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危險有害因素識別和安全對策-在線瀏覽

2025-04-06 12:34本頁面
  

【正文】 對照法 類比法 ? ? ETA(事件樹分析) ? FTA(事故樹分析) ? FMEA(故障模式及影響分析) ?(四) 危險、有害因素分析 ?危險和有害因素分析 3 火力發(fā)電生產(chǎn)事故案例 ? 火災(zāi)事故案例 ? 1. 電纜火災(zāi)事故 ? 據(jù)全國電力系統(tǒng)的不完全統(tǒng)計 , 1986~ 1991年 ,全國共發(fā)生電纜火災(zāi)事故 64起 , 其中由外部火源引燃的火災(zāi)有 45次 , 占總數(shù)的 %;由電纜本身故障引起的火災(zāi)有 19次 , 占總數(shù)的 %。 ? 電纜本身故障引起火災(zāi)的主要原因有絕緣老化 、受潮 , 以及終端 、 接頭爆炸等 。 年 月 18日 ,事故前 1號 、 3號機運行 , 2號機檢修 。 大火先后將位于鍋爐 10 m平臺處的電纜豎井上口兩道用石棉灰和保溫磚砌成的封堵設(shè)施破壞 , 蔓延到一單元控制室下的電纜夾層之內(nèi) , 將其中大部分電纜燒著 。 消防部門調(diào)來配備自供氧氣防毒面具的消防車 , 并于 14時 10分開始用水滅火 。 事故燒壞電纜 1271根 , 高低壓動力電纜 50根 ,總長近 20 km, 經(jīng)濟損失 11萬元 , 并造成 2臺運行中的 200 MW機組全停 , 少發(fā)電量近 2億 kWh。 該處部分電纜出墻后呈懸吊狀 , 在敷設(shè)時或投產(chǎn)后很難避免受外力影響 , 造成應(yīng)力處曲率過小 , 絕緣損傷 , 加上該處由于設(shè)備運行引起的振動較大 , 工作條件惡劣 , 逐步發(fā)展使個別電纜形成短路 。 ? 電纜著火原因是電纜溝內(nèi)一條 220kV動力直流電纜存在著機械損傷或質(zhì)量缺陷 , 運行中發(fā)生絕緣擊穿 , 短路拉弧并引燃周圍電纜 。 ?事故暴露出電纜防火方面存在的問題以及所導(dǎo)致的嚴(yán)重后果:一是電纜布置混亂 , 沒有分層布置 , 且沒有采取分段阻燃或涂刷防火涂料 , 導(dǎo)致電纜著火事故的擴大 , 燒損控制電纜 ,保護(hù)動作使全廠停電;二是室內(nèi)電纜溝與室外電纜溝交界處封堵不嚴(yán) , 擴大了事故損失 。 造成了對電氣設(shè)備的二次危害 。 且電廠的電纜電線均是重要的供電電纜或控制系統(tǒng)電纜 , 一旦形成火災(zāi) , 勢必造成全廠動力 、 控制系統(tǒng)的癱瘓 ,造成巨大的經(jīng)濟損失 。 ? 敷設(shè)在電纜夾層或架空電纜橋架廊道里的電纜 ,一旦點燃將蔓延至控制室 、 配電室等 , 從而進(jìn)一步擴大事故 , 造成停機停電事故 , 事故后修復(fù)也很困難 。 ? 2. 汽輪機油系統(tǒng)火災(zāi)事故 ? 汽輪機油系統(tǒng)包括潤滑油系統(tǒng) 、 DEHC油系統(tǒng) 、 氫密封油系統(tǒng)等 。 ? 案例:某年某月 , 某廠一臺國產(chǎn) 200 MW機組運行中 , 高壓油動機活塞上壓力表管漏油 , 檢修人員用膠皮包住漏點并用鐵絲纏緊 , 交待運行人員 10 min檢查一次 。 油管斷開約 4 min后 , 值班長下令停機 , 隨即油動機下部著火并發(fā)展到機頭附近地面的油氣爆燃 , 形成火線 , 將一人封在火區(qū)內(nèi) 。 ?油系統(tǒng)火災(zāi)案例表明,汽輪機油系統(tǒng)事故造成的危害輕則影響設(shè)備和系統(tǒng)的正常運行,迫使機組降負(fù)荷運行;嚴(yán)重時可使機組被迫停運,燒壞機械、管道及電氣、熱控設(shè)備及其電纜,降低廠房結(jié)構(gòu)強度及危害人身安全等,因此應(yīng)引起足夠重視。 ? 這次火災(zāi)燒壞皮帶 487 m( 帶寬 m) 、 帶式除鐵器兩臺 、 低壓電纜 520 m、 配電箱兩塊 , 4號皮帶約 60%的支架扭曲變形 , 部分托滾燒壞 , 一孔 31 m長的鋼結(jié)構(gòu)棧橋塌落 , 4號棧橋兩側(cè)及 4號皮帶尾部轉(zhuǎn)運間的玻璃大部分破碎 。 ?這次火災(zāi)事故的火源是由 4號皮帶乙側(cè)頭部的布袋除塵器吸塵罩蝶閥后管段 、 回粉管處積粉自燃引起的 。 時值刮東風(fēng) , 加上棧橋與水平面呈 17176。 大火沿棧橋迅速向上蔓延 , 很快燒到 4號皮帶尾部 。 ? 4. 油區(qū)動火嚴(yán)重違章引起油罐爆炸著火事故 ? 案例: 1973年 6月 29日 10時 , 某電廠一座儲有約 700t原油的油庫 , 在用乙炔焰切割油罐的回油管道時引起著火 , 火勢猛烈 。 這次火災(zāi)燒毀了油泵房以及老廠的主變壓器 、 主控制室 、 電氣試驗室和其他一些設(shè)施 , 損失約 100萬元 。 ?這次事故的原因 , 主要是由于思想麻痹 , 在油罐的回油管道上動火時 , 違反了 《 電業(yè)安全工作規(guī)程 》中 “ 在燃油管道上和通向油罐 ( 油池 、 油溝 ) 的其他管道 ( 包括空管道 ) 上進(jìn)行電火焊作業(yè)時 , 必須采取可靠的隔絕措施 , 靠油罐 ( 油池 、 油溝 ) 一側(cè)的管路法蘭應(yīng)拆開通大氣 , 并用絕緣物分隔 , 沖凈管內(nèi)積油 , 放盡余氣 ” 的規(guī)定 , 沒有采取任何隔絕防火措施 , 而草率地動火作業(yè) 。由于廠房離油庫太近 , 使火很快燒至廠房 , 導(dǎo)致事故進(jìn)一步擴大 。 當(dāng)天上午 10: 40, 1號鍋爐啟動投運 ,機組負(fù)荷 32 MW, 主蒸汽流量 135 t/h, 氣壓 MPa,氣溫 535 ℃ 。 造成事故的另一原因是滅火保護(hù)裝置未投入運行 。 ?案例二: 1993年 3月 10日 , 某電廠 1號 600 MW機組鍋爐發(fā)生特大爐膛爆炸事故 。 3月 10日事故前 1 h內(nèi)無大操作 。 事故造成爐底灰斗呈開放性損壞和失穩(wěn)下塌 , 包角管和水冷壁聯(lián)箱破裂 , 并造成了 23人死亡 、 24人受傷 , 直接經(jīng)濟損失 778萬元 , 機組停運 132天的特大鍋爐爐膛爆炸事故 。雖然采取了降負(fù)荷和下擺燃燒器等防止結(jié)渣措施,但結(jié)渣日趨嚴(yán)重;爐底灰斗結(jié)渣,為煤裂解氣和煤氣的動態(tài)產(chǎn)生和積累創(chuàng)造了條件。爆炸使兩側(cè)墻鼓出,在爆炸和爐底底渣作用下,灰斗與兩側(cè)墻連接處被撕裂,灰斗失穩(wěn)下塌,包角管和水冷壁聯(lián)箱相繼破裂,大量水汽泄出,爐內(nèi)壓力猛烈升高,使事故擴大。1989年 6月 1日 19: 35, 23號鍋爐粉倉粉位到零 , 在鍋爐點火時 , 鍋爐分場主任違章指揮作業(yè) , 在煤粉倉溫度 83℃ 和火源沒有消除的情況下 , 決定強行向煤粉倉送粉 , 并在送粉前開吸潮管通風(fēng) , 促成了爆炸時防爆門未破 , 人孔門鼓開 , 煤粉火焰噴出并充滿 44號段輸煤間 , 氣浪將南北隔墻沖倒 、 西墻移位 , 并將正在進(jìn)行送粉操作的 2人燒成重傷 。 其主要原因為:安裝質(zhì)量不符合要求 , 法蘭 、 閥門等附件存在質(zhì)量問題 , 建筑施工造成管道破壞 , 操作不當(dāng)?shù)?。 ? 2. 蒸汽母管爆炸事故 ? 案例: 2023年 7月 9日凌晨 1時許 , 北京首鋼電力廠主蒸汽母管突然發(fā)生爆炸 , 在 3#值班室的 6名值班人員全部遇難 ,約 60 m2的控制室被全部摧毀 , 事故直接經(jīng)濟損失 。 ? 3. 爐外汽水管爆破事故 ? 案例: 1995年 7月 5日 , 中原某電廠一號爐在小修后啟動過程切分剛結(jié)束 5 min, 乙側(cè)前墻由西向東數(shù)第二屏出口聯(lián)箱至一混合器入口導(dǎo)汽管突然爆破 ,高溫蒸氣將附近正在測溫的 2人嚴(yán)重燙傷 , 其中 1名經(jīng)搶救無效死亡 。 爆裂管的壁溫檢測結(jié)果雖未超溫 , 但相鄰管有的已達(dá) 617℃ , 遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了導(dǎo)汽管
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