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塔河油田機(jī)采井工藝優(yōu)化(參考版)

2024-09-04 17:07本頁面
  

【正文】 ②皮帶輪使用傳動效率高的窄 V帶,調(diào)節(jié)其張緊程度,防止打滑,特別是雨雪天氣。 ( 4)加強(qiáng)抽油機(jī)的保養(yǎng),提高抽油機(jī)傳動效率 可以從以下幾方面提高抽油機(jī)的傳動效率: ①保持抽油機(jī)的平衡 塔河油田機(jī)采井工藝優(yōu)化 26 抽油機(jī)調(diào)平衡是優(yōu)化 抽油機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、節(jié)能降耗、提高系統(tǒng)效率和設(shè)備運(yùn)行壽命的重要管理環(huán)節(jié)。但大直徑抽油泵的使用要受到套管尺寸及油管尺寸以及抽油桿強(qiáng)度的限制。 ④泵徑對能耗的影響 較大泵徑配以合理的最小沖程,可以使能耗最小,即系統(tǒng)效率最高。對常規(guī)型抽油機(jī),抽汲參數(shù)匹配得好與差,有桿抽油系統(tǒng)效率相差近 10%;對異相曲柄平衡抽油機(jī),抽汲參數(shù)匹配得好與差,有桿抽油系統(tǒng)效率相差近 8%。 ②沖程沖次對系統(tǒng)效率的影響 在泵徑、泵掛深度、有效揚(yáng)程、桿柱組合相同的條件下,不同沖程沖次的配合直接影響排量、懸點(diǎn) 動載荷、沖程損失等,從而影響系統(tǒng)效率。 ①泵掛深度對系統(tǒng)效率的影響 機(jī)抽井在一定的機(jī) 桿 泵匹配條 件下,存在一最佳沉沒度:沉沒度過大,下泵深度及抽油桿柱長度 相應(yīng) 增加,除抽油桿柱與油管柱的彈性變形即沖程損失略有增加外,抽油機(jī)懸點(diǎn)載荷必然增加,系統(tǒng)輸入功率與能耗必然增加,導(dǎo)致系統(tǒng)效率降低;反之,若沉沒度過小,因沉沒壓力低導(dǎo)致溶解氣釋放、泵充滿程度下降而引起泵效降低進(jìn)而使有效功率降低,同樣會導(dǎo)致系統(tǒng)效率降低。 ⑦多相分離器、抽油泵承載閥等井下配套裝置 這些井下配套工具有助于改善抽油泵工況,提高抽油泵充滿系數(shù)與泵效。使用玻璃鋼抽油桿能減小井下西南石油大學(xué)工程碩士研究生學(xué)位論文 25 功率損失,同時(shí)增大柱塞的超行程。利用滾輪接箍和扶正器能減小桿柱的摩擦功率損失和桿柱的變形,可減小桿柱的功率 損失,對于斜井和定向井效果更佳。 ③天然氣發(fā)動機(jī) 由于大多數(shù)抽油井均有一定的伴生氣量,而這部分天然氣的集輸和利用有一定的困難,利用該伴生氣作天然氣發(fā)動機(jī)的燃料,以作為抽油機(jī)井系統(tǒng)的動力,對油田節(jié)約電力、降低成本具有重要的意義。普通電動機(jī)轉(zhuǎn)差率在 2%~5%之間,高轉(zhuǎn)差電動機(jī)的轉(zhuǎn)差率可在 14%~25%之間,因此高轉(zhuǎn)差率電機(jī)具有較軟的機(jī)械特性,可以隨懸點(diǎn)載荷的變化,電動機(jī)轉(zhuǎn)速在較大范圍內(nèi)變化。 ②節(jié)能電動機(jī) 節(jié)能電動機(jī)又稱高轉(zhuǎn)差電動機(jī)。 ( 2)使用節(jié)能型抽油設(shè)備 節(jié)能型抽油設(shè)備的使用是提高有桿抽油系統(tǒng)效率的“硬件環(huán)境”,是提高系統(tǒng)效率的重要保證。因此,電機(jī)效率是影響抽油機(jī)井系統(tǒng)地面效率的主要因素。 根據(jù)抽油機(jī)的工作特點(diǎn),其電機(jī)負(fù)載率在 40%~ 50%為正常,負(fù)載率超過 50%為過載,應(yīng)換功率更大一級的電機(jī),負(fù)載率不足 35%為輕載,即“大馬拉小車”,裝機(jī)功率應(yīng)下調(diào) [34]。 