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正文內(nèi)容

年產(chǎn)10萬噸合成氨變換工序(doc畢設(shè)論文)(參考版)

2025-07-01 14:10本頁面
  

【正文】 噴淋進(jìn)入增濕器內(nèi)的冷凝水量:== 出此增濕器的氣體。CO變換放熱: 出熱: :℃: ℃下各氣體的摩爾熱容(kJ/kmol℃)組分COH2N2CO2CH4H2OCP 混合氣體平均摩爾熱容: 增濕器物料及熱量衡算(1)1變換爐一、二段之間的增濕器此增濕器是用95℃,3MPa軟水噴淋將一段出口氣體由370℃降到二段進(jìn)200℃,同時(shí)向氣體中補(bǔ)加二段反應(yīng)所需的蒸氣。 出2變換爐氣體組成 組成CO H2N2CO2CH4H2O合計(jì)%(干)100%(濕)100Nm3kmolkgB 熱量衡算入熱:氣體由205℃升至230℃,℃。 2變換爐反應(yīng)的CO量: CO== 由反應(yīng)式: CO+H2O→CO2+H2 ,。:℃: ℃下各氣體的摩爾熱容(kJ/kmol℃)組分COH2N2CO2CH4H2OCp 混合氣體的平均摩爾熱容:混合氣體放熱:噴淋的冷水為95℃,3MPa軟水,其焓為:由于1爐到2爐之間存在壓降,2此時(shí),水蒸氣分壓:PH2O=P?yH2O=% =℃,遠(yuǎn)低于2變換爐進(jìn)口溫度205℃,水蒸氣在變換爐內(nèi)不會(huì)冷凝。H===出熱: :240℃: 240℃下各氣體的摩爾熱容(kJ/kmol℃)組分COH2N2CO2CH4H2OCP混合氣體的平均摩爾熱容 2變換爐計(jì)算(1)2變換爐蒸汽用量計(jì)算 設(shè)2變換爐變換氣進(jìn)口溫度為205℃,出口溫度為230℃。 出1變換爐二段氣體組成組分COH2N2CO2CH4H2O合計(jì)%(干)100%(濕)100Nm3kmolkg B 熱量衡算 入熱Q入: 氣體由200℃升至280℃,反應(yīng)平均溫度為240℃。一、二段反應(yīng)的CO總量:CO=%= 剩余CO量:%=== 二段反應(yīng)的CO量: ==由: CO + H2O → CO2 + H2。(4)最適宜溫度曲線計(jì)算 各轉(zhuǎn)化率下的最適宜溫度由以下公式計(jì)算:式中:R=,選用的B302Q型催化劑:=10351kcarl/kmol。則:反應(yīng)平衡溫度為: 300℃時(shí),查【文獻(xiàn)4】表1225得:平衡常數(shù)Kp= 如前,將a,c,d,CO, Kp及O2的值代入上式即: 解得:b= 即:汽/氣= 噴淋的冷凝水量:%-=== 進(jìn)二段蒸氣量:+=== 進(jìn)1變換爐二段氣體組成組分COH2N2CO2CH4H2O合計(jì)% (干)—100%(濕)100Nm3kmolkg (2)出一段到進(jìn)二段之間熱量衡算 氣體由一段出口370℃降至二段進(jìn)口氣體溫度200℃,平均溫度為285℃。 出1變換爐一段變換氣組成組分COH2N2CO2CH4H2O合計(jì)% (干) —100%(濕) 100Nm3kmolkg B 熱量衡算: 入熱Q入:氣體由200℃升至370℃,反應(yīng)平均溫度為:285℃時(shí),查【文獻(xiàn)4】表1224內(nèi)插法得:變換反應(yīng)的反應(yīng)熱H= CO變換放熱: 285℃時(shí),查【文獻(xiàn)1】得:O2反應(yīng)生成氣態(tài)水的反應(yīng)熱H=O2燃燒放熱: 出熱Q出:查【文獻(xiàn)1】附表3,: (kJ/kmol℃)t/℃COH2N2CO2CH4H20200 300 內(nèi)插法得:285℃: 285℃下各氣體摩爾熱容(kJ/kmol℃)組分COH2N2CO2CH4H2O混合氣體平均摩爾熱容: 1變換爐二段計(jì)算(1)二段水蒸氣用量計(jì)算 設(shè)二段進(jìn)口氣體溫度為200℃,二段出口CO的轉(zhuǎn)化率為85%。