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畢業(yè)設(shè)計-數(shù)控機(jī)床進(jìn)給傳動部件及其維護(hù)維修(參考版)

2024-12-07 18:46本頁面
  

【正文】 參考文獻(xiàn) [1] 劉文波,段智敏 . 數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)、原理與編程技術(shù) [M]. 沈陽:東北大學(xué)版 [2] 龍澤明 ,韓陽陽 . 數(shù)控機(jī)床爬行問題的分析與研究 [J ]. 沈陽:東北大學(xué)出版社 ,2021 [3] 王愛玲 . 現(xiàn)代數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)與設(shè)計 [M]. 北京:兵器出版社 ,1999 18 [4] 文懷興,夏田 . 數(shù)控機(jī)床系統(tǒng)設(shè)計 [M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社 ,2021 [5] 王侃夫 .主編 .數(shù)控機(jī)床故障診斷及維護(hù) [M].人民郵電出版社 ,2021. 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 畢業(yè)(設(shè)計)成績評定評分表 評價基元 評價內(nèi)涵 滿分 實評分 平時成績30% 能按時完成畢業(yè)設(shè)計 (論文 )各階段所要求的工 作 10 能綜合運(yùn)用所學(xué)知識分析與解決問題的能力、獨立工作能力和實際動手能力 14 工作態(tài)度 認(rèn)真、端正、虛心、嚴(yán)謹(jǐn),嚴(yán)格 遵守紀(jì)律 6 小計 30 評閱成績 30% 能按任務(wù)書要求出成果 3 論文結(jié)構(gòu) 完整、 合理, 條理清晰, 對實驗方案的論述正確 5 能運(yùn)用本學(xué)科常規(guī)研究方法及相關(guān)研究手段(如計算機(jī)、實驗儀器設(shè)備等)進(jìn)行實驗、實踐并加工處理、整合信息, 實驗數(shù)據(jù)可靠 ,實驗結(jié)果正確 5 設(shè)計用語、格式、圖紙(圖表)、數(shù)據(jù)、量和單位 符合國家標(biāo)準(zhǔn) ,各種資料引用規(guī)范 4 視角 新穎,主題突出,論據(jù)充分,論證有力, 分析透徹,計算和結(jié)論正確 5 論文中所表述的基本概念清楚,基礎(chǔ)知識和專業(yè)知識的掌握牢固扎實 6 文字表達(dá)通順無誤,字?jǐn)?shù)符合要求 2 小計 30 答辯成績40% 答辯時基本概念清楚 , 基礎(chǔ)知識和專業(yè)知識的掌握牢固扎實 10 答辯過程中的自述簡明無誤, 語言流暢 10 能正確回答問題 ,特別是本課題范圍內(nèi)的基本理論和基本技能問題 20 19 課題范圍以外的提問僅作參考 ,不計分 小計 40 總成績合計 100 說明:評定成績分為優(yōu) 秀、良好、中等、及格、不及格五個等級,實評總分 90分(含 90 分)以上記為優(yōu)秀 ,80 分(含 80 分)以上為良好, 70 分(含 70 分)以上記為中等, 60 分(含 60 分)以上記為及格, 60 分以下記為不及格。正是有了他們的悉心幫助和支持,才使我的畢業(yè)論文工作順利完成,在此向 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 , 數(shù)控技術(shù) 系的全體老師表示由衷的謝意。在此向 張一 老師表示深深的感謝和崇高的敬意。所以,數(shù)控機(jī)床進(jìn)給部件及其維護(hù)維修在數(shù)控機(jī)床的維護(hù)維修中顯得尤為重要。 轉(zhuǎn)貼于轉(zhuǎn)貼于 中國論文下載中心 17 結(jié)論 進(jìn)給部件是數(shù)控機(jī)床機(jī)械部分中的重要組成部件,主要由聯(lián)軸器、減速機(jī)構(gòu)、滾珠絲杠螺母副等組成。進(jìn)一步利用數(shù)字萬用表,測量測速發(fā)電機(jī)換向片之間的電阻值,經(jīng)比較后發(fā)現(xiàn),有一對極片間的電阻值比其他各對極片間的電阻值大了很多,說明測速發(fā)電機(jī)繞組內(nèi)部存在斷路現(xiàn)象。 