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儀隴凈化廠天然氣脫水項目(參考版)

2025-07-02 20:40本頁面
  

【正文】 謝謝!。不管是對于即將走上工作崗位的同學還是繼續(xù)進行學業(yè)的同學的來說,都是一次真真實實的提升??偘逍?所以,實際塔板數(shù)=8 塊解吸塔的工藝條件及有關(guān)物性的計算:180Kpa; :塔頂93℃,塔底117℃;全塔由反應熱全塔的平均溫度按甘醇算得:℃ 塔頂解吸氣體流量為: 進塔富液的流量 組分摩爾流量Kmol/h 質(zhì)量流量 水TEG解吸塔底貧液的組成和流量組分摩爾流量質(zhì)量流量(mol)%質(zhì)量%TEG總計100100 脫水裝置主要設備表設備名稱數(shù)量單位直徑類型備注TEG吸收塔1個 m泡罩塔7層塔板,;;泡罩直徑選80mmTEG重沸器1臺 m火管式重沸器傳熱面積2TEG閃蒸罐1臺重力臥式分離器長度為2m原料氣分離器1臺不帶捕霧氣的重力臥式分離器貧/富甘醇換熱器1臺固定管板式換熱器氣體/貧甘醇換熱器1臺管殼式換熱器TEG儲罐2臺TEG補充罐1臺TEG廢氣分液罐1臺TEG纖維過濾器1臺袋式TEG活性炭過濾器1臺TEG循環(huán)泵2臺IS65—40—315的離心泵轉(zhuǎn)速2900r/min,精餾柱1個填25mm的陶瓷Intalox填料 氣提柱1個第三部分 參考文獻. 天然氣處理與加工工藝. 北京:石油工業(yè)出版社,1999. 天然氣加工工程. 北京:石油工業(yè)出版社 ,2008 3..:天津大學出版社,2002. 北京:石油工業(yè)出版社,2005. : 黑龍江科學技術(shù)出版社,1990. 氣體加工數(shù)據(jù)手冊. 石油工業(yè)出版社7. 曾自強. 《天然氣集輸工程》. 北京:石油工業(yè)出版社,2001 .北京石油工業(yè)出版社,2005,:石油工業(yè)出版社,2001 中國天然氣工業(yè)發(fā)展研究 北京:石油工業(yè)出版社 2002 第四部分 心得體會三周的努力,我們完成了工程設計,這次工程設計對于我們即將進行畢業(yè)設計的大四學生來說是極為重要的,通過這次工程設計讓我們把之前學習的《化工原理》《化工熱力學》《化工設備基礎(chǔ)》《天然氣加工工程》以及自行查閱的《天然氣工程》《物性數(shù)據(jù)總表》等資料有機的結(jié)合在一起,達到了老師們要求的融會貫通的目的。 天然氣與有機溶劑間的傳熱系數(shù)經(jīng)驗值為,熱負荷考慮10%的裕量,即氣體/貧甘醇換熱器熱負荷為: 其中, 選擇固定管板式換熱器,管徑為 固定管板式換熱器規(guī)格公稱直徑()管程數(shù)中心排管數(shù)量換熱管長度()換熱管面積()219172 重沸器熱負荷為:,則可根據(jù)它的熱負荷計算出火管表面積以及其他相關(guān)幾何尺寸。 貧甘醇負荷 貧甘醇進口溫度為88,出口溫度為38, 貧甘醇負荷為: 氣體溫降 由于出吸收塔的干氣質(zhì)量流量遠大于貧甘醇質(zhì)量循環(huán)流量故干氣經(jīng)過氣體/貧甘醇換熱器后的降溫較小,其值可由熱量平衡來確定。根據(jù)脫水量由下式(2—1)估算: (2—1)式中 :脫除1kg水所需的重沸器熱負荷,: :甘醇循環(huán)量,水重沸器熱負荷為:考慮10%的設計裕量,故重沸器的熱負荷取30KW,故 重沸器火管傳熱面積為: 貧/富甘醇進口與出口溫度: 貧甘醇進口溫度200℃,出口溫度為88℃;富甘醇進口溫度為30℃,出口溫度為t。 因此三甘醇循環(huán)流量為: %(), 因此其質(zhì)量循環(huán)流量為: %(), 因此貧甘醇中的三甘醇量為: 貧甘醇中的水量為: 富甘醇中的三甘醇量為: 富甘醇中的水量為: 因此富甘醇流量為: 富甘醇濃度為: 重沸器通常為臥式容器,既可采用火管直接加熱.也可以采用水蒸氣或熱油間接加熱。