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安全生產(chǎn)事故典型案例-文庫吧

2025-04-09 22:16 本頁面


【正文】 區(qū)內(nèi)的家畜、家禽死亡千余只。樹木、禾苗、疏菜全枯萎而死,儲(chǔ)存的水果、食物變質(zhì)毀壞。事故中先后共42人死亡。經(jīng)濟(jì)損失200萬元以上。本次事故使昔日繁榮的沙溪鎮(zhèn)變得一片蕭條,全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展受到嚴(yán)重破壞。二、事故原因1.“93”事故慘案是由多方面違章和管理混亂等原因所致。事前未辦危險(xiǎn)品準(zhǔn)運(yùn)證,押運(yùn)員未進(jìn)行安全衛(wèi)生培訓(xùn),而且押運(yùn)員由采購員兼任,采購員未盡押運(yùn)員職責(zé);槽罐的改造、檢驗(yàn)發(fā)證系一個(gè)部門所為,使槽罐改造后存在隱患,槽罐車本身結(jié)構(gòu)不合理,進(jìn)口閥高立在罐體上邊,周圍無護(hù)欄;司機(jī)違章將危險(xiǎn)品罐車開進(jìn)人口稠密的村鎮(zhèn);道路不暢而強(qiáng)行通過;車上無防護(hù)器具,發(fā)生泄漏事故后,押運(yùn)員不能及時(shí)進(jìn)行堵漏,司機(jī)也不能立即戴上防護(hù)器將車開到曠野無人處,而是棄車逃命。司機(jī)系個(gè)人運(yùn)輸專業(yè)戶,外出執(zhí)行任務(wù)前,雇主未對(duì)其進(jìn)行安全教育,不交待注意事項(xiàng),將汽車開往人口稠密地區(qū);在運(yùn)輸危險(xiǎn)品證件不全的情況下,上海某染料化工廠仍予灌裝;在司機(jī)和采購員沒有危險(xiǎn)品駕駛證和押運(yùn)證的情況下,有關(guān)部門未進(jìn)行審查,就簽發(fā)了準(zhǔn)運(yùn)證,并在杭州市行駛了四條街后方離開。2.%的一甲胺在短短的十多分鐘內(nèi)全部泄漏。當(dāng)時(shí)氣溫高達(dá)37℃,一甲胺沸點(diǎn)為—℃,故泄漏的毒物同時(shí)迅速汽化,導(dǎo)致頃刻間街區(qū)毒氣濃霧彌漫,毒物汽化程度越大,其污染程度和范圍也越大。當(dāng)日氣候悶熱,風(fēng)速很小,難以迅速吹散毒氣,而當(dāng)時(shí)的風(fēng)向有利于使毒氣沿街道擴(kuò)散,使危害增大。事故在拂曉前發(fā)生,9月初為夏末的季節(jié),當(dāng)時(shí)是逆溫氣象條件,垂直穩(wěn)定度大,地面氣溫下冷上熱,上下空氣流動(dòng)很少,加上一甲胺密度比空氣大,使毒氣滯留在貼近地面的冷空氣層中,并緊貼地面向下風(fēng)方向擴(kuò)散。當(dāng)?shù)鼐用翊鬅崽煊邢囟?xí)慣,使呼吸帶毒氣處于較高濃度,也加大事故危害。3.事故發(fā)生后,來勢兇猛,病性險(xiǎn)惡。當(dāng)?shù)鼐用窈歪t(yī)療機(jī)構(gòu)事前毫無準(zhǔn)備,缺乏自救互救的知識(shí)和器材,對(duì)突如其來的災(zāi)害無法應(yīng)付。人們?cè)谔由杏捎跊]防護(hù)器材,不明上風(fēng)向,在高濃度的毒氣污染區(qū)內(nèi)盲目亂跑,反而增加了毒氣吸入量,加重危害。在一個(gè)小鎮(zhèn)突然發(fā)生近600人中毒就醫(yī),其衛(wèi)生院的醫(yī)療力量和器材必然極度不足,加之醫(yī)務(wù)人員對(duì)一甲胺中毒病人的搶救知識(shí)知之甚少,因此不可避免地導(dǎo)致較高的中毒率和病死率。例5.金陵石化公司南京煉油廠油罐燃燒事故1993年10月21日18時(shí)15分,金陵石化公司南京煉油廠油品分廠半成品車間無鉛汽油罐區(qū)發(fā)生空間爆炸,引起罐區(qū)地面及310號(hào)油罐起火。經(jīng)156輛消防車、1323名消防人員17小時(shí)撲救,大火于22日11時(shí)撲滅。事故操作工、拖拉機(jī)駕駛員2人死亡。事故的教訓(xùn):1)誤操作導(dǎo)致油品泄漏。操作工在對(duì)310號(hào)油罐進(jìn)行加劑循環(huán)調(diào)和作業(yè)時(shí),本應(yīng)打開310 罐的副出線主控制閥,卻錯(cuò)開了311號(hào)罐的副出線主控制閥,導(dǎo)致311罐裝滿的汽油泵入310罐并外溢,在罐區(qū)內(nèi)外大面積擴(kuò)散,形成爆炸氣體;2)安全系統(tǒng)報(bào)警沒注意。310罐油品外溢后,曾發(fā)生聲光、計(jì)算機(jī)報(bào)警,都被操作員忽視;3)交接班沒到現(xiàn)場。操作員在15時(shí)15分發(fā)生操作錯(cuò)誤,16時(shí)并沒有按規(guī)定到現(xiàn)場進(jìn)行交接班,錯(cuò)過了發(fā)現(xiàn)泄漏的時(shí)機(jī);4)拖拉機(jī)進(jìn)廠沒被制止。