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qc成果長螺旋鉆孔灌注樁樁身質(zhì)量控制-在線瀏覽

2024-08-17 11:57本頁面
  

【正文】 。(2) 公司xx項目樁身質(zhì)量合格率為95%,經(jīng)驗可借鑒。178。查閱發(fā)現(xiàn),在每個工藝流程環(huán)節(jié)都有召開技術(shù)交底會對班組長及施工人員進行技術(shù)交底,并做了較為詳細的技術(shù)交底記錄。操作工人考核調(diào)查統(tǒng)計表(表82)考核人員人數(shù)考核時間考核科目合格率樁機操作工52014321100% 混凝土工52014321100%鋼筋籠焊工202014321100%施工人員52014321100%制表人:xx 制表時間201431結(jié)論:經(jīng)查詢培訓(xùn)交底資料齊全,工人考核合格,說明培訓(xùn)交底到位,所以培訓(xùn)交底不到位不是主要原因。 確認二:鋼筋籠焊接質(zhì)量差 確認方法:現(xiàn)場調(diào)查 確認標(biāo)準(zhǔn):鋼筋籠焊接質(zhì)量100%合格驗證情況:2014年3月1日,QC小組成員xx對已經(jīng)完成加工焊接的鋼筋籠抽取9個對其焊縫、鋼筋尺寸間距檢查驗收,檢查結(jié)果統(tǒng)計為:鋼筋籠焊接質(zhì)量統(tǒng)計表(表83)序號鋼筋籠編號焊縫鋼筋尺寸間距焊接質(zhì)量判定12186合格合格合格22168合格合格合格32202合格合格合格42187合格合格合格52169合格合格合格62203合格合格合格72188合格合格合格82180合格合格合格92204合格合格合格制表人:xx 制表時間201431 根據(jù)抽查情況看,鋼筋籠焊縫、鋼筋尺寸間距均合格,統(tǒng)計結(jié)果鋼筋籠焊接質(zhì)量合格率為100%,滿足施工要求。178。 附成樁過程旁站記錄表:結(jié)論:監(jiān)控不到位不是主要原因178。結(jié)論:鋼筋籠端部構(gòu)造不合理是主要原因 178。結(jié)論:鉆頭選型不合理是主要原因178。小組成員對本工程5臺樁機進行功率調(diào)查統(tǒng)計如下:樁基功率調(diào)查統(tǒng)計表(表86)樁基號1樁機2樁機3樁機4樁機5樁機功率(KW)185185185185185是否滿足滿足滿足滿足滿足滿足制表人:xx 制表時間201433以上的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),5臺樁機功率在允許偏差范圍內(nèi),均滿足要求。 確認七:砼配合比不合理 確認方法:現(xiàn)場調(diào)查 確認標(biāo)準(zhǔn):砼骨料粒徑525mm,砼坍落度180220驗證情況:查閱xx已經(jīng)施工長螺旋經(jīng)驗調(diào)查得知,砼需滿足以下要求:砼骨料粒徑525mm,砼坍落度180220要求。結(jié)論:砼配合比不合理不是主要原因178。 確認九:供料不及時 確認方法:現(xiàn)場調(diào)查 確認標(biāo)準(zhǔn):供料中斷樁數(shù)占總樁數(shù)的5%以上驗證情況:2014年3月3日小組成員xx對現(xiàn)場施工中的10根樁供料是否中斷情況統(tǒng)計如下:供料情況統(tǒng)計表(表88)序號樁號實際孔深成樁時間起~止供料是否中斷126012:4713:04否229615:1815:38否327816:0016:25否426121:0921:33否529722:2022:36否627923:1523:33否726200:1000:26否829801:4001:57否928003:0303:26否1026304:0104:23否制表人:xx 制表時間201433根據(jù)以上統(tǒng)計結(jié)果得知,供料中斷情況占總樁數(shù)比例<5%。 制定對策小組成員通過研究、廣泛聽取意見,對提出的對策進行分析確定要因?qū)Σ?,在?jīng)過討論、比較、評判后,最后確定對策如下:實施對策表(表91)序號要因?qū)Σ吣繕?biāo)措施地點完成時間負責(zé)人1鋼筋籠端部構(gòu)造不合理深化鋼筋籠端部構(gòu)造卡籠次數(shù)<2次深化鋼筋籠構(gòu)造現(xiàn)場試驗設(shè)計優(yōu)化確認現(xiàn)場2014年3月15日xx2鉆頭選型不合理更改鉆頭選型入巖≥3m且時間≤15分鐘鉆頭選型推廣適用的鉆頭現(xiàn)場2014年3月20日xx制表人:xx 制表時間2014310十、對策實施 實施一:(1)深化鋼筋籠構(gòu)造 小組成員對鋼筋籠配筋大樣進行開會研究討論,總結(jié)出樁尖大樣:此處鋼筋采用彎曲機冷彎一定角度
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