(chǎn)的持續(xù)進(jìn)行提供設(shè)備保障。,達(dá)到見本色標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備衛(wèi)生見本色工作達(dá)標(biāo),是今年設(shè)備管理中一個亮點之一,盡管該項要求從建廠就在提,但一直未得到徹底解決或是堅持不下來,總是不見成效。但隨著公司要求及我廠設(shè)備管理的細(xì)化及提高,在年中的兩個月,就以設(shè)備衛(wèi)生見本色為重點展開工作,經(jīng)過制定標(biāo)準(zhǔn)、劃分責(zé)任、對標(biāo)準(zhǔn)再進(jìn)行再標(biāo)準(zhǔn)化、不符合要求的進(jìn)行天天督察、考核、改進(jìn)的逐點突破,直至輻射到全廠的衛(wèi)生都合格。到目前為止,95%設(shè)備基本能見本色,達(dá)到分廠、公司的要求。,確保物資正常消耗加強(qiáng)成本管理,是公司再擴(kuò)大化的永恒主題,相應(yīng)的公司對分廠的物資計劃采購、消耗數(shù)量、庫存量都有限制,結(jié)合此要求,從物資進(jìn)場的源頭抓起,充分結(jié)合近年的消耗,有計劃性、需求性的申報計劃,杜絕備件物資無目標(biāo)的回廠成永久的死積壓,讓太多的流動資金變成死帳。對于回廠的物資,從技術(shù)角度嚴(yán)格控制其質(zhì)量,特別是對備件材質(zhì)均要有明確說明,或是化驗追蹤,不合格的物資不可能進(jìn)場,如我廠使用的低鉻鑄球,發(fā)現(xiàn)有破碎嚴(yán)重問題,技術(shù)人員及時和機(jī)修進(jìn)行聯(lián)系,要求對破碎率進(jìn)行控制,經(jīng)過持續(xù)的跟蹤,破碎率得到較有效控制,又如外購篩板,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題,立即進(jìn)行退貨,不可能讓步使用,還如對于涉及到輸送流體用的葉輪,必須附帶動平衡校驗記錄,否則是不會簽字確認(rèn)接收的。對于已回廠的物資,都進(jìn)行專人管理,有需要才能出庫,要多少領(lǐng)多少,部分有色金屬或有價值的物資,還要求交舊換新,杜絕物資價值的浪費(fèi)。,確保檢修質(zhì)量的合格面對連續(xù)生產(chǎn)的現(xiàn)實,我廠從檢修前的準(zhǔn)備、檢修過程控制及驗收下功夫,檢修前召集維修人員對方案進(jìn)行優(yōu)化,同時涉及到的材料、機(jī)具都是考慮、準(zhǔn)備的范疇,且對準(zhǔn)備情況安排專人檢查;檢修過程落實到個人,并有技術(shù)人員現(xiàn)場巡查,防止違規(guī)操作及偷工減料現(xiàn)象的發(fā)生;檢修結(jié)束后,都要由項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、使用單位代表共同試車,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,對整改不到位的將受到經(jīng)濟(jì)方面的考核??傮w來說,遵循“凡事預(yù)則立”的原則,只做有準(zhǔn)備的事,最中確保檢修達(dá)到目的。,促使培訓(xùn)達(dá)到效果由于學(xué)識等方面的限制,并不是所有員工對指令、規(guī)范都能領(lǐng)會并按要求去執(zhí)行,并且有些規(guī)章制度必須保證其嚴(yán)密性,字里行間都是死板的,這時就必須有懂實際含義的人來解釋,設(shè)備方面的解釋,那就是技術(shù)人員,在培訓(xùn)的過程中,必須巧借生活例子來開導(dǎo),讓被培訓(xùn)人員能類比理解,從而達(dá)到規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確執(zhí)行。,圓滿完成年中中修工作結(jié)合豎爐導(dǎo)風(fēng)墻的實際運(yùn)行情況,于5月x日31日進(jìn)行為期6天的中修,本次中修所有方案、施工都立足自身,在中修中未出現(xiàn)因備件物資、方案準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致的項目未完成情況,均是按質(zhì)按量按時按安全的完成整個檢修。二、技術(shù)引用及創(chuàng)新,結(jié)合上次在使用中的不足,我廠從以下方面進(jìn)行改進(jìn),來提高備件使用壽命,減輕維護(hù)負(fù)擔(dān):(1)四面主板的材質(zhì)由更具耐磨的Q345改代替普通Q235,延長使用壽命;(2)冷卻水箱的冷卻水由聯(lián)通循環(huán)改為不相互干擾的單控制;(3)進(jìn)出水箱的管道由硬連接改為膠管軟連接。,故障較多,差點因減速機(jī)備件導(dǎo)致潤磨機(jī)的停機(jī),我廠依照4皮帶改造成果的經(jīng)驗,對進(jìn)料皮帶的傳動方式由減速機(jī)、頭輪、電機(jī)分離且性能穩(wěn)定組合取代以前的精簡的G系類減速機(jī)、內(nèi)裝式電滾筒的`傳動方式,以前平均每月會出現(xiàn)2次因傳動導(dǎo)致的皮帶停機(jī)事故,但改造3個月以來從未出現(xiàn)因傳動導(dǎo)致的皮帶停機(jī)事故。豎爐風(fēng)機(jī)出口電動蝶閥,因安裝在振動較大的風(fēng)管上,到年中出現(xiàn)因執(zhí)行器內(nèi)部的電氣元件振壞使閥門自關(guān)導(dǎo)致羅茨風(fēng)機(jī)被憋風(fēng)自停的事故,經(jīng)過技術(shù)人員的研究,決定將執(zhí)行機(jī)構(gòu)移至振動較小的地方,只需加長連桿即可。自改造以來,該閥門控制較有效。羅茨風(fēng)機(jī)的旁通閥也是裝在振動較大的風(fēng)管上,經(jīng)過兩年多的顛簸,閥門的蝸輪蝸桿相對移位,閥門翻板不受控,曾經(jīng)出現(xiàn)因蝸桿脫落而閥門自開現(xiàn)象,羅茨風(fēng)機(jī)的壓力一下子降下來,差點導(dǎo)致設(shè)備事故,后來盡管用焊接、捆綁的方式來固定蝸桿,但羅茨風(fēng)機(jī)的壓力
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