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正文內(nèi)容

先進(jìn)科技工作者-文庫吧資料

2024-11-04 17:18本頁面
  

【正文】 期,把所有的精力和熱情都投入到工程當(dāng)中。爐頂框架、上升下降管、高爐本體等,也是難度很大的項(xiàng)目,爐頂框架總高度63米,總重量260噸,我們采用分段拆除,分段安裝的辦法,將爐頂框架分為三段進(jìn)行拆除安裝,最重的一段達(dá)93噸;上升下降管系統(tǒng)我們分為8段進(jìn)行拆除安裝,其中上升管分為7段,最重的一段達(dá)86噸,吊點(diǎn)標(biāo)高73米;下降管總長(zhǎng)42米,重量69噸,夾角45度,吊點(diǎn)標(biāo)高70米,需要整體吊裝;高爐本體,我們采用正裝、倒裝結(jié)合的方法進(jìn)行安裝。在此基礎(chǔ)上,我們利用液壓提升裝置對(duì)東、西兩個(gè)鐵場(chǎng)的鋼屋架、屋面的抬高改造施工任務(wù)。液壓提升方法的特點(diǎn)是:設(shè)備體積小,重量輕,使用方便,不但運(yùn)輸和安裝費(fèi)用低,更解決了施工場(chǎng)地狹窄,無法進(jìn)大型吊車的難題,減少了高空作業(yè)和安全費(fèi)用的投入,而且通廊提升改造我們只投入了20人,分兩班倒,實(shí)踐也只用了12天,就圓滿完成了改造任務(wù)。在此情況下,我和分公司技術(shù)人員多次深入現(xiàn)場(chǎng)考察,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件,經(jīng)綜合考慮,我們提出了采用在分解槽施工中已經(jīng)成熟的液壓提升施工方法來對(duì)通廊進(jìn)行空中抬高改造。通廊要抬高就意味著要拆除,其難點(diǎn)是:從第一榀到第五榀150米長(zhǎng)度范圍內(nèi),因?yàn)閳?chǎng)地狹窄,通廊下邊和周圍布滿了建筑物、管線、電纜線等,根本無法開進(jìn)25噸以上的吊車,要想利用大型吊車對(duì)通廊進(jìn)行拆除和安裝根本無法辦到。要抬高6米。經(jīng)過大家的努力,終于在開工前制定出了切實(shí)可行、能夠保證安全,保證質(zhì)量,保證工期的施工方案。我們本著有問題不怕,就怕沒有問題的原則,集眾人之所言,取眾人之所想。為了制定科學(xué)、合理的施工方案,從6月中旬到8月初,分公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)員、施工員、班組長(zhǎng)每天都頻繁地出入現(xiàn)場(chǎng),仔細(xì)考察,認(rèn)真分析,潛心研究,不放過一個(gè)疑點(diǎn)。工程的特點(diǎn)是:施工現(xiàn)場(chǎng)狹窄,多工種交叉,工期短,工程量大,施工難度更大。公司承接了柳鋼3高爐的中修改造施工任務(wù)。還有,既然這樣做的目的是為了小齒輪不至于脫離傳動(dòng)軸,那干脆把齒輪和軸做成一個(gè)整體及齒輪軸,通過試驗(yàn),這種方法比前種方法更好。由于在生產(chǎn)時(shí)負(fù)荷不均勻,有時(shí)是超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致電動(dòng)滾筒受力不均,在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)有輕微顫動(dòng),小齒輪在不平衡力作用下與大齒輪不能完全嚙合,從而引起小齒輪的跳動(dòng),長(zhǎng)久積累,連接螺栓會(huì)松開,小齒輪磨損與脫落。帶式輸送機(jī)油冷滾筒減速器一級(jí)減速小齒輪的改善帶式輸送機(jī)的油冷式電動(dòng)滾筒的減速器是內(nèi)置的二級(jí)減速器,2帶式輸送機(jī)的油冷滾筒減速器一級(jí)減速小齒輪經(jīng)常脫離傳動(dòng)軸,導(dǎo)致減速器零部件損壞,影響正常作業(yè)。在水計(jì)量桶上焊接一根槽鋼,兩只氣缸固定在槽鋼上,氣缸下連接拉桿、彈簧與橡膠墊片,橡膠墊片剛好可以封堵水計(jì)量桶的下水口,以此來控制水的比例。這種流程存在一些弊端,水管經(jīng)常被堵塞,電磁鐵開關(guān)閘閥容易損壞,檢修不方便,水管里會(huì)存留一些水,使混凝土拌和不均勻。經(jīng)過幾次的改進(jìn)完善,使得原有的缺陷大有改觀。輸送帶送料時(shí)始終沖擊料倉倉板,使倉板磨損嚴(yán)重,需要經(jīng)常更換或焊補(bǔ),費(fèi)時(shí)費(fèi)力費(fèi)材料。通過改變其支撐軸的滾動(dòng)方式得到解決,即在鋼管內(nèi)裝上兩只圓錐滾子軸承;又將原有的旋轉(zhuǎn)料斗口四只深溝球軸承改換為四只小滾筒,消除了砂石對(duì)軸承的阻力影響。最大的好處就是省去了拆攪拌筒這一步驟,大大的節(jié)約人力和減少了機(jī)械設(shè)備的投入。這樣一來,除去預(yù)先進(jìn)行線切割的時(shí)間,在更換時(shí)有4個(gè)人4個(gè)小時(shí)就可以完成。另外在焊接過程中是小面積施焊,齒圈的剛度與強(qiáng)度只是在施焊處受很小的影響,保證了齒圈的力學(xué)性能和機(jī)械性能。只要克服焊接應(yīng)力產(chǎn)生的變形,保證齒圈的剛度和強(qiáng)度,焊接處與小齒輪保持正常嚙合問題是可以克服的,實(shí)際更換中采取了以下措施:①齒圈采用線切割;②焊縫截面和尺寸盡可能小,焊前剛性固定并將齒圈預(yù)熱到150~350℃后進(jìn)行焊接,采用小能量,多層焊,盡量減小焊接變形;③焊接后,均勻地緩慢冷卻,以減少焊接應(yīng)力和殘余應(yīng)力。本工程所用拌和機(jī)大齒圈的外徑為1570mm,用傳統(tǒng)
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