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正文內(nèi)容

【20xx年整理】陜西省安裝工程消耗量定額解釋(參考版)

2025-06-09 18:29本頁面
  

【正文】 因此要做好電子室的孔洞封堵,保持空氣的清潔度,停機檢修時及時進行模件的清掃。在GPS校時軟件問題得到處理后發(fā)生第五次MFT時,根據(jù)記錄查明MFT動作原因系DCS主控單元一內(nèi)部模件未進行噴涂絕緣漆處理,表面積灰嚴(yán)重使內(nèi)部模件板上元器件瞬間導(dǎo)通,導(dǎo)致控制單元誤發(fā)網(wǎng)絡(luò)信號引起。完善機組的硬軟報警、報警分級處理及定值核對,確保其與經(jīng)審核頒發(fā)的熱工報警、保護定值表相符。為避免此類故障的發(fā)生,各電廠應(yīng)將熱工重要系統(tǒng)電纜的絕緣測量、電纜接線和通訊電纜接頭緊固、消除接線外露現(xiàn)象等,列入機組檢修的熱工常規(guī)檢修項目中,并進行抽查驗收,對所有接線用手松拉,確認接線緊固,消除接線松動而引發(fā)保護系統(tǒng)誤動的隱患。(7)加強對電纜防損、和敷設(shè)途徑的防火、防高溫情況檢查,不符要求處要及時整改,尤其是燃機機組,要避免因煙道漏氣燒焦電纜,導(dǎo)致跳機故障的發(fā)生。(5)繼續(xù)做好熱工設(shè)備電源回路的可靠性檢查工作,對重要的保護裝置及DCS、DEH系統(tǒng),定期做好電源切換試驗工作,減少或避免由于電源系統(tǒng)問題引起機組跳機等情況發(fā)生。為此組織對軟報警點的核對清理,整理并修改數(shù)據(jù)庫里軟報警量程和上、下限報警值;通過數(shù)據(jù)庫和在裝軟件邏輯的比較,矯正和修改錯誤描述,刪除操作員站里重復(fù)和沒有必要的軟報警點,對所有軟報警重新進行分組、分級,采用不同的顏色并開通操作員站聲音報警,進行報警信號的綜合應(yīng)用研究,使軟報警在運行人員監(jiān)盤中發(fā)揮作用。(2)對硬件的冗余配置情況進行全面核查,重要保護信號盡可能采取三取二方式,消除同參數(shù)的多信號處理和互為備用設(shè)備的控制回路未分模件、分電纜或分電源(對互為備用的設(shè)備)現(xiàn)象,減少一模件故障引起保護系統(tǒng)誤動的隱患。如果大UPS電壓波動,將可能引起所有操作員站死機而不得不緊急停運機組,但由于死機后所有信號都失去監(jiān)視,停機也并非易事。因此如何通過科學(xué)的基礎(chǔ)管理,確保所監(jiān)控的參數(shù)準(zhǔn)確、系統(tǒng)運行可靠是熱工安全生產(chǎn)工作中的首要任務(wù)。需要運行人員做好事故預(yù)想,完善相關(guān)事故操作指導(dǎo),提高監(jiān)盤和事故處理能力。當(dāng)時MFT前7分鐘的異常工況運行過程中,只要停運該臺磨煤機就可避免MFT故障的發(fā)生)。一些異常工況出現(xiàn)或輔機保護動作,若運行操作得當(dāng),本可以避免MFT動作(如有臺機組因為給煤機煤量反饋信號瞬時至零,30秒后邏輯聯(lián)鎖磨煤機熱風(fēng)隔離擋板關(guān)閉,引起一次風(fēng)流量急降和出口風(fēng)溫持續(xù)下跌,熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板自動持續(xù)開至100%,冷風(fēng)調(diào)節(jié)擋板由于前饋回路的作用而持續(xù)關(guān)小,使得一次風(fēng)流量持續(xù)下降。