為較大幅度地 提高系統(tǒng)效率 ,對于抽油機(jī)井課采取如下 措施: ( 1)合理選擇抽油機(jī)型號與電機(jī)功率 合理選擇抽油機(jī)型號與電機(jī)功率是一個(gè)簡單但又具有普遍性的問題。 提高地面系統(tǒng)的 主 要措施 : 根據(jù)油井井況和抽油桿 柱、泵徑、機(jī)抽參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)果,優(yōu)選電機(jī)和抽油機(jī),包括選配節(jié)能電機(jī)和抽油機(jī)及及時(shí)確定和調(diào)整平衡重或平衡半徑。 提高機(jī)采井系統(tǒng)效率的措施 影響機(jī)采井系統(tǒng)效率的因素主要有 [32]:地面設(shè)備(主要是電動機(jī)、設(shè)備傳動等引起的損耗)、井下工具 (抽油桿的結(jié)構(gòu)尺寸、強(qiáng)度、重量及組合方式,抽油泵的結(jié)構(gòu)等) 、采油管理方面 (生產(chǎn)參數(shù)設(shè)計(jì)的不合理、泵效的降低等) 和其他方面 (井斜狀況、井筒流體的組份與物性、地層能量等) 等。由于離心泵揚(yáng)程有一定的壓頭余地,可有效地保證泵效有較高的水平,采用減級措施后,可使耗電量有所下降,系統(tǒng)效率上升。分析該井系統(tǒng)效率偏低的原因:一是泵排量偏小不能發(fā)揮作用,導(dǎo)致液面抽汲不下去;二是由于泵深過大,揚(yáng)程偏高,致使能耗較高。另一方面可能排量偏大,造成嚴(yán)重欠載,能耗偏高。因而作業(yè)需上提泵掛 397 米。 ⑥ TK909H 井:該井動液面高、沉沒度高,導(dǎo)致系統(tǒng)效率偏低。分析該井系統(tǒng)效率偏低的原因:泵排量偏小不能發(fā)揮作用,導(dǎo)致液面抽汲不下去,揚(yáng)程偏小增加能耗(揚(yáng)程與泵深之間余量不足)。建議分析該井生產(chǎn)能力,選擇排量 150m3/d 電泵生產(chǎn),同時(shí)離心泵揚(yáng)程選用 2020 米。 ④ TK467 井:該井泵效較高、動液面在井口、沉沒度高,導(dǎo)致系統(tǒng)效率偏低。分析該井系統(tǒng)效率偏低的原因:泵排量偏小不能發(fā)揮作用,導(dǎo)致液面抽汲不下去,揚(yáng)程偏大(揚(yáng)程大于泵深 536 米),浪費(fèi)舉升能力。建議上提泵掛139 米,由于離心泵揚(yáng)程有一定的壓頭余地,可有效地保證泵效有較高的水平;需分析該井產(chǎn)能情況,如產(chǎn)量達(dá)不到 120m3/d 以上時(shí),建議換小排量電泵生產(chǎn)。由于離心泵揚(yáng)程有一定的壓頭余地,可有效地保證泵效有較高的水平,采用減級措施后,可使耗電量有所下降,系統(tǒng)效率上升。 表 312 電泵井系統(tǒng)效率小于 10%井情況分析表 序號 井號 頻率Hz 泵深 m 泵型m3/d 油壓MPa 套壓MPa 產(chǎn)液t/d 產(chǎn)油t/d 產(chǎn)水t/d 1 DK21H 2300 50 2 TK245H 30 2039 150 3 TK210 47 1764 50 4 TK467 32 1851 80 5 T414CH 45 1995 80 6 TK909H 25 2020 150 7 AT19H 35 2290 80 平均 2034 91 序號 井號 含水 % 泵效 % 動液面m 沉沒度 m 有功功率 kW 無功功率 kW 視 在功率 kW 系統(tǒng)效率% 1 DK21H 211 2089 2 TK245H 1 2038 3 TK210 0 1764 4 TK467 0 1851 5 T414CH 0 1995 6 TK909H 0 1997 7 AT19H 0 2290 平均 30 2020 ① DK21H 井:該井由于泵深過大,而動液面高、沉沒度大,有效揚(yáng)程偏小,且能耗高,從而導(dǎo)致系統(tǒng)效率偏 低。 