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冶金煤氣事故預(yù)防與控制培訓(xùn)課件-文庫吧資料

2025-01-05 03:40本頁面
  

【正文】 ; 系統(tǒng)的可靠隔離 ( 1)可靠隔斷裝置 1) 盲板 主要適用于煤氣設(shè)施檢修或擴建延伸的部位。 2)埋地管道,鋼管外表面應(yīng)進行防腐處理,在表面防腐蝕的同時,根據(jù)不同的土壤,宜采用相應(yīng)的陰極保護措施。管道安裝完畢試驗合格后,全部管道外表應(yīng)再涂刷防銹涂料。 混合煤氣: 650~ 750℃ 密度依高焦煤氣之比 發(fā)生爐煤氣: ~650℃ : 密度為 ? 事實上,著火溫度是壓力、速度、容器尺寸、混合比的函數(shù) Ti= f( p, d, v, ?) 火源名稱 火源溫度( ℃ ) 火源名稱 火源溫度 ( ℃ ) 火柴焰 500~ 650 煙頭 (中心 ) 200~ 800 打火機火焰 1000 煙頭 (表面 ) 200~ 300 焊割火花 2023~ 石灰遇水發(fā)熱 600~ 700 煙囪飛灰 600 機械火星 1200 汽車排氣管火星 600~ 800 煤爐火 1000 ( 3) 幾種常見點火源的溫度 四、煤氣事故的預(yù)防 技術(shù)措施: ? 封 —— 嚴密性,鋼管材質(zhì)、焊縫質(zhì)量; 耐壓設(shè)計(材料、結(jié)構(gòu)) ? 隔 —— 設(shè)可靠隔斷裝置、逆止裝置、緊急切斷裝置; ? 堵 —— 設(shè)汽封、氮封,保持壓力; 防爆電氣 ? 泄 —— 設(shè) 防爆閥、爆破膜、防爆水封、安全閥、泄爆 M2/M3不小于 1/10,門窗外開; ? 放 —— 設(shè)事故放散、調(diào)壓放散裝置、通風(fēng)排氣裝置 ? 控 —— 含氧量、 CO、壓力、溫度、流量、柜位、液位檢測監(jiān)控; 系統(tǒng)的密封嚴密 (1)嚴密性試驗 對新建、擴建、改建或大修后的煤氣設(shè)備或管道在投產(chǎn)前必須進行氣密性試驗,合格后方可投產(chǎn)。 各類煤氣的爆炸范圍取決于各組分的爆炸極限與濃度。我國作業(yè)場所最高允許濃度為 30mg/ m3( 24PPM) 煤氣的爆炸 事故 煤氣濃度進入爆炸范圍,就有爆炸的可能。當(dāng) HbCO含量達到 25%~ 30%時,顯示中毒癥狀,幾小時后陷入昏迷。 CO濃度 mg/ m3( PPM) 作業(yè)時間 人體反應(yīng) 30( 24PPM) 8小時 無反應(yīng) 50( 40 PPM) 2小時 無明顯后果 100( 80 PPM) 1小時 頭痛惡心 200( 160 PPM) 30分鐘 頭痛暈眩 500( 400 PPM) 20分鐘 中毒嚴重或致死 1000( 800 PPM) 1— 2分鐘 中毒死亡 ( 2) CO 響應(yīng)濃度 煤氣中毒程度取決于 CO進入人體后血液中產(chǎn)生的 HbCO含量。 煤氣中毒事故 ( 1) CO的毒性 煤氣中毒有時也被稱為一氧化碳中毒。我們必須做好煤氣事故預(yù)防與控制,遏制煤氣事故的發(fā)生。 ? 事故原因分析 1)在 2轉(zhuǎn)爐回收系統(tǒng)不具備使用條件的情況下,割除煤氣管道中的盲板,煤氣柜內(nèi)(事故時 1轉(zhuǎn)爐未回收)煤氣通過盲板上新切割 500mmx500mm的方孔擊穿 U型水封,經(jīng)仍處于安裝調(diào)試狀態(tài)的水封逆止閥、三通閥、電動蝶閥、電動插板閥充滿 2轉(zhuǎn)爐(正在砌爐作業(yè))煤氣回收管道,約 10時 50分,煤氣從 3風(fēng)機入口人孔、 2轉(zhuǎn)爐一文溢流水封和斜煙道口等多個部位逸出; 2) U型水封排水閥門封閉不嚴,水封失效,導(dǎo)致此次事故的發(fā)生(從 1月 3日 13時注水完畢至 1月 4日 1 0時 20分左右,經(jīng)過約 2 1小時的持續(xù)漏水, U型水封內(nèi)水位下降,水位差小于 (煤氣柜柜內(nèi)壓力為 KPa),失去阻斷煤氣的作用) ? 