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火電廠汽輪機振動故障研究(參考版)

2025-06-28 01:11本頁面
  

【正文】 由于時間緊促,實踐經(jīng)驗缺乏,加上水平有限,設(shè)計說明書中出現(xiàn)錯誤在所難免,希望各位老師和廣大同學批評指正!參考文獻u 康松,楊建明,. .u 丁有宇等. .u . .u . .u .u 楊曉蔚,周宇.滾動軸承重要性與技術(shù)含量縱論[J].軸承,2003,(1):3538.u 賴俊賢,徐慧娟,劉海嬰.滾動軸承振動與噪聲[J].軸承,2001,(9):3740.u 譚樹范,馬純,李錦紅等.深溝球軸承減振降噪工藝研究[J].20021262002126哈爾濱軸承,2003,24(1):47.u 夏新濤.滾動軸承振動與噪聲的綜合控制[J].精密制造與自動化,2003,(3):3839.u 夏新濤.滾動軸承振動的諧波控制方法[J].中國機械工程,1998,9(7):47.u 夏新濤,頡譚成,孫立明等.滾動軸承噪聲理論與實踐[M].北京:機械工業(yè)出版社, 2005,18.u 楊曉蔚.國外低噪聲軸承技術(shù)發(fā)展[J].軸承,2002,(4):3134.u 鄭子華,陳家禎,陳利永.基于灰色絕對關(guān)聯(lián)度的邊緣檢測算法[J].福建師范大學學報,2004(12):2023.u 劉壽祥,沈國祥,呂亞芳.降低圓錐滾子軸承[J].軸承,1999,(8):3841.u 商錦海.圓錐滾子軸承振動值分析[J].軸承,2000,(8):3233.u 姜利平.降低滾子軸承振動值及噪聲的措施[J].軸承,2004,(4):1718.u 夏新濤,孫立明,王中宇等.滾動軸承振動與噪聲關(guān)系的試驗研究[J].中國機械工程,2003,14(24).。鍛煉了獨立解決問題的能力,同時,也感到了實踐經(jīng)驗的缺乏,就提醒我在今后要注意理論聯(lián)系實際,學以至用。因為有老師的指導,論文進行的很順利。 致謝通過大學三年的學習,使我了解到了許多本專業(yè)的理論知識,同時也學到了許多分析問題、解決問題的科學的方法,提高了我的理論知識水平和實踐能力。對生產(chǎn)運行來說,接收了振動符合標準的機組以后,還必須加強振動監(jiān)督,對振動監(jiān)測做到制度化、經(jīng)常化,必須在機組振動突然增大達到規(guī)程規(guī)定值時,及時果斷地將機組停運,防止擴大損壞或?qū)φ駝与m然增大,但尚未達到規(guī)程規(guī)定緊急停機數(shù)值的異?,F(xiàn)象。結(jié)論總之,機組振動測試結(jié)果是研究分析機組運行狀況的重要技術(shù)依據(jù)。⑴ 機組沖轉(zhuǎn)前按要求連續(xù)盤車直軸,使偏心率符合啟動要求;⑵ 控制潤滑油溫、油壓和凝汽器真空、排汽溫度符合啟動、運行要求;⑶ 15%以下加強疏水,防止汽輪機進水或進冷汽。⑷ 調(diào)整軸承間隙和緊力符合要求,墊塊接觸合格。 實際當中異常振動的防止和處理,保證質(zhì)量:⑴ 臺板標高正確,接觸良好;管道連接受力符合要求;保證機組膨脹自如,支撐剛度合格。如果高缸還存在水平位移,則需要查找位移原因,有目標地采取措施。盡管2機振動已經(jīng)消失,但為慎重起見,對碰磨為2機振動主要原因的可能性從檢修和運行角度做深入地討論分析;進一步研究分析引起碰磨的原因;建議從以下幾點考慮:高缸運行中位移的可能; 隔板變形或位移的可能; 通流間隙南側(cè)偏小的原因; 高外缸、內(nèi)缸滑銷系統(tǒng)定位不準的可能性; 關(guān)于處理方法,可以不考慮安排實施提高軸系穩(wěn)定性的任何措施,如改瓦,調(diào)對中、標高等;不考慮實施消除汽流激振的措施。