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印染污水處理擴(kuò)建工程初步設(shè)計(jì)方案盛澤印染-文庫吧資料

2024-08-18 21:32本頁面
  

【正文】 池采用幅流式,共二座,設(shè)周邊傳動(dòng)刮泥機(jī)一臺(tái),現(xiàn)澆鋼砼結(jié)構(gòu),主要設(shè)計(jì)參數(shù)為:表面負(fù)荷 與厭氧池相對(duì)應(yīng),分二路進(jìn)水,每路分10個(gè)廊道,50m,水流為推流式。污泥的回流采用潛污泵,, 流量為Q=250m3/h,揚(yáng)程 H=15m, 。中間沉淀池采用幅流式,上部設(shè)周邊傳動(dòng)刮泥機(jī)一臺(tái),現(xiàn)澆鋼砼結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)參數(shù)為:表面負(fù)荷 在本設(shè)計(jì)中,當(dāng)進(jìn)水CODCr較高時(shí),中間沉淀池作為一級(jí)化學(xué)混凝沉淀池,通過投加混凝劑去除厭氧出水中的大量CODCr,但調(diào)試期間或進(jìn)水濃度、水量較低時(shí),可將中間沉淀池用作常規(guī)設(shè)計(jì)意義的中間沉淀池。 主要工藝參數(shù)為:停留時(shí)間 MLSS ~3g/L有效池容 28800m3總池容 14040m3水池尺寸 100m48m填料數(shù)量 16800m3在厭氧水解池最后一個(gè)廊道的最后一格內(nèi)設(shè)計(jì)一折流式反應(yīng)池,反應(yīng)時(shí)間為20min。為了使池內(nèi)污泥呈完全混合狀態(tài),使池內(nèi)生物量與污染物完全接觸,有效防止短流現(xiàn)象,每條廊道分二格。厭氧池采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),共一座,分二路進(jìn)水。好氧處理產(chǎn)生的污泥全部回流到厭氧生化段,使污泥進(jìn)行厭氧消化,減少系統(tǒng)的剩余污泥量。印染廠排入調(diào)節(jié)池前的污水管上設(shè)電磁流量計(jì)一只,以對(duì)每個(gè)廠排入的污水量進(jìn)行計(jì)量。污水提升泵設(shè)置于最后一格的末端,配置潛污泵三臺(tái),流量Q=1100m3/h,揚(yáng)程10m,電機(jī)功率45KW,二用一備,上部配手動(dòng)、電動(dòng)二用葫蘆一只,以方便維修。調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)穿孔曝氣管進(jìn)行攪拌,以加強(qiáng)水質(zhì)的混合。內(nèi)分五格,每格尺寸為30m9m。選用GH18回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)一臺(tái),主要技術(shù)參數(shù):、柵寬 1500mm柵條間距 10mm過柵流速 柵前水深 格柵與水平的傾角 α=70176。表41 污水處理系統(tǒng)預(yù)期處理效果序號(hào)處理單元CODCr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)色度(倍)出水去除率(%)出水去除率(%)出水去除率(%)出水去除率(%)1調(diào)節(jié)池<1400<500400<4002厭氧水解池<1120>20%/<200>50%3中間物化沉淀池<560>50%<70>83%<40>80%4好氧生化、二沉池出水<196>65%<25>93%<70<405二級(jí)物化處理池出水<100>50%<25<70<406最終出水<100<25<70<40 主要建構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù) 格柵井格柵井與調(diào)節(jié)池合建,設(shè)置于調(diào)節(jié)池的前端,主要用于攔截汛不中的漂浮物。 二級(jí)混凝沒淀設(shè)置在好氧生物處理之后,作為把關(guān)工序,確保出水達(dá)標(biāo)排放,經(jīng)過對(duì)類似印染廢水的試驗(yàn)研究及工程實(shí)際運(yùn)行情況,CODCr去除率可達(dá)到30~40%左右。 物化處理在本設(shè)計(jì)中,設(shè)置了二級(jí)物化處理單元,第一級(jí)混凝處理放在厭氧水解池出水以后,好氧生化系統(tǒng)之前,即將通常設(shè)計(jì)中間沉淀池用作一級(jí)物化沉淀池,去除廢水中不可生化有機(jī)物及固體顆粒物,使廢水的COD降至較低的程度。好氧處理的主要作用是去除剩余的大部分有機(jī)物。由于印染廢水中含有一定量的PVA退漿廢水及不同堿減量廢水,即使廢水的pH值和COD濃度較高。經(jīng)過厭氧水解酸化處理,出水pH在降低1~,~。同時(shí)在進(jìn)入處理系統(tǒng)前還應(yīng)設(shè)置適當(dāng)容量的污水調(diào)節(jié)池,對(duì)進(jìn)廠污水進(jìn)水量均衡和水質(zhì)調(diào)節(jié)。由于污水處理裝置都是按一定的水質(zhì)和水量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的,要求進(jìn)水均勻。 工藝流程說明 水量水質(zhì)調(diào)節(jié)印染污水的水質(zhì)、水量大,是其一顯著的特點(diǎn)。