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重介質(zhì)選煤廠降低介質(zhì)消耗的探討與實踐-wenkub.com

2024-10-25 12:32 本頁面
   

【正文】 遵守各項管理制度,對上級安排的工作,盡心盡力積極完成,平時團結(jié)同事,遵守職業(yè)道德,在我的周圍形成互幫互助、互相督促的良好工作環(huán)境。2011年,我培訓(xùn)的重介質(zhì)分選工在技術(shù)比武中獲得了優(yōu)異成績。我礦開采深度已達到全國第一,煤質(zhì)變化較大,這就考驗了重介質(zhì)分選工的業(yè)務(wù)素質(zhì),一個一個的問題得以解決,確保了生產(chǎn)正常,煤質(zhì)符合要求,是自己的理論知識在實踐中得到很好的應(yīng)用,業(yè)務(wù)能力得到了不斷提高,為企業(yè)的發(fā)展做出了貢獻。近年來,我在重介質(zhì)分選工的崗位上,通過平時知識與經(jīng)驗的積累,先后在2006年、2008年、2010年技術(shù)比武中獲得較好的名次,2010年還榮獲了全礦“十佳技術(shù)能手”稱號。廠里采納后,效果顯著,每月可節(jié)約材料費1萬余元。在生產(chǎn)實際中,針對生產(chǎn)中的難題,努力鉆研、積極探索,根據(jù)本礦原煤質(zhì)量差的現(xiàn)狀(原煤含精低、中間物含量大,硫分不穩(wěn)定、矸石多),創(chuàng)造性的發(fā)明了“矸石分析法”,通過矸石的變化,確定硫分的高低,為合理的調(diào)整工藝參數(shù)提供了參考,解決了采、制、化滯后于生產(chǎn)過程的實際難題,提高了精煤產(chǎn)品合格率,并有效保證了精煤回收率。第五篇:重介質(zhì)分選工個人工作總結(jié)重介質(zhì)分選個人工作總結(jié)xxx,xxx集團xxx煤礦洗選廠重介質(zhì)分選高級技工。浮選精礦進入壓濾機,壓濾后為精煤泥;壓濾濾液進入濾液池,溢流進入清水池,底流繼續(xù)壓濾。精磁尾桶產(chǎn)品經(jīng)精煤旋流器組處理,溢流進入煤泥系統(tǒng),底流經(jīng)弧形篩篩分,篩下進入磁選機,篩上經(jīng)離心機處理后進入精煤,而離心機脫水進入精磁尾桶。斜板溢流進入煤泥系統(tǒng),底流打到原煤旋流器組。煤泥重介旋流器的低灰溢流和高灰底流分別進入磁選機脫介;溢流磁選機的磁選尾礦經(jīng)弧形篩、高頻篩或煤泥離心機脫水、脫泥后,得到低灰的精煤泥;脫下來的煤泥水去后續(xù)的作業(yè)系統(tǒng);底流的磁選尾礦灰分較高,可直接去煤泥水系統(tǒng)。如圖53所示:圖53 10 mm煤泥的小直徑重介質(zhì)旋流器分選流程進入系統(tǒng)的煤泥粒度為1mm,采用振動弧形篩、德瑞克振動篩(分);脫出的高灰細泥直接進入尾煤濃縮機進一步處理;經(jīng)預(yù)脫泥并適度脫水后的煤泥進入混合桶;分選設(shè)備為直徑250mm的小直徑重介質(zhì)旋流器;旋流器的溢流采用分級磁選工藝,以改進磁選效果;輕產(chǎn)物的磁選尾礦采用水力旋流器分級,分級旋流器的溢流作為循環(huán)水使用,分級旋流器的底流采用振動篩和煤泥離心機脫水、回收精煤;分選旋流器底流的處理方式也基本相同。溢流磁選尾礦灰分低,但其中依然含有大量的高灰細泥要進一步將這部分細泥脫除后,才能得到質(zhì)量較高的低灰粗煤泥。選后脫泥主要是因為煤泥重介質(zhì)旋流器有一定的分選粒度下限。圖51 選前脫泥的煤泥重介質(zhì)旋流器分選流程該流程中,煤泥在進入分選系統(tǒng)之前,預(yù)先采用水力分級設(shè)備將小于分選下限的微細顆粒分離出來,用其他工藝加工處理,如采用浮選柱分選或濃縮脫水后直接回收。為保證煤泥重介質(zhì)旋流器具有較好的分選效果,往往需要做到:(l) mm部分的細泥,即采用脫泥分選;(2)加重質(zhì)的粒度組成要具備一定的細度,40μm的要占90%以上,10μm的要大于50%;(3)循環(huán)介質(zhì)要退磁,避免介質(zhì)顆粒由于磁凝聚而絮團。