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正文內(nèi)容

20xx年項目可行性研究報告(參考版)

2025-03-15 03:24本頁面
  

【正文】 總之,整個系統(tǒng)改造是實用的,有明顯經(jīng)濟效果的,尤其是自動配煤系統(tǒng)的改造為洗煤裝備的自動化、洗煤工藝數(shù)據(jù)的準確化、洗煤經(jīng)濟效益的化的取得開辟了一條嶄新的道路。
  矸石運輸能力改造,能適應原煤性質(zhì)變化,確保小時入洗量達430t/h,全年可縮短開車時間710小時,節(jié)約費用支出53萬元,年可創(chuàng)效17萬元,
  ,估算投資回收期為
  六、結論****公司洗煤廠儲裝運系統(tǒng)技術改造,無論從生產(chǎn)外運需求、內(nèi)外環(huán)境及資金、效益的回收來看,均是可行的。
  產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造,跳汰精煤水分降至910%,浮精水分降至28%以下,確保了精煤的入倉水分的降低,最終精煤水分%,經(jīng)倉儲和路途脫水產(chǎn)品水分可滿足用戶要求,大大降低了裝車過程和冬季運輸?shù)睦щy。另外,把精煤的裝車由兩道裝車變?yōu)橐坏姥b車,縮短了裝車時間,提高了裝車速度,并解決了精煤與中煤同一道裝車相互污染和相互影響問題。串通六倉運輸線,實現(xiàn)裝車多倉配合,彌補品種、數(shù)量的不足,實現(xiàn)有效倉容的利用化,提高精煤的貯存能力和裝車能力,等于擴大了倉容多建了倉,節(jié)支150萬元。
  原煤自動配煤系統(tǒng)自動配煤后,可提高入洗原煤的調(diào)質(zhì)能力,原煤倉下投用安裝性能較好的12臺變頻調(diào)速給煤機和plc自動配煤系統(tǒng),三個原煤倉能夠按比例配洗,并可實現(xiàn)外調(diào)煤與井下煤的分倉儲存和合理均質(zhì)配洗,消除各礦層原煤性質(zhì)差異引起的精煤質(zhì)量波動和產(chǎn)率損失,確保高硫煤的低比例配洗,%。另外還有力地保證了外調(diào)煤的回入,在高硫煤不多時,充分利用101系統(tǒng)回入外調(diào)煤。
  四、相關環(huán)境設施洗煤廠電力資源充足,有原煤配電室、高壓配電室和兩個低壓配電室,完全可以滿足改造增容的需求;外調(diào)煤源充足,年調(diào)入煤量有保證;原煤場有專用公路,新增煤場與原煤場毗鄰,可利用現(xiàn)有煤場資源,符合環(huán)境要求。
  矸石運輸能力改造,投資**萬元。
  產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造,投資**萬元。
  原煤倉增設破拱系統(tǒng),投資**萬元。
  精煤倉下運輸系統(tǒng)貫通及配煤系統(tǒng)改造,投資234萬元。
  原煤倉下增加自動配煤系統(tǒng)。其中:
  增建101回煤系統(tǒng)和10煤儲煤場。
  三、改造投資估算整個改造投資***萬元。⑹、矸石運輸能力改造將矸石皮帶提速并增設落地返回設施,將581皮帶電機由y180422kw改為y200430kw;減速器由zq65i==;,。⑷、原煤倉增設破拱系統(tǒng)在原煤倉外排矸車間西南12米處增建一面積36m2高5m的壓風機房,安裝一臺5l40/8型壓風機,并在原煤倉內(nèi)增設高壓風管、電磁閥及控制閥門,利用壓風機產(chǎn)生高壓風、電磙閥間斷控制,實現(xiàn)高壓風破拱。將原煤倉下12臺gz7q型給煤機和dt100
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