如果摩擦發(fā)生在對二階不平衡比較敏感的區(qū)段,如轉(zhuǎn)軸的端部,激起了比較大的二階不平衡分量,那么仍可能發(fā)生比較嚴重的摩擦振動。OA1較原不平衡逆轉(zhuǎn)了一個角度并且大于 OA,造成動靜摩擦進 一步加劇,形成惡性循環(huán),轉(zhuǎn)子彎曲越來越大,很可能造成大軸彎曲事故。如圖中,轉(zhuǎn)子原來的不平衡為OA,振動高點為H,由于滯后角小于90176。 摩擦振動的機理 對汽輪機轉(zhuǎn)子來講,摩擦可以產(chǎn)生抖動、渦動等現(xiàn)象,但實際有影響的主要是轉(zhuǎn)子熱彎曲。摩擦嚴重時,幅值和相位不再波動,振幅會急劇增大。摩擦振動的故障特征和機理摩擦振動的特征,因此振動信號的主頻仍為工頻,但是由于受到?jīng)_擊和一些非線性因數(shù)的影響,可能會出現(xiàn)少量分頻、倍頻和高頻分量,有時波形存在“削頂”現(xiàn)象。碰磨可以發(fā)生在任何轉(zhuǎn)速和任何工況下,500rpm、1000rpm、臨界轉(zhuǎn)速、3000rpm或高負荷工況。每次振動大停機,均可以發(fā)現(xiàn)2瓦處大軸晃度過大,這表明大軸振動與大軸彎曲密切相關(guān),振動增大是由于大軸彎曲造成的。(3) 對歷史數(shù)據(jù)的分析從歷史數(shù)據(jù)反映,2機自投運以來,振動狀況一起不穩(wěn)定,主要表現(xiàn)在2瓦,而且經(jīng)常在1000rpm暖機時就呈現(xiàn)增大,如:2002年6月25日,1450rpm暖機1振動增大,兩次沖臨界未過; 2002年7月18日,升速過臨界1瓦振動80um,保護動作; 2002年9月26日,汽機振動大跳機; 2002年10月2日,1807rpm1瓦振動100um; 2002年10月第一次小修后:2002年11月3日,1000rpm暖機2瓦軸振123um,上升到256um,降速暖機再升速,1000rpm2瓦軸振53um; 2003年1月15日,1773rpm跳機,1瓦振100um,2X300um; 2003年2月16日,帶負荷2瓦軸振增大; 2003年4月第二次小修后:2003年5月10日,1000rpm暖機偏心增大,2瓦軸振增大; 2003年7月6日,1710rpm1瓦振動80um,跳機; 2003年7月7日,2瓦軸振340um;偏心軸振大事故跳機; 2003年8月大修后振動仍然不穩(wěn)定:2003年8月24日,開機過程1000rpm中速暖機后升到1420rpm,1X、1Y、2X、3X、4X振動增大,只好降速暖機二次沖臨界。關(guān)于2機振動原因,還可以排除高中對輪緊力、標高、對中存在缺陷;同時,也排除轉(zhuǎn)子原始質(zhì)量不平衡過大為主要原因。其特征主要為隨負荷增加振動增大,只有減負荷停機,調(diào)整其他運行參數(shù)均無效。中心孔進油同樣可以造成帶負荷階段轉(zhuǎn)子發(fā)生熱彎曲,進而出現(xiàn)一倍頻振幅緩慢增加的現(xiàn)象。轉(zhuǎn)子熱變形引發(fā)的振動特征是一倍頻振幅的增加與轉(zhuǎn)子溫度和蒸汽參數(shù)有密切關(guān)系,大都發(fā)生在機組冷態(tài)啟機定速后帶負荷階段,此時轉(zhuǎn)子溫度逐漸升高,材質(zhì)內(nèi)應力釋放引起轉(zhuǎn)子熱變形,一倍頻振動增大,同時可能伴隨相位變化。因此,改變調(diào)門次序振動短時間好轉(zhuǎn)實質(zhì)原因不是因為抑制了汽流激振,而是抑制了碰磨。