同時有關(guān)電廠 制定了熱工控設(shè)備通訊電纜隨機組檢修緊固制度,完善控制邏輯,提高了系統(tǒng)的可靠性。原因是通訊母線B路在PLC4柜內(nèi)接頭和PLCPLC4柜本身的通訊分支接頭有輕微松動,通過一系列的緊固后通訊恢復(fù)正常。后機組檢修復(fù)役前再次發(fā)生誤動時,全面檢查小機現(xiàn)場緊急跳閘按鈕前接的是電源地線,跳閘按鈕后至PLC,而PLC后的電纜接的是220V電源火線,拆除跳閘按鈕后至PLC的電纜,誤動現(xiàn)象消除,由此查明故障原因是是跳閘按鈕后至PLC的電纜發(fā)生接地,引起緊急跳閘系統(tǒng)誤動跳小機。(2)接線錯誤引起:某2 機組出力300MW時,2B汽泵跳閘(無跳閘原因首出、無大屏音響報警),機組RB動作,2E磨聯(lián)鎖跳閘,電泵自啟,機組被迫降負荷。緊固接線后系統(tǒng)恢復(fù)正常。此類故障雖與控制系統(tǒng)本身質(zhì)量無關(guān),但直接影響機組的安全運行,如:(1)接線松動引起:有臺機組負荷125MW,汽包水位自動調(diào)節(jié)正常,突然給水泵轉(zhuǎn)速下降,執(zhí)行機構(gòu)開度從64%關(guān)至5%左右,同時由于給水泵模擬量手站輸出與給水泵液偶執(zhí)行機構(gòu)偏差大(大于10%自動跳出)給水自動調(diào)節(jié)跳至手動,最低轉(zhuǎn)速至1780rpm,汽包水位低低MFT動作。在環(huán)路負荷比較重的情況下(比如兩套機組通過中央環(huán)公用一套SEM模件),可適當(dāng)加大S5值,但最好不要超過60秒。處理方法是調(diào)整緩沖區(qū)的大?。ㄆ渲涤蒄C241的S2決定,一般情況下調(diào)整為100)。 (3)SOE報表上出現(xiàn)多個點具有相同的時間標(biāo)志:對于INFI90分散控制系統(tǒng),可能的原因與處理方法是:1)某個SET或SED模件被拔出后在插入或更換,導(dǎo)致該子模件上的所有點被重新掃描并且把所有狀態(tài)為1的點(此時這些點均有相同的跳閘時間)上報給SEM。2)調(diào)整DSOE Point 清單,把每個通道的Simple Trigger由原來的BOTH改為0TO1,Recordable Event。(2)SOE報告內(nèi)容凌亂:某電廠兩臺30萬機組的INFI90分散控制系統(tǒng),每次機組跳閘時生成的多份SOE報告內(nèi)容凌亂,啟動前總是生成不必要的SOE報告。為此我省各電廠組織對SOE系統(tǒng)進行全面核對、整理和完善,盡量做到SOE信號都取自現(xiàn)場,消除SOE系統(tǒng)存在的問題。另一臺機組MFT故障,根據(jù)運行反映,首次故障信號顯示“全爐膛滅火”,同時有“DCS電源故障”報警,但SOE中卻未記錄到DCS電源故障信號。這方面曾碰到過的問題有:(1)SOE信號失準(zhǔn):由于設(shè)計等原因,基建接受過來的機組,SOE信號往往存在著一些問題(如SOE系統(tǒng)的信號分辨力達不到指標(biāo)要求卻因無測試儀器測試而無法證實,信號源不是直接取自現(xiàn)場,描述與實際不符,有些信號未組態(tài)等等),導(dǎo)致SOE信號不能精確反映設(shè)備的實際動作情況。 SOE信號準(zhǔn)確性問題處理一旦機組發(fā)生MFT或跳機時,運行人員首先憑著SOE信號發(fā)生的先后順序來進行設(shè)備故障的判斷。1分鐘后鍋爐因汽包水位低MFT動作。