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采油生產(chǎn)價值鏈的優(yōu)化與管理-在線瀏覽

2025-05-30 04:38本頁面
  

【正文】 震地質(zhì)建模技術(shù)、地質(zhì)目標(biāo)批處理技術(shù)、構(gòu)造描述技術(shù)、儲層描述技術(shù)、儲層表征技術(shù)和頻率信息油氣預(yù)測技術(shù)。在推廣完善“九五”勘探新技術(shù)和新理論的同時,、成像測井技術(shù)(FMI)、核磁共振技術(shù)(NMR)、斷層封堵性等技術(shù),滾動勘探取得了新進(jìn)展。(2)實施老區(qū)精細(xì)油藏描述,開展“二次找油”,尋找剩余油富集區(qū),增加老區(qū)可采儲量老區(qū)巨大潛力是生存發(fā)展的基礎(chǔ)。原來開發(fā)老區(qū)的地震解釋應(yīng)用的是二維解釋技術(shù),構(gòu)造儲層解釋精度低。同時開展“二次找油”的地質(zhì)普查與地質(zhì)再認(rèn)識工作。(3)建立各種評價體系和模型, 強化鉆井投資和成本投入結(jié)構(gòu), 優(yōu)化投資決策樁西地區(qū)地質(zhì)情況和地面情況都比較復(fù)雜, 為了能夠盡可能大地開發(fā)油藏, 減小風(fēng)險, 降低成本, 我們采用不同的布署方式, 科學(xué)合理地安排成本投入, 確保費用投入效果。我們遵守項目程序,以科學(xué)決策為中心,建立各種評價體系和模型,強化資金和成本投入的優(yōu)化配置,隨時調(diào)整工作方向,使有限的資金流向最好最有用的地方。 ②優(yōu)化井位設(shè)計,提高新井鉆遇油層成功率。(4)轉(zhuǎn)變觀念,實施油藏精細(xì)管理,控制自然遞減,提高采收率觀念決定思路,思路就是財富,提高采收率是采油企業(yè)永恒的主題。這“四個轉(zhuǎn)變”是:一是油水井動態(tài)分析由區(qū)塊整體向井組砂體轉(zhuǎn)變。三是潛力分析由平面向縱向轉(zhuǎn)變;四是完善注采關(guān)系由主力開發(fā)層系向小層油砂體轉(zhuǎn)變。在精細(xì)油藏管理上,采取溫和注水、不穩(wěn)定注水等注水方式,適應(yīng)不同類型的油藏開發(fā);在精細(xì)單元管理上,根據(jù)單元內(nèi)不同區(qū)域的地下動態(tài)和潛力狀況,劃分為多個井區(qū),分別采取不同的管理措施;在精細(xì)井區(qū)管理上,對注水和采油井進(jìn)行分類,優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)和管柱結(jié)構(gòu),提高單井泵效;在精細(xì)井層管理上,對注水和采油井分為低壓高含水層、高壓低含水層等5類井層,分別采取措施提高單井產(chǎn)能。采油生產(chǎn)價值鏈原油開采節(jié)點的優(yōu)化與實施“創(chuàng)新就是執(zhí)行新的組合。為此,我們高度重視開采價值創(chuàng)新,通過推行設(shè)備監(jiān)控 、實施生產(chǎn)預(yù)警、抽油機井參數(shù)優(yōu)化、注水系統(tǒng)提效和天然氣控制等措施,對開采增值、創(chuàng)新價值起到了明顯的作用。三化即安全化、本質(zhì)化、合理化;三零即零缺陷、零故障、零隱患。在全廠范圍內(nèi)組織開展了設(shè)備大調(diào)查,堅持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,主要設(shè)備臺臺過濾,并將查出的問題分類匯總,采取具體措施進(jìn)行整改,確保設(shè)備平穩(wěn)運行。抓好關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)改造,本著“少花錢,多辦事,少投入,多產(chǎn)出”的原則,精打細(xì)算,有針對性地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新活動,把工藝、設(shè)備、操作結(jié)合起來作系統(tǒng)分析研究,對薄弱環(huán)節(jié)組織攻關(guān)。