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正文內(nèi)容

20xx年金屬技術監(jiān)督工作總結暨20xx年金屬技術監(jiān)督工作計劃-在線瀏覽

2024-09-15 00:18本頁面
  

【正文】 側定排管道更換并進行無損檢驗,再熱器、飽和蒸汽取樣管更換。電氣金屬監(jiān)督主要內(nèi)容:刀閘萬向節(jié)連桿。、 2機組總檢查10721點,不合格82點,已整改44點,未整改38點,未整改為磨煤機大齒裂紋缺陷。汽機金屬監(jiān)督主要內(nèi)容:浮子油箱,BDV閥更換,1~3高加水位計管道更換,A/C真空泵轉子。、 2機組完成鍋爐定檢、容器定檢、大修金屬監(jiān)督共58項。壓力容器定檢主要內(nèi)容:除氧器、高加、低加、壓縮空氣儲氣罐、#3氨罐、#2蒸發(fā)器、#1氫罐、氫氧分離器。、 金屬監(jiān)督中主要問題的分析及處理情況: 1爐A側高過蒸汽取樣管反復泄漏:2015年2月5日1爐A側高過蒸汽取樣管三通下部焊縫裂紋泄漏,檢修中僅對焊縫返修;2015年7月20日C修金屬監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)該三通上部(對接焊縫下方)母材存在裂紋缺陷,更換了部分取樣管;2015年11月5日該三通上部焊縫裂紋泄漏,經(jīng)分析是因再熱聯(lián)箱受熱向A、B側膨脹約20cm,取樣管膨脹受限造成其應力集中產(chǎn)生裂紋,隨后對取樣管增加膨脹U型彎,并更換三通(材質由12Cr1MoV更改為1Cr18Ni9Ti)。 #2爐低氮燃燒水冷壁管道缺陷:2爐低氮改造金屬監(jiān)督中,發(fā)現(xiàn)水冷壁母材存在氣孔、焊縫折口等缺陷。2016年1鍋爐計劃進行低氮燃燒改造,要求水冷壁原材料出廠前的檢驗,必須進行制造廠現(xiàn)場見證。通過裂紋磁痕判斷大部分為鑄造缺陷,因運行環(huán)境中存在瀝青,且清洗介質為煤油,造成初期通過滲透檢測無法發(fā)現(xiàn)缺陷。 低壓轉子銷釘及汽機部分螺栓斷裂:2機組定檢中發(fā)現(xiàn)低壓轉子末級及次末級葉片銷釘斷裂488根,中壓聯(lián)合汽閥閥座緊固螺栓斷裂51顆(共72顆)。:脫硝改造后引風機及增壓風機葉輪、中心筒、殼體、支撐腐蝕加劇。在引風機、增壓風機的葉輪、筒體、支撐等處,大量沉積物匯集,使金屬表面有堅硬、致密的垢存在,氫不能擴散到空氣中,并滲入鋼材與碳鋼中的碳化鐵(滲碳體)發(fā)生反應,造成鋼材脫碳發(fā)生垢下腐蝕。:2爐高溫再熱器多根管道內(nèi)壁存在氧化皮,并集中到底部彎頭位置,已將第25排、50排割管取樣分析。資料表明在機組運行過程中,超溫或溫度急劇波動會使受熱面管道內(nèi)壁產(chǎn)生氧化皮;當機組停運后,降溫或溫度急劇變化時,氧化皮因與母材的膨脹系數(shù)不同而脫落,造成受熱面管道堵塞,最終導致超溫過熱爆管 輸煤B斗輪回轉減速機、斗輪轂發(fā)現(xiàn)裂紋并進行挖補。 管理開展的主要工作2015年完成了1機組C修(包含低再三級管組更換)金屬監(jiān)督。完成金屬防腐相關的管理工作。依據(jù)計劃督促各部門、各單位按時完成相關內(nèi)容。2爐在低氮燃燒改造中,發(fā)現(xiàn)水冷壁母材氣孔,分析該缺陷為廢料切割余留。鑒于公司未參與2爐低氮燃燒改造水冷壁的出廠驗收,在10月28日會議要求中強調(diào)1爐低氮燃燒改造水冷壁原材料出廠前的檢驗,北京巴威公司必須通知公司進行現(xiàn)場見證。通過此現(xiàn)象,在監(jiān)督各檢驗檢測單位時,從人員資質、設備以及實作進行跟蹤,保證缺陷檢出率。通過臺賬將金屬監(jiān)督細化到系統(tǒng)部件及具體焊口位置,并可實時統(tǒng)計當年、去年、歷年的金屬監(jiān)督數(shù)據(jù),通過系統(tǒng)、機組、檢修類別、檢測方法復合查詢歷年金屬監(jiān)督情況,實時查詢發(fā)現(xiàn)的問題及完成情
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