拖拉機(jī)進(jìn)入一級(jí)防火防爆區(qū),嚴(yán)重違反安全規(guī)定;拖拉機(jī)防火安全帽形如虛設(shè),不能起到阻火作用;5)消防設(shè)計(jì)、審查、施工、驗(yàn)收管理混亂,有些隱患長期得不到整改,半固定的泡沫滅火線底閥未裝,延誤了救火時(shí)機(jī)。例6.物料泄漏遇高溫表面或明火導(dǎo)致事故由于放空管位置安裝不當(dāng),放空時(shí)油噴落到附近250℃高溫的閥體上引起燃燒。又加熱渣油帶水,可產(chǎn)生突沸現(xiàn)象,渣油從罐頂噴出,粘污了設(shè)備及管線,用汽油進(jìn)行洗刷時(shí)被汽油溶解后滲淌到下面的高溫管線上引起自燃。 1974年英國尼普洛公司己內(nèi)酰胺工廠的一臨時(shí)管線破裂,造成大量己內(nèi)酰胺泄漏,在廠區(qū)上空形成大量可燃?xì)怏w蒸氣云,遇明火發(fā)生大爆炸,全廠毀滅。 1973年日本信越化學(xué)工業(yè)公司氯乙烯生產(chǎn)裝置,由于閥門擰斷,氯乙烯貯罐內(nèi)6公斤/ 厘米2壓力約4噸重的液體,在兩分鐘內(nèi)全部噴出,擴(kuò)散面積達(dá)12000米2,氯乙稀蒸氣從催化劑的進(jìn)氣口進(jìn)入到催化劑室內(nèi),由于繼電器動(dòng)作打火,引起爆炸,接著全系統(tǒng)發(fā)生爆炸。例7.裝置內(nèi)可燃物與生產(chǎn)用空氣混合導(dǎo)致事故生產(chǎn)用空氣主要有工藝用壓縮空氣和儀表用壓縮空氣,如果進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)和易燃物混合或生產(chǎn)系統(tǒng)易燃物料混入壓縮空氣系統(tǒng),遇明火都可能導(dǎo)致燃燒爆炸事故。某合成氨裝置,由于天然氣混入儀表氣源管線,逸出后遇明火發(fā)生爆炸,原因是這個(gè)生產(chǎn)裝置的天然氣(原料)管線與儀表用空氣管線之間有一個(gè)連通管,由閥門隔開。天然氣壓力為27公斤/厘米2,空氣壓力為7公斤/厘米2。在一次停車檢修后,有人誤將此閥打開,使天然氣通過連通管進(jìn)入儀表空氣管線,再由儀表的排氣管逸出,遇明火引起整個(gè)控制室爆炸。易燃物料嚴(yán)禁用壓縮空氣輸送,這是因?yàn)橐兹嘉锪虾涂諝饨佑|以后,在容器內(nèi)便會(huì)形成爆炸性混合物,一旦遇到明火、高熱或靜電火花就會(huì)發(fā)生爆炸。某廠聚氯乙烯生產(chǎn)車間用壓縮空氣送聚合釜內(nèi)的物料,當(dāng)時(shí)由于冷卻水中斷,軸封溫度升高冒煙,造成聚合釜爆炸。正常情況下合成氨原料中,%以下,系統(tǒng)是安全的。 某合成氨廠重油氣化爐加氧制氣,配氮裝置的閥門沒有關(guān)(充氮管道和氧氣管道通過三通連接由兩道閥門控制,但沒有明顯的開關(guān)標(biāo)志和警報(bào)裝置),135℃的氧氣經(jīng)氮?dú)饪偣?氧氣壓力大于氮?dú)鈮毫?竄入壓縮機(jī)然后進(jìn)入原料氣體精制系統(tǒng),形成氫氣和氧氣的爆炸性混合氣體,遇點(diǎn)火源系統(tǒng)發(fā)生爆炸。例8. 系統(tǒng)形成負(fù)壓導(dǎo)致事故某廠一帶有攪拌裝置的二硫化碳容器,用泵將二硫化碳抽空后充入氮?dú)?,將人孔蓋移去用刮棒清除攪拌器上的固體殘留物。由于溫度下降,器內(nèi)殘留二硫化碳蒸氣凝結(jié),體積縮小,形成負(fù)壓,空氣便從人孔進(jìn)入容器內(nèi),與二硫化碳形成爆炸性混合物,在清除殘留物過程中,刮棒和攪拌器撞擊產(chǎn)生火花,引起爆炸。發(fā)酵罐通入大量蒸氣后,若又將大量的冷液迅速加入罐內(nèi),則冷的液體使蒸氣很快凝結(jié),罐內(nèi)形成負(fù)壓,發(fā)酵罐被吸癟。某油頁巖干鎦裝置多次發(fā)生爆炸火災(zāi)事故,原因是干鎦氣體(煤氣)內(nèi)含大量水蒸氣,停產(chǎn)后溫度下降,水蒸氣冷凝,設(shè)備內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓,從不嚴(yán)密處漏入空氣,形成爆炸性混合物積存于管道及設(shè)備內(nèi),再開車時(shí)爐火竄入引起爆炸。,液氨沖出事故發(fā)生日期 1988年4月11日、發(fā)生單位湖北漢陽縣氮肥廠、原因類別設(shè)備附件有缺陷事故經(jīng)過 11月晚8時(shí),2號(hào)液氨貯槽液計(jì)玻璃管突然斷裂,液氨溢出,現(xiàn)場一片白霧,視線不清,值班主任甲帶氧氣呼吸器進(jìn)現(xiàn)場想關(guān)貯槽閥門堵漏,最后在墻角窒息死亡。 原因分析 (1)液位計(jì)玻璃管安裝不穩(wěn)定,導(dǎo)致疲勞
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