即溶解于甘醇的甲烷和乙烷為: 則塔底富液中各組分的含量為:: (全部被吸收): : : 、在原料氣中的含量少故在計算是忽約。露點降(大于40)所以實際塔板數(shù)選用7塊,可滿足干氣露點8的要求。,(絕),(絕),(絕),吸收塔操作溫度為30時的露點降:露點降(小于40)(絕)下按2塊理論板(板效率為25%。要求的露點降為:30(8)=38(絕)(板效率為25%。:這里選用水,因為它可以滿足吸收塔對甘醇循環(huán)量的要求。取為8℃再按平衡露點確定貧三甘醇溶液進塔時的濃度。清管廢渣、檢修廢渣選擇合適的地點無害化填埋;生活垃圾定點收集,定期運至城市垃圾處理場處理。3)集輸工擬采用的措施為:a) 施工期生態(tài)補償和跡地恢復措施;b) 項目營運過程中清管作業(yè)、場站檢修或事故性放空時,放空的天然氣通過放空火炬燃燒后排放,為了保證及時點火燃燒,放空火炬配備了靈敏的自動點火裝置;c) 廢水為站值班人員生活污水,生活污水清污分流,糞便采用旱廁收集后用作農(nóng)業(yè)灌溉,洗滌污水用于站內(nèi)綠化灌溉;d) 輸氣管道采用埋地敷設,在正常生產(chǎn)過程中不會有噪聲污染;盡量選用低噪聲設備,采用相應的隔聲、減噪和減振措施。1)氣田開發(fā)擬采取的措施為:a) 鉆井脫水和氣田采出水全部采用回地層的方式處理,不排外;b) 測試、防噴的天然氣經(jīng)點燃后排放,將H2S轉(zhuǎn)化成SO2,降低了毒害性;c) 鉆井廢雜采用固化后無害化填埋;d) 盡量選用低噪聲設備,采用相應的隔聲、減噪和減振措施。C。048mpa);廢品產(chǎn)出溫度范圍:60~180186。通過大量室內(nèi)試驗得出采用減壓蒸餾的方法,能夠?qū)⑷蚀家和耆厥?,有效地解決三甘醇的沸點比其理論分解溫度高的矛盾;且回收三甘醇所得產(chǎn)品與新鮮工業(yè)三甘醇指標基本相近。⑥定期對循環(huán)系統(tǒng)各部位甘醇進行取樣全面調(diào)查 造成三甘醇污染的主要物質(zhì)為凝析油類,鹽類部分分解產(chǎn)物及其它固體雜質(zhì),可根據(jù)污染三甘醇溶液各成分的沸點不同,如果采用直接蒸餾的方法,會使三甘醇在沸點之前就全部分解。C,以防烴類在塔內(nèi)冷凝引起甘醇發(fā)泡,貧甘醇溫度太高造成甘醇損失增大和脫水不深。⑤整改甘醇冷卻系統(tǒng),降低甘醇的如泵,入塔的溫度如果甘醇進泵溫度太高,則甘醇的入塔溫度無法保證,因此不能有效散熱裝置全部改為水冷式散熱裝置(目前大部分脫水裝置的散熱系統(tǒng)已改成水冷式),既有助于調(diào)節(jié)甘醇的入塔溫度,又能對泵起到保護作用。C,因此換熱后水蒸氣溫度降低,部分冷凝后落入重沸器加重其工作負荷,尤其在冬季,而且富液得到的升溫幅度也很小,使得后端的閃蒸效果不理想,因此除富液可先進入閃蒸罐進行第一次換熱,進過閃蒸、過濾后進入精餾塔頂部換熱,最后再進入緩沖罐進行最后一次換熱,可有效解決換熱不足的問題。③改變富液的換熱次序改變出塔富液的換熱次序,保證重沸器蒸出的水蒸汽有效的排入灼燒爐及進入閃蒸罐的富液有適合的工作溫度。②提高甘醇過濾系統(tǒng)的過濾效果從巴營站2002年的檢修中看出活性碳的過濾效果不好,重沸器、緩沖罐內(nèi)沉積著較多的油泥物質(zhì)及碳黑等焦質(zhì)物質(zhì),由于活性碳濾芯從出廠到使用經(jīng)過多次搬運、中轉(zhuǎn),活性碳由于劇烈振動引起碳粒破碎、填充不好從而影響過濾效果或細粒碳粉被帶入甘醇反而污染甘醇。m級)為經(jīng)過特殊處理不被水分濕潤的纖維,從講治站過濾分離器的檢測結(jié)果來看,除塵效果一般。 ①改進設備改進天然氣進脫水裝置前過濾分離設備,提高其濾芯的過濾級別和捕霧網(wǎng)的搜集能力。引起甘醇發(fā)泡的物質(zhì)有液態(tài)烴、氣田緩蝕劑、化排擠、鹽類、細粒分散固體。維持PH值在700~715之間,pH值過低時加三乙醇
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