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正文內(nèi)容

發(fā)電廠事故案列選匯編(參考版)

2025-04-20 08:48本頁面
  

【正文】 立柱不同程度扭曲,剛性梁拉裂;水冷壁管嚴重損壞,有66根開斷,爐右側21米層以下剛性梁嚴重變形,0米層爐后側基本被熱焦堵至冷灰斗。受傷24人,其中電廠職工5人,民工19人。經(jīng)戴防毒面具人員進入現(xiàn)場附近,發(fā)現(xiàn)爐底冷灰斗嚴重損壞,呈開放性破口。就地檢查,發(fā)現(xiàn)整個鍋爐房迷漫著煙、灰、汽霧,人員根本無法進入,同時發(fā)現(xiàn)主汽壓急驟下降,即手動停運電動給水泵。FSS(爐膛安全系統(tǒng))盤顯示MFT的原因是“”.引起,逆功率保護使發(fā)電機出口開關跳開,廠用電備用電源自投成功,電動給水泵自啟動成功。主要CCS(協(xié)調(diào)控制系統(tǒng))調(diào)節(jié)項目除風量在“手動”調(diào)節(jié)狀態(tài)外,其余均投“自動”,吹灰器需進行消缺,故13時后已將吹灰器汽源隔離。14時,機組負荷400兆瓦,主蒸汽溫度513度,再熱蒸汽溫度512度,爐膛壓力維持負10毫米水柱,排煙溫度A側110度,B側158度。3月9日后鍋爐運行工況逐漸惡化。北侖港發(fā)電廠1號鍋爐是美國ABB-CE公司(美國燃燒工程公司)生產(chǎn)的亞臨界一次再熱強制循環(huán)汽包鍋爐,主蒸汽溫度540度,再熱蒸汽溫度540度,主蒸汽流量2008噸/時。該機組停運132天,少發(fā)電近14億度。 (5) 加強運行人員的培訓工作,提高運行人員對異常情況的分析能力和事故處理能力,保證運行人員對規(guī)程、規(guī)定充分理解,在事故情況下能夠做到全面分析,冷靜處理。 (3) 針對網(wǎng)控室沒有2200乙廠高變保護信號的問題,制訂措施進行整改,同時檢查其它重要電氣設備是否存在類似問題。 5 防范措施 (1) 2200乙開關A相罐體整體更換,對原A相套管、CT徹底清洗。這直接導致了在事故發(fā)生后中調(diào)及網(wǎng)控運行人員無法盡快判斷故障點位置; (3) 現(xiàn)場運行人員在事故處理中也存在問題。此次事故的故障點位于220 kV母差保護和高廠變差動保護的雙重保護范圍之內(nèi)。事故發(fā)生后,作為判斷故障點重要依據(jù)的“高廠變差動保護動作”信號沒有裝設在網(wǎng)控室,而是裝設在單元控制室,使現(xiàn)場負責事故處理的網(wǎng)控人員得不到這一重要信息,在未判明并隔離故障點的情況下進行倒閘操作,使事故擴大。經(jīng)討論認定,該開關靜觸頭側絕緣子存在局部缺陷,在長期運行中受環(huán)境影響絕緣水平不斷下降,最終發(fā)展為對地閃絡放電,這是此次事故的直接原因。開關三相支流泄漏電流測量值分別為: 礎/kV,B、 礎/kV,A相在交流51 kV時放電擊穿。 3 事故原因分析 (1) 直接原因。 11:50,現(xiàn)場運行人員拉開2200乙-5隔離開關,檢查發(fā)現(xiàn)隔離開關A相有燒蝕現(xiàn)象。11:39,現(xiàn)場報中調(diào)220 kV 4號乙母線及設備外觀檢查無問題,同時申請將跳閘的機組改由220 kV 5號母線并網(wǎng),中調(diào)予以同意。網(wǎng)控發(fā)“母差保護動作”、“錄波器動作”、“機組跳閘”等光字。事故前該廠處于正常運行方式。下面介紹一起因處置不當導致發(fā)電廠母線全停的案例,以資參考。 四. 事故責任考核 1. 本次事故構成一般設備事故,公司根據(jù)事故性質(zhì)和造成的后果,依據(jù)《企業(yè)經(jīng)營管理目標責任書》有關內(nèi)容對裕東公司進行相關考核 2. 