經(jīng)查原因是由于呼叫系統(tǒng)主機電源接至該機組主UPS,通訊人員在帶載合開關(guān)后,給該機組主UPS電源造成一定擾動,使其電壓瞬間低于195V,導(dǎo)致DCS各子系統(tǒng)后備UPS啟動,但由于BCS系統(tǒng)、歷史數(shù)據(jù)庫等子系統(tǒng)的后備UPS失去帶負荷能力(事故后試驗確定),造成這些系統(tǒng)失電,所有制粉系統(tǒng)跳閘,機組由于“失燃料”而MFT 。(3)UPS功能失效:有臺機組呼叫系統(tǒng)的喇叭有雜音,通信班人員關(guān)掉該系統(tǒng)的主機電源查原因并處理。熱工人員對就地進行檢查發(fā)現(xiàn)2UPS輸入電源插頭松動,導(dǎo)致2UPS失電報警。5)循泵正常運行中曾發(fā)出2UPS失電報警,20分鐘后對應(yīng)的4循泵跳閘。故障原因系汽機系統(tǒng)與DCS、汽機顯示屏通訊卡件BOX1電源接觸點虛焊、接觸不好,引起通訊故障,使DCS與汽機顯示屏重要數(shù)據(jù)顯示不正常,運行因汽機重要參數(shù)失準(zhǔn)手動拍機。事后查明原因是給水調(diào)門、給水旁路門的端子板件電源插件因接觸不良,指令回路的24V電源時斷時續(xù),導(dǎo)致給水調(diào)門及給水旁路門在短時內(nèi)關(guān)下,汽包水位急速下降導(dǎo)致MFT。2)MACSⅠDCS運行中曾在兩個月的運行中發(fā)生2M801工作狀態(tài)顯示故障而更換了13臺主控單元,但其中的多數(shù)離線上電測試時卻能正常啟動到工作狀態(tài),經(jīng)查原因是原主控5V電源,因線損和插頭耗損而導(dǎo)致電壓偏低;通過更換主控間的冗余電纜為預(yù)制電纜;現(xiàn)場主控單元更換為2M801ED01。經(jīng)查原因是電源底板至電源母線間連接電纜的多芯銅線與線鼻子之間,表面上接觸比較緊,實際上因銅線表面氧化接觸電阻增加,引起電纜溫度升高,壓降增加。事后與廠家技術(shù)人員一起專題分析討論,并利用其它機組小修機會對控制系統(tǒng)模擬試驗驗證后,認為事件原因是由于該過程控制站的系統(tǒng)供電電壓瞬間低于規(guī)定值時,其電源監(jiān)視模件設(shè)置的低電壓保護功能作用切斷了電源,引起控制站的系統(tǒng)電源和24VDC、5VDC或15VDC的瞬間失去,導(dǎo)致該控制站的所有模件停止工作(現(xiàn)象與曾發(fā)生過的24VDC接地造成機組停機事件相似),使送、引風(fēng)機調(diào)節(jié)機構(gòu)的控制信號為0,送風(fēng)機動葉關(guān)閉(氣動執(zhí)行機構(gòu)),引風(fēng)機的電動執(zhí)行機構(gòu)開度保持不變(保位功能),導(dǎo)致爐膛壓力低,機組MFT。當(dāng)時檢查系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)任何異常(模件無任何故障痕跡,過程控制站的通訊卡切換試驗正常)。此外其低電壓切斷電源的功能也會導(dǎo)致機組誤跳閘,如有臺機組滿負荷運行,BTG盤出現(xiàn)“CCS控制模件故障”報警,運行人員發(fā)現(xiàn)部分CCS操作框顯示白色,部分參數(shù)失去,且對應(yīng)過程控制站的所有模件顯示白色,6s后機組MFT,首出原因為“引風(fēng)機跳閘”。另外它還提供報警輸出觸點,用于接入硬報警系統(tǒng)。事故后熱工制定的主要反事故措施,是將兩臺循泵的電流信號由PLC改至DCS的CRT顯示,消除通信失去時循泵運行狀態(tài)無法判斷的缺陷;增加運行泵跳閘關(guān)其出口閥硬邏輯(一臺泵運行,一臺泵跳閘且其出口閥開度>30度,延時15秒跳運行泵硬邏輯;一臺泵運行,一臺泵跳閘且其出口閥開度>0度,逆轉(zhuǎn)速動作延時30秒跳運行泵硬邏輯);修改凝汽器保護實現(xiàn)方式。