原煤經(jīng)預(yù)先分級以后,塊煤進入斜輪分選,斜輪的輕、重產(chǎn)物分別脫介后,得塊精煤和塊矸石;末煤采用脫泥重介質(zhì)分選工藝,濕法脫泥得到的煤泥水直接去浮選系統(tǒng)。各產(chǎn)品的稀介分別處理。由于采用泵給料,圖414所示的工藝系統(tǒng)次生煤泥量比較大,因此當(dāng)煤質(zhì)脆、矸石易泥化時,將對脫介及煤泥水系統(tǒng)產(chǎn)生不利影響。圖29 直線振動篩脫泥圖210 斗子撈坑脫泥工藝2)斗子撈坑脫泥圖210為斗子撈坑脫泥工藝。此工藝多用于末煤不選的動力煤分選流程。先用篩孔為13 mm的振動篩進行干法分級,+13 mm部分進一步脫泥, mm篩孔的振動篩,篩上施加噴水。表2—1懸浮液中的煤泥含量最大允許指標(biāo)脫泥作業(yè)又可細分為塊煤脫泥和未煤脫泥,不同物料的脫泥可以采用不同的方式。但是,選前脫泥作業(yè)也有一定的缺點或局限性:(l)選前脫泥環(huán)節(jié)導(dǎo)致工藝系統(tǒng)復(fù)雜化,工藝系統(tǒng)占據(jù)的廠房空間體積擴大,設(shè)備布置難度增大。重介脫泥分選旨在減少進入重介質(zhì)旋流器分選系統(tǒng)的煤泥量,其積極意義有:(l)可以降低懸浮液的粘度,改善細顆粒煤的分選效果。這樣既提高了末煤的質(zhì)量,又減少了煤泥水處理的負擔(dān)。(1)濕法篩分對于塊煤、末煤全重介質(zhì)分選流程或塊煤重介、末煤跳汰選等分級洗選流程來講,一般都采用濕法篩分作業(yè)。但工藝流程比較復(fù)雜,準(zhǔn)備車間配置比較復(fù)雜。此流程為脫泥重介質(zhì)旋流器分選工藝。流程(c)多用于低矸煤的準(zhǔn)備作業(yè),系統(tǒng)構(gòu)成比較簡單。當(dāng)煤與矸石的硬度差別較大時使用滾筒碎選機,可以取消人工揀矸??偟膩碚f,選擇入洗粒度上限應(yīng)主要考慮煤質(zhì)及破碎解離特性,設(shè)備可以根據(jù)需要合理選型。同時,重介質(zhì)分選設(shè)備對入料的粒度上限有一定的要求,以避免造成設(shè)備的卡、堵,影響系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn),如旋流器入料中的超??赡茉斐尚髌髋帕峡诘亩氯?。圖21 自動卸料除鐵器工作示意圖2. 預(yù)先篩分及破碎作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)的主要任務(wù)之一是控制進入分選作業(yè)的煤炭的粒度和粒度組成,粒度的控制必須結(jié)合煤質(zhì)進行考慮。入料準(zhǔn)備系統(tǒng)一般包括除雜、預(yù)先篩分、選前排矸、破碎、脫泥等。管路系統(tǒng)的合理選材與設(shè)計,流體輸送設(shè)備的正確選型都會直接影響系統(tǒng)運行的可靠性、穩(wěn)定性、靈活性。本系統(tǒng)就像系統(tǒng)的“眼睛”,是重介質(zhì)分選工藝實現(xiàn)穩(wěn)定、高效、可靠運行的重要保證。水力分級設(shè)備及機械脫水設(shè)備是本環(huán)節(jié)的重要基礎(chǔ)設(shè)備。磁選精礦返回介質(zhì)系統(tǒng)循環(huán)使用,磁選尾礦一般直接進入煤泥水系統(tǒng),濃縮處理后將濃縮溢流返回重介系統(tǒng),做脫介篩噴水等循環(huán)復(fù)用,濃縮底流進行粗煤泥回收或進入煤泥水系統(tǒng)進行后續(xù)處理。(3)懸浮液循環(huán)與介質(zhì)回收:包括合格介質(zhì)的循環(huán),粘附在產(chǎn)品上的介質(zhì)的脫除(噴水洗滌)及稀介質(zhì)的凈化回收系統(tǒng)。