由反應(yīng)式: 2H2 + O2 → 2H2O ,同時(shí)生成。=19932kcarl/kmol列表計(jì)算各轉(zhuǎn)化率下的最適宜溫度: 各平衡轉(zhuǎn)化率下的最適宜溫度/K/K/℃典型計(jì)算以=,=::。390℃時(shí),查【文獻(xiàn)4】表1225得:如前,將a,c,d,CO及的值代入上式即: 解得: 即:汽/ 入爐蒸氣量:% 入爐氣體組成組分COH2N2CO2O2CH4H2O合計(jì)% (干)—100%(濕)100Nm3kmolkg(2)平衡曲線計(jì)算各溫度下的平衡轉(zhuǎn)化率由以下公式計(jì)算:式中: ,當(dāng)O2存在時(shí): 根據(jù)催化劑溫度列表計(jì)算: 各溫度下的平衡轉(zhuǎn)化率/℃T/KKpUWV200220240260280300320340360380400420440典型計(jì)算以溫度t=200℃時(shí)為例t=200℃時(shí),查【文獻(xiàn)4】表1225得:Kp=氣體中有O2存在時(shí): :。 CO反應(yīng)量:% 一段CO總反應(yīng)量:% 設(shè)氣體出一段催化劑層的溫度為370℃,平衡溫距取20℃。則: 反應(yīng)平衡溫度為:t230+30260℃。 進(jìn)工段氣體組成組分COH2N2CO2O2CH4合計(jì)%100Nm3kmolkg(4)壓力 進(jìn)工段半水煤氣壓力:(表壓) 進(jìn)工段水蒸氣壓力:(表壓)(5)溫度進(jìn)系統(tǒng)半水煤氣溫度:35℃ 進(jìn)1變換爐一、二段催化劑的氣體溫度均為200℃; 進(jìn)2變換爐的氣體溫度為205℃;出系統(tǒng)的變換氣中CO含量(干基):%(1)干變換氣量及變換率計(jì)算 由于O2的存在,設(shè)氧與氫首先在1變換爐一段催化劑 內(nèi)完全燃燒生成水。(2)取每噸氨所消耗半水煤氣量為3380Nm3/t氨。另一方面,原料氣中較高的氧含量,將引起催化劑床層的強(qiáng)烈溫升,從而導(dǎo)致多耗蒸汽。催化劑床層段數(shù)設(shè)計(jì)合理,段間冷卻良好,也可以降低蒸氣消耗。使用低變催化劑,可降低蒸汽用量。水蒸氣用量是變換過程中最主要的消耗指標(biāo),盡量減少其用量對(duì)過程的經(jīng)濟(jì)性具有重要意義。增加水蒸氣用量,可以提高一氧化碳的平衡變換率,從而有利于降低CO殘余含量,加速變換反應(yīng)的進(jìn)行,為此,生產(chǎn)上均采用過量水蒸氣?!弧?;大型氨廠因原料及工藝的不同差別較大。當(dāng)然,加壓變換需用壓力較高的蒸汽,對(duì)設(shè)備材質(zhì)、耐腐蝕性要求也增高,設(shè)備投資增加。此外,加壓變換提高了過剩蒸汽的回收價(jià)值。且從壓縮氣體的動(dòng)力消耗上看,由于目前合成氨工藝采用高壓合成,而變換前干原料氣體積小于于變換氣體積,因此,先壓縮干原料氣后再進(jìn)行變換比常壓變換后再壓縮變換氣的能耗低。但從動(dòng)力學(xué)角度,加壓可提高反應(yīng)速率。 壓力對(duì)變換反應(yīng)的化學(xué)乎衡幾乎沒有影響,但提高壓力將使析炭和生成甲烷等副反應(yīng)易于進(jìn)行。其溫度控制除了注意必須在催化劑活性溫度范圍內(nèi)操以外,為了防止冷凝液析出,還應(yīng)特別注意根據(jù)氣中水蒸氣含量以高于露點(diǎn)30℃來確定低變過程的溫度下限。變換反應(yīng)可用的冷激介質(zhì)有:冷原料氣、水蒸氣、及冷凝水。多段換熱式又可分為多段間接換熱式與多段直接換熱式兩種。對(duì)變換反應(yīng),由于整個(gè)反應(yīng)過程變換率變化較大,反應(yīng)前期與后期單位催化劑床層體積所需排出的熱量相差甚遠(yuǎn),故主要采用多段換熱式。為此,必須從催化劑床層中排出熱量,不斷降低反應(yīng)溫度,并且對(duì)排出的熱量加以合理利用。