事后查明A、B兩路冗余通訊中斷失去的原因,是為通訊卡提供電源支持的電源模件故障而使該系統(tǒng)失電,中斷了與PLC主機的通訊,導(dǎo)致運行循泵A、B狀態(tài)失去,凝汽器保護動作,機組MFT。進一步檢查機組PLC診斷畫面,發(fā)現(xiàn)控制循泵A、B的二路冗余通訊均顯示“出錯”。信號報警。如有臺機組負荷520MW正常運行時MFT,首出原因“汽機跳閘。該模件因現(xiàn)場信號瞬間接地導(dǎo)致電源過流而引起損壞的因素較大?,F(xiàn)場電源模件通常在端子板上配有熔絲作為保護,因此故障率較低。 電源系統(tǒng)故障案例分析DCS的電源系統(tǒng),通常采用1:1冗余方式(一路由機組的大UPS供電,另一路由電廠的保安電源供電),任何一路電源的故障不會影響相應(yīng)過程控制單元內(nèi)模件及現(xiàn)場I/O模件的正常工作。故障原因是廠家的DEH組態(tài),未按運行方式進行,流量變量本應(yīng)分別賦給IV1RCOIV4RCO,實際組態(tài)是先賦給IV1RCO,再通過IV1RCO分別賦給IV2RCOIV4RCO。由于阿爾斯通DEH系統(tǒng)無冗余配置,當(dāng)時無法處理,后在機組調(diào)停時,通過對基本級上的REG卡復(fù)位,系統(tǒng)恢復(fù)了正常。 (4)總線通訊故障:有臺機組的DEH系統(tǒng)在準(zhǔn)備做安全通道試驗時,發(fā)現(xiàn)通道選擇按鈕無法進入,且系統(tǒng)自動從“高級”切到“基本級”運行,熱控人員檢查發(fā)現(xiàn)GSE柜內(nèi)的所有輸入/輸出卡(CSEA/CSEL)的故障燈亮, 經(jīng)復(fù)歸GSE柜的REG卡后,CSEA/CSEL的故障燈滅,但系統(tǒng)在重啟“高級” 時,維護屏不能進入到正常的操作畫面呈死機狀態(tài)。此時關(guān)掉OIS電源,檢查各部分連接情況后再重新上電。另一種是全部控制畫面都不會刷新,鍵盤和鼠標(biāo)均不能正常工作。此外操作員站在運行中出現(xiàn)的死機現(xiàn)象還有二種:一種是鼠標(biāo)能正常工作,但控制指令發(fā)不出,全部或部分控制畫面不會刷新或無法切換到另外的控制畫面。3)兩臺大屏和工程師室的CLIENT因聲音程序沒有正確安裝,當(dāng)內(nèi)存耗盡后,其操作極其緩慢(俗稱死機)。2)一臺SERVER因文件類型打印設(shè)備出錯引起該SERVER的內(nèi)存全部耗盡,引起它和掛在它上的CLIENT的任何操作均特別緩慢。經(jīng)對全部操作員站的SERVER和CLIENT進行全面診斷和多次分析后,發(fā)現(xiàn)死機的原因是:1)一臺SERVER因趨勢數(shù)據(jù)文件錯誤引起它和掛在它上的CLIENT在當(dāng)調(diào)用趨勢畫面時畫面響應(yīng)特別緩慢(俗稱死機)。第二層的同步紅燈亮后再按CPU3的同步模件的SYNC鍵,按3秒后所有的SYNC的同步紅燈都熄滅,系統(tǒng)恢復(fù)正常。通過查閱DCS手冊以及與SIEMENS專家間的電話分析討論,判斷故障原因最大的可能是在三層CPU切換時,系統(tǒng)處理信息過多造成中央CPU與近程總線之間的通信阻塞引起。(2)通信阻塞引發(fā)故障:使用TELEPERMME系統(tǒng)的有臺機組,負荷300MW時,運行人員發(fā)現(xiàn)煤量突減,汽機調(diào)門速關(guān)且CRT上所有火檢、油槍、燃油系統(tǒng)均無信號顯示。由于工作機的發(fā)送數(shù)據(jù)丟失,所以工作機發(fā)不出申請,也就收不到備份機的響應(yīng)數(shù)據(jù),認為備份機故障。