改變調(diào)門開啟次序,可以改變轉(zhuǎn)子工作狀態(tài)的位置(見圖2),動靜間隙隨之變化。2機改變調(diào)門順序后一周內(nèi)振動趨于穩(wěn)定,對這種情況如何解釋?汽輪機的進汽口一般分布為幾個連續(xù)的圓周弧段,高壓蒸汽通過不同弧段的進汽會對轉(zhuǎn)子產(chǎn)生徑向作用力,這個力可以改變轉(zhuǎn)子相對于軸承和缸體的徑向位置,因此可能產(chǎn)生的不利后果有三:第一,如果造成轉(zhuǎn)子過大的位移,形成通流部分或汽封的徑向偏心,當構(gòu)成適當?shù)拈g隙參數(shù)時,則會發(fā)生汽流激振;第二,如果造成轉(zhuǎn)子過大的上移,軸頸在軸承中的偏心減小,軸瓦負載減輕,軸承穩(wěn)定性降低,則會發(fā)生油膜失穩(wěn);第三,如果轉(zhuǎn)子偏心過大,會造成通流部分徑向間隙或軸端汽封間隙,甚至油檔間隙消失,引發(fā)動靜部件碰磨。試想,如果一倍頻振幅為100微米,四分之一的一倍頻振幅28Hz分量僅為25微米,兩者之和也就是125微米,這種振幅不足以視為振動異常。低頻振幅大到何種程度才能算做汽流激振?根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗,至少應該接近或等于一倍振幅。汽流激振有兩個主要特征:一是應該出現(xiàn)較大量值的低頻分量;二是振動的增大受運行參數(shù)的影響明顯,如負荷,且增大應該呈突發(fā)性;這兩點2機均不具備。372,2瓦軸振相位有明顯增加,最大變化量到500;因測試沒有安裝鍵相傳感器,只好利用3X和4X作為基準比較得到的相位變化結(jié)果如下:表54 兩次振動增加時相位的變化(時間間隔30分鐘),各次振動增大的過程可以分為兩個階段,第一階段,1X、2X振幅緩慢增加,1Y、2Y振幅以及各測點間隙電壓基本保持不變,持續(xù)約一小時左右后,進入第二階段,偏心讀數(shù)大于50微米,各測點振幅明顯增大,同時,2瓦、1瓦軸頸向上偏南(右)移動,這時開始調(diào)整負荷,持續(xù)數(shù)近1小時,振幅達到最高值后,開始緩慢下降,振幅下降恢復需要的時間約2小時,大于增大的時間;,2瓦軸頸相對軸承向上偏南移動約22~45微米,1軸頸有類似的移動,移動量較小,偏心測點移動量最大;表55 兩次振動增加時軸頸位置的變化量測點向上位移1X1Y2X2Y偏心0f.2瓦振動增大時,3瓦振動增加量很小,5瓦振幅、相位均基本不變。4201561002371081251066358104,即工頻,占通頻振幅的85%以上;通頻振幅增大時,測點1X、1Y、2Y的2倍頻、3倍頻振幅同時也有增加;大振幅時2瓦振動中所含的低頻分量,如25HZ、28HZ的成分很小,在兩瓦測點一倍頻振幅增加的同時,沒有發(fā)現(xiàn)這些低頻分量有明顯地變化。但在12月份投入采暖抽氣后,機組偏心越限、振動大的發(fā)生頻率和振動幅度均再度加劇,直到2004年2月3日2機軸振動出現(xiàn)歷史最大值,持續(xù)運行近6分鐘后,機組振動全面回落至今一直處于歷史最好水平運行,并且經(jīng)歷了多次機組調(diào)峰及甩熱負荷的考驗。2003年9月底,我公司改變調(diào)門進汽次序,由原1234改為4321(4調(diào)門在上方),維持幾天后,機組振動大問題又呈不穩(wěn)定性出現(xiàn)。2003年4月進行第二次擴大性小修,用時32天,揭高、中壓缸,調(diào)整通流間隙和對輪中心;高壓內(nèi)、外缸夾層溫差大得到解決,振動缺陷仍然存在。 