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永鑫化工30萬噸fcc汽油加氫裝置標定總結報告10-文庫吧

2025-07-20 02:22 本頁面


【正文】 ③,R201反應入口溫度,28日降低10℃,而加氫重汽油在原料硫含量增加的情況下,精制重汽油硫含量仍明顯降低。分析原因,27日新氫雜質(zhì)(主要是CO和CO2)較多,循環(huán)氫氣體中CO和CO2含量高。28日,新氫、循環(huán)氫純度較高,CO和CO2雜質(zhì)明顯減少。判斷為CO和CO2對加氫脫硫有較強的抑制作用。選取9月27日8:0029日8:00兩天累計數(shù)據(jù),進行物料衡算,其物料平衡。每小時損失768kg,占原料汽油2%,而此部分損失大部分為高辛烷值汽油。應通過優(yōu)化、改造預分餾系統(tǒng)進行回收。標定期間對各種氣體組成、~。標定期間混合汽油滿足國Ⅳ標準。 輕汽油逸失量較大 ,分餾塔頂氣體C4和C5含量累計達20%以上,28日分析C6竟達3%,說明輕汽油的逸失量較大。影響辛烷值和加工損失,應通過提高操作壓力等措施加以回收。 二烯烴飽和不充分,硫含量在50ppm左右,硫醇硫含量為67ppm,博士試驗均通過;,硫含量約500ppm,硫醇硫9~10ppm。因廠方無法分析出原料和產(chǎn)品中的二烯烴,無法判斷出二烯烴的飽和情況,但結合預處理反應器溫升較低,R201差壓上升較快的情況,分析二烯烴飽和不充分。 催化劑選擇性脫硫效果好,入口溫度245℃,出口溫度262℃的條件下,將預處理重汽油硫含量從約550ppm降低到27ppm左右,加氫脫硫率達到95%,說明催化劑具有很高的加氫脫硫活性,而且溫升只有18℃,新氫消耗小。從28日原料汽油和混合汽油族組成分析來看,%,說明芳烴飽和反應基本沒有發(fā)生;混合汽油烯烴體積分數(shù)減少僅1%,說明辛烷值損失應該比較小。因此,安耐吉汽油選擇性加氫催化劑在達到深度脫硫的同時,烯烴飽和程度低,選擇性脫硫效果好。 辛烷值損失低25日,按照國Ⅲ汽油生產(chǎn)時。2729日,按照國Ⅳ標準生產(chǎn),隨著二反(R201)入口溫度降低,辛烷值損失逐漸減小,28日,在降低R201反應入口溫度10℃后。29日,在進一步降低R201入口溫度至244℃,溫升16℃時。從29日輕汽油干點和總硫來看,輕汽油還可以多拔一些,實際辛烷值損失還可以進一步降低。 論從催化汽油加氫裝置的標定考核數(shù)據(jù),以及自開工以來裝置運轉(zhuǎn)情況來看??梢缘贸鋈缦陆Y論:① 采用北京安耐吉公司提供的汽油選擇性加氫催化劑,完全能夠滿足永鑫化工生產(chǎn)國Ⅳ標準汽油的要求。② 在目前原料油硫含量和裝置現(xiàn)有操作條件下,按照國Ⅲ標準生產(chǎn)時,;按照國Ⅳ標準生產(chǎn)時。③ 目前預反應器溫升較低,二反氫油比不高,新氫CO和CO2含量超標,對裝置長周期生產(chǎn)有不利影響,應盡快予以完善。以進一步降低辛烷值損失和加工損失。① 提高一反(R001)入口溫度至150℃以上,建議床層溫升≮5℃,不允許床層無溫升狀況出現(xiàn),確保二烯烴盡可能少帶入二反(R201)造成床層結焦。確保裝置長周期生產(chǎn)。② 要保證二反入口氫油比,力爭≮目前氫油比為180190h1,小于推薦值。建議開兩臺循環(huán)機; ③ 降低PSA產(chǎn)品氫CO+CO2含量至30ppm以下。因CO和CO2含量高,抑制了加氫脫硫活性,目前被迫提高反應溫度維持脫硫率,使辛烷值損失加大,同時加劇了催化劑的結焦速率;④ 一反與二反入口、一反與二反出口預硫化跨線均要加盲板。確保不出現(xiàn)汽油內(nèi)漏現(xiàn)象。⑤ 預分餾塔系統(tǒng)盡快進行改造完善。目前預分餾塔頂部氣體冷卻負荷不足,回流比較小,操作壓力又偏低,加工損失較大,導致汽油辛烷值損失較大。
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