另一臺機組曾同時出現(xiàn)4臺主控單元“白燈”現(xiàn)象,現(xiàn)場檢查其中2臺是因為A機備份網(wǎng)停止發(fā)送,1臺是A機備份網(wǎng)不能接收,1臺是A機備份網(wǎng)收、發(fā)數(shù)據(jù)變慢(比正常的站慢幾倍)。故障原因經(jīng)與廠家人員一起分析后,確認為DCS上層網(wǎng)絡(luò)崩潰導(dǎo)致死機,其過程是服務(wù)器向操作員站發(fā)送數(shù)據(jù)時網(wǎng)絡(luò)阻塞,引起服務(wù)器與各操作員站的連接中斷,造成操作員站讀不到數(shù)據(jù)而不停地超時等待,導(dǎo)致操作員站圖形切換的速度十分緩慢(網(wǎng)絡(luò)任務(wù)未死)。這類故障的典型案例有三種: (1)軟件不成熟引起系統(tǒng)故障:此類故障多發(fā)生在新系統(tǒng)軟件上,如有臺機組80%額定負荷時,除DEH畫面外所有DCS的CRT畫面均死機(包括兩臺服務(wù)器),參數(shù)顯示為零,無法操作,但投入的自動系統(tǒng)運行正常。一般來說,DAS的模擬量信號超量程、變化速率大等保護動作后,應(yīng)自動撤出相應(yīng)保護,待信號正常后再自動或手動恢復(fù)保護投運。但由于運行操作速度過度,電泵出口流量超過量程,超量程保護連鎖開再循環(huán)門,使得電泵實際出水小,B泵轉(zhuǎn)速上升到5760轉(zhuǎn)時突然下降1000轉(zhuǎn)左右(事后查明是抽汽逆止閥問題),最終導(dǎo)致汽包水位低低保護動作停爐。當(dāng)信號低于設(shè)定值時,自動或手動恢復(fù)該信號的保護連鎖功能)。類似的故障有:民工打掃現(xiàn)場時造成送風(fēng)機軸承溫度熱電阻接線松動引起送風(fēng)機跳閘;軸承溫度熱電阻本身損壞引起一次風(fēng)機跳閘;因現(xiàn)場干擾造成推力瓦溫瞬間從99℃突升至117℃,1秒鐘左右回到99℃,由于相鄰第八點已達85℃,滿足推力瓦溫度任一點105℃同時相鄰點達85℃跳機條件而導(dǎo)致機組跳閘等等。如一次風(fēng)機B跳閘引起機組RB動作,首出信號為軸承溫度高。信號線接觸不良、斷線、受干擾,使信號值瞬間變化超過設(shè)定值或超量程的情況,現(xiàn)場難以避免,通過DCS模擬量信號變化速率保護功能的正確設(shè)置,可以避免或減少這類故障引起的保護系統(tǒng)誤動。使漂移現(xiàn)象基本消除。后在機組檢修期間對系統(tǒng)的接地進行了徹底改造,拆除原來連接到電纜橋架的AC、DC接地電纜;柜內(nèi)的所有備用電纜全部通過導(dǎo)線接地;UPS至DCS電源間增加1臺20kVA的隔離變壓器,專門用于系統(tǒng)供電,且隔離變壓器的輸出端N線與接地線相連,接地線直接連接機柜作為系統(tǒng)的接地。開始熱工人員認為是端子柜接地不好或者I/O屏蔽接線不好引起,但處理后問題依舊。 DAS系統(tǒng)異常案例分析DAS系統(tǒng)是構(gòu)成自動和保護系統(tǒng)的基礎(chǔ),但由于受到自身及接地系統(tǒng)的可靠性、現(xiàn)場磁場干擾和安裝調(diào)試質(zhì)量的影響,DAS信號值瞬間較大幅度變化而導(dǎo)致保護系統(tǒng)誤動,甚至機組誤跳閘故障在我省也有多次發(fā)生,比較典型的這類故障有: (1)模擬量信號漂移:為了消除DCS系統(tǒng)抗無線電干擾能力差的缺陷,有的DCS廠家對所有的模擬量輸入通道加裝了隔離器,但由此帶來部分熱電偶和熱電阻通道易
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