落實抽油機例保制度,按照“十字作業(yè)法”,定期對抽油機設(shè)備進(jìn)行檢查保養(yǎng);落實設(shè)備監(jiān)控制度,以抽油機“五率”為中心,及時發(fā)現(xiàn)、處理設(shè)備問題,提高設(shè)備運行質(zhì)量;落實巡回檢查,及時發(fā)現(xiàn)處理問題,確保抽油機運行狀況良好,提高采油時率;地面設(shè)備實行A、B、C 分類管理,分類制定措施,延長了設(shè)備使用壽命;抽油機是采油生產(chǎn)的重要設(shè)備,建立設(shè)備壽命周期曲線,強化設(shè)備經(jīng)濟壽命評價預(yù)測。通過以上措施實施,設(shè)備完好率達(dá)100%,%。①實施生產(chǎn)調(diào)度預(yù)警,縮短 “跑、冒、滴、漏”非生產(chǎn)時間,提高采油時率生產(chǎn)調(diào)度預(yù)警主要是以工藝流程為單元,建立信息模塊;以模塊端點主參數(shù)為預(yù)警點,建立信息數(shù)據(jù)庫;以生產(chǎn)調(diào)度為中樞,建立信息處理中心,提高快速分析和故障排除能力。每個監(jiān)控點細(xì)化設(shè)立為預(yù)警點,實施24小時監(jiān)控,隨時對預(yù)警點信息、數(shù)據(jù)、資料的采集與分析,一旦發(fā)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)出現(xiàn)波動和變化,立即進(jìn)行分析反饋組織巡站巡井巡線,發(fā)現(xiàn)問題及時采取相應(yīng)的措施,最大限度地減少油氣損失,提高采油時率。②實施抽油機井預(yù)警,延長免修期躺井是指由于油水井地下、地面故障造成油水井停產(chǎn)停注在24小時以上。躺井預(yù)警資料為“四線一庫一案一圖版”,即建立含水變化曲線、泵效曲線、含砂變化曲線、電流曲線,功圖與液面數(shù)據(jù)庫,單井抽油桿檔案,單井經(jīng)濟效益評價圖版,并按照預(yù)警期分別采取不同的實施對策。③制定生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)對重大突發(fā)事件生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案的實施目的是一旦發(fā)生現(xiàn)重大突發(fā)事件,職工就能按照生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案中的措施處理,把損失降到最低。2001年,及早處理生產(chǎn)突發(fā)問題20多起,減少產(chǎn)量損失5000多噸。(3)優(yōu)化抽油井生產(chǎn)參數(shù),實現(xiàn)合理生產(chǎn)目前,我們采用的抽油井采油方式有兩類:抽油機有桿泵井采油和電泵井采油。機械采油耗電占總耗電的70%,控制住該項耗電就牽住了電費的牛鼻子。此過程主要生產(chǎn)設(shè)備在地下,運行控制困難。采取了以下措施:①優(yōu)化有桿泵井關(guān)鍵點參數(shù)設(shè)計,提高抽油系統(tǒng)效率,降低電單耗 我們把優(yōu)化重點放在關(guān)鍵工具抽油泵上,開發(fā)了“提高機采系統(tǒng)效率優(yōu)化設(shè)計程序軟件”,在確定抽油泵的泵徑、泵深以及沖程、沖次等生產(chǎn)參數(shù)時采用了以能量消耗最低為原則的機采參數(shù)設(shè)計方法,對生產(chǎn)參數(shù)進(jìn)行分析和優(yōu)化設(shè)計,通過優(yōu)選出高效低耗的生產(chǎn)參數(shù)來確定下泵方案。②優(yōu)化電泵井關(guān)鍵點參數(shù)設(shè)計,提高抽油系統(tǒng)效率,降低電單耗 為提高電泵采油系統(tǒng)效率,分析對比電泵井各個部分能耗構(gòu)成及電泵采油系統(tǒng)效率變化,找出影響電泵井耗電量的主要因素,在對比同類地層下的大量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上描繪出曲線,研制開發(fā)了“潛油電泵井優(yōu)化設(shè)計軟件”。