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水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)安裝調(diào)試報告-閱讀頁

2025-04-07 09:59本頁面
  

【正文】 監(jiān)控系統(tǒng)上位機及LCU部分開機、并網(wǎng)過程,動作過程應(yīng)正確無誤。 ?、?計算機發(fā)出開機令后,調(diào)速器開限,開度至空載,LMK合閘,機組冷卻水電磁配壓閥(46DP)自動提起,機組冷卻水壓正常?! 、?調(diào)速器開限自動打至全開?!C組自動停機模擬試驗 ?。薄≡囼灄l件:同上 ?。病≡囼?zāi)康模簻y試H9000計算機監(jiān)控系統(tǒng)上位機及LCU部分的自動停機過程,動作過程應(yīng)正確無誤?!  。病∵^速限制器動作正常?!  。础≌{(diào)速器手動開、停機試驗正常?!  。丁】辙D(zhuǎn)溫升試驗正常,機組機械部分振動、擺動等參數(shù)合格?!≡囼烅椖浚骸 。薄溆谩蛰d  45LP投入,4503DL在切,45036刀閘在切,用41KK和計算機各開機一次,試驗成功?! 。场溆谩l(fā)電  45036刀閘切,電調(diào)切“手動”,投入4503DL操作電源及合閘電源,機組恢復(fù)備用狀態(tài)。 ?。础“l(fā)電→停機→備用    計算機發(fā)停機令,用電制動和機械制動各試驗一次。 其他說明  1 下位機3KVA在線式UPS電源故障,或交流消失報警,通過UPS自帶RS232串行口已送至LCU,發(fā)“水機故障”信號?! 。场溆肞LC功能、接線、程序均未做改變?! 。怠∽詣訙?zhǔn)同期裝置采用深圳智能設(shè)備有限公司的SID2V微機同期裝置。 ?。丁∷嚳刂票P,擴展中間繼電器及3F轉(zhuǎn)接柜基本未作改動?! 。浮”O(jiān)控系統(tǒng)與勵磁調(diào)節(jié)器通訊方式:常規(guī)接點方式,通過輸出調(diào)節(jié)脈沖寬度到54ZJ,55ZJ,實現(xiàn)勵磁調(diào)節(jié)?! ?0  三號機組LCU單元計算機監(jiān)控系統(tǒng)增減有功、無功功能及停機自動卸負(fù)荷功能最初未調(diào)好,故退出?! ?1 1999年2月13日,固擴機工程施工放炮多次引起“事故低油壓”動作,經(jīng)批準(zhǔn),已將三號機組LCU單元PLC程序做如下改動:將“壓油裝置備用泵啟動”作為閉鎖信號加入“事故低油壓”啟動回路中?!  、凇≡赗UNG78步前增加一步程序?!  。场 《枡C組現(xiàn)地控制單元(2F LCU) 簡述二號機組現(xiàn)地控制單元的功能、配置、安裝調(diào)試與三號機組現(xiàn)地單元基本相同。 模擬輸入量 由于二號機組已進(jìn)行了自動化元件改造,因此接入了更多的模擬量,新增加的模擬量如下: (1)快速門開度 ?。ǎ玻?dǎo)葉開度  (3)主變油枕油位 ?。ǎ矗┲髯兝鋮s水壓力  (5)機組總冷卻水流量 ?。ǎ叮C組總冷卻水壓力 ?。ǎ罚┌l(fā)電機空冷器冷卻水壓力Ⅰ ?。ǎ福┌l(fā)電機空冷器冷卻水壓力Ⅱ ?。ǎ梗┥蠈?dǎo)軸承冷卻水壓力Ⅰ  (10)上導(dǎo)軸承冷卻水壓力Ⅱ (11)水導(dǎo)軸承冷卻水壓力Ⅰ (12)水導(dǎo)軸承冷卻水壓力Ⅱ (13)推力軸承冷卻水壓力Ⅰ (14)推力軸承冷卻水壓力Ⅱ (15)上導(dǎo)油槽油位 (16)水導(dǎo)油槽油位 (17)推力油槽油位 (18)集油箱油位 (19)漏油箱油位 (20)壓油罐壓力 (21)機組高壓風(fēng)壓力 (22)機組反向風(fēng)壓力 (23)尾水管水壓力 (24)蝸殼水壓力 (25)攔污柵差壓(現(xiàn)未接) (26)頂蓋液位 (27)機組轉(zhuǎn)速 (28)電制動電流 模擬量各點在現(xiàn)地安裝接線并調(diào)試正確后,在LCU工控機中設(shè)定數(shù)據(jù)量程的死區(qū)、上上限、上限、上復(fù)限、下限、下下限、下復(fù)限、量程上限、量程下限、線損、零點、工程轉(zhuǎn)換系數(shù)等參數(shù),然后按LCU端子表對模擬量通道進(jìn)行檢查,對數(shù)據(jù)進(jìn)行率定?!