按照公司職權劃分原則,對裕東公司經(jīng)營班子的事故責任考核決定另行下達;要求裕東公司對內(nèi)明確事故責任,采取有效的防范措施,做出對相關責任人的處罰決定。 2) 4除灰空壓機操作箱內(nèi)電源開關無標志。 3) 6kV開關室個別開關在運行狀態(tài)時,現(xiàn)場無人工作但柜門處于打開狀態(tài)。 3. 事故處理、事故調(diào)查方面 1) 對事故調(diào)查的重視程度不夠,事故調(diào)查工作存在責任不明確現(xiàn)象,事故調(diào)查不及時、不徹底,未能嚴格按照事故調(diào)查“四不放過”的原則全面開展調(diào)查工作。對以上問題專業(yè)技術人員和專責單位未能及時發(fā)現(xiàn),予以高度重視并解決。 技術管理及設計方面 1) 1高備變分支保護接線錯誤,歷次的傳動試驗均未發(fā)現(xiàn),為設備的安全運行埋下了隱患; 2) 熱控系統(tǒng)主要閥門電源沒有自動切換功能。 7) 事故過程中,運行人員在手動方式操作給水泵勺管開度調(diào)整給水泵轉(zhuǎn)速維持汽包水位情況下,未能作出正確判斷,操作不當。上述問題具體表現(xiàn)在: 1) 事故發(fā)生前處理4除灰空壓機疏水閥缺陷時,未辦工作票; 2) 除灰值班員在啟動5除灰空壓機,停運4除灰空壓機時,沒有匯報值長,在4空壓機停運未成功后,也未及時向值長匯報,導致事故擴大到1高備變跳閘時,運行人員不能對事故原因進行正確判斷并及時采取措施,喪失了避免事故繼續(xù)擴大的時機; 3) 值班員對空壓機現(xiàn)場設備不熟悉,發(fā)現(xiàn)4空壓機未停后,誤斷斷油電磁閥的電源,引發(fā)事故; 4) 2A、2B兩臺空氣預熱器自今年4月份小修后長時間同時運行于380v2B2段,這種非正常運行方式運行人員未能發(fā)現(xiàn),致使事故時兩臺空預器全停,MFT動作,事故進一步擴大; 5) 除灰運行規(guī)程中,除灰空壓機啟動需向值長匯報,停運是否需要匯報未明確。 二. 事故原因 4除灰空壓機在停運時,由于其開關常開輔助接點接觸不良,開關拒動,4除灰空壓機未停運,除灰運行人員處理時誤斷油電磁閥電源,使4除灰空壓機斷油運行,油溫逐漸上升到109℃,油溫高保護動作跳開關,由于4除灰空壓機開關拒動, 空壓機繼續(xù)運行電機過熱冒煙著火,絕緣破壞而接地;接地后4除灰空壓機開關仍然拒動,越級跳開6kV2B段工作電源6208開關,快切啟動后,越級跳開高備1開關,6kV2B段失壓,造成2C給水泵“低電壓保護”動作跳閘、2爐零米MCC失壓,同時運行于380v2B2段的兩臺空預器跳閘,聯(lián)跳引風機,2爐MFT動作滅火;因機側熱控電動門電源失去,2B給水泵未能聯(lián)啟;后因運行人員事故處理經(jīng)驗不足,在手動方式操作給水泵勺管開度調(diào)整給水泵轉(zhuǎn)速維持汽包水位情況下,操作不當,2A給水泵出口逆止門及爐主給水管路上的逆止門未能關閉到位,2A給水泵發(fā)生倒轉(zhuǎn),“工作油冷卻器入口油溫高II值”保護動作跳閘,進而,造成耦合器超速并嚴重損壞;三臺給水泵全部停運后,鍋爐汽包水位無法維持,被迫手動打閘緊急停機; 4軸瓦進油管道殘留的雜質(zhì)或硬質(zhì)顆粒在機組運行過程中進入軸瓦造成軸頸磨損,轉(zhuǎn)子惰走過程中,由于軸頸磨損劃痕在低轉(zhuǎn)速下使?jié)櫥湍p壞引起軸頸與軸瓦接觸摩擦、導致溫度升高、鎢金損壞。 10:38,4除灰空壓機開關解備發(fā)現(xiàn)B、C相一次保險熔斷,A相未熔斷; 10:40,重新強合高備1開關、6206202開關正常; 10:46,2機轉(zhuǎn)速到0,惰走時間21min,投連續(xù)盤車正常, 盤車電流23A,; 11:00,2機廠用電倒為1高備變供電。