1998年以來,優(yōu)化參數(shù)不合理電泵井25口,平均單井日節(jié)電1011 , ,%。為此,對這些井采取以下措施:一是由于低效油井地層能量不足,連續(xù)生產(chǎn)時產(chǎn)量低于經(jīng)濟極限產(chǎn)量,所以既耗能又加快設(shè)備磨損。合理間開周期確定的原則:將地層在關(guān)井期間恢復(fù)的液量以較高的泵效采出來,大幅度縮短開井時間,降低生產(chǎn)成本,同時將產(chǎn)量損失控制到最低限度。在實施過程中,根據(jù)實際生產(chǎn)情況對合理的間開周期不斷進(jìn)行調(diào)整。  二是對供液充足的高含水低產(chǎn)井,長周期間開;對供液充足的高含水低產(chǎn)井,關(guān)井。采取了以下措施:一是減少泵閥漏失,提高注水泵效率。二是減少管線壓力損失,提高管網(wǎng)效率。三是優(yōu)化注水井洗井周期,減少無功洗井用水量。四是減少回流損失,提高有效供水量。1998年以來,實施注水系統(tǒng)增效措施64口水井、注水泵17臺,平均注水系統(tǒng)效率由1998年的45%提高到2001年的58%。全廠共有套壓油井134口,油套環(huán)形空間內(nèi)的天然氣每天都有因測試、維修、漏氣、作業(yè)原因?qū)⑵浞诺衾速M,因此,采取油套連通措施,使天然氣進(jìn)入油管線回收。全廠正用著的加熱爐共有160臺,將其中高含水油井73口及時停爐節(jié)氣降損。采油生產(chǎn)價值鏈油水井作業(yè)節(jié)點的優(yōu)化與實施油水井作業(yè)是指油水井發(fā)生故障進(jìn)行維修或因產(chǎn)量低對油水井實施增產(chǎn)增注措施。為了既要提高作業(yè)質(zhì)量又要控制成本,實現(xiàn)人力、物力、財力的有效調(diào)節(jié)和合理配置,對以下問題進(jìn)行剖析。作業(yè)費用分為措施作業(yè)費用和維護(hù)作業(yè)費用。由于作業(yè)費用由設(shè)計決定的約占70%,因此,作業(yè)設(shè)計是成本控制的主要環(huán)節(jié)。1口井作業(yè)施工,從編寫方案到作業(yè)完井的全過程中,涉及作業(yè)隊、采油隊、地質(zhì)所、工藝所、準(zhǔn)備大隊、特車大隊等單位,他們之間既相對獨立又相互依存,共處于一個利益共同體中。三是剖析作業(yè)生產(chǎn)鏈。以1998年為例,采油廠因設(shè)計、作業(yè)質(zhì)量問題單井進(jìn)行三次以上作業(yè)的井?dāng)?shù)多達(dá)85口,作業(yè)272井次,浪費作業(yè)投入748萬元。油水井作業(yè)是一條以價格為紐帶、以提供勞務(wù)為手段、以結(jié)算勞務(wù)為收入的采油生產(chǎn)輸入供應(yīng)鏈。通過以上剖析,得出方案設(shè)計不當(dāng)、無效作業(yè)、結(jié)算經(jīng)濟糾紛是造成油水井作業(yè)浪費的主要問題。我們采取了以下做法:一是制定合同制度程序。二是成立了內(nèi)部作業(yè)費用結(jié)算糾紛仲裁委員會,制定了仲裁管理辦法。制定了作業(yè)大隊與生產(chǎn)管理區(qū)之間的《內(nèi)部油水井日常維護(hù)作業(yè)工程承包合同》、《作業(yè)單井合同》,工藝所與作業(yè)大隊之間的《內(nèi)部油水井工藝措施增油作業(yè)工程承包合同》文本;規(guī)范合同作業(yè)標(biāo)的、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價款及報酬、違約責(zé)任等條款,由采油廠企業(yè)管理鑒證生效,保證合同的嚴(yán)肅性和完整性。由企業(yè)管理科具體負(fù)責(zé)作業(yè)糾紛日常管理、受理、調(diào)查取證等工作,并由采油廠作業(yè)專業(yè)市場辦公室負(fù)責(zé)糾紛的先期調(diào)解工作,并規(guī)定凡沒有簽訂作業(yè)合同申請仲裁的一律不予受理,質(zhì)量監(jiān)督站每月召開作業(yè)質(zhì)量分析會,判定作業(yè)井質(zhì)量,凡經(jīng)會議明確的合格作業(yè)井一律不得申請仲裁。 (2)實施作業(yè)源頭控制,嚴(yán)把作業(yè)方案設(shè)計質(zhì)量關(guān),提高油水井作業(yè)方案符合率和措施方案有效率方案設(shè)計是提高作業(yè)質(zhì)量的關(guān)鍵,合理科學(xué)的方案設(shè)計是作業(yè)成功的前提和保證。 ①方案制定規(guī)范化。地質(zhì)所負(fù)責(zé)制定地質(zhì)方案;工藝所負(fù)責(zé)制定工藝設(shè)計;生產(chǎn)管理區(qū)負(fù)責(zé)油水井維護(hù)方案和簡單常規(guī)措施方案的制定。采油廠調(diào)度室負(fù)責(zé)方案的運行管理工作,作業(yè)科負(fù)責(zé)作業(yè)運行管理工作。 采油廠作業(yè)科根據(jù)施工能力和計劃安排搞好月度工作量的平衡。作業(yè)大隊按作業(yè)科的統(tǒng)一安排組織施工,并保質(zhì)保量地按期完成。年初在采油廠與各單位的內(nèi)部經(jīng)營承包合同中,明確對各方案設(shè)計方的考核標(biāo)準(zhǔn):對生產(chǎn)管理區(qū)實行油水井作業(yè)方案符合率考核(95%),對地質(zhì)所實行地質(zhì)措施方案有效率考核(76%),對工藝所實行工藝措施方案有效率考核(78%)。為了盡可能地減少盲目蠻干和不必要的經(jīng)濟損失,各作業(yè)隊注重從方案的前期論證入手,每拿到方案,首先詳細(xì)地進(jìn)行井史調(diào)查,認(rèn)真分析井下管柱結(jié)構(gòu)和地下地層發(fā)育狀況,分析停產(chǎn)停注原因,然后組織工程、地質(zhì)技術(shù)人員和作業(yè)骨干召開“諸葛會”,分析討論方案的可行性、合理性、科學(xué)性和風(fēng)險性,并根據(jù)起出井下管柱的實際情況,推斷分析井內(nèi)可能發(fā)生的故障,并及時與方案設(shè)計部門聯(lián)系,修改、補充和完善方案,進(jìn)一步增強作業(yè)方案的合理性、科學(xué)性和可靠性。 一是嚴(yán)格施工操作標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)新修井作業(yè)質(zhì)量管理。 二是作業(yè)大隊結(jié)合本單位實際,組織制定了“質(zhì)量第一責(zé)任人管理制度”、“班組管理節(jié)點控制法”等一系列激勵約束制度。創(chuàng)造了歷史上無效作業(yè)井次最少記錄。價格的競爭實際是成本的競爭。為此,作業(yè)大隊加強單井成本控制,實行單井成本承包合同制。具體做法:在每口井施工前,各作業(yè)隊與對該次施工發(fā)生的可控成本(主要指燃料、消耗料、車輛費、各種下井工具等)進(jìn)行預(yù)算,再與其作業(yè)大隊簽訂單井成本承包合同,將每口井要投入的可控成本細(xì)化到每道工序,轉(zhuǎn)化為作業(yè)隊便于控制的指標(biāo),從而為作業(yè)隊控制單井成本提供明確的依據(jù)。(4)建立作業(yè)費用風(fēng)險結(jié)算機制,解決方案風(fēng)險約束小、油水井作業(yè)施工成功標(biāo)準(zhǔn)低、內(nèi)部作業(yè)施工價格不合理的問題,避免經(jīng)濟糾紛2000年,推行的作業(yè)風(fēng)險費用結(jié)算機制是以利潤承包和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價結(jié)算制度為基礎(chǔ)的一種風(fēng)險激勵機制,新機制的核心內(nèi)容就是對油水井作業(yè)施工的結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了重新界定,如:維護(hù)井作業(yè)成功,生產(chǎn)管理區(qū)支付113%的作業(yè)費用;作業(yè)不成功,生產(chǎn)管理區(qū)支付30%的作業(yè)費用;措施井作業(yè)成功,方案設(shè)計方(包括管理區(qū)、工藝所、地質(zhì)所)支付作業(yè)費用的125%,作業(yè)不成功,支付作業(yè)費用的40%。