總計(jì) /平均 塔河油田機(jī)采井工藝優(yōu)化 22 (2)電泵 井系統(tǒng)效率測試分析 由于電泵測試井?dāng)?shù)較少(僅有 8 口),平均系統(tǒng)效率低( %),且只有 1 口井系統(tǒng)效率大于 10%,其余 7 口井系統(tǒng)效率均小于 2%,故無法從泵掛深度、電泵泵型、實(shí)際揚(yáng)程、產(chǎn)液量等方面分析電泵泵效影響因素,僅從單井分析系統(tǒng)效率低下的原因。 6 TK213 70/44 3 0 動液面在井口,沉沒度高,但是沖程只有,沖程損失嚴(yán)重,參數(shù)偏小致使高舉升高度為 0,系統(tǒng)效率低。 4 TK127H 57 5 4 80 供液能力強(qiáng),參數(shù)偏小致使高舉升高度偏低,系統(tǒng)效率低。 2 TK119H 44 5 3 210 該井泵效 %,供液能力強(qiáng),參數(shù)偏小致使高舉升高度偏低。 系統(tǒng)效率小于 10%的機(jī)抽井情況統(tǒng)計(jì)見表 311。系統(tǒng)效率偏低的主要 原因是參數(shù)偏小使舉升高度偏低,系統(tǒng)效率偏低。 西南石油大學(xué)工程碩士研究生學(xué)位論文 19 表 310 系統(tǒng)效率大于 30%井情況分析表 序號 井 號 泵徑(mm) 沖程(m) 沖次(n/min) 產(chǎn)液(t/d) 泵效(%) 泵深 (m) 動液面(m) 沉沒度(m) 有功 功率(kW) 無功 功率(kW) 功率因數(shù) 系統(tǒng) 效率 (kW) 備注 1 DK23H 57 5 3 采用永磁無刷電機(jī) 2 S18 44 5 4 采用永磁無刷電機(jī) 3 TK123H 56 5 3 機(jī)泵桿配置合理,泵效高 4 TK337 44 2 24 長沖程低沖次能耗低 5 TK470CH 44 長沖程低沖次能耗低 6 TK7205 57 有效舉升高度高 7 TK929H 44 5 5 機(jī)泵桿配置合理, 沉沒度合理 8 TK716 56 3 有效舉升高 度高 9 TH10106 70/44 5 3 機(jī)泵桿配置合理,泵效高 10 S81 70/44 5 3 機(jī)泵桿配置合理 合計(jì) /平均 塔河油田機(jī)采井工藝優(yōu)化 20 ⑥ 低系統(tǒng)效率分析 本次系統(tǒng)效率測試的 37 口抽油機(jī)井中系統(tǒng)效率小于 10%有 7 口井,平均系統(tǒng)效率%,比抽油機(jī)平均系統(tǒng)效率低 個(gè)百分點(diǎn)。 主要是由于這部分井平衡狀況良好,電機(jī)選用了節(jié)能效果好的永磁無刷電機(jī),加之參數(shù)設(shè)計(jì)合理,抽油泵在合理工況下生產(chǎn),因而具備了較高的系統(tǒng)效率。本次系統(tǒng)效率測試的 37 口抽油機(jī)井中系統(tǒng)效率大于 30%的有 10 口井,平均系統(tǒng)效率 %,比抽油機(jī)平均系統(tǒng)效率高 個(gè)百分點(diǎn)。 抽油機(jī)井不同舉升高度系統(tǒng)效率統(tǒng)計(jì)情況見表 39。特別是動液面在21002600m 時(shí),系統(tǒng)效率相對最高。抽油機(jī)井不同沉沒度系統(tǒng)效率統(tǒng)計(jì)情況見表 38。從表統(tǒng)計(jì)來看,當(dāng)沉沒度≤ 500m 時(shí)系統(tǒng)效率能夠大于平均系統(tǒng)效率,主要原因是由于動液面數(shù)據(jù)并非當(dāng)天所測、動液面大于 2500m 時(shí)存在失真造成的;當(dāng)沉沒度在 500m1500m 之間時(shí)系統(tǒng)效率較高,大于平均值;當(dāng)沉沒度大于 1500m 時(shí),系統(tǒng)效率最低。 ③ 抽油機(jī)井沉沒度分析 從沉沒度分析,沉沒度太小,泵的充滿系數(shù)低,影響泵效,進(jìn)而降低系統(tǒng)效率;沉沒度大太,造成泵掛太深,載荷和沖程損失較大,從而降低系統(tǒng)效率。下泵深度越大,沖程損失體現(xiàn)地越加明顯,系統(tǒng)效率有所降低。抽油機(jī)井不同泵型系統(tǒng)效率統(tǒng)計(jì)情況見表 36。因此,管式泵 系統(tǒng)效率高于抽稠泵。通過現(xiàn)場測試和分析,可得出如下評價(jià)結(jié)論: ( 1)從泵型、泵 掛、沉沒度、動液面等方面對影響抽油機(jī)系統(tǒng)效率的因素進(jìn) 行了分塔河油田機(jī)采井工藝優(yōu)化 16 析,分析出系統(tǒng)效率高主要原因是油井具有合理的沉沒度、 平衡狀況良好、采用節(jié)能效果好的永磁無刷電機(jī),加之參數(shù)設(shè)計(jì)合理,抽油泵在合理工況下生產(chǎn);系統(tǒng)效率較低,主要是由于 參數(shù)偏小使舉升高度偏低,系統(tǒng)效率偏低,深抽井沖程損失增加; ( 2)電泵井系統(tǒng)效率低下的主要原因有:一是泵掛過大,動液面高,沉沒度低,有效揚(yáng)程偏??;二是泵排量偏小,不能發(fā)揮作用,導(dǎo)致液面抽汲不下去;三是揚(yáng)程偏大,能耗大,浪費(fèi)舉升能力; ( 3)在分析機(jī)采井系統(tǒng)效率影響因素的基礎(chǔ)上,提出了提高機(jī)采井系統(tǒng)效率的措施; ( 4)對 17 口 系統(tǒng)效率低下井進(jìn)行 了 優(yōu)化設(shè)計(jì),提出措施優(yōu)化建議,并通過重新測算,預(yù)計(jì)平均系統(tǒng)效率提高 個(gè)百分點(diǎn)。 表 34 抽油機(jī)井系統(tǒng)效率分級統(tǒng)計(jì)表 系統(tǒng)效率分級 ≤ 10% 1020% 2030% 3040% > 40% 合計(jì) 井?dāng)?shù)(口) 7 4 16 6 4 37 平均值( %) 電泵井測試 8 口井,平均系統(tǒng)效率 %,其中系統(tǒng)效率大于 10%的只有 1 口井,系統(tǒng)效率為 %,其余 7 口井平均系統(tǒng)效率僅為 %,系統(tǒng)效率偏低 ,具體見表35。 測試數(shù)據(jù)情況 2020 年共計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)效率測試 45 口井, 平均系統(tǒng)效率 %, 其中抽油機(jī)井 37口,平均系統(tǒng)效率 %;電泵井 8 口,平均系統(tǒng)效率 %,具體見表 33。 西南石油大學(xué)工程碩士研究生學(xué)位論文 15 塔河油田系統(tǒng)效率測試分析 測試儀器及計(jì)算 能耗測試儀選用哈爾濱最一特機(jī)電設(shè)備公司生產(chǎn)的 CY1 型抽油機(jī)井多參數(shù)電力分析測試儀,精度 級,屬工業(yè)測試儀表。? ( 315) 式中: 39。 式中: Hd— 油井動液面深度, m; P0— 回壓, MPa; Pt— 套壓, MPa; Hx— 油管吸入口深度(斜井應(yīng)是垂直深度), m; ρ 0— 原油密度, t/m3; ④油井液體密度 當(dāng)油井液體密度未能實(shí)際測得時(shí),可采用公式( 313)計(jì)算: ? ? ff ??? ????? 01 ( 313) 式中: fw— 含水率, %; ρ w— 水的密度, t/m3; ⑤潛油電泵井的系統(tǒng)效率 1
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