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發(fā)電廠600mw汽輪機(jī)組密封油系統(tǒng)介紹與事故預(yù)防措施-文庫(kù)吧資料

2025-06-22 07:25本頁(yè)面
  

【正文】 kPa。4.2.3 處理: 在密封油真空泵檢修時(shí),破壞密封油真空箱真空后,停運(yùn)一臺(tái)密封油泵,密封油壓正常未波動(dòng),后啟動(dòng)密封油真空泵后,逐漸升高密封油箱真空,密封油壓沒(méi)有變化,以后運(yùn)行人員在出現(xiàn)同樣問(wèn)題時(shí)就先將真空泵停運(yùn),稍降真空箱真空待密封油壓穩(wěn)定后再恢復(fù)密封油系統(tǒng)正常運(yùn)行方式。21:00 就地檢查A主密封油泵泵體及出口管發(fā)熱,聯(lián)系檢查告無(wú)問(wèn)題,就地停止A主密封油泵運(yùn)行,B主密封油泵出口油壓波動(dòng);1月4日 #6機(jī)16:31 監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)A主密封油泵聯(lián)啟,直流密封油泵聯(lián)啟 ,就地檢查密封油壓無(wú)異常, ,主密封油泵至密封油再循環(huán)管漏流嚴(yán)重,關(guān)閉主密封油泵出口再循環(huán)手動(dòng)門,密封油再循環(huán)泵出口壓力正常,停止直流密封油泵及A主密封油泵;16:55 B主密封油泵出口壓力低A主密封油泵聯(lián)啟,密封油真空箱油位低,直流密封油泵聯(lián)啟,A、B主密封油泵跳閘,密封油再循環(huán)泵跳閘,油位正常后A、B主密封油泵聯(lián)啟,停止直流密封油泵、A主密封油泵運(yùn)行,10分鐘后B主密封油泵油壓逐漸降低,A主密封油泵聯(lián)啟,經(jīng)試驗(yàn)A、B主密封油泵單獨(dú)運(yùn)行,油壓均逐漸降低;21:40 解除“密封油真空箱油位低聯(lián)跳A、B主密封油泵保護(hù)”;4.2.2 原因分析: 這是密封油系統(tǒng)出現(xiàn)的新問(wèn)題,一度給運(yùn)行帶來(lái)被動(dòng),具體原因就是密封油真空箱真空高、油位波動(dòng)尤其泡沫多時(shí)造成密封油泵出口壓力波動(dòng),備用泵聯(lián)啟,直流密封油泵聯(lián)啟。但停機(jī)后密封油泵出口壓力有可能上升,要求運(yùn)行人員在停機(jī)后一定及時(shí)到就地檢查,保證油氫壓差不大于66kPa,否則進(jìn)行調(diào)整將油氫壓差降下來(lái),防止油氫壓差過(guò)高 ,有可能使得密封油進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi)。真空箱油位降低后主密封油泵出口壓力從725kPa降至700kPa,從系統(tǒng)方面未做任何變動(dòng)且無(wú)任何泄漏,原因值得分析,是密封油箱浮子閥漏氣不能全開使得油位下降還是其它諸如熱工、電氣問(wèn)題造成。最近#5機(jī)密封油真空箱油位較以前有所下降,分析為真空箱補(bǔ)油浮球閥卡澀,但浮球閥在真空箱內(nèi)部,無(wú)法手動(dòng)操作,因此油位降低無(wú)法處理。再就是發(fā)現(xiàn)浮子閥滿油后,首先檢查膨脹箱油水檢測(cè)器是否有油,然后立即手動(dòng)開啟浮子閥旁路門調(diào)整浮子閥油位正常,絕對(duì)禁止浮子閥無(wú)油位運(yùn)行,否則發(fā)電機(jī)氫壓會(huì)急劇下降,影響機(jī)組安全運(yùn)行,若油水檢測(cè)器有油應(yīng)立即開啟其底部放油門放油直至放凈為止,穩(wěn)定后聯(lián)系檢修處理。 #6機(jī)密封油浮子閥卡澀引起的膨脹箱滿油造成了主油箱油位下降近70mm,十分危險(xiǎn)。運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)浮子閥卡澀后立即匯報(bào),并采取將浮子閥前后截門關(guān)閉,通過(guò)旁路門調(diào)整來(lái)保持浮子閥油位中間位置,因?yàn)楦∽娱y油位就是密封油膨脹箱油位,浮子閥油位過(guò)高說(shuō)明膨脹箱已滿油,很可能進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi)部 ;浮子閥油位過(guò)低,說(shuō)明膨脹箱無(wú)油,造成發(fā)電機(jī)跑氫而使氫壓突降 ,因此要保證浮子閥油位正常。3.3 處理方法: 兩次浮子閥卡澀,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)處理及時(shí),避免了事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。2.3 處理 發(fā)現(xiàn)跳閘后首先根據(jù)以上原因分析進(jìn)行檢查,檢查密封油真空箱油位正常,關(guān)閉真空泵抽氣門,確保真空箱油位正常,暫時(shí)維持真空箱負(fù)壓,聯(lián)系檢修檢查無(wú)問(wèn)題后方可啟動(dòng)。2.2 原因分析: 分析:密封油真空泵無(wú)任何現(xiàn)象跳閘,是電機(jī)熱偶動(dòng)作,這已出現(xiàn)過(guò)多次,分析原因就是機(jī)械部分故障引起電機(jī)超負(fù)荷使得熱偶動(dòng)作跳閘。2 密封油真空泵故障跳閘2.1 現(xiàn)象經(jīng)過(guò): 2000年1月6日3:00#5機(jī)密封油真空泵跳閘,就地檢查密封油真空泵電氣故障信號(hào)發(fā),密封油真空泵電機(jī)不熱、油箱油位正常,聯(lián)系檢修; 3:25 檢修告無(wú)問(wèn)題,啟動(dòng)密封油真空泵正常。這為典型的密封油膨脹箱滿油,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)后立即從油水檢測(cè)器進(jìn)行放油,發(fā)電機(jī)勵(lì)端、汽端僅放出少量油,密封油膨脹箱連續(xù)排放直至無(wú)油,共放大約7~8桶。因?yàn)榘l(fā)電機(jī)內(nèi)壓力過(guò)低,克服不了密封油膨脹箱、浮子閥、空氣析出箱三者之間的高度差,使得密封油回油受阻,造成膨脹箱滿油,因?yàn)槊芊庥团蛎浵渚驮诎l(fā)電機(jī)下部,引起發(fā)電機(jī)進(jìn)油。1.2 原因分析: 該密封油系統(tǒng)為發(fā)電機(jī)氫側(cè)回油至膨脹箱,油中氫氣在此排放后,由6.9m浮子閥控制其油位再回至空氣析
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