第四章 印染污水處理工藝設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)水量、水質(zhì)及處理要求設(shè)計(jì)水量:5萬m3/d()設(shè)計(jì)水質(zhì):pH 11~12,CODCr 1000~1400mg/L處理要求:處理出水達(dá)到GB428792表3Ⅰ級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。 綠化設(shè)計(jì)各構(gòu)筑物之間及道路二側(cè)進(jìn)行綠化,種植抗污染性強(qiáng)植物品種,以美化環(huán)境,降低污染,提高環(huán)境質(zhì)量??偲矫娌贾靡姼綀D。(6) 好氧采用活性污泥法,泥法對(duì)COD的去除效率可比接觸氧化法提高10%左右。(4) 根工程實(shí)踐,厭氧出水混凝COD去除率高于原水直接混凝,這可能由于厭氧出水中含有少量的厭氧污泥,有助于提出高混凝效果。(2) 印染廢水水質(zhì)、水量隨季李的變化較大,采用本流程具有操作、運(yùn)行管理上的靈活性。(1) 流程32在沒有預(yù)處理的條件下,要達(dá)到COD100mg/L以下的圖24(3) 排放標(biāo)準(zhǔn)有一定的難度。 不采用以上三種比較常見工藝流程是基于以下考慮:(1) 在目前情況下,要企業(yè)進(jìn)行清污分流有一定難度,從現(xiàn)有企業(yè)生產(chǎn)情況,棉織物的加工占有相當(dāng)比例,即印染廢水中PVA退漿廢水的排放量占有一定的比例,排放廢水中的COD較高。而流程23可望在較低的運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用下達(dá)標(biāo)排放,但要對(duì)印染廢水的排放進(jìn)行清污分流,污水排放管路的改造一定的費(fèi)用,工廠的管理水平及工人的素質(zhì)都需要提高。但從清潔生產(chǎn)、降低污水處理成本及確保達(dá)標(biāo)排放的角度,無疑是一種好的手段。因此,該工藝的處理成本較低,投資增加不多,可達(dá)到較高的排放標(biāo)準(zhǔn)。退漿廢水→預(yù)處理堿減量廢水→預(yù)處理其他廢水→調(diào)節(jié)池→中和池→厭氧水解好氧生物處理→混凝沉淀處理→排放圖23 廢水處理工藝流程圖該工藝是針對(duì)以上二個(gè)工藝的優(yōu)缺點(diǎn)而提出,如對(duì)全部廢水進(jìn)行一級(jí)物化沉淀處理,則處理費(fèi)用較大,但如不先進(jìn)行物化處理,則需對(duì)廢水進(jìn)pH調(diào)節(jié),且生化處理處理不高,當(dāng)排放標(biāo)準(zhǔn)較高時(shí),不易做到達(dá)標(biāo)排放。因此,要使廢水經(jīng)該工藝處理達(dá)標(biāo)排放,必須其他措施,如對(duì)高濃度廢水進(jìn)行預(yù)處理,或投加營投送物質(zhì)等。(2) 對(duì)于印染廢水,主要的營氧物質(zhì)為C源,微生物所需的P、N等物質(zhì)嚴(yán)重缺乏,C:N:P的比例嚴(yán)重失調(diào),使微生物的生長受到限制,最終使生化處理系統(tǒng)的處理效率不高。造成生化處理系統(tǒng)效率不高的原因主要有:(1) 大多數(shù)混合印染廢水含有一定量的堿減量退漿廢水,主要成份是PVA漿料,PVA的生物可降解性很差,幾乎不可生化。另外,硫酸的投加會(huì)增加處理成本。該工藝的缺點(diǎn)為:堿性廢水在進(jìn)入生化處理系統(tǒng)前必須進(jìn)行pH調(diào)節(jié),將厭氧池pH控制在9~10之間。許多不溶性顆粒物在厭氧水解段即被降解為可溶性有機(jī)物,好氧生化系統(tǒng)污泥大部分回流至厭氧段,因而污泥發(fā)生量少。廢水的主要處理單元為厭氧—好氧生化處理系統(tǒng),生化處理是所有廢水處理技術(shù)中處理成本最低的處理技術(shù),后繼物化處理投資量較少,費(fèi)用比前混凝工藝低得多。采用該工藝的優(yōu)點(diǎn)有:處理流程簡單,操作管理方便,運(yùn)行費(fèi)比21所示流程為低。生化一般采用接觸氧化法或傳統(tǒng)活性污泥法。在該工藝中,主要的處理單元為厭氧水解—好氧生化聯(lián)合處理工藝,采用厭氧水解酸化工藝的目的是改善難降解廢水的可生化性,將不溶性的、大分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為可溶性、小分子、可生化有機(jī)物,將某些小分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為有機(jī)酸,提高BODCOD的增值,及CODCr的去除率。 生化—物化處理工藝工藝流程如圖22所示。該工藝的主要優(yōu)點(diǎn)是一級(jí)物化處理效率高,可不進(jìn)行pH調(diào)節(jié),出水達(dá)標(biāo)有保證。廢水→調(diào)節(jié)池→混凝沉淀處理→生化處理→混凝沉淀處理→排放圖21 廢水處理工藝流程圖印染廢水進(jìn)行水量、水質(zhì)調(diào)節(jié)后,先進(jìn)行混凝沉淀處理,由于印染廢水呈堿性,而目前常用混凝劑的在堿性條件下具有較好的混凝效果,如Al鹽類混凝劑的適宜pH為8~9,F(xiàn)e鹽混凝劑的適宜pH范圍為9~11,因此,可不經(jīng)pH調(diào)節(jié)直接進(jìn)行處理,對(duì)于大多數(shù)印染廢水,CODCr去除率達(dá)到30~50%以上,最高可達(dá)到70%,這為后繼生物處理創(chuàng)造了條件。在盛澤鎮(zhèn)設(shè)計(jì)了吳江永前紡織印染有限公司廢水處理工程,目前正處于調(diào)試階段,運(yùn)行狀況良好。 浙江大學(xué)在印染廢
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