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冶金煤氣事故的預(yù)防與控制-文庫吧資料

2025-01-05 03:40本頁面
  

【正文】 ; 系統(tǒng)的可靠隔離 ( 1)可靠隔斷裝置 1) 盲板 主要適用于煤氣設(shè)施檢修或擴(kuò)建延伸的部位。 2)埋地管道,鋼管外表面應(yīng)進(jìn)行防腐處理,在表面防腐蝕的同時(shí),根據(jù)不同的土壤,宜采用相應(yīng)的陰極保護(hù)措施。管道安裝完畢試驗(yàn)合格后,全部管道外表應(yīng)再涂刷防銹涂料。 混合煤氣: 650~ 750℃ 密度依高焦煤氣之比 發(fā)生爐煤氣: ~650℃ : 密度為 ? 事實(shí)上,著火溫度是壓力、速度、容器尺寸、混合比的函數(shù) Ti= f( p, d, v, ?) 火源名稱 火源溫度( ℃ ) 火源名稱 火源溫度 ( ℃ ) 火柴焰 500~ 650 煙頭 (中心 ) 200~ 800 打火機(jī)火焰 1000 煙頭 (表面 ) 200~ 300 焊割火花 2023~ 石灰遇水發(fā)熱 600~ 700 煙囪飛灰 600 機(jī)械火星 1200 汽車排氣管火星 600~ 800 煤爐火 1000 ( 3) 幾種常見點(diǎn)火源的溫度 四、煤氣事故的預(yù)防 技術(shù)措施: ? 封 —— 嚴(yán)密性,鋼管材質(zhì)、焊縫質(zhì)量; 耐壓設(shè)計(jì)(材料、結(jié)構(gòu)) ? 隔 —— 設(shè)可靠隔斷裝置、逆止裝置、緊急切斷裝置; ? 堵 —— 設(shè)汽封、氮封,保持壓力; 防爆電氣 ? 泄 —— 設(shè) 防爆閥、爆破膜、防爆水封、安全閥、泄爆 M2/M3不小于 1/10,門窗外開; ? 放 —— 設(shè)事故放散、調(diào)壓放散裝置、通風(fēng)排氣裝置 ? 控 —— 含氧量、 CO、壓力、溫度、流量、柜位、液位檢測監(jiān)控; 系統(tǒng)的密封嚴(yán)密 (1)嚴(yán)密性試驗(yàn) 對(duì)新建、擴(kuò)建、改建或大修后的煤氣設(shè)備或管道在投產(chǎn)前必須進(jìn)行氣密性試驗(yàn),合格后方可投產(chǎn)。 各類煤氣的爆炸范圍取決于各組分的爆炸極限與濃度。我國作業(yè)場所最高允許濃度為 30mg/ m3( 24PPM) 煤氣的爆炸 事故 煤氣濃度進(jìn)入爆炸范圍,就有爆炸的可能。當(dāng) HbCO含量達(dá)到 25%~ 30%時(shí),顯示中毒癥狀,幾小時(shí)后陷入昏迷。 CO濃度 mg/ m3( PPM) 作業(yè)時(shí)間 人體反應(yīng) 30( 24PPM) 8小時(shí) 無反應(yīng) 50( 40 PPM) 2小時(shí) 無明顯后果 100( 80 PPM) 1小時(shí) 頭痛惡心 200( 160 PPM) 30分鐘 頭痛暈眩 500( 400 PPM) 20分鐘 中毒嚴(yán)重或致死 1000( 800 PPM) 1— 2分鐘 中毒死亡 ( 2) CO 響應(yīng)濃度 煤氣中毒程度取決于 CO進(jìn)入人體后血液中產(chǎn)生的 HbCO含量。 煤氣中毒事故 ( 1) CO的毒性 煤氣中毒有時(shí)也被稱為一氧化碳中毒。我們必須做好煤氣事故預(yù)防與控制,遏制煤氣事故的發(fā)生。 ? 事故原因分析 1)在 2轉(zhuǎn)爐回收系統(tǒng)不具備使用條件的情況下,割除煤氣管道中的盲板,煤氣柜內(nèi)(事故時(shí) 1轉(zhuǎn)爐未回收)煤氣通過盲板上新切割 500mmx500mm的方孔擊穿 U型水封,經(jīng)仍處于安裝調(diào)試狀態(tài)的水封逆止閥、三通閥、電動(dòng)蝶閥、電動(dòng)插板閥充滿 2轉(zhuǎn)爐(正在砌爐作業(yè))煤氣回收管道,約 10時(shí) 50分,煤氣從 3風(fēng)機(jī)入口人孔、 2轉(zhuǎn)爐一文溢流水封和斜煙道口等多個(gè)部位逸出; 2) U型水封排水閥門封閉不嚴(yán),水封失效,導(dǎo)致此次事故的發(fā)生(從 1月 3日 13時(shí)注水完畢至 1月 4日 1 0時(shí) 20分左右,經(jīng)過約 2 1小時(shí)的持續(xù)漏水, U型水封內(nèi)水位下降,水位差小于 (煤氣柜柜內(nèi)壓力為 KPa),失去阻斷煤氣的作用) ? 