維修時首先檢查 X 軸伺服電動機(jī)的測速發(fā)電機(jī)連接,未發(fā)現(xiàn)不良。檢查 X 軸的振動情況,經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),振動的頻率與運(yùn)動速度有關(guān),運(yùn)動速度快振動頻率較高 ,運(yùn)動速度慢則振動頻率低,初步認(rèn)為故障與速度反饋環(huán)節(jié)有關(guān)。 分析與處理過程:由于機(jī)床在 X 軸靜止時機(jī)床工作正常,無報警,初步判定數(shù)控系統(tǒng)與驅(qū)動器無故障。 仔細(xì)檢查伺服的電纜連接,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床在出 廠時電樞線連接錯誤,即驅(qū)動器的 L/M/N 端子未與插頭的 A/B/C 連接端一一對應(yīng),相序存在錯誤,重新連接后,故障消失, Z 軸可以正常工作。經(jīng)實驗發(fā) 16 現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移到 X 軸, Z 軸工作恢復(fù)正常 根據(jù)以上實驗,樂意確認(rèn)以下幾點: ,制動器工作良好; ,因為當(dāng) Z 軸驅(qū)動器帶動 X 軸時,機(jī)床無報警; 軸伺服工作正常,因為將它在機(jī)床側(cè)與 X 軸互換后,工作正常; 軸驅(qū)動器工作正常,因為通過 X 軸驅(qū)動器在電柜側(cè)互換,控制 Z 軸后,同樣發(fā)生故障。 為了進(jìn)一步縮小故障部位,確認(rèn) Z 軸伺服的工作情況,維修時利用不同規(guī)格的 X 軸在機(jī)床側(cè)進(jìn)行互換實驗,發(fā)現(xiàn)換上的同樣出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象,且工作時故障現(xiàn)象不變,從而排除了伺服本身原因。為確定故障部位,考慮到本機(jī)床采用半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時首先松開伺服與絲杠的連接,并再次開機(jī)實驗,發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象不變,故確認(rèn)報警是由于電 氣控制系統(tǒng)不良引起。 分析和處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象,檢查機(jī)床實際工作情況,發(fā)現(xiàn)開機(jī)后 Z軸可以少量運(yùn)動,不久溫度迅速上升,表面發(fā)燙。檢查發(fā)現(xiàn),該伺服電動機(jī)的測速發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子與電動機(jī)軸之間的連接存在松動,粘接部分已經(jīng)脫開;經(jīng)重新連接后,開機(jī)試驗,故障現(xiàn)象消失,機(jī)床恢復(fù) 正常工作。 在以上基礎(chǔ)上,將參數(shù)與調(diào)整值重新回到原設(shè)定后,對伺服電動機(jī)與測量系統(tǒng)進(jìn)行了檢查。 檢查系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)定、伺服驅(qū)動器的增益、積分時間電位器調(diào)節(jié)等 均在合適的范圍,且與故障前的調(diào)整完全一致,因此可以初步判斷,軸的振蕩與參數(shù)的設(shè)定與調(diào)節(jié)無關(guān)。 15 分析與處理過程:仔細(xì)觀察機(jī)床的振動情況,發(fā)現(xiàn), X 軸振蕩頻率較低,且無異常聲。 (二)一臺配套 FANUC 6ME 系統(tǒng)的加工中心。另外,發(fā) 現(xiàn)電動機(jī)的軸承亦有損壞,故而引起 軸的振動與過電流。 維修時通過互換法,確認(rèn)故障原因出在直流伺服電動機(jī)上。在此方式下,通過較長時間的移動后, Y軸速度單元上 OVC 報警燈亮。 五、 (一)一臺配套 FANUC 7M 系統(tǒng)的加工中心,進(jìn)給加工過程中,發(fā)現(xiàn) Y軸有振動現(xiàn)象。此時
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