(6)重介質(zhì)旋流器分選+煤泥浮選或煤泥重介質(zhì)旋流器分選。(2)塊煤重介排矸+末煤重介質(zhì)旋流器分選+煤泥浮選:多用于無煙煤的分選,也可用于煉焦煤的分選。(3)煤泥微細重介質(zhì)旋流器分選工藝:可以采用獨立的煤泥分選工藝,如采用選前脫泥工藝,對脫出的煤泥采用小直徑微細介質(zhì)旋流器進行分選回收;也可與大直徑重介質(zhì)旋流器分選工藝聯(lián)合,對在大直徑旋流器中已經(jīng)過分級的輕產(chǎn)物中的合格介質(zhì)懸浮液,利用小直徑重介質(zhì)旋流器進行再選,部分代替浮選工藝。雖然重介質(zhì)選煤的適應(yīng)范圍很廣,但由于煤種、煤質(zhì)、可選性以及用戶需求等各方面的差異,在工藝設(shè)計、生產(chǎn)管理等方面,必須實事求是、因地制宜,制定合理高效的重介質(zhì)分選工藝,科學(xué)規(guī)范地管理和使用重介質(zhì)分選工藝。無論是特大塊毛煤的排矸,還是粉煤的洗選,無論是煉焦煤洗選,還是動力煤的加工,都可以采用重介質(zhì)分選工藝。4. 選煤過程自動控制和全廠自動化為使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定、最大限度地提高產(chǎn)品產(chǎn)率和高產(chǎn)高效工作,新建設(shè)的選煤廠大多設(shè)置各種參數(shù)的在線檢測,并通過計算機系統(tǒng)對選煤過程進行自動控制。今后新建設(shè)的將主要是動力煤選煤廠,以解決大量動力煤需要洗選和提高質(zhì)量的問題;而改造的主要是煉焦煤選煤廠,以解決不少老廠的設(shè)備陳舊和技術(shù)落后問題。因此,減少浮選入料量勢在必行。自動化水平的提高使生產(chǎn)操作更加簡單,同時也降低了介質(zhì)消耗。所以,選煤方法的趨勢大致是:重介選將占主導(dǎo)地位,跳汰選仍是易選煤的首選,其他選煤方法將會在特定條件下合理應(yīng)用。1. 選煤設(shè)備大型化中國選煤廠的生產(chǎn)規(guī)模正在向大型化的方向發(fā)展,除已建成了山西平朔安太堡選煤廠(15Mt/a),安家?guī)X選煤廠(2lMt/a)等特大型選煤廠外,其中一部分大于lOMt/a,北京華宇工程有限公司正在設(shè)計的內(nèi)蒙神華哈爾烏素選煤廠為25Mt/a。2. 輔助設(shè)備發(fā)展較快的設(shè)備主要有:篩分機、煤泥脫水設(shè)備(如加壓過濾機、隔膜壓濾機)等。目前國內(nèi)使用較多的國產(chǎn)跳汰機有X系列、SKT系列篩下空氣室跳汰機,少數(shù)為CT、LTG系列篩側(cè)空氣室跳汰機和BM系列跳汰機。(6)跳汰機跳汰機是我國選煤廠一直使用的選煤設(shè)備。重介淺槽分選機和動篩跳汰機相比,在價格和分選精度上有優(yōu)勢。(5)重介質(zhì)分選機土世紀(jì)八九十年代,在我國使用的用于塊煤分選的重介質(zhì)分選機多為斜輪、立輪分選機。(4)微泡浮選機浮選機一直是用于微泡浮選技術(shù)是今后的發(fā)展趨勢。這2種設(shè)備綜合了搖床和風(fēng)力分選的優(yōu)點,實用性強,投資較低,噸煤投資3~6元。從早期的風(fēng)力搖床、風(fēng)力跳汰,到近年的空氣重介選、復(fù)合干選的應(yīng)用,逐步走向成熟。液壓傳動式使用效果較好,但故障率高,液壓系統(tǒng)尚需進口。目前不少礦區(qū)(如淮南等)都在考慮采用動篩跳汰機代替手選,其發(fā)展勢頭迅猛。無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器最大直徑為1400/ lOOOmm(盤江老屋基選煤廠),設(shè)計處理能力500t/h。進口產(chǎn)品最大直徑已達到1500mm(應(yīng)用在大同馬脊梁選煤廠,為澳大利亞產(chǎn)品),處理能力為800t/h左右。沒有發(fā)展的設(shè)備主要有:螺旋滾筒分選機、水介質(zhì)旋流器、搖床等。