‖F(xiàn)場試驗  二號機組的現(xiàn)場試驗方案,試驗條件,試驗?zāi)康?,試驗項目與三號機組完全相同,試驗結(jié)果均正確無誤。由于一號機組自動化元件進(jìn)行了全面改造,因此其PLC梯形圖控制程序與二號、三號機均有一定差異,具體可參見《石泉水電廠一號機組PLC順控梯形圖》?!  、佟∩蠙C架振動  ?、凇№斏w振動   ③ 上導(dǎo)擺度x  ?、堋∩蠈?dǎo)擺度y  ?、荨∷畬?dǎo)擺度x  ?、蕖∷畬?dǎo)擺度y 溫度量   現(xiàn)一號機組DASⅡ型溫度巡檢儀定義通道64個(二號、三號機組均只定義48個通道),因此與之對應(yīng)的LCU工控機溫度量數(shù)據(jù)庫內(nèi)也設(shè)定了64個測溫點?!‖F(xiàn)場試驗一號機組的現(xiàn)場試驗方案、試驗條件、試驗?zāi)康?、試驗項目與二號、三號機組完全相同,試驗結(jié)果均正確無誤。因此公用LCU部分無DC24V開出繼電器。公用LCU盤安裝于保護室內(nèi)。(086點采集中斷開入量,8798點備用)。(109144通道備用)  3 模擬量通道及數(shù)據(jù)檢測:公用LCU共設(shè)置模擬量80點(079),其中有17點備用。4 脈沖量:現(xiàn)設(shè)13個通道(主要用于采集主變、廠用變、110KV線路峰、平、谷各時段的有功、無功電度量),因現(xiàn)場設(shè)備原因,現(xiàn)數(shù)據(jù)未送入計算機監(jiān)控系統(tǒng)。操作遠(yuǎn)A、B站互為熱備用方式,可完成機組控制與調(diào)節(jié)、數(shù)據(jù)處理、安全運行監(jiān)視、事故及故障報警、網(wǎng)絡(luò)通訊、故障診斷等功能。工程師站主要用于方便對計算機監(jiān)控系統(tǒng)的維護。上位機各工作站(A站、B站、通訊工作站、電話報警站、工程師站)通過屏蔽雙絞線10BaseT接入DEC HUB 90(RJ 45接頭),1F LCU、2F LCU、3F LCU、公用LCU及Ⅱ期通過光纖接入DEC HUB 90,光纖網(wǎng)傳輸率為10Mbps。 組網(wǎng) 在光纖組網(wǎng)過程中我們著重注意了兩個問題:(1)避免由于外力引起的光纜彎曲和變形,例如光纜受到外力擠壓和安裝過程中局部彎曲半徑過小等;光纜受到的不良的機械應(yīng)力對光纜的損傷。 光纖接頭的連接采用目前國內(nèi)較為成熟的熔接法(由專門技術(shù)人員操作)。 光纖網(wǎng)絡(luò)檢查 (1)檢查光纖通道無故障 (2)檢查收發(fā)器無故障 (3)各插件(電源模塊、管理模塊、光纖接口板等)檢查無故障。安裝于主廠房頂。②GPS信號裝置到BSS標(biāo)準(zhǔn)校時裝置的信號電纜不大于30米,以免由于距離過遠(yuǎn)造成信號衰減過大。 上位機系統(tǒng)安裝 此次改造將上位機房原HN3040小型機及轉(zhuǎn)接柜拆除,更換為水科院自動化所H9000水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)。 上位機與下位機的聯(lián)合調(diào)試 本部分工作主要由水科院自動化所專門技術(shù)人員進(jìn)行,我方人員參與并協(xié)助其工作。 2 過速限制器動作正常 3 快速門試驗正常 4 機組過速試驗及整定值調(diào)整已結(jié)束 5 調(diào)速器手動開停機試驗正常 6 勵磁調(diào)節(jié)器試驗正常 7 機組空轉(zhuǎn)溫試驗正常 8 投入機組相應(yīng)的保護、控制、操作、信號、監(jiān)測電源。 10機組SID2V假同期試驗正確。 12上位機與下位機聯(lián)合調(diào)試已完成并正確無誤。 試驗?zāi)康模? 測試H9000計算機監(jiān)控系統(tǒng)上位機及LCU部分能否順利實現(xiàn)機組自動開機、并網(wǎng)、解列停機、工況轉(zhuǎn)換及有功、無功負(fù)荷的調(diào)節(jié)的功
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