3) U型水封未按圖紙施工,未裝補(bǔ)水管道,存在事故隱患 ; 排水閥門 警示: 煤氣是一種易燃、易爆、易中毒的危險(xiǎn)物質(zhì),在煤氣生產(chǎn)(回收)、凈化、輸配、儲(chǔ)存和使用的各個(gè)環(huán)節(jié),都有發(fā)生煤氣 事故的可能性,尤其是在 生產(chǎn)檢修 階段。 ; 5) 當(dāng)班風(fēng)機(jī)房操作工給 3風(fēng)機(jī)管道 U型水封進(jìn)行注水,見溢流口流出水后,關(guān)閉上水閥門; 6) 1月 3日 13時(shí)左右 1轉(zhuǎn)爐重新開爐生產(chǎn); 1月 4日上午, 2轉(zhuǎn)爐同時(shí)進(jìn)行砌爐作業(yè)。 普陽鋼鐵事故圖示 插板閥 碟閥 1風(fēng)機(jī) 放散塔 三通閥 3風(fēng)機(jī) 水封 逆止閥 U型 水封 盲板 煤氣柜 2號(hào)轉(zhuǎn)爐 1號(hào)轉(zhuǎn)爐 插板閥 蝶閥 總回收管道 人孔 ? 事故要點(diǎn): 1)運(yùn)行中的 1轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)與在建的 2轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)共用一個(gè)煤氣柜; 2)與在建的 2轉(zhuǎn)爐連通的的水封逆止閥、三通閥、電動(dòng)蝶閥、電動(dòng)插板閥(眼鏡閥)仍處于安裝調(diào)試狀態(tài); 3) 1月 3日上午, 1轉(zhuǎn)爐停產(chǎn),為使 2轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)與現(xiàn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)工程連通,約 10時(shí) 30分,三葉公司在將 3風(fēng)機(jī)和 2風(fēng)機(jī)煤氣入柜總管間的盲板起隔斷作用的盲板 切割出約 500mmx500mm的方孔時(shí) ,發(fā)生 2人中毒死亡事故,施工人員隨即停工。 ? 事故要點(diǎn): 1) 11月 22日 2號(hào)高爐因爐涼造成高爐停產(chǎn)檢修; 2) 1月 6日 15時(shí) 30分豎爐因生產(chǎn)需要開始恢復(fù)生產(chǎn),順達(dá)冶煉公司將 2號(hào)高爐凈煤氣總管出口的電動(dòng)蝶閥和盲板閥 (眼鏡閥)打開,由 1號(hào)高爐產(chǎn)生的煤氣向豎爐提供燃料供應(yīng) ; 3) 1月 16日 17時(shí) 56分,豎爐停止生產(chǎn),將2號(hào)高爐的電動(dòng)蝶閥關(guān)閉,而未將盲板閥 (眼鏡閥) 關(guān)閉; 4)在 2號(hào)高爐檢修期間干式除塵器箱體的進(jìn)、出口盲板閥 (眼鏡閥) 處于未關(guān)閉狀態(tài),箱頂放散管處于關(guān)閉狀態(tài),2號(hào)高爐重力除塵器放散管處于關(guān)閉狀態(tài); 5)高爐檢修施工人員在進(jìn)入爐內(nèi)作業(yè)前,也未按規(guī)定對(duì)爐內(nèi)是否存在煤氣等有害氣體進(jìn)行檢測,在煤氣濃度超標(biāo)的情況下,盲目進(jìn)入爐內(nèi)進(jìn)行作業(yè) ?事故原因分析 1) 停產(chǎn)檢修的 2號(hào)高爐與生產(chǎn)運(yùn)行的 1號(hào)高爐連通的煤氣管道僅 電動(dòng)蝶閥關(guān)閉,而未將盲板閥 (眼鏡閥) 關(guān)閉,未進(jìn)行可靠的隔斷; 2)檢修期間 2號(hào)高爐煤氣凈化系統(tǒng)處于連通狀態(tài),各裝置放散管處于關(guān)閉狀態(tài); 1號(hào)高爐的煤氣經(jīng) 2號(hào)高爐干式除塵器箱體與重力除塵器到達(dá) 2號(hào)高爐爐內(nèi); 3) 2號(hào)高爐檢修前,施工單位與生產(chǎn)單位雙方均未對(duì) 2號(hào)高爐凈煤氣總管的盲板閥 (眼鏡閥) 是否可靠切斷進(jìn)行有效的安全確認(rèn); 4)檢修施工人員在進(jìn)入爐內(nèi)作業(yè)前,未按規(guī)定對(duì)爐內(nèi)是否存在煤氣等有害氣進(jìn)行檢測; 5)雙方未制定檢修方案及安全技術(shù)措施,均未明確專職安全人員對(duì)檢修現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè) 河北武安市普陽鋼鐵公司 “”煤氣中毒事故 ?事故概況: 2023年 1月 4日,河北
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