此外,反應(yīng)開始溫度應(yīng)高于所用型號(hào)催化劑的起始活性溫度20℃左右,隨著催化劑使用時(shí)間的增長(zhǎng)活性有所下降,操作溫度應(yīng)適當(dāng)提高。亦即要考慮如何從催化劑床層不斷移去適當(dāng)熱量的問題。而此時(shí),由于遠(yuǎn)離平衡,即使離開最適宜溫度曲線在較低溫度下操作仍可有較高的反應(yīng)速度。但是實(shí)際生產(chǎn)中完全按最適宜溫度曲線操作是不現(xiàn)實(shí)的。 ?!愕淖儞Q爐可裝20的觸媒,每小時(shí)可處理6000~6500的半水煤氣。溫度為35℃、經(jīng)濾油器處理后的干半水煤氣分為兩股,一股進(jìn)入電加熱器被加熱待用,另一股進(jìn)入主換熱器與來自次換熱器的變換氣換熱,經(jīng)換熱后干半水煤氣溫度升至100℃出主換熱器,100℃的干半水煤氣出主換熱器后與300℃、(干半水煤氣變?yōu)闈癜胨簹猓┖鬁囟冗_(dá)到136℃后進(jìn)入次換熱器與來自2變換爐的變換氣換熱,經(jīng)換熱后濕半水煤氣溫度達(dá)到200℃進(jìn)入1變換爐一段,經(jīng)1變換爐一段反應(yīng)后變換氣溫度升至370℃出1變換爐一段進(jìn)入增濕器一段,通過增濕器一段降溫并補(bǔ)充蒸汽后進(jìn)入1變換爐二段催化劑床層,反應(yīng)后的氣體溫度達(dá)到280℃出1變換爐二段進(jìn)入增濕器二段,經(jīng)增濕器二段降溫并補(bǔ)充蒸汽后,變換氣溫度降到205℃進(jìn)入2變換爐催化劑床層,經(jīng)2變換爐反應(yīng)后變換氣溫度達(dá)到230℃出2變換爐進(jìn)入次換熱器與濕半水煤氣換熱,變換氣出2%,經(jīng)次換熱器換熱后變換氣溫度降到170℃進(jìn)入主換熱器與干半水煤氣換熱,經(jīng)主換熱器后變換氣溫度降到125℃出全低變系統(tǒng)。鑒于目前合成氨企業(yè)規(guī)模越大, 企業(yè)的管理水平、職工的操作水平也相應(yīng)提高, 故全低變工藝前景看好。從目前情況看, 中低低變換工藝與全低變工藝各有利弊: 中低低工藝實(shí)現(xiàn)了觸媒活性溫度的最佳組合, 創(chuàng)造出能耗、阻力及操作的理想效果。這種工藝比較節(jié)能,幾乎不需要外加蒸汽。全低變工藝一般為三段,為一個(gè)或兩個(gè)變換爐。這樣可防止觸媒老化,使用壽命縮短,系統(tǒng)阻力升高較快等問題的出現(xiàn)。但全低變工藝催化劑活性下降快,使用壽命相對(duì)較短。但其缺點(diǎn)是一段中變床層一旦出現(xiàn)偏流,易造成中變床層漏氧,致使第一低變催化劑失活。利用中變的高溫(一般為460~480℃)來提高反應(yīng)速度,脫除有毒雜質(zhì);利用兩段低變來提高轉(zhuǎn)化率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。所以變換工序既是原料氣的凈化又是原料氣制造的繼續(xù)。所以在將原料氣送入氨合成塔前必須控制CO在原料氣中的含量,避免使氨合成催化劑中毒。變換反應(yīng)速度不僅與變換系統(tǒng)的壓力、溫度及各組分的濃度等因素有關(guān),還與催化劑的性質(zhì)有關(guān),其通式可表示為: (218) 或 (219) (2110)無論以何種原料制造半水煤氣,所得半水煤氣中都含有CO。(2)動(dòng)力學(xué)方程對(duì)連續(xù)系統(tǒng)的氣—固相反應(yīng)速度可表示為單位質(zhì)量催化劑上某一反應(yīng)產(chǎn)物或反應(yīng)物的摩爾流量的變化,對(duì)一氧化碳變換反應(yīng)速度則為: ( 217)式中,—反應(yīng)速度,kmol.Kg1.h1。比較普遍的說法是:水蒸
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