10:18除灰運行人員李龍、檢修人員李建中、李西義發(fā)現(xiàn)4除灰空壓機冷卻風扇處冒煙著火,立即盡力撲救,同時停運5除灰空壓機,通知消防隊,匯報值長,5分鐘后,專職消防隊趕到現(xiàn)場,因火情不大,利用就地滅火器材很快將火撲滅。 裕東電廠“”2機組(300MW)停機事故的通報 一. 事故簡述 2005年10月28日10時,1機組正在大修,2機正常運行,負荷200MW,2A、2C給水泵運行,2B給水泵備用,2A循環(huán)泵運行,2B循環(huán)泵備用,4除灰空壓機運行,5除灰空壓機備用,1高備變帶6kV1A、1B段并做2機備用電源,2柴油發(fā)電機備用。 綜上所述,這次事故的主要原因就是5軸瓦在制造期間少了一道脫氫工藝,使得烏金與瓦塊接合面處存有氫氣,運行中氫氣聚集導致軸瓦鼓包,破壞了頂軸油膜壓力,引起軸瓦溫度升高,積累到一定程度使得油膜壓力下降幾乎到零,從而導致軸瓦磨損。 ,是機組運行的一個不安全因素,現(xiàn)已加強濾油,改善油質(zhì); ,此次事故與安裝質(zhì)量聯(lián)系不大,1機組沉降均勻(見附件3:沉降觀測示意圖)。 此次開機后通過對各瓦運行情況的監(jiān)測,運行正常,瓦溫、振動均在正常范圍之內(nèi)(見附件4:5瓦損壞后處理結束機組正常運行中各參數(shù))。我們認為機組的安全可靠運行是頭等大事,一切工作應該嚴格按照規(guī)范要求進行,于是決定采用第三方案,而且認為6軸瓦經(jīng)初步檢查符合要求且研磨工作量較小,完全可以不拆卸發(fā)電機的上端蓋,檢修工期可大大縮短。 經(jīng)過多方論證認為:第一種方案因質(zhì)量不能保證,不可行;第二種方案用重新澆鑄鎢金變形后的該瓦,回裝工藝及要求、檢修工期與使用新瓦基本相同;第三種方案雖然工期較長,但是能夠保證安全運行,符合規(guī)范要求。 上海電機廠認為澆鑄鎢金過程中可能會造成瓦胎變形,與舊瓦相比中心變化較大。 上海電機廠認為該方案雖然時間較短,但是由于脫胎面積較大,處理不能保證補焊質(zhì)量。13日上午,經(jīng)過上海發(fā)電機廠對該瓦超聲波檢查發(fā)現(xiàn)鎢金嚴重脫胎,下瓦頂軸油囊磨損。 停機后,我公司積極與施工單位及設備廠家聯(lián)系,并先后于10月10日、10月12日、10月15日召開了三次會議對5軸瓦進行了事故預分析、事故分析及處理方案審定。 二、事故處理經(jīng)過: 我公司5軸瓦為上海汽輪電機廠供貨,軸瓦為球面支撐,軸瓦烏金為錫基軸承合金,軸瓦鑄件內(nèi)不開鳩尾槽,軸瓦下半部接觸角為130度,設計要求不得修刮瓦面。 19:17汽輪機600轉(zhuǎn)/分,啟動頂軸油泵,(比原來停機盤車狀態(tài)下低了3~4MPa)。此時其他瓦振動沒有異常波動。此時其他瓦振動沒有異常波動。(5瓦油膜壓力下降時沒有變化)在5瓦金屬溫度開始上升過程中,其振動也出現(xiàn)了異常波動。 9月29日7:561鍋爐點火,12:541汽輪機沖轉(zhuǎn),15:561發(fā)電機并網(wǎng);9月30日11:50~14:55滿負荷運行3小時后減負荷至200MW。 ,采取停盤車的方法進行直抽是不慎重,也是不科學的,幸好汽缸溫度較低,未引起事故擴大,今后要嚴格執(zhí)行運行規(guī)程和制造廠的有關規(guī)定,避免類似的事件發(fā)生。 ,進一步提高各級人員的技術素質(zhì),近期利用學習班時間組織學習安規(guī)、運規(guī)和重點反措,在五月六月由運行部和安監(jiān)部門組織進行閉卷考試。 在全廠范圍內(nèi),立即開展一次查思想、查管理、查隱患、查制度、查火險的安全活動。 3. 運行部要根據(jù)汽輪機制造廠的規(guī)定制定機組在各種狀態(tài)下的典型啟動曲線、停機曲線和惰走曲線。要求每個運行職工寫出對“4. 12”事故的認識和感受。 作為2機組大修總指揮,對此次事故負有領導責任;廠長鄭,作為全廠安全第一責任者,對此次事故負有領導責任。 (同時還是2機組大修調(diào)試組組長),副主任童XX對運行人員管理不嚴,貫徹落實規(guī)程制度和安全措施不力,落實各崗位安全責任不到位,現(xiàn)場監(jiān)督指導不夠,對此次事故負有一定責任。 副值莊在監(jiān)盤時不認真,沒有監(jiān)視高壓缸法蘭左、右兩側的溫度及轉(zhuǎn)子偏心率等運行參數(shù),對此次事故負有重要責任。 監(jiān)盤不認真,沒有及時發(fā)現(xiàn)高壓缸法蘭左右溫差及轉(zhuǎn)子偏心率增大等事故象征,工作責任心不強,對此次事故負有重要責任。沒有對法蘭左右兩側的溫度進行全過程的跟蹤監(jiān)視和調(diào)整。 ,在下令操作2汽輪機高壓缸法蘭加熱系統(tǒng)時。 ,對有關規(guī)章制度、規(guī)程的建立;健全檢查督促力度不夠,對運行管理要求不嚴,對上級下達的反措沒有認真研究,貫徹落實。 、技術管理人員。 3. 運行部貫徹落實五項重點反措不及時, 不得力。 ,投產(chǎn)已兩年,運行規(guī)程還不夠完善,現(xiàn)場沒有正式的《機組啟動前各系統(tǒng)檢查卡》和。2機大修后運行人員未對系統(tǒng)進行啟動前的全面檢查。在高壓缸左右溫差大的期間,運行監(jiān)盤人員沒有及時發(fā)現(xiàn),因而造成高壓缸缸體膨脹不均,轉(zhuǎn)子偏心率增加,高壓缸內(nèi)動靜摩擦,軸承油擋磨損,高壓轉(zhuǎn)子彎曲。 五、事故發(fā)生擴大的原因 4月12日16時18分,運行人員在操作2汽機高壓缸法蘭加熱系統(tǒng)的過程中,漏掉了對高壓缸法蘭加熱左右兩側回汽門的操作(或檢查),使得高壓缸左側法蘭加熱回汽門開度很小,右側法蘭加熱回汽門全開;當16時22分,機長開啟高壓缸法蘭加熱電動門投入法蘭加熱后,從16時27分起。 ,磨損部位在下部左側;高壓后汽封的下;高壓第8級隔板阻汽片下部左側磨損約 ,第9; 第l、3級、5阻汽片下部左側有少量磨損。15日19時20分,高壓缸溫度達145℃,停止盤車,開始做揭缸檢查工作。經(jīng)討論還決定,加裝監(jiān)視儀表,并有專人監(jiān)視下運行。 在13日的生產(chǎn)碰頭會上,經(jīng)過討論決定:鑒于14小時的電動盤車后,轉(zhuǎn)子偏心率沒有減少, 改電動盤車為手動盤車180度方法進行轉(zhuǎn)子調(diào)直。18時08分,2機轉(zhuǎn)速到零,投盤車,此時轉(zhuǎn)子偏心率超出500μm,指示到頭,2機停爐,汽機悶缸, 電動盤車連續(xù)運行。13時02分,經(jīng)就地人員測量,2瓦振動達140μm,就地明顯異音,2。17時27分,投中壓缸法蘭加熱裝置。1 6時25分,發(fā)現(xiàn)中壓缸下部金屬溫度高于上部金屬溫度55℃,機長安排人就地檢查中壓缸及本體疏水門,無異常,經(jīng)分析認為溫度測點有問題,聯(lián)系熱工處理。16時18分,機長吳X令副值班員莊XX開高壓缸法蘭加熱進汽手動門,令巡檢員黃開高、中壓缸法蘭加熱疏水門,操作完后報告了機長。16時08分,升速至1200r/min,中速暖機,檢查無異常。 二、事故前工況 2汽輪機用中壓缸沖轉(zhuǎn),機組的轉(zhuǎn)速為1200轉(zhuǎn)/分, 2機B級檢修后第一次啟動,處中速暖機狀態(tài);高壓缸正在暖缸,高壓缸法蘭及螺栓加熱已投入;主汽及再熱蒸汽溫度壓力正常,各缸體膨脹、差脹、振動值均在正常范圍。、溫度540℃,、溫度333℃。為共同吸取事故教訓,現(xiàn)將華能汕頭電廠“設備事故調(diào)查報告書”(摘要)轉(zhuǎn)發(fā),希望各單位認真結合本單位的實際情況,加強對職工的職業(yè)素養(yǎng)與崗位責任的教育,健全規(guī)章制度,使各項工作規(guī)范化、制度化、同時,加強對運行的管理;杜絕工
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