3) U型水封未按圖紙施工,未裝補水管道,存在事故隱患 ; 排水閥門 警示: 煤氣是一種易燃、易爆、易中毒的危險物質(zhì),在煤氣生產(chǎn)(回收)、凈化、輸配、儲存和使用的各個環(huán)節(jié),都有發(fā)生煤氣 事故的可能性,尤其是在 生產(chǎn)檢修 階段。 ; 5) 當(dāng)班風(fēng)機房操作工給 3風(fēng)機管道 U型水封進行注水,見溢流口流出水后,關(guān)閉上水閥門; 6) 1月 3日 13時左右 1轉(zhuǎn)爐重新開爐生產(chǎn); 1月 4日上午, 2轉(zhuǎn)爐同時進行砌爐作業(yè)。 普陽鋼鐵事故圖示 插板閥 碟閥 1風(fēng)機 放散塔 三通閥 3風(fēng)機 水封 逆止閥 U型 水封 盲板 煤氣柜 2號轉(zhuǎn)爐 1號轉(zhuǎn)爐 插板閥 蝶閥 總回收管道 人孔 ? 事故要點: 1)運行中的 1轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)與在建的 2轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)共用一個煤氣柜; 2)與在建的 2轉(zhuǎn)爐連通的的水封逆止閥、三通閥、電動蝶閥、電動插板閥(眼鏡閥)仍處于安裝調(diào)試狀態(tài); 3) 1月 3日上午, 1轉(zhuǎn)爐停產(chǎn),為使 2轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)與現(xiàn)系統(tǒng)實現(xiàn)工程連通,約 10時 30分,三葉公司在將 3風(fēng)機和 2風(fēng)機煤氣入柜總管間的盲板起隔斷作用的盲板 切割出約 500mmx500mm的方孔時 ,發(fā)生 2人中毒死亡事故,施工人員隨即停工。 ? 事故要點: 1) 11月 22日 2號高爐因爐涼造成高爐停產(chǎn)檢修; 2) 1月 6日 15時 30分豎爐因生產(chǎn)需要開始恢復(fù)生產(chǎn),順達冶煉公司將 2號高爐凈煤氣總管出口的電動蝶閥和盲板閥 (眼鏡閥)打開,由 1號高爐產(chǎn)生的煤氣向豎爐提供燃料供應(yīng) ; 3) 1月 16日 17時 56分,豎爐停止生產(chǎn),將2號高爐的電動蝶閥關(guān)閉,而未將盲板閥 (眼鏡閥) 關(guān)閉; 4)在 2號高爐檢修期間干式除塵器箱體的進、出口盲板閥 (眼鏡閥) 處于未關(guān)閉狀態(tài),箱頂放散管處于關(guān)閉狀態(tài),2號高爐重力除塵器放散管處于關(guān)閉狀態(tài); 5)高爐檢修施工人員在進入爐內(nèi)作業(yè)前,也未按規(guī)定對爐內(nèi)是否存在煤氣等有害氣體進行檢測,在煤氣濃度超標的情況下,盲目進入爐內(nèi)進行作業(yè) ?事故原因分析 1) 停產(chǎn)檢修的 2號高爐與生產(chǎn)運行的 1號高爐連通的煤氣管道僅 電動蝶閥關(guān)閉,而未將盲板閥 (眼鏡閥) 關(guān)閉,未進行可靠的隔斷; 2)檢修期間 2號高爐煤氣凈化系統(tǒng)處于連通狀態(tài),各裝置放散管處于關(guān)閉狀態(tài); 1號高爐的煤氣經(jīng) 2號高爐干式除塵器箱體與重力除塵器到達 2號高爐爐內(nèi); 3) 2號高爐檢修前,施工單位與生產(chǎn)單位雙方均未對 2號高爐凈煤氣總管的盲板閥 (眼鏡閥) 是否可靠切斷進行有效的安全確認; 4)檢修施工人員在進入爐內(nèi)作業(yè)前,未按規(guī)定對爐內(nèi)是否存在煤氣等有害氣進行檢測; 5)雙方未制定檢修方案及安全技術(shù)措施,均未明確專職安全人員對檢修現(xiàn)場進行監(jiān)護作業(yè) 河北武安市普陽鋼鐵公司 “”煤氣中毒事故 ?事故概況: 2023年 1月 4日,河北
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