同時,采取的配套措施:解決問題之一:對作業(yè)施工方案風(fēng)險約束小作業(yè)風(fēng)險結(jié)算辦法不僅加了大對作業(yè)施工的風(fēng)險考核力度,同時增加了采油、地質(zhì)、工藝等作業(yè)制定方案的風(fēng)險力度。采油廠對方案制定方進(jìn)行以作業(yè)費用和作業(yè)方案符合率為考核指標(biāo)的內(nèi)部經(jīng)營考核。以往的油水井作業(yè)施工成功標(biāo)準(zhǔn)(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及管理局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))多從技術(shù)角度上進(jìn)行評定,有些技術(shù)上合格、作業(yè)增油效益很低的作業(yè)施工也算作合格。與原油水井作業(yè)施工成功標(biāo)準(zhǔn)(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及管理局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))相比,新標(biāo)準(zhǔn)整體上更加嚴(yán)格,有利于找出問題與差距,有利于采油廠整體效益的提高。解決問題之三:內(nèi)部作業(yè)施工價格不合理各種施工類型作業(yè)井之間,利潤率相差較大,造成作業(yè)隊付出同樣的勞動得不到相同的回報,特別是維護(hù)井、水井、深井,作業(yè)成功也沒有利潤,挫傷了作業(yè)隊積極性。自1998年實施橫向合同及配套措施以來,采油廠在圓滿完成87萬噸原油生產(chǎn)任務(wù)的前提下,減少作業(yè)井56口,措施有效率由1998年72%提高到2001年84%,全廠降低作業(yè)費用872萬元。近幾年來,采油廠實施接轉(zhuǎn)站以先進(jìn)技術(shù)改造項目5項。同時,改變了泵的運行工況,經(jīng)改造后的統(tǒng)計。采用網(wǎng)絡(luò)計劃、價值工程、系統(tǒng)工程和采用信息技術(shù)自動化監(jiān)控手段等現(xiàn)代化管理方法對聯(lián)合站、輕烴站等大型站實施技術(shù)改造。同時,為切實將項目成本控制在計劃預(yù)算內(nèi),我們繪制了各項目實際發(fā)生成本和計劃預(yù)算成本曲線。經(jīng)過以上控制辦法,有效的控制了項目工程進(jìn)度和成本額度,降低了成本,確保了2001年我廠項目成本不超計劃、項目保質(zhì)按期完成。①原油外輸系統(tǒng)藥劑費的控制。為降低破乳劑費用,根據(jù)原始數(shù)據(jù)模擬出來的曲線方程,我們對臨界條件進(jìn)行分析后,進(jìn)行求解找出關(guān)鍵耗費點,運用正交試驗法,優(yōu)選高效破乳劑型號。②污水處理系統(tǒng)藥劑費控制。通過采取污水系統(tǒng)重建污水池、優(yōu)化藥劑組合、優(yōu)化藥劑添加量、投加方式等措施,污水含油量由1998年20mg/L的指標(biāo)下降到了2001年的9mg/L,污水含機械雜質(zhì)由1998年的12mg/L下降到了2001年的8mg/L,年節(jié)約藥劑費39萬元,每天減少外排原油50噸,并做到了平穩(wěn)運行的目標(biāo)。為保證輕烴處理裝置的低成本高效運行,采取兩項措施:根據(jù)伴生氣量調(diào)整壓縮機開啟臺數(shù);在用電谷期及時開啟必要的壓縮機。(3)強化產(chǎn)量因素分析,制定對策,實現(xiàn)增產(chǎn)增效一是引進(jìn)高精度智能質(zhì)量流量計。為此,從美國引進(jìn)了高精度智能質(zhì)量流量計,流量、含水連續(xù)計量而且誤差小,能及時、準(zhǔn)確監(jiān)測產(chǎn)量的變化。使輕烴產(chǎn)量得到提高:由1998年1600噸上升到2000年的3500噸,則凈增經(jīng)濟效益為111萬元。原有4座接轉(zhuǎn)站因技術(shù)、原油性質(zhì)的問題
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