磁選、電選、X射線選、微波選、化學(xué)選、生物選尚在研究試驗階段。(4)干選。這主要歸功于耐磨材料的應(yīng)用,它延長了設(shè)備和管道的使用壽命,以及密度自動控制水平的提高,它使生產(chǎn)操作更加簡單,同時,也降低了介質(zhì)消耗。跳汰方法選煤對不同煤質(zhì)的煤具有廣泛的適應(yīng)性,具有系統(tǒng)簡單可靠,生產(chǎn)成本低,分選效果好等優(yōu)點,長期以來一直被作為主要的選煤方法,目前在我國各種選煤方法中約占60%的比例。生產(chǎn)實踐證明,該廠各項指標(biāo)均達到或超過設(shè)計水平,全員效率高達每日260t。2000年投產(chǎn)。(5)2000年8月,第1座國產(chǎn)高效裝配式選煤廠——伯方選煤廠投產(chǎn)。采用分級入選技術(shù),+ 13mm塊煤跳汰選、13~、設(shè)備全部國產(chǎn)。與其它引進成套選煤技術(shù)裝備的選煤廠不同,西曲選煤廠采用了“點菜”的方式進行國際采購,從不同的國家引進先進設(shè)備,由我國自己設(shè)計建成。選煤工藝采用分級入選,分級粒度13mm,+,13~。同時還陸續(xù)成立了專門的選煤科研單位。參考文獻[1]、高效利用的研究[J].煤炭加工與綜合利用,2013,(1).:太西洗煤廠降低介質(zhì)消耗的措施 :李翔、楊程、任貴濤:神華寧夏煤業(yè)集團太西洗煤廠:寧夏石嘴山市大武口區(qū)山水大道中段太西洗煤廠 753000 : 09522434037:lixiang 李翔(1984年),男,籍貫寧夏銀川,中國礦業(yè)大學(xué)畢業(yè),碩士,助理工程師現(xiàn)在在神華寧夏煤業(yè)集團有限責(zé)任公司太西洗煤廠洗煤車間工作,電話***。(4)每天夜班對噴頭噴水效果進行檢查,確保當(dāng)煤流從擋水堰上翻過時,噴水相對于煤流是垂直噴射。為加強對脫介篩的管理,本廠主要采取以下幾項措施:(1)由于選煤廠煤泥水采用閉路循環(huán),循環(huán)水中含有草棒、煤粒等雜物在生產(chǎn)過程中經(jīng)常堵塞噴嘴,影響介質(zhì)回收。 加大對弧形篩的管理正常情況下,弧形篩可脫掉70%以上濃介質(zhì),如果弧形篩脫介效果差,在一定程度上,會直接影響脫介篩和磁選機的介質(zhì)回收效果,本廠對弧形篩的管理采取了以下幾項措施:(1)當(dāng)發(fā)現(xiàn)弧形篩脫介效果變差后,采取翻轉(zhuǎn)使用或立即更換,杜絕為了節(jié)約材料費而延長更換周期,造成介耗更大的損失。因此,保證大峰礦原煤的煤質(zhì)對降低介質(zhì)消耗,保證系統(tǒng)的正常運行,保證產(chǎn)品煤的質(zhì)量都有一定的作用。太西洗煤廠入選原煤由三部分組成:紅梁礦原煤、白芨溝礦原煤和大峰礦原煤。另外由于水分過高介質(zhì)易結(jié)節(jié)成團,導(dǎo)致懸浮液的不穩(wěn)定,所以磁鐵礦粉的水分不應(yīng)高于10%。按330天/年生產(chǎn)計算。尾煤和高密度懸浮液沿桶壁上升,從矸石排出口排出。關(guān)鍵詞: 弧形篩;脫介篩;介耗;管理;效果太西洗煤廠是神華寧夏煤業(yè)集團洗選加工“太西無煙煤”的中心型洗煤廠,年入洗能力560萬噸以上,年產(chǎn)值50億元,是西北地區(qū)最大的無煙煤洗選加工出口基地[1]。結(jié)束語柴里選煤廠關(guān)于降低介質(zhì)消耗的探討與實踐表明,加強選煤生產(chǎn)過程中的介耗原因分析與控制管理,是降低選煤生產(chǎn)成本,促進系統(tǒng)良性運行和提高經(jīng)濟效益的重要保證,為此采取的措施是可行有效的。通過對重介質(zhì)消耗各環(huán)節(jié)強有力的管控,與試生產(chǎn)階段相比,各產(chǎn)
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