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重油催化裂化外取熱器水動力特性計算-閱讀頁

2025-01-31 17:51本頁面
  

【正文】 所采用的管子以及 加長管 )、 —— 四種總蒸發(fā)量 130t/h, 150t/h, 180t/h和 220t/h時的水動力特性進行了計算。 計算結(jié)果及結(jié)論 外取熱器水動力特性分析 產(chǎn)汽量 (t/h) 管子規(guī)格 管屏循環(huán)倍率 循環(huán)流速范圍 (m/s) 單管流量 (kg/s) 總流量 (kg/s) 130 改造前 改造后 加長管 150 改造前 改造后 加長管 180 改造前 改造后 加長管 220 改造前 改造后 加長管 表2 氣控式外取熱器管屏 600BFD1410— 600BFU1412的水循環(huán)數(shù)據(jù)匯總 計算結(jié)果及結(jié)論 產(chǎn)汽量 (t/h) 管子規(guī)格 管屏循環(huán)倍率 循環(huán)流速范圍 (m/s) 單管流量 (kg/s) 總流量 (kg/s) 130 改造前 改造后 加長管 150 改造前 改造后 加長管 180 改造前 改造后 加長管 220 改造前 改造后 加長管 表3 氣控式外取熱器管屏 600BFD1411— 600BFU1413的水循環(huán)數(shù)據(jù)匯總 計算結(jié)果及結(jié)論 外取熱器水動力特性分析 產(chǎn)汽量 (t/h) 管子規(guī)格 管屏循環(huán)倍率 循環(huán)流速范圍 (m/s) 單管流量 (kg/s) 總流量 (kg/s) 130 改造前 改造后 加長管 150 改造前 改造后 加長管 180 改造前 改造后 加長管 220 改造前 改造后 加長管 表4 下流式外取熱器管屏 600BFD1409— 600BFU1411的水循環(huán)數(shù)據(jù)匯總 計算結(jié)果及結(jié)論 外取熱器水動力特性分析 產(chǎn)汽量 (t/h) 管子規(guī)格 管屏循環(huán)倍率 循環(huán)流速范圍 (m/s) 單管流量 (kg/s) 總流量 (kg/s) 130 改造前 改造后 加長管 150 改造前 改造后 加長管 180 改造前 改造后 加長管 220 改造前 改造后 加長管 表5 下流式外取熱器管屏 600BFD1408— 600BFU1410的水循環(huán)數(shù)據(jù)匯總 計算結(jié)果及結(jié)論 外取熱器水動力特性分析 外取熱器的水循環(huán)有下面一些特點: ? 在 2022年未做改造前,整個外取熱器的循環(huán)流速偏低,接近于設(shè)計推薦值 (- )的下限;特別是,下流式外取熱器管屏的循環(huán)流速均低于推薦的循環(huán)流速最小值( ), 水動力明顯偏弱,儲備不足 ;由此可以預(yù)見,在熱負荷不均勻或其它因素造成運行工況波動時,這些管屏的循環(huán)水動力可能發(fā)生故障或出現(xiàn)管壁高溫現(xiàn)象,導(dǎo)致管壁超溫爆管。結(jié)合 2022年改造前經(jīng)常發(fā)生爆管和泄漏事故的情況可說明,鍋爐循環(huán)流速偏低、水循環(huán)動力不足應(yīng)該是發(fā)生事故的主要原因之一。 ? 管屏 600BFD1410— 600BFU1412和管屏 600BFD1411— 600BFU1413的循環(huán)流速要明顯高于管屏 600BFD1409— 600BFU1411和管屏 600BFD1408— 600BFU1410管屏,因此相對而言,其水循環(huán)的可靠性更高。 計算結(jié)果及結(jié)論 外取熱器水動力特性分析 存在熱偏差時的水動力特性計算結(jié)果及分析 熱偏差管熱負荷與管屏平均熱負荷的比值 改造前 改造后 加長管 100 % () () () 60 % () () () 50 % () () () 40 % () () () 30 % () () () 表 6 有熱偏差時管屏 600BFD1410— 600BFU1412中的熱偏差管內(nèi)的循環(huán)流速(單位 :m/s) (說明:表中各括弧內(nèi)的數(shù)據(jù)為對應(yīng)管屏在對應(yīng)工況下,除過熱力偏差管之外的其它換熱管內(nèi)的循環(huán)流速范圍。 計算結(jié)果及結(jié)論 從水動力特性的角度考慮, 2022年改造以前的外取熱器發(fā)生水循環(huán)故障的主要原因有三個: ? 第一,換熱管內(nèi)的循環(huán)流速整體偏低,當(dāng)在存在熱力不均勻時,熱力偏差管的循環(huán)流速可能更低; ? 第二,對比 2022年改造前后的管路結(jié)構(gòu)可看出, 2022年改造前的管網(wǎng)系統(tǒng)的水力偏差也比較大,加劇了管屏內(nèi)各受熱管之間的流量偏差; ? 第三,結(jié)合換取熱器的結(jié)構(gòu)可看到,由于催化劑進入外取熱器后,先斜向沖刷換熱管、再逐漸改為縱向沖刷、最后又轉(zhuǎn)變?yōu)闄M向沖刷換熱管,再流出外取熱器;顯然,由于各換熱管的位臵的差異,催化劑與各個換熱管的的換熱強度有很大差別;因此,同一管屏內(nèi)各換熱管之間存在較大的熱力偏差。然后用計算機程序法對外取熱器的水動力特性進行了系統(tǒng)的計算和分析。本文的研究對類似的復(fù)雜水動力計算問題的解決提供了很好
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