2002年5月整套啟動、調(diào)試,6月移交生產(chǎn);自調(diào)試起,2機一直頻繁出現(xiàn)機組軸系偏心大、振動大問題,且不穩(wěn)定。解體檢查:盤車齒輪風罩脫落,盤車供油管被打斷,OPC探頭和脹差測量探頭損壞。2800rpm時9瓦振動上升,11瓦振動超限,后8瓦振動表指示到頭,有金屬聲。后改變調(diào)節(jié)閥開啟順序,振動合格。2000年五月九日,負荷在650~700 MW,1瓦突然出現(xiàn)異常振動,→,主要分頻:21~22Hz,后波及其他軸瓦,測量結(jié)果如下: 表52 振動測量結(jié)果軸承號1234567891011121314油膜壓力MPa回油油溫℃5248505354635457566263585052水平振幅mm.032.036.035.016.036.035.024.049.050.039.045.022.027.041垂直振幅mm.049.029.032.022.014.023.016.012.030.019.035.018.024.042軸承解體:1瓦有磨損,~。找中心調(diào)整,歷時40天;找平衡配重8次,歷時15天;,正常。第五章 火電廠汽輪機組常見異常振動實例分析 汽輪機組振動處理實例  實例1:平圩電廠2號機(亞臨界600MW)1992年7月22日首次啟動沖轉(zhuǎn),發(fā)出異常振動。水的來源有三:鍋爐滿水或減溫用噴水過量,或主蒸汽及再熱蒸汽管道在起動或低負荷時疏水不充分,都會使蒸汽攜帶水份進入汽輪機;汽輪機本身在起動過程中的冷凝水或正常運行中溫蒸汽的水滴,因疏水不當而滯留在機內(nèi);加熱器、除氧器和凝汽器水側(cè)管子泄漏,或汽側(cè)流水不暢,使水倒灌進入汽輪機。槽深為轉(zhuǎn)子本體半徑的1/4~1/5。采取的措施:子兩個主軸方向剛度差別越大,1/2臨界轉(zhuǎn)速的響應峰值和兩倍頻激振力也越高。當這種轉(zhuǎn)子水平放置時,在重力作用下的,在各個臨界轉(zhuǎn)速的一半時有一個響應峰,其振動頻率是轉(zhuǎn)速的2倍。出現(xiàn)的工況一般在定速后空負荷或帶負荷過程;——與熱彎曲有類似的地方。造成進油的原因通常有兩種可能,中心孔探傷后油沒有及時清理干凈,殘存在孔內(nèi);大軸端部堵頭不嚴,運轉(zhuǎn)起來后由于孔內(nèi)外壓差使得潤滑油被逐漸吸入孔內(nèi)。選用優(yōu)質(zhì)大鍛件材料,為了降低鍛件中的氫和氧含量,應進行真空去氣處理;另外,為了降低材料的脆性轉(zhuǎn)變溫度和提高斷裂韌性,應對鍛件進行水淬火熱處理。如超速、軸系共振、油膜振蕩、電氣故障引起的巨大沖擊扭矩和汽缸進水均會使軸的載荷明顯升高。斷軸起因:主要是材料缺陷,另還有腐蝕疲勞、疲勞損傷、過載損壞和熱疲勞等幾種。轉(zhuǎn)子的薄弱部位有:中心孔、鍛件的宏觀縮孔和夾雜聚結(jié)區(qū),軸頸、軸身表面的溝槽、與葉輪套裝的邊緣和聯(lián)軸器螺栓等。原始的誘發(fā)點通常出現(xiàn)在應力高且材料有缺陷的地方,如軸上應力集中點、加工時留下的刀痕、劃傷處、材質(zhì)存在微小缺陷的部位等。轉(zhuǎn)子裂紋產(chǎn)生的原因多是疲勞損傷。這種故障一旦開始出現(xiàn),對設(shè)備的威脅十分大。兩種力的作用都將使轉(zhuǎn)軸的軸承受力情況惡化,對結(jié)構(gòu)和安全產(chǎn)生不利影響。聯(lián)軸器有三種不對中:平行不對中、角度不對中、綜合不對中。 聯(lián)軸器不對中聯(lián)軸器不對中是汽輪發(fā)電